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環(huán)丁砜

  • 復(fù)合萃取劑加鹽萃取精餾分離高純均三甲苯工藝研究
    一種以DBP和環(huán)丁砜組成的復(fù)合萃取劑,萃取精餾分離均三甲苯和鄰甲乙苯近沸體系,并在分離過程中加入醋酸鈉(AcNa)增大相對揮發(fā)度,以提高復(fù)合溶劑的選擇性和萃取性,最終得到純度99%以上的均三甲苯和98%以上的鄰甲乙苯,溶劑可循環(huán)使用,工藝不產(chǎn)生“三廢”,屬環(huán)保的綠色工藝。1 實驗原料與方法1.1 實驗原料及實驗方法均三甲苯和鄰甲乙苯混合物(均三甲苯質(zhì)量分數(shù)75.33%,鄰甲乙苯24.36%,間對甲乙苯0.18%,偏三甲苯0.13%),來自山東黃河三角洲京博

    石油化工技術(shù)與經(jīng)濟 2023年6期2024-01-15

  • 腐蝕完整性管理在芳烴抽提裝置中的應(yīng)用
    0869)采用環(huán)丁砜萃取工藝提取輕芳烴是工業(yè)上生產(chǎn)苯、甲苯以及混合二甲苯的常用方法。環(huán)丁砜對芳烴組分的選擇性較高,是一種良好的有機溶劑,但其劣化腐蝕問題卻不容忽視,環(huán)丁砜性能的穩(wěn)定性,將會直接影響芳烴抽提裝置的運行安全,更會對芳烴抽提有效性造成影響[1]。腐蝕完整性管理是指對腐蝕管理的完整性進行審核、定期監(jiān)測并在投產(chǎn)后評估效果的整個過程。運用完整性管理對裝置進行評估,可以有效的預(yù)防和監(jiān)控腐蝕情況的發(fā)生。1 芳烴抽提工藝工業(yè)上常用的芳烴抽提工藝分為兩類,即液

    遼寧化工 2022年10期2022-11-11

  • 芳烴抽提劣化溶劑環(huán)丁砜在線凈化技術(shù)的應(yīng)用
    116600)環(huán)丁砜作為理想溶劑一直以來廣泛應(yīng)用于芳烴抽提工藝中,因為它對芳烴具有較高的溶解能力和選擇性,與原料的密度差和芳烴的沸點差較大,蒸發(fā)潛熱及比熱小,所以能獲得較高的芳烴收率,便于兩相分層和溶劑回收,而且能降低能耗和溶劑消耗[1]。然而,工業(yè)運行中環(huán)丁砜隨著使用時間的增加漸漸出現(xiàn)劣化現(xiàn)象,影響裝置長期運行。溶劑劣化的主要表現(xiàn)為:環(huán)丁砜顏色逐漸變深、pH值下降、溶劑發(fā)泡、沉積物增多、氯離子富集、設(shè)備腐蝕等,從而嚴重影響裝置正常運行,并加大溶劑損失。環(huán)

    當(dāng)代化工研究 2022年11期2022-06-27

  • 色譜法測定芳烴抽提溶劑環(huán)丁砜中烴含量
    的一種工藝。以環(huán)丁砜為溶劑的芳烴抽提工藝由于其具有投資低、芳烴產(chǎn)品收率高、質(zhì)量好等優(yōu)點,目前在國內(nèi)外已得到廣泛的工業(yè)應(yīng)用[2-5]。環(huán)丁砜抽提工藝的基本原理是利用溶劑對烴類各組分相對揮發(fā)度影響的不同,通過萃取精餾達到分離芳烴和非芳烴的目的,環(huán)丁砜溶劑在系統(tǒng)中循環(huán)使用。為了確定環(huán)丁砜溶劑的抽提能力和溶劑再生效果,需測定抽提溶劑環(huán)丁砜中的烴含量。目前,國內(nèi)通常采用直接蒸餾法來測定抽提溶劑環(huán)丁砜中的烴含量。上海石化環(huán)丁砜中的烴含量測定采用的方法是Q/SPC 00

    石油化工應(yīng)用 2022年4期2022-05-25

  • 芳烴抽提換熱器的失效分析及建議
    烴抽提工藝利用環(huán)丁砜溶劑對芳烴與非芳烴溶解度的差異,先通過液-液接觸,將非芳烴從組分中分離出來,再通過加熱蒸餾溶劑,最終達到芳烴的提純目的。裝置運行中工藝介質(zhì)及設(shè)備結(jié)構(gòu)的影響,致使換熱器受到不同程度的破壞,設(shè)備因檢修與更換造成的停產(chǎn),大大增加了裝置的運營成本。1 概況1.1 設(shè)備的更換某芳烴抽提裝置自投產(chǎn)運行幾個月后 B系列溶劑再生塔重沸器(E-410)管束便已發(fā)生泄漏,1年后對管束進行更換并提出改進措施。裝置運行不到4年B系列抽提蒸餾塔重沸器(E-403

    全面腐蝕控制 2022年1期2022-01-26

  • 三苯抽提蒸餾過程中溶劑-烴類分子的相互作用
    烴[2-4],環(huán)丁砜是迄今應(yīng)用最廣泛的溶劑[5]。盡管有關(guān)環(huán)丁砜應(yīng)用于抽提蒸餾工藝的研究很多[6-8],但從分子水平上探討環(huán)丁砜與芳烴、非芳烴相互作用機理,進而為新溶劑篩選、復(fù)配或分子設(shè)計提供參考的報道卻鮮見。史軍軍等[9]篩選了6種針對催化裂化輕循環(huán)油中C10+芳烴的萃取溶劑,實驗結(jié)果表明溶劑的極性力參數(shù)(δp)與其對芳烴的選擇性有一致的變化規(guī)律。Everson等[10]考察了31種溶劑對1-辛烯和2-己酮相對揮發(fā)度的影響,發(fā)現(xiàn)溶劑分子的介電常數(shù)(ε)、

    石油學(xué)報(石油加工) 2022年1期2022-01-14

  • 環(huán)丁砜純化工藝及其對聚醚砜樹脂顏色的影響
    519050)環(huán)丁砜是一種性能優(yōu)良的非質(zhì)子性溶劑,廣泛應(yīng)用于芳烴抽提中,因為其選擇性好,作為反應(yīng)溶劑使用時,可以提高物質(zhì)的反應(yīng)能力,因此在硅氧烷、聚酰胺、丙烯腈的聚合反應(yīng),二氧化硫和乙烯的共聚等領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越普遍[1]。工業(yè)級環(huán)丁砜呈無色或淡黃色透明液體,含有微量的雜質(zhì),如環(huán)丁烯砜、對苯二酚,阻聚劑等,環(huán)丁烯砜在使用過程中分解成二氧化硫和丁二烯,特別是丁二烯在使用過程中會形成高聚物。環(huán)丁砜的純度對聚醚砜樹脂的顏色和各項性能有重要影響,雜質(zhì)的存在導(dǎo)致聚醚

    當(dāng)代化工研究 2021年23期2022-01-08

  • 環(huán)丁砜-DMF-水三元物系分離的模擬和實驗研究
    519050)環(huán)丁砜是一種非質(zhì)子型的強極性有機溶劑,具有溶解性強、熱穩(wěn)定性好等優(yōu)點,是工業(yè)生產(chǎn)中重要的化工原料,用作反應(yīng)溶劑時可以提高物質(zhì)的反應(yīng)能力[1]。DMF(N,N-二甲基甲酰胺)是一種無色透明的液體,能與大部分有機溶劑互溶,是良好的非質(zhì)子極性溶劑,在石油化工、有機合成、制藥、人造革等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛[2-4]。聚砜樹脂聚合過程中使用環(huán)丁砜作為反應(yīng)溶劑,純化過程中使用DMF作為洗滌劑,因此在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量含有環(huán)丁砜和DMF的廢水,需要對廢水進行處理

    當(dāng)代化工研究 2021年21期2021-11-23

  • 對抽提汽提塔腐蝕的分析及處理
    負荷運行,導(dǎo)致環(huán)丁砜劣化加速循環(huán)溶劑品質(zhì)下降,抽提系統(tǒng)溶劑pH值持續(xù)下降,設(shè)備腐蝕嚴重。1 腐蝕現(xiàn)狀抽提溶劑系統(tǒng)設(shè)備腐蝕泄漏頻率較高,嚴重的腐蝕問題已經(jīng)影響到裝置的正常運行。芳烴抽提裝置因設(shè)備腐蝕泄露問題分別被迫于2013年8月和2014年11月進行停工搶修,累計搶修時長170 h,對裝置效益產(chǎn)生較大影響。抽提汽提塔腐蝕情況尤為嚴重,2014年11月塔壁出現(xiàn)腐蝕穿孔,裝置緊急停工消缺,對汽提塔泄漏點進行貼板補焊。近兩年來抽提汽提塔及其配套設(shè)備腐蝕泄漏問題匯

    化工管理 2021年29期2021-11-20

  • 芳烴抽提裝置腐蝕成因與防護策略
    抽提溶劑,其中環(huán)丁砜環(huán)丁砜復(fù)合溶劑在芳烴抽提裝置中的應(yīng)用比例超過80%[4-5]。目前,國內(nèi)主要采用環(huán)丁砜環(huán)丁砜復(fù)合溶劑為芳烴抽提裝置的抽提溶劑,其腐蝕和結(jié)垢問題一直存在,環(huán)丁砜劣化降解后導(dǎo)致聚合物沉積堵塞塔盤和換熱器,以及分解的酸性物質(zhì)造成換熱器和管道的腐蝕泄漏,已成為制約芳烴抽提裝置長周期安全運行的一個重要原因[6-9]。該文針對芳烴抽提裝置的腐蝕結(jié)垢現(xiàn)狀,綜合分析了腐蝕介質(zhì)的組成、來源及影響規(guī)律。1 芳烴抽提裝置主要腐蝕問題以環(huán)丁砜為溶劑的芳烴抽

    石油化工腐蝕與防護 2021年4期2021-09-02

  • 芳烴抽提裝置換熱器腐蝕原因分析及對策
    毒、選擇性好的環(huán)丁砜[1]。廣西石化公司100萬t·a-1芳烴抽提裝置引進UOP公司的工藝包,以上游連續(xù)重整的脫戊烷重整汽油為進料,生產(chǎn)苯、甲苯、混合二甲苯及汽油調(diào)和組分等產(chǎn)品,同時副產(chǎn)抽余油和少量的燃料油。裝置由環(huán)丁砜抽提蒸餾單元、苯/甲苯分離單元、二甲苯分離單元等組成,其中環(huán)丁砜抽提蒸餾單元全部采用UOP公司的環(huán)丁砜抽提蒸餾專利技術(shù)。1 腐蝕情況發(fā)生泄漏的是苯/甲苯分離單元中的白土進料換熱器E402。該換熱器殼程介質(zhì)為回收塔C302的塔頂產(chǎn)品苯/甲苯混

    化工技術(shù)與開發(fā) 2021年7期2021-08-02

  • 芳烴抽提裝置非芳烴蒸餾塔頂后冷器泄漏原因分析
    烴抽提裝置選用環(huán)丁砜抽提蒸餾工藝技術(shù)(SED),采用環(huán)丁砜作溶劑,以重整油C6和C7餾分為原料,生產(chǎn)苯/甲苯混合芳烴和抽余油產(chǎn)品,通過加入適量汽提水來增強其對芳烴的選擇性,主要設(shè)備包括抽提蒸餾塔C111、非芳烴蒸餾塔C112、溶劑回收塔C113、溶劑再生塔C114和樹脂再生系統(tǒng)。裝置于2013年10月建成投產(chǎn),在2016—2017年期間,非芳烴蒸餾塔頂后冷器E115曾頻繁發(fā)生腐蝕泄漏,給裝置正常生產(chǎn)造成嚴重影響。1 情況介紹非芳烴蒸餾塔頂后冷器E115共3

    石油化工腐蝕與防護 2021年1期2021-03-01

  • 乙硫醇、CO2 在MDEA-環(huán)丁砜-水溶液中溶解度的測定
    比例的混合物(環(huán)丁砜∶MDEA∶水)質(zhì)量比分別為:10.0%∶40.0%∶50.0%、20.0%∶40.0%∶40.0%和20.0%∶30.0%∶50.0%。溶解度結(jié)果分別以CO2分壓相對CO2負荷和乙硫醇分壓相對乙硫醇摩爾分數(shù)表示??疾炝?span id="syggg00" class="hl">環(huán)丁砜質(zhì)量分數(shù)對乙硫醇溶解度和CO2負荷的影響,研究了MDEA 作為化學(xué)溶劑的質(zhì)量分數(shù)對CO2和乙硫醇溶解度的影響情況,并對CO2在同一體系中有/無乙硫醇存在情況下的溶解度進行了對比。發(fā)現(xiàn)乙硫醇的存在可使CO2負荷有所增

    石油與天然氣化工 2021年2期2021-01-24

  • 芳烴抽提中環(huán)丁砜的劣化及影響
    0 引言雖然,環(huán)丁砜是芳烴抽提工藝中的理想溶劑,但其劣化腐蝕問題卻不容忽視。環(huán)丁砜的性能穩(wěn)定性,將會深刻影響芳烴抽提裝置的運行安全,更會對芳烴抽提有效性造成影響。為此,相關(guān)工作人員需要不斷改進石油化工領(lǐng)域的芳烴抽提工藝,著力提高環(huán)丁砜的使用安全性,為有效緩解和控制環(huán)丁砜劣化做好充足準備。1 芳烴抽提與環(huán)丁砜概述芳烴抽提即芳烴萃取,是一種基于萃取劑實現(xiàn)芳烴分離的液-液萃取過程,烴類混合物是芳烴抽提的原料。這一反應(yīng)主要被應(yīng)用在催化重整和輕質(zhì)芳烴回收當(dāng)中。目前,

    化工管理 2021年20期2021-01-09

  • 芳烴抽提蒸餾工藝溶劑環(huán)丁砜中重組分的脫除
    毒性低等優(yōu)點,環(huán)丁砜已成為應(yīng)用最廣泛的抽提溶劑之一[6-10]。加氫裂解汽油中的C6~C8餾分是生產(chǎn)BTX的重要原料,然而以其為原料生產(chǎn)BTX時,容易在抽提蒸餾過程中產(chǎn)生溶劑環(huán)丁砜劣化的問題。原因之一是,在上游加工過程中通常先對裂解汽油進行餾分切割,得到C6~C8餾分后再加氫,在加氫過程中會產(chǎn)生微量的沸點范圍為150~300 ℃的重組分,這些重組分進入后續(xù)抽提蒸餾單元后很難通過常規(guī)的溶劑再生工藝排出裝置,從而在溶劑中累積,導(dǎo)致溶劑的分離效果下降。卜雪鋒等[

    石油煉制與化工 2020年12期2020-12-02

  • 苯乙烯抽提裝置環(huán)丁砜系統(tǒng)換熱器設(shè)備的腐蝕原因和對策
    提蒸餾技術(shù),以環(huán)丁砜溶劑作為萃取劑,將C8芳烴中的苯乙烯萃取出來,然后經(jīng)過脫色、蒸餾得到高純度的苯乙烯產(chǎn)品。抽提蒸餾塔再沸器E-302在2015年檢修時堵管1條,2016年補焊上管板2處,2017年3月補焊上管板5處,并在當(dāng)年10月份又出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,給生產(chǎn)帶來很大的影響。1 抽提蒸餾塔再沸器E-302規(guī)格型號、材質(zhì)及運行參數(shù)抽提蒸餾塔再沸器E-302規(guī)格型號、材質(zhì)及運行參數(shù)如表1所示。表1 抽提蒸餾塔再沸器E-302規(guī)格型號、材質(zhì)及運行參數(shù)該設(shè)備為固定管板

    化工管理 2020年31期2020-11-19

  • 環(huán)丁砜的劣化原因及其應(yīng)對措施
    砜類等[1]。環(huán)丁砜是應(yīng)用最廣、時間最長的抽提裝置用溶劑,近年來用于催化汽油抽提脫硫工藝。相比其他溶劑,環(huán)丁砜具有選擇性高、脫硫率高、適用性強、便于回收等工業(yè)化應(yīng)用優(yōu)勢。然而,抽提裝置設(shè)備的腐蝕泄漏事件時常發(fā)生,本工作針對抽提裝置設(shè)備、管線的腐蝕原因進行分析,提出應(yīng)對措施以期確保裝置的長周期運行[2]。1 工藝簡介環(huán)丁砜又名四氫化噻吩二氧化硫,分子式C4H8SO2。各種物質(zhì)在環(huán)丁砜溶劑中的溶解度是不同的,利用這一特性,通過萃取蒸餾分離抽提原料中的芳烴、非芳

    腐蝕與防護 2020年7期2020-09-12

  • 苯抽提裝置溶劑回收塔再沸器腐蝕研究
    再沸器;腐蝕;環(huán)丁砜1 引言華北石化公司40萬t/a苯抽提裝置由石油化工科學(xué)研究院提供工藝包,吉林設(shè)計院設(shè)計。該技術(shù)采用環(huán)丁砜--水的復(fù)合溶劑,利用溶劑對原料中各組分相對揮發(fā)度影響的不同,通過萃取分餾實現(xiàn)芳烴和非芳烴的分離。富集芳烴的液相進入溶劑回收塔,在塔內(nèi)進行芳烴和溶劑的分離,溶劑循環(huán)使用。溶劑回收塔底設(shè)有內(nèi)插式塔底再沸器,采用2.2MPaG蒸汽做加熱熱源,加熱量由蒸汽凝水流量進行調(diào)節(jié)。抽提蒸餾塔底富溶劑作為溶劑回收塔進料。在負壓條件下溶劑回收塔塔頂?shù)?/div>

    中國化工貿(mào)易·上旬刊 2020年6期2020-09-10

  • 正庚烷-苯酚-環(huán)丁砜體系液液相平衡的測定
    模型化合物時,環(huán)丁砜的萃取效果。在溫度為308.15 K、318.15 K,壓力為101.325 kPa條件下,測定正庚烷-苯酚-環(huán)丁砜體系的相平衡數(shù)據(jù),繪制三元相圖;根據(jù)實驗數(shù)據(jù)計算分配系數(shù)和選擇性,分析萃取劑的分離效果;通過Hand方程驗證實驗數(shù)據(jù)的可靠性,為研究煤焦油中酚類化合物的分離提供數(shù)據(jù)支持。1 材料與方法1.1 試劑與儀器正庚烷、環(huán)丁砜,分析純,w≥0.995 0,北京化工廠;苯酚,分析純,w≥0.995 0,天津光復(fù)精細化工研究所;去離子水

    生物化工 2020年4期2020-08-27

  • 模型煤焦油中酚類萃取的LLE 數(shù)據(jù)測定與關(guān)聯(lián)
    等[11]采用環(huán)丁砜或 N,N-二甲基甲酰胺為萃取劑,測定了從模型煤焦油正十二烷/甲苯萃取苯酚的液液相平衡數(shù)據(jù),并進行了萃取實驗研究。本文選取中低溫煤焦油中典型化合物苯酚/鄰甲酚、甲苯以及正庚烷作為其模擬組分,分別測定了常壓下正庚烷+苯酚/鄰甲酚+環(huán)丁砜體系在323.15 和343.15 K 下的LLE 數(shù)據(jù)和正庚烷+甲苯+苯酚/鄰甲酚+環(huán)丁砜體系在323.15 K 下的LLE 數(shù)據(jù)。同時利用Bachman 方程和Hand 方程對實驗數(shù)據(jù)進行了可靠性檢驗,

    高?;瘜W(xué)工程學(xué)報 2020年3期2020-08-07

  • 天然氣選擇性脫硫胺液配方發(fā)泡特性分析
    MP、DGA、環(huán)丁砜胺液后會得到選擇性脫硫性能更優(yōu)的胺液配方[16]。本研究通過實驗考察適用于選擇性脫硫工藝的MDEA、DGA、AMP、環(huán)丁砜四種胺液單一及復(fù)配胺液配方的發(fā)泡特性,分析其發(fā)泡趨勢及發(fā)泡機理,為工程設(shè)計及工業(yè)應(yīng)用提供參考。1 實驗部分1.1 實驗試劑本研究中所需的氣體與試劑如表1所示。表1 實驗用氣體與試劑1.2 實驗裝置及流程選擇性脫硫胺液配方發(fā)泡特性測試裝置如圖1所示。圖1 選擇性脫硫胺液配方發(fā)泡特性測試裝置實驗系統(tǒng)包括進氣調(diào)壓計量部分,

    天然氣化工—C1化學(xué)與化工 2020年2期2020-05-25

  • 惠州石化抽提裝置腐蝕原因分析及對策
    性硫化物的產(chǎn)生環(huán)丁砜中存在的環(huán)丁烯砜雜質(zhì)受熱會分解產(chǎn)生SO2,環(huán)丁砜沸點為285℃,在220℃以下時,分解速度比較慢,但是超過220℃時候,隨著溫度的升高,其分解速度急劇上升[1],過高的溫度將促使環(huán)丁砜分解生成黑色的聚合物和SO2,酸性物質(zhì)越多,造成的設(shè)備腐蝕越嚴重。2.2 氧氣的氧化作用系統(tǒng)中一旦進入氧氣后,溶劑系統(tǒng)中的二氧化硫的釋放量要比沒有氧氣存在的時候多[6]。其分解產(chǎn)物直接產(chǎn)生二氧化硫,二氧化硫與水等物質(zhì)的結(jié)合又形成硫酸類酸性成分(環(huán)丁砜分解產(chǎn)

    化工管理 2020年9期2020-04-22

  • 萃取-精餾耦合工藝處理環(huán)丁砜廢水的流程模擬
    116024)環(huán)丁砜是工業(yè)生產(chǎn)中重要的化工原料,也是一種性能優(yōu)良的多效能溶劑,可用作芳烴抽提溶劑、聚合物紡絲澆膜溶劑和天然氣、合成原料氣、煉氣廠的凈化劑以及有機反應(yīng)的溶劑[1-3]。耐高溫、高性能聚芳醚樹脂的聚合生產(chǎn)過程產(chǎn)生的低濃度環(huán)丁砜廢水溶液必須加以處理,降低廢水中環(huán)丁砜的濃度,回收其中的有機溶劑環(huán)丁砜,從而滿足日益嚴苛的環(huán)保要求,提高經(jīng)濟效益。目前,工業(yè)上采用多效蒸發(fā)工藝處理環(huán)丁砜廢水[4]。對于環(huán)丁砜質(zhì)量分數(shù)約為10%的工業(yè)環(huán)丁砜廢水,多效蒸發(fā)工藝

    化工進展 2020年2期2020-04-11

  • 影響苯乙烯抽提裝置長周期運行的因素及措施分析
    和苯乙烯及溶劑環(huán)丁砜的分離、苯乙烯與溶劑環(huán)丁砜的分離;苯乙烯提抽裝置也能夠?qū)θ軇?span id="syggg00" class="hl">環(huán)丁砜的顯熱進行充分回收;在負壓操作的環(huán)境中操作,生產(chǎn)條件更佳;與傳統(tǒng)的乙苯脫氫相比,其過程沒有明顯的放熱現(xiàn)象;此外,也使用統(tǒng)一操作回收冷凝水,并將其用于冬季伴熱、裝置脫鹽水,大大降低了熱能消耗,而且還減少了水資源的消耗。2 影響苯乙烯提抽裝置長周期運行的主要因素2.1 C8/C9分離塔250Y型填料的堵塞在這一分離系統(tǒng)中,由于單烯烴、雙烯烴等活性度較高的物質(zhì)的存在,烯烴類物質(zhì)

    化工管理 2020年3期2020-01-14

  • 苯抽提裝置溶劑劣化原因分析與對策
    析與對策。1 環(huán)丁砜溶劑劣化原因分析1.1 高溫引起的環(huán)丁砜溶劑分解環(huán)丁砜溶劑雖然沸點為287℃,但是在周圍環(huán)境溫度超過220℃時就會出現(xiàn)分解現(xiàn)象,可分解為二氧化硫以及不飽和聚合物。環(huán)丁砜溶劑熱分解速度會隨著溫度的升高而升高。苯抽提裝置加熱時使用的熱介質(zhì)為3.5MPa蒸汽,經(jīng)過處理之后降至2.2MPa,溫度在215℃左右,主要是為了預(yù)防環(huán)丁砜溶劑發(fā)生熱分解。在實際生產(chǎn)中,抽提蒸餾塔以及溶液回收塔的工作溫度為150~180℃,在該環(huán)節(jié)中可能由于局部溫度過熱引

    化工設(shè)計通訊 2020年8期2020-01-12

  • 石油苯產(chǎn)品質(zhì)量升級生產(chǎn)改造
    )1 工藝概述環(huán)丁砜液液抽提工藝一般分為芳烴抽提、環(huán)丁砜回收、環(huán)丁砜再生三個部分,與其他芳烴抽提工藝技術(shù)相比,該工藝具有溶劑比低、芳烴回收率高、能耗低、投資省、經(jīng)濟效益好等優(yōu)點。環(huán)丁砜溶劑對芳烴具有較高的溶解能力和良好的選擇性,環(huán)丁砜本身又具有熱穩(wěn)定性好、蒸汽壓低、毒性小等特點。因此,環(huán)丁砜液液抽提工藝技術(shù)(見圖1)是目前應(yīng)用最廣泛的芳烴抽提技術(shù)[1]。圖1 環(huán)丁砜液液抽提工藝流程示意圖2 環(huán)丁砜抽提工藝的缺陷環(huán)丁砜溶劑在抽提過程中存在劣化問題,使其抽提能

    石油化工應(yīng)用 2019年12期2020-01-09

  • 降低抽余油中環(huán)丁砜含量的技術(shù)措施
    163714)環(huán)丁砜又名四氫噻吩-1,1-二氧化物,為無色透明液體,是一種優(yōu)良的非質(zhì)子極性溶劑,可與水、丙酮、甲苯等互溶[1]。也是石油化工上芳烴抽提工藝中的理想溶劑。環(huán)丁砜高溫下易于分解。在220℃以下時,分解速度比較慢,但是超過220℃時候,隨著溫度的升高,其分解速度急劇上升,過高的溫度將促使環(huán)丁砜分解生成黑色的聚合物和二氧化硫,有空氣存在的時候,由于空氣的氧化作用,溶劑系統(tǒng)中的二氧化硫的釋放量要比沒有空氣存在的時候多。由于熱穩(wěn)定性高,對酸、堿穩(wěn)定,是

    江西化工 2018年4期2018-08-31

  • 氣相色譜法檢測抽余碳八中微量環(huán)丁砜
    微量的抽提溶劑環(huán)丁砜。抽余碳八組分為提煉二甲苯的主要原料,其中的環(huán)丁砜不僅影響其后續(xù)深加工而且還會增加能耗和生產(chǎn)成本,所以一般工藝要求將抽余碳八中的環(huán)丁砜含量要很低(一般小于5mg/kg)。經(jīng)查閱,國內(nèi)建立此分析是將烴類試樣中的環(huán)丁砜用水萃取后經(jīng)聚乙二醇20000色譜柱分離用氫火焰離子化檢測器檢測,外標法定量。此分析方法的樣品前處理對操作要求高、處理后的樣品再現(xiàn)性低且耗時長,所以此方法并不適用于工廠快速準確定量的要求。由于抽余碳八的組分非常復(fù)雜,伴有少量的

    分析儀器 2018年3期2018-06-07

  • 環(huán)丁砜抽提裝置腐蝕分析及控制
    的溶劑一般都為環(huán)丁砜,在正常工況操作條件下,環(huán)丁砜不會因為pH降低而腐蝕設(shè)備,而在下列工況中會發(fā)生環(huán)丁砜劣化的情況:設(shè)備泄漏導(dǎo)致氧氣進入裝置、過高的操作溫度、溶劑再生塔的不正常操作、裝置溶劑的儲存不當(dāng)?shù)?,這些問題會伴隨著運行時間的延長而加重,環(huán)丁砜將發(fā)生分解而使裝置受到嚴重腐蝕。對腐蝕原因進行分析并采取針對性的措施,對于裝置具有重要意義。1 裝置腐蝕情況1.1 環(huán)丁砜液液抽提裝置環(huán)丁砜液液抽提裝置的環(huán)丁砜pH維持在4~5時,環(huán)丁砜的消耗量達到76 g/t,

    石油化工技術(shù)與經(jīng)濟 2018年2期2018-05-18

  • 中亞高有機硫天然氣酸性氣體脫除溶劑的研制
    PZ和物理溶劑環(huán)丁砜,可以顯著提高其對有機硫的脫除能力;PZ合適添加量為6.0%,環(huán)丁砜合適添加量為15%;新型三元活化MDEA復(fù)合溶液對有機硫等弱酸性氣體具有良好的吸收能力,可以用于中亞高有機硫天然氣的凈化處理。天然氣凈化;有機硫; MDEA;PZ;環(huán)丁砜近幾年,我國霧霾現(xiàn)象頻發(fā),空氣污染狀況日益嚴重,主要原因是煤炭和石油的大量使用。而天然氣作為一種比較清潔的化石能源,燃燒排放的尾氣中SO2、NOx、CO2和飛灰等污染物量遠低于煤炭和石油,具有清潔、安全

    山東化工 2017年20期2017-11-29

  • 環(huán)丁砜萃取精餾過程模擬分析及工藝參數(shù)優(yōu)化
    昌春,陳清林?環(huán)丁砜萃取精餾過程模擬分析及工藝參數(shù)優(yōu)化汪勤,張冰劍,何暢,何昌春,陳清林(中山大學(xué)化學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院,廣東省石化過程節(jié)能工程技術(shù)研究中心,廣東廣州 510275)以環(huán)丁砜-烴類相平衡數(shù)據(jù)和NRTL-RK熱力學(xué)方法為基礎(chǔ),對環(huán)丁砜萃取精餾過程進行了全流程模擬和工藝操作參數(shù)優(yōu)化。綜合考慮各個操作變量及其關(guān)聯(lián),提出了基于局部耦合參數(shù)迭代優(yōu)化的整體協(xié)同優(yōu)化的策略。通過文獻數(shù)據(jù)回歸和Aspen Plus物性估算系統(tǒng)相結(jié)合,補充修正了缺失的模型參數(shù),并

    化工學(xué)報 2017年5期2017-10-13

  • 重整裝置苯抽提系統(tǒng)腐蝕原因分析及應(yīng)對措施
    水洗塔水洗少量環(huán)丁砜后,以抽余油的形式送至罐區(qū)調(diào)和汽油。汽提塔底重沸器E-403、回收塔底重沸器E-405均以減溫減壓后的2.3MPa蒸汽做熱源(見圖1)。圖1 苯抽提系統(tǒng)主要工藝流程1.3 主要操作條件表1 苯抽提系統(tǒng)主要操作條件2 腐蝕原因分析自2012年底以來,苯抽提系統(tǒng)汽提塔底重沸器E-403、回收塔底重沸器E-405多次發(fā)生腐蝕泄漏,富溶劑泵P-404葉輪、泵軸及泵出口彎頭等部位亦頻繁發(fā)生腐蝕損壞,造成該系統(tǒng)多次停工搶修,溶劑跑損,對苯產(chǎn)量及產(chǎn)品

    石油化工應(yīng)用 2017年9期2017-10-10

  • 芳烴抽提蒸餾塔檢修后開工問題分析及對策
    入循環(huán)水造成溶環(huán)丁砜水解、串入氧導(dǎo)致環(huán)丁砜氧化分解以及抽提原料不飽和烴氧化后在抽提蒸餾塔工況下發(fā)生聚合反應(yīng)共同作用形成的沉積物堵塞塔盤的浮閥所致。通過應(yīng)急處置及時清除塔盤與浮閥粘在一起的垢類物,讓浮閥開啟自如,讓抽提裝置實現(xiàn)了滿負荷平穩(wěn)運行。芳烴抽提塔; 環(huán)丁砜; 浮閥1 裝置簡介昌邑石化有限公司新建100萬噸/年的連續(xù)重整裝置,配套40萬噸/年芳烴抽提裝置,由中國石化洛陽工程建設(shè)公司(LPEC)設(shè)計。芳烴抽提裝置以連續(xù)重整裝置來的C6+重整汽油為原料,生

    山東化工 2017年14期2017-09-16

  • 聚醚醚酮樹脂溶劑含量的影響因素研究
    酸鹽存在下,以環(huán)丁砜(又名四氫噻吩-1,1-二氧化物,英文縮寫TMS)作溶劑進行縮合反應(yīng)制得。在聚醚醚酮樹脂生產(chǎn)過程中,始終有溶劑環(huán)丁砜存在,反應(yīng)結(jié)束后反應(yīng)液進入沉淀浴水中,樹脂析出,大部分溶劑溶于水中,但析出的聚合物中仍含有約17%~20%的環(huán)丁砜溶劑。溶劑會在樹脂的后續(xù)注塑或擠出加工中受熱逸出,不僅污染環(huán)境,腐蝕設(shè)備,更重要的是影響制品質(zhì)量,影響材料使用性能,必須加以去除?,F(xiàn)在工業(yè)上普遍采用熱水反復(fù)浸取工藝,即將樹脂投入浸取釜中,加入一定量的水,升溫攪

    當(dāng)代化工研究 2017年4期2017-07-18

  • 苯抽提溶劑劣化對裝置的影響及對策
    抽提裝置,采用環(huán)丁砜為萃取劑,生產(chǎn)石油苯產(chǎn)品。環(huán)丁砜在外界各種因素影響下可能劣化變質(zhì),劣化的環(huán)丁砜雜質(zhì)變多、pH值下降、選擇性和溶解度變差。通過分析溫度、空氣、氯離子、水等各因素對環(huán)丁砜劣化速度影響,結(jié)合溶劑劣化對本裝置造成的產(chǎn)品質(zhì)量下降、設(shè)備腐蝕等不良影響的事件,提出了恢復(fù)和保持環(huán)丁砜性質(zhì)的相關(guān)對策。苯抽提;環(huán)丁砜;劣化;腐蝕1 工藝原理苯抽提過程是一種物理分離方法,其原理是利用烴類各組分在溶劑中溶解度不同,即當(dāng)溶劑與原料油進行液-液接觸時,溶劑對芳烴和

    化工設(shè)計通訊 2017年12期2017-03-06

  • 芳烴抽提裝置中環(huán)丁砜溶劑對設(shè)備腐蝕的原因及措施
    芳烴抽提裝置中環(huán)丁砜溶劑對設(shè)備腐蝕的原因及措施邱皓(中國石油遼陽石化分公司芳烴廠, 遼寧 遼陽 111003)芳烴抽提裝置運行過程中,由于受到高含水量、高溫環(huán)境以及環(huán)丁烯砜雜質(zhì)的影響,使環(huán)丁砜溶劑極易發(fā)生分解,生成硫化物、磺酸、硫酸等酸性物質(zhì),進而不可避免地會導(dǎo)致設(shè)備腐蝕問題的出現(xiàn),不僅帶來了諸多安全風(fēng)險,也增加了芳烴抽提裝置的運行成本。為避免因環(huán)丁砜溶劑而導(dǎo)致的設(shè)備腐蝕問題,必須加強對腐蝕原因的分析,并以此為根據(jù),制定有效的防腐措施。本篇論文中,筆者主要

    化工管理 2017年34期2017-03-03

  • 芳烴抽提技術(shù)研究進展和應(yīng)用現(xiàn)狀
    、金偉暉公司的環(huán)丁砜技術(shù)、KRUPP UHDE公司的N-甲酰基嗎啉技術(shù)、IFP公司的二甲基亞砜技術(shù)、LURGI公司的N-甲基吡咯烷酮技術(shù)等[5]。無論采用何種工藝路線,選擇合適溶劑是整個過程的第一步,也是最關(guān)鍵的一步,溶劑的選擇直接影響著抽提體系的建立、裝置效率、投資及操作費用。一個理想的溶劑應(yīng)有以下特點:(1)對芳烴選擇性好,有利于分離效果和芳烴純度;(2)對芳烴溶解能力大,以降低裝置投資和操作費用;(3)熱穩(wěn)定性及化學(xué)穩(wěn)定性好,防止溶劑變質(zhì)和過多損耗,

    石油化工應(yīng)用 2017年1期2017-02-16

  • 環(huán)丁砜對乙醇胺溶液吸收和解吸CO2的影響
    羅偉亮,陳健?環(huán)丁砜對乙醇胺溶液吸收和解吸CO2的影響郭東方1,郜時旺1,羅偉亮2,陳健2(1中國華能集團清潔能源技術(shù)研究院有限公司,北京 102209;2化學(xué)工程聯(lián)合國家重點實驗室,清華大學(xué)化學(xué)工程系,北京 100084)利用物理溶劑環(huán)丁砜替代部分水,采用氣液攪拌實驗裝置和真實熱流量熱法測定了環(huán)丁砜對乙醇胺(MEA)溶液吸收和解吸二氧化碳(CO2)過程的影響,考察了CO2循環(huán)負載、吸收速率、吸收熱和解吸熱等性質(zhì)變化。研究表明:環(huán)丁砜對MEA溶液負載CO2

    化工學(xué)報 2016年12期2016-12-14

  • 芳烴抽提裝置中關(guān)于環(huán)丁砜溶劑保護的改造措施及優(yōu)化方案
    抽提裝置中關(guān)于環(huán)丁砜溶劑保護的改造措施及優(yōu)化方案邵松偉1,陳雪2,趙吉鵬1 (1.甘肅省鍋爐壓力容器檢驗研究院,甘肅蘭州730020;2.蘭州石化公司,甘肅 蘭州730060)針對蘭州石化公司0.4MT/a芳烴抽提裝置在實際生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的環(huán)丁砜溶劑劣化降解造成的溶劑損耗、設(shè)備腐蝕、堵塞、生產(chǎn)成本提高等問題,采取了一系列改造措施及優(yōu)化方案,并對之后的效果進行了分析,分析表明措施及方案切實可行,從而達到了保護溶劑、減少腐蝕、延長生產(chǎn)周期的目的。環(huán)丁砜;腐蝕;

    甘肅科技 2016年13期2016-08-29

  • 環(huán)丁烯砜合成反應(yīng)的基團貢獻法熱力學(xué)分析
    獻法;熱力學(xué);環(huán)丁砜2015-08-13收到初稿,2015-09-23收到修改稿。聯(lián)系人:吳劍華。第一作者:王修綱(1986—),男,博士研究生。Received date: 2015-08-13.Foundation item: supported by the National Natural Science Foundation of China(51406125).引 言環(huán)丁烯砜是合成環(huán)丁砜的必要中間體。環(huán)丁砜是一種重要的有機溶劑,因其具有熱穩(wěn)定性

    化工學(xué)報 2016年4期2016-07-04

  • 抽提裝置溶劑系統(tǒng)設(shè)備腐蝕原因分析及對策
    了芳烴抽提裝置環(huán)丁砜劣化造成設(shè)備腐蝕日趨嚴重的問題。結(jié)合日常生產(chǎn)情況,分析了環(huán)丁砜劣化的原因,從工藝管理及設(shè)備改造等方面對抽提溶劑系統(tǒng)設(shè)備加強防腐,保證設(shè)備的平穩(wěn)運用,提升裝置的運行效益。關(guān)鍵詞:腐蝕 ; 抽提 ; 環(huán)丁砜 ; 設(shè)備0前言中國石化洛陽分公司芳烴車間抽提裝置原設(shè)計加工輕重整油0.26×106t/a,裝置于2000年建成投產(chǎn),采用UOP提供的環(huán)丁砜液液抽提工藝,由預(yù)分餾單元、抽提單元和B/T單元組成,主要生產(chǎn)苯、甲苯和輕質(zhì)非芳烴。同時為下游PX

    河南化工 2016年1期2016-04-14

  • 熱穩(wěn)定添加劑對劣化環(huán)丁砜的影響及SPSS軟件應(yīng)用研究
    定添加劑對劣化環(huán)丁砜的影響及SPSS軟件應(yīng)用研究姚二偉,陳文藝,劉慧珍,劉 瑩(遼寧石油化工大學(xué)化學(xué)化工與環(huán)境學(xué)部,遼寧 撫順 113001)考察了4種不同添加劑(2,4-二叔丁基苯酚、三乙醇胺、硫代二丙酸二月桂酯、硬脂酸銅)對劣化環(huán)丁砜熱穩(wěn)定性的影響。在環(huán)丁砜質(zhì)量100 g、氮氣流速95 mLmin、反應(yīng)溫度240 ℃、反應(yīng)時間2 h的條件下,以SO2的釋放量來評價添加劑對劣化環(huán)丁砜熱穩(wěn)定性的影響。結(jié)果表明:4種添加劑對劣化環(huán)丁砜熱穩(wěn)定性的影響由大到小的

    石油煉制與化工 2016年7期2016-04-11

  • 環(huán)丁砜合成工藝研究進展
    10142 )環(huán)丁砜合成工藝研究進展王修綱1,黃石磊2,沈陽2,徐英博2,吳劍華1,2(1. 天津大學(xué)化工學(xué)院,天津 300072; 2. 沈陽化工大學(xué) 化學(xué)工程學(xué)院,遼寧 沈陽 110142 )環(huán)丁砜是一種性能優(yōu)良的多功能溶劑,也是目前芳烴抽提裝置中最常用的溶劑,其市場需求量逐年增加,但生產(chǎn)技術(shù)相對落后。介紹了國內(nèi)外幾種典型的環(huán)丁砜生產(chǎn)工藝,包括菲利普工藝、殼牌工藝、日本住友工藝,錦州石化工藝,遼陽遼東精細化工工藝,并對各個生產(chǎn)工藝進行評述。分析表明,現(xiàn)

    當(dāng)代化工 2015年3期2015-12-29

  • 苯抽提溶劑環(huán)丁砜的劣化及保護措施
    5200)1 環(huán)丁砜的性質(zhì)環(huán)丁砜是非質(zhì)子性的強極性有機硫溶劑,具有溶解能力強、選擇性高、分解溫度比沸點低等特性。2 環(huán)丁砜的劣化因素2.1 溫度在溫度達到220℃下環(huán)丁砜易受熱分解產(chǎn)生SO2和不飽和有機酸,SO2可與系統(tǒng)中的水生成酸性物質(zhì)產(chǎn)生腐蝕性,不飽和有機酸則極易聚合生成大分子聚合物[1]。一方面使抽提系統(tǒng)的pH值下降,進一步加速溶劑的老化;另一方面對抽提設(shè)備的酸性腐蝕也相當(dāng)嚴重。2.2 氧氣環(huán)丁砜本是無色,但通常我們見到的是淡黃色,這就是它與空氣接觸

    化工管理 2015年21期2015-03-25

  • 環(huán)丁砜分解對芳烴抽提裝置的影響及預(yù)防措施
    08)生產(chǎn)工藝環(huán)丁砜分解對芳烴抽提裝置的影響及預(yù)防措施文 章(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)分析了芳烴裝置抽提蒸餾工藝中導(dǎo)致環(huán)丁砜分解的因素,以及環(huán)丁砜分解對裝置的影響,并提出了相應(yīng)的預(yù)防措施。環(huán)丁砜;分解;芳烴抽提裝置;影響; 對策目前,芳烴抽提裝置的主要原料是催化重整生成油和由乙烯裝置副產(chǎn)的裂解汽油。這些原料中除芳烴外,還含有烷烴、環(huán)烷烴和烯烴等非芳烴物質(zhì)。因這些原料油中的非芳烴和目標芳烴的沸點相近,且易形成共沸物,一般的蒸餾方法不能

    化工技術(shù)與開發(fā) 2015年4期2015-01-12

  • 某天然氣脫硫脫碳裝置溶劑配比優(yōu)化研究
    意義。本文采用環(huán)丁砜、MDEA、DIPA 和水組成的混合溶劑,利用HYSYS 等化工相關(guān)流程模擬軟件建立含硫天然氣凈化裝置工藝模型,并對溶劑配比進行優(yōu)化研究[2-3]。1 脫硫裝置工藝流程與運行現(xiàn)狀1.1 天然氣凈化工藝流程簡述川西地區(qū)某20 ×104m3/d 天然氣脫硫脫碳裝置采用Sulfinol-D 工藝脫除原料氣中的酸性組分[4],該脫硫脫碳裝置的工藝流程見圖1。圖1 某脫硫脫碳裝置工藝流程簡圖1.2 運行現(xiàn)狀原料氣組成、裝置主要操作參數(shù)和現(xiàn)場凈化氣

    天然氣與石油 2015年3期2015-01-03

  • 不同種類抗氧化劑對環(huán)丁砜熱穩(wěn)定性的影響
    種類抗氧化劑對環(huán)丁砜熱穩(wěn)定性的影響鄒 愷,陳文藝,王秀文(遼寧石油化工大學(xué)石油化工學(xué)院,遼寧撫順113001)選取4種常見的抗氧化劑,考察不同種類抗氧化劑對環(huán)丁砜熱穩(wěn)定性的影響,以SO2釋放量作為衡量環(huán)丁砜熱穩(wěn)定性大小的指標。實驗結(jié)果表明,4種抗氧化劑均可改善環(huán)丁砜的熱穩(wěn)定性,其改善作用由大到小的順序為:酚類抗氧化劑>胺類抗氧化劑>含硫抗氧化劑>含銅抗氧化劑。綜合考慮多種因素的影響,實際生產(chǎn)中宜采用胺類抗氧化劑作為環(huán)丁砜抗氧化劑。環(huán)丁砜 抗氧化劑 熱穩(wěn)定性

    石油煉制與化工 2014年3期2014-08-30

  • 芳烴抽提中環(huán)丁砜的劣化及其影響探討
    5200)一、環(huán)丁砜劣化的化學(xué)過程根據(jù)已經(jīng)總結(jié)到的環(huán)丁砜劣化機理進行分析,當(dāng)前總結(jié)起來有兩點觀點。第一有些觀點認為在環(huán)丁砜在高溫條件下,會自動分解二氧化硫以及丁二烯這兩種化學(xué)物質(zhì)。眾所周知,二氧化硫容易導(dǎo)致設(shè)備受到腐蝕,而丁二烯主要是設(shè)備堵塞的物質(zhì)。第二,另一種觀點認為,當(dāng)環(huán)丁砜處于不穩(wěn)定條件下,具體而言是屬于雜質(zhì)污染條件下,會逐漸析出二氧化硫,但是環(huán)丁砜本身不會發(fā)生分解,仍然保持完好的性質(zhì)。在實驗中發(fā)現(xiàn),環(huán)丁砜劣化嚴重時,是因為環(huán)丁砜受到芳烴抽提影響,當(dāng)

    化工管理 2014年8期2014-08-15

  • AED-BTX萃取精餾工藝在芳烴裝置改造中成功應(yīng)用
    取工藝,溶劑為環(huán)丁砜。本次改造利用了原有芳烴裝置絕大部分已有的設(shè)備,而且繼續(xù)延用原來的環(huán)丁砜溶劑。改造后的萃取精餾芳烴裝置于2013年4月開車,和原來的液液萃取工藝相比,在芳烴產(chǎn)品的純度和收率都達到設(shè)計要求的情況下,萃取精餾塔的蒸汽消耗比改造前的氣提塔蒸汽消耗降低35%以上,同時裝置產(chǎn)能也提高12%以上。預(yù)計LG化學(xué)本次改造的投資回收期不超過12個月。LG化學(xué)本次改造采用的芳烴裝置萃取精餾技術(shù)——AED-BTX工藝,是由美國AMT公司和臺灣中油公司共同開發(fā)

    石油化工技術(shù)與經(jīng)濟 2014年2期2014-04-06

  • AED-BTX萃取精餾工藝在芳烴裝置改造中成功應(yīng)用
    取工藝,溶劑為環(huán)丁砜。本次改造利用了原有芳烴裝置絕大部分已有的設(shè)備,而且繼續(xù)延用原來的環(huán)丁砜溶劑。改造后的萃取精餾芳烴裝置于 2013年4月開車,和原來的液液萃取工藝相比,在芳烴產(chǎn)品的純度和收率都達到設(shè)計要求的情況下,萃取精餾塔的蒸汽消耗比改造前的氣提塔蒸汽消耗降低35%以上,同時裝置產(chǎn)能也提高12%以上。預(yù)計LG化學(xué)本次改造的投資回收期不超過12個月。LG化學(xué)本次改造采用的芳烴裝置萃取精餾技術(shù)——AED-BTX工藝,是由美國AMT公司和臺灣中油公司共同開

    化工進展 2014年2期2014-04-04

  • 芳烴抽提蒸餾裝置生產(chǎn)運行問題分析
    各種操作條件下環(huán)丁砜溶劑的特性曲線,進而找出問題的根源,并提出相應(yīng)技術(shù)改造措施,希望為今后裝置平穩(wěn)運行和改造提供參考。芳烴;抽提蒸餾;環(huán)丁砜;特性1 裝置及工藝流程簡介1.1 裝置簡介獨山子煉油廠重整加氫聯(lián)合車間抽提蒸餾裝置于2003年8月9日一次試車投產(chǎn)成功,年處理乙烯裂解汽油12.25×104t。采用國內(nèi)設(shè)計開發(fā)的環(huán)丁砜+助溶劑的抽提蒸餾分離芳烴工藝技術(shù),直接生產(chǎn)苯產(chǎn)品。該工藝以環(huán)丁砜+助溶劑為復(fù)合溶劑,增強溶劑體系對C6組份的溶解能力,使抽提蒸餾塔的

    化學(xué)工程師 2014年1期2014-02-10

  • 環(huán)丁砜在石油煉制中的萃取應(yīng)用研究進展
    ll公司研發(fā)的環(huán)丁砜萃取工藝是目前世界上應(yīng)用最廣發(fā)的一種萃取方法[1]。眾所周知,環(huán)丁砜(四氫噻吩砜)是一種很好的用于有相似沸點的混合物分離的萃取劑。環(huán)丁砜是一種無色無味固體,但是熔點較低,大約在 27 ℃時熔化為無色透明液體,閃點為166 ℃,能與水、混合二甲苯和甲硫醇等混合。環(huán)丁砜具有高選擇性,則所需溶劑與原料的比例較??;環(huán)丁砜具有低溶劑損失,則不需要進一步的工藝來控制溶劑損失;環(huán)丁砜具有低溶劑率和低熱負荷,則環(huán)丁砜工藝的動力消耗很低;環(huán)丁砜具有弱酸性

    當(dāng)代化工 2013年9期2013-11-05

  • 環(huán)丁砜在染料敏化太陽能電池固體電解質(zhì)中的應(yīng)用
    質(zhì)的一大重點。環(huán)丁砜在常溫常壓下為無色透明固體,幾乎能與所有有機溶劑混溶,也能溶解無機鹽類和高分子化合物,是一種高沸點、低黏度、較高的介電常數(shù)、高熱穩(wěn)定性的非質(zhì)子型極性溶劑。將其應(yīng)用于固體電解質(zhì)中,可有助于改善電解質(zhì)與工作電極的電接觸,提高電池的穩(wěn)定性能,具有潛在的發(fā)展空間。作者基于P型半導(dǎo)體CuSCN、環(huán)丁砜、1,2-二甲基-3-丙基咪唑碘、PEDOT:PSS為原料制備固體電解質(zhì),引入環(huán)丁砜作為添加劑,研究了環(huán)丁砜加入對電解質(zhì)性能的影響,通過優(yōu)化固體電解

    大連工業(yè)大學(xué)學(xué)報 2013年3期2013-09-19

  • 芳烴抽提裝置環(huán)丁砜溶劑對設(shè)備腐蝕的原因及措施
    司(SEI)的環(huán)丁砜抽提技術(shù),由原料分餾、抽提、精餾、溶劑油分離等 4個部分組成 ,主要產(chǎn)品為非芳烴、苯類、輕烴、180#航空洗滌汽油。本文主要對針對蘭州石化公司0.8MT/a連續(xù)重整與0.4MT/a芳烴抽提聯(lián)合裝置中環(huán)丁砜對現(xiàn)有設(shè)備腐蝕的緣由進行分析,提出解決這一問題的優(yōu)化方法。一、裝置運行中造成設(shè)備腐蝕的原因1.環(huán)丁砜劣化造成設(shè)備硫腐蝕環(huán)丁砜作為芳烴抽提裝置的溶劑系統(tǒng),在循環(huán)運行中,受到高溫、高含水量及雜質(zhì)環(huán)丁烯砜的影響,引起了環(huán)丁砜溶劑的分解,產(chǎn)生硫

    化工管理 2013年18期2013-08-15

  • 復(fù)合添加劑對環(huán)丁砜熱穩(wěn)定性的影響
    113001)環(huán)丁砜在芳烴抽提工藝中是一種比較理想的溶劑[1-2],但在抽提過程中,環(huán)丁砜易劣化,劣化后的環(huán)丁砜顏色變深,pH下降[3-5],生成具有酸性和腐蝕性的降解產(chǎn)物,使其抽提能力下降[6-8]。目前,通過添加單乙醇胺對減緩環(huán)丁砜劣化造成的設(shè)備腐蝕具有一定的作用[9],這是因為單乙醇胺中和了因環(huán)丁砜劣化產(chǎn)生的磺酸等酸性物質(zhì)[10-13],但單獨添加單乙醇胺效果并不十分理想。本工作以單乙醇胺為基礎(chǔ),分別與N-M,H,2-t-B堿性添加劑進行復(fù)配,考察了

    石油化工 2013年3期2013-05-03

  • 劣化環(huán)丁砜陰離子交換樹脂再生技術(shù)的應(yīng)用
    油化工生產(chǎn)中,環(huán)丁砜是理想的芳烴抽提溶劑。由于它密度大,對芳烴的溶解性和選擇性都非常好,在中原油田石化總廠芳烴抽提裝置中得到很好的應(yīng)用。在裝置長周期運行過程中,發(fā)現(xiàn)環(huán)丁砜溶劑的顏色逐漸變深,劣化形成酸性物質(zhì),pH值下降,造成設(shè)備腐蝕,溶劑損耗增加,使抽提能力下降。這些都嚴重影響環(huán)丁砜抽提裝置的經(jīng)濟效益和正常運行。在平日生產(chǎn)中主要靠加入單乙醇胺調(diào)節(jié)溶劑的pH值,但這不能解決根本問題,而且加入過量單乙醇胺還易造成水系統(tǒng)的乳化以及對芳烴質(zhì)量帶來影響。通過查閱中石

    河南化工 2012年7期2012-02-10

  • 氣相色譜-質(zhì)譜法測定芳烴抽提環(huán)丁砜貧劑中烴含量
    法測定芳烴抽提環(huán)丁砜貧劑中烴含量趙惠菊,王 忠(中國石油化工股份有限公司九江分公司,江西 九江 332004)建立了采用氣相色譜-質(zhì)譜(GC/MS)分析芳烴抽提環(huán)丁砜貧劑中各烴組分結(jié)構(gòu)和含量的方法。并使用三因素三水平正交試驗來確定最佳色譜分離條件。對芳烴抽提環(huán)丁砜貧劑中各烴組分進行定性,對所得質(zhì)譜譜圖解析,并結(jié)合質(zhì)譜標準譜庫檢索,與各烴組分標準樣品保留時間對照,可確定各烴組分結(jié)構(gòu)。以正辛烷為內(nèi)標物,內(nèi)標法定量,采用掃描方式分析環(huán)丁砜貧劑中各烴組分含量。配制

    質(zhì)譜學(xué)報 2012年6期2012-02-02

  • 環(huán)丁砜-二乙醇胺(DEA)復(fù)合溶液吸收煙氣中CO2
    257061)環(huán)丁砜-二乙醇胺(DEA)復(fù)合溶液吸收煙氣中CO2(1.勝利油田勘察設(shè)計研究院,山東 東營257026;2.中國石油大學(xué)〈華東〉,山東 東營 257061)采用攪拌實驗裝置,研究不同配比的環(huán)丁砜-DEA復(fù)合溶液對煙道氣中二氧化碳的吸收和解吸性能,揭示了吸收速率、吸收容量與酸堿度、時間之間的內(nèi)在聯(lián)系,并對CO2初始逸出溫度、試液再生溫度、試液再生率、再生p H下降率進行了細致記錄分析.實驗結(jié)果表明:環(huán)丁砜-DEA復(fù)合溶液配比為0.1∶0.9時:

    武漢工程大學(xué)學(xué)報 2011年8期2011-11-10

  • 幾種添加劑對環(huán)丁砜熱穩(wěn)定性的影響
    113001)環(huán)丁砜又稱二氧化四氫噻吩,高純度的環(huán)丁砜在常溫下為無色無味的固體,熔點27.8℃,工業(yè)上多為淡黃色液體[1],具有對芳烴選擇性高,溶解能力強,腐蝕性小,化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性好等特點,現(xiàn)已成為芳烴抽提最有效的溶劑[2]。在芳烴抽提工藝中,環(huán)丁砜會因高溫[3-4],水解[5],烯砜雜質(zhì)[6],氧化[7],氯離子[8]等原因劣質(zhì)化而產(chǎn)生SO2和磺酸類酸性物質(zhì)[9],SO2導(dǎo)致pH下降,腐蝕設(shè)備,磺酸類酸性物質(zhì)堵塞設(shè)備,導(dǎo)致芳烴抽提能力下降而影響裝置

    石油化工高等學(xué)校學(xué)報 2011年6期2011-01-16

  • 環(huán)丁砜及N-甲酰嗎啉在我廠苯精制過程中的應(yīng)用效果分析
    030021)環(huán)丁砜及N-甲酰嗎啉在我廠苯精制過程中的應(yīng)用效果分析劉會敏(太原寶源化工有限公司,山西,太原,030021)低溫法粗苯加氫精制是當(dāng)前世界上先進的焦化粗苯提純技術(shù)。本文主要介紹了我單位兩套粗苯加氫精制裝置兩種萃取劑(環(huán)丁砜和N-甲酰嗎啉)的萃取效果的比較。粗苯加氫;環(huán)丁砜;N-甲酰嗎啉;萃取劑在煤化工行業(yè),粗苯傳統(tǒng)的精制方式是酸洗法,產(chǎn)品為純苯。該工藝存在技術(shù)落后、產(chǎn)品單一和環(huán)境污染嚴重等問題。而粗苯加氫精制生產(chǎn)的純苯能夠達到石油級質(zhì)量要求(大

    河南化工 2010年10期2010-09-26

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