朱永峰
(中海油石化工程有限公司,山東 濟(jì)南 250000)
芳烴抽提工藝?yán)铆h(huán)丁砜溶劑對(duì)芳烴與非芳烴溶解度的差異,先通過(guò)液-液接觸,將非芳烴從組分中分離出來(lái),再通過(guò)加熱蒸餾溶劑,最終達(dá)到芳烴的提純目的。裝置運(yùn)行中工藝介質(zhì)及設(shè)備結(jié)構(gòu)的影響,致使換熱器受到不同程度的破壞,設(shè)備因檢修與更換造成的停產(chǎn),大大增加了裝置的運(yùn)營(yíng)成本。
某芳烴抽提裝置自投產(chǎn)運(yùn)行幾個(gè)月后 B系列溶劑再生塔重沸器(E-410)管束便已發(fā)生泄漏,1年后對(duì)管束進(jìn)行更換并提出改進(jìn)措施。裝置運(yùn)行不到4年B系列抽提蒸餾塔重沸器(E-403),B系列溶劑回收塔重沸器(E-407)及B系列貧溶劑/汽提水換熱器(E-409)管束也陸續(xù)發(fā)生泄漏,嚴(yán)重影響了裝置的正常運(yùn)行,業(yè)主提出對(duì)這三臺(tái)換熱器管束進(jìn)行 更換。
芳烴抽提裝置更換的換熱器具體設(shè)計(jì)參數(shù)(如表1所示)。
由表1可看出,4臺(tái)設(shè)備的介質(zhì)中都含有環(huán)丁砜溶劑,設(shè)備的材質(zhì)均為碳鋼。
表1 更換的換熱器具體設(shè)計(jì)參數(shù)
據(jù)現(xiàn)場(chǎng)操作人員反饋,該裝置運(yùn)行時(shí)汽提蒸汽入塔管線(xiàn)(100-P-040902)與相連接的B系列溶劑再生塔(C-404)有明顯振動(dòng),塔內(nèi)可能存在“液擊”的現(xiàn)象。
裝置運(yùn)行幾個(gè)月后,插入在塔內(nèi)的重沸器(E-410)管束發(fā)生泄漏,一年后支撐梁緊固件發(fā)生斷裂且從泄渣口排出,重沸器支撐梁發(fā)生脫落如圖1所示。檢修人員更換管束后反饋重沸器距離下端蒸汽分布管太近,很難在塔內(nèi)進(jìn)行安裝操作。
圖1 緊固件斷裂,支撐梁脫落
其他設(shè)備自開(kāi)車(chē)后運(yùn)行良好,直至3年后陸續(xù)有換熱器管束發(fā)生泄漏,對(duì)管束進(jìn)行更換時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)部其他部件也發(fā)生了較嚴(yán)重的腐蝕,同時(shí)每次設(shè)備檢修,法蘭連接間的金屬墊片拆開(kāi)后均散開(kāi),無(wú)法再進(jìn)行使用。
從管束的更換周期及現(xiàn)場(chǎng)的檢修情況分析工藝介質(zhì)腐蝕是造成換熱器破壞的主要原因之一。而B(niǎo)系列溶劑再生塔重沸器使用壽命如此之短是由于塔內(nèi)再沸器管束的振動(dòng)加速了對(duì)設(shè)備的破壞。
B系列溶劑再生塔重沸器振動(dòng)主要是由于結(jié)構(gòu)特殊性引起的,插入式重沸器[1]以結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,占用空間小,易拆卸沖洗等優(yōu)點(diǎn)在芳烴抽提裝置中得到了很好的應(yīng)用。正是由于以塔體為殼程,限制了重沸器的規(guī)格不會(huì)太大,設(shè)備質(zhì)量較小,塔內(nèi)物料的波動(dòng)會(huì)引起重沸器管束的振動(dòng)。
B系列溶劑再生塔底蒸汽分布管內(nèi)通入的蒸汽因含有水分,遇到高溫介質(zhì)后會(huì)迅速氣化,形成的氣泡上行與金屬碰撞后發(fā)生破裂,重沸器因受到波及而發(fā)生上下振動(dòng)。故蒸汽分布管的開(kāi)孔大小對(duì)設(shè)備的振動(dòng)有較大的影響,開(kāi)孔越大,形成的氣泡也越大,對(duì)設(shè)備的波及影響就越大。
重沸器的不斷振動(dòng),致使換熱管與管板的連接部位及與支持板的配合部位受到連續(xù)的彎曲應(yīng)力及剪切應(yīng)力[2]。換熱管在持續(xù)的應(yīng)力作用下最終發(fā)生破壞,支撐裝置在連續(xù)撞擊下發(fā)生脫落。
有觀點(diǎn)認(rèn)為設(shè)備腐蝕主要是由于環(huán)丁砜在高溫下(大于220℃)劣化,慢慢分解出SO2與可聚合物質(zhì)對(duì)設(shè)備造成腐蝕[3],其腐蝕機(jī)理為:
由表1可看出4臺(tái)換熱器的操作溫度均控制在220℃以下,雖然設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行或空間狹小,不易流通都可導(dǎo)致溶劑局部高溫造成環(huán)丁砜分解,但操作溫度低于150℃(B系列貧溶劑/汽提水換熱器)的設(shè)備也發(fā)生了較嚴(yán)重腐蝕。
從以上分析可看出設(shè)備腐蝕破壞不僅是高溫導(dǎo)致環(huán)丁砜分解造成的[4,5],還有多種其他因素共同作用的結(jié)果。由于溶劑的酸性越強(qiáng),環(huán)丁砜的劣化速率越大。而環(huán)丁砜會(huì)發(fā)生水解,生成腐蝕性的磺酸;環(huán)丁砜中所含的雜質(zhì)常溫下會(huì)分解成SO2,致使溶劑逐漸成酸性;溶劑中微量的氯離子逐漸積累,形成酸性氯化物;氧的存在也會(huì)加速環(huán)丁砜的分解。這些因素的疊加促使溶劑的酸性逐漸加劇,設(shè)備受到的酸性腐蝕破壞也逐漸加速。
更換管束材料,將碳鋼改用耐酸性腐蝕更好的不銹鋼或雙相鋼,延長(zhǎng)管束的使用壽命及檢修周期;大直徑管板采用不銹鋼堆焊,節(jié)約設(shè)備成本;將金屬纏繞墊改為波齒墊,減少每次檢修都需更換墊片而產(chǎn)生的費(fèi)用。
針對(duì)插入式重沸器易受塔內(nèi)物料波動(dòng)影響而振動(dòng)的特性,對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行如下改進(jìn):
(1)采用角鋼對(duì)重沸器支持板進(jìn)行約束,并在支持板兩側(cè)焊上擋板,防止角鋼脫落。該結(jié)構(gòu)易安裝,且約束效果好,可有效的控制重沸器的振動(dòng),同時(shí)也避免了約束裝置與管束的直接接觸而造成對(duì)換熱管的磨損;
(2)在滿(mǎn)足工藝所需蒸汽量的條件下,塔底蒸汽分布管上開(kāi)均勻分布的小圓孔,分布管與重沸器管束形成一定角度布置,盡量減小或避免形成的氣泡破裂對(duì)重沸器的波動(dòng)影響。同時(shí)還需考慮設(shè)備檢修的操作空間,使分布管與上端重沸器管束保持一定距離。
裝置中注入單乙醇胺可緩解溶劑對(duì)設(shè)備的酸性腐蝕,但不能從根本上解決設(shè)備的破壞問(wèn)題。B系列溶劑再生塔重沸器(E-410)管束更換時(shí),對(duì)材料及結(jié)構(gòu)進(jìn)行了以上改進(jìn),運(yùn)行至今無(wú)明顯振動(dòng)且未出現(xiàn)泄漏,可見(jiàn)改進(jìn)的建議可行。