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關(guān)于車輛制動(dòng)Rattle噪聲問題的改進(jìn)措施分析

2022-02-09 12:43尹青春李?yuàn)?/span>
汽車與駕駛維修(維修版) 2022年1期
關(guān)鍵詞:驗(yàn)證改進(jìn)

尹青春 李?yuàn)?/p>

關(guān)鍵詞:制動(dòng);Rattle噪聲;改進(jìn);配合間隙;驗(yàn)證

中圖分類號(hào):U463.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

0引言

液壓盤式制動(dòng)器結(jié)構(gòu)技術(shù)成熟、應(yīng)用廣泛,目前被大量使用在各型汽車上,但制動(dòng)噪聲一直以來卻是困擾各大汽車廠商的售后難題之一。提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量固然可以降低問題產(chǎn)生的幾率,但最根本的解決措施還是應(yīng)該從設(shè)計(jì)改進(jìn)入手。

Rattle噪聲作為制動(dòng)噪聲比較普遍的一種,在工作生活中也是時(shí)常會(huì)遇到,筆者結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)在這里重點(diǎn)分析Rattle噪聲問題。通過對(duì)這類問題進(jìn)行分析和改進(jìn),整理出合適的經(jīng)驗(yàn)方法,可方便以后在工作中處理類似的問題,提供工作思路,提高工作效率。

1Rattle噪聲類型和產(chǎn)生原因

Rattle噪聲車輛在非制動(dòng)狀態(tài)下顛簸路面行駛時(shí),制動(dòng)器發(fā)生的金屬撞擊聲音,在制動(dòng)時(shí)消失。常見的Rattle產(chǎn)生原因介紹如下。

1.1制動(dòng)片與支架敲擊

車輛在顛簸路面或不規(guī)則路面低速行駛時(shí)(低于30km/h),如果制動(dòng)片與支架的配合間隙過大,當(dāng)受到來自于顛簸路面的沖擊時(shí),制動(dòng)片與支架發(fā)生金屬碰撞,導(dǎo)致敲擊噪聲。當(dāng)制動(dòng)時(shí),在制動(dòng)力作用下,制動(dòng)片與制動(dòng)盤完全貼緊,制動(dòng)片無相對(duì)移動(dòng),噪聲消失。

1.2導(dǎo)向銷敲擊

車輛在顛簸路或不規(guī)則路面低速行駛時(shí)(車速一般低于30km/h),如果導(dǎo)向銷與支架銷孔的配合間距過大,或者導(dǎo)向銷與橡膠襯套的過盈尺寸較小,當(dāng)受到來自于顛簸路面的沖擊時(shí),導(dǎo)向銷與支架銷孔壁發(fā)生金屬碰撞,或者橡膠襯套的過盈量不足以消除沖擊,無法緩沖金屬碰撞,導(dǎo)致敲擊噪聲。當(dāng)制動(dòng)時(shí),導(dǎo)向銷與支架銷孔無相對(duì)移動(dòng),噪聲消失。

1.3制動(dòng)片與制動(dòng)盤敲擊

車輛在顛簸路或不規(guī)則路面低速行駛時(shí)(車速一般低于30km/h),如果制動(dòng)片與制動(dòng)盤存在間隙,當(dāng)受到來自于顛簸路面的沖擊時(shí),制動(dòng)片與制動(dòng)盤發(fā)生碰撞,導(dǎo)致敲擊噪聲。當(dāng)制動(dòng)時(shí),在制動(dòng)力作用下,制動(dòng)片與制動(dòng)盤完全貼緊,噪聲消失。

2改進(jìn)措施分析

根據(jù)Rattle噪聲的原因分析,分別對(duì)應(yīng)從3個(gè)方面提出改進(jìn)方案。

2.1支架改進(jìn)

針對(duì)制動(dòng)片與支架敲擊產(chǎn)生的Rattle噪聲,可采用支架改進(jìn)的方法解決。支架的改進(jìn)主要是支架槽寬尺寸的變化,該方案使制動(dòng)片與支架的配合間隙的公差最小化,改善敲擊(圖1)。

首先,需對(duì)支架改進(jìn)后進(jìn)行剛度強(qiáng)度分析。在0.6g的減速度工況下,數(shù)據(jù)顯示改進(jìn)前后的卡鉗支架最大應(yīng)力均為325MPa,卡鉗支架的變形量均為0.16mm。改進(jìn)后的支架與改進(jìn)前的支架均滿足要求,且強(qiáng)度基本沒有變化。

其次,需對(duì)支架改進(jìn)后進(jìn)行固有頻率分析。具體測(cè)試方法為,對(duì)每個(gè)支架同一位置進(jìn)行敲擊,3次取平均值,再取M1~M10的十階頻率作為結(jié)果,要求變化率在3%以內(nèi)。具體測(cè)試結(jié)果如圖2所示,改進(jìn)后的支架固有頻率基本沒有變化。

2.2導(dǎo)向銷及襯套改進(jìn)

針對(duì)導(dǎo)向銷敲擊所產(chǎn)生的Rattle噪聲,可采用導(dǎo)向銷及襯套改進(jìn)的方法解決。通過增加導(dǎo)向銷與銷孔以及襯套的配合過盈量,以增加導(dǎo)向銷和襯套之間的滑移力,可以抑制由于殼體在軸向方向的竄動(dòng),所導(dǎo)致的摩擦片與制動(dòng)盤面撞擊產(chǎn)生的噪聲,以及導(dǎo)向銷在銷孔內(nèi)晃動(dòng)產(chǎn)生敲擊銷孔的噪聲。改進(jìn)尺寸如圖3所示,導(dǎo)向銷尺寸由5.65mm增大到5.75mm,可增大導(dǎo)向銷與銷孔過盈量;襯套尺寸1由9.30mm減小為9.10mm,襯套尺寸2由10.38mm減小為10.18mm,可增大導(dǎo)向銷與防塵罩過盈量。

以上更改,使導(dǎo)向銷與支架銷孔的配合間隙的公差最小化,增大橡膠襯套過盈以進(jìn)一步緩沖敲擊。

2.3回位彈簧片改進(jìn)

針對(duì)制動(dòng)片與制動(dòng)盤敲擊所產(chǎn)生的Rattle噪聲,可采用回位彈簧片改進(jìn)的方法解決?;匚粡椈善饕倪M(jìn)措施為,去除橡膠層以及特氟隆涂層,不銹鋼部分厚度從0.40mm改為0.50mm。由表1可以看出,改進(jìn)后的彈簧片回位力增加,最大應(yīng)力無明顯區(qū)別。該方案優(yōu)化殼體和摩擦片滑移力,優(yōu)化滑動(dòng)卡簧支撐力,保持盤片間隙,進(jìn)一步抑制制動(dòng)片撞擊支架、制動(dòng)片撞擊制動(dòng)盤產(chǎn)生的Rattle噪聲。

3更改后的配合間隙計(jì)算結(jié)果

制動(dòng)片與支架、導(dǎo)向銷和支架銷孔改進(jìn)前后的間隙計(jì)算結(jié)果對(duì)比如表2所示。

4臺(tái)架驗(yàn)證

針對(duì)上述改進(jìn)措施進(jìn)行臺(tái)架驗(yàn)證。測(cè)試設(shè)備根據(jù)隨機(jī)路譜自動(dòng)計(jì)算總的振動(dòng)能量,然后基于總的振動(dòng)能量,設(shè)備隨機(jī)設(shè)置振動(dòng)參數(shù)(表3)。

卡鉗按照實(shí)車裝車角度制作夾具,麥克風(fēng)與卡鉗中心線對(duì)齊,距離卡鉗300.00mm,具體臺(tái)架安裝如圖4所示。試驗(yàn)過程的配置以及測(cè)試結(jié)果如下。

(1)模擬制動(dòng)片與支架名義配合間隙,零件均為當(dāng)前狀態(tài)(改進(jìn)前);設(shè)置制動(dòng)片與支架開槽切向間隙為0.40mm,制動(dòng)片與支架開槽徑向間隙為0.56~0.64mm,測(cè)得振動(dòng)噪聲為62dB。

(2)模擬制動(dòng)片與支架名義配合間隙,縮小支架開槽尺寸;設(shè)置制動(dòng)片與支架開槽切向間隙為0.40mm,制動(dòng)片與支架開槽徑向間隙為0.56~0.64mm,測(cè)得振動(dòng)噪聲為52dB。

(3)模擬制動(dòng)片與支架名義配合間隙,使用0.50mm回位彈簧,使用改進(jìn)的導(dǎo)向銷和防塵罩;設(shè)置制動(dòng)片與支架開槽切向間隙為0.10mm,制動(dòng)片與支架開槽徑向間隙0.33~0.43mm,測(cè)得振動(dòng)噪聲為31dB。

(4)模擬制動(dòng)片與支架最大設(shè)計(jì)間隙,縮小支架開槽尺寸,使用0.50mm回位彈簧,使用改進(jìn)的導(dǎo)向銷、防塵罩;設(shè)置制動(dòng)片與支架開槽切向間隙0.36mm,制動(dòng)片與支架開槽徑向間隙0.45~0.56mm,測(cè)得振動(dòng)噪聲為35dB。

(5)模擬制動(dòng)片與支架極端間隙,縮小支架開槽尺寸,使用0.50mm回位彈簧,使用改進(jìn)的導(dǎo)向銷、防塵罩;設(shè)置制動(dòng)片與支架開槽切向間隙0.52mm,制動(dòng)片與支架開槽徑向間隙0.63~0.67mm,測(cè)得振動(dòng)噪聲為58dB。

(6)評(píng)估導(dǎo)向銷單一影響因素,使用當(dāng)前狀態(tài)零件,去除內(nèi)外側(cè)制動(dòng)片,測(cè)得振動(dòng)噪聲為58dB。

(7)評(píng)估導(dǎo)向銷單一影響因素,使用改進(jìn)的導(dǎo)向銷、防塵罩,去除內(nèi)外側(cè)制動(dòng)片,測(cè)得振動(dòng)噪聲為36dB。

通過以上振動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果表明,導(dǎo)向銷、防塵罩對(duì)于第一種類型的Rattle噪聲改善作用明顯;新方案在設(shè)計(jì)間隙范圍內(nèi),Rattle噪聲輕微;新方案在極端配合間隙下,Rattle噪聲較明顯,但優(yōu)于當(dāng)前狀態(tài)零件。

另外,除了在臺(tái)架上重點(diǎn)驗(yàn)證振動(dòng)噪聲,還對(duì)結(jié)構(gòu)改進(jìn)后的制動(dòng)器進(jìn)行了卡鉗滑移力、拖滯力、靜態(tài)蓄液量以及耗液量等項(xiàng)目的臺(tái)架驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果也均滿足要求。

5實(shí)車驗(yàn)證

實(shí)車驗(yàn)證具體步驟和驗(yàn)證的結(jié)果如下。

第一步,使用當(dāng)前狀態(tài)零件復(fù)現(xiàn)噪聲,設(shè)置制動(dòng)片與支架配合的切向間隙為0.07~0.13mm,制動(dòng)片與支架配合的徑向間隙為0.39~0.45mm,驗(yàn)證結(jié)果有Rattle噪聲。

第二步,在第一步基礎(chǔ)上更換為0.50mm回位彈簧,設(shè)置制動(dòng)片與支架配合的切向間隙為0.01mm,制動(dòng)片與支架配合的徑向間隙為0.29~0.35mm,驗(yàn)證結(jié)果無Rattle噪聲。

第三步,在第二步基礎(chǔ)上,打磨制動(dòng)片切向尺寸,以達(dá)到0.10mm的切向間隙,制動(dòng)片與支架配合的徑向間隙為0.29~0.35mm,驗(yàn)證結(jié)果無Rattle噪聲。

第四步,在第三步基礎(chǔ)上,打磨制動(dòng)片耳朵切向尺寸,達(dá)到0.38mm最大尺寸鏈計(jì)算的切向間隙,制動(dòng)片與支架配合的徑向間隙為0.29~0.35mm,驗(yàn)證結(jié)果無Rattle噪聲。

第五步,在第四步基礎(chǔ)上,打磨制動(dòng)片耳朵徑向尺寸,達(dá)到0.40mm最大尺寸鏈計(jì)算的徑向間隙,制動(dòng)片與支架配合的切向間隙為0.38mm,驗(yàn)證結(jié)果Rattle噪聲有一點(diǎn),關(guān)窗后無法聽到,可接受。

第六步,在第五步基礎(chǔ)上,繼續(xù)增加間隙,制動(dòng)片與支架的切向配合間隙為0.45mm,制動(dòng)片與支架配合的徑向間隙為0.45mm,驗(yàn)證結(jié)果有Rattle噪聲,關(guān)窗后勉強(qiáng)可以接受。

第七步,路試樣件準(zhǔn)備(新支架+新導(dǎo)向銷+新導(dǎo)向銷防塵罩+0.5mm回位彈簧),并裝車進(jìn)行1000km的路試驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果無Rattle噪聲。

6確定改進(jìn)方案

基于間隙計(jì)算、臺(tái)架驗(yàn)證和實(shí)車驗(yàn)證,證明零件配合尺寸設(shè)計(jì)合理,新方案測(cè)試結(jié)果可以接受。在名義間隙和設(shè)計(jì)間隙范圍內(nèi),Rattle噪聲難以發(fā)現(xiàn);在極端配合間隙下,Rattle噪聲仍然優(yōu)于當(dāng)前狀態(tài)零件。基于消費(fèi)者的駕駛工況遠(yuǎn)沒有試驗(yàn)時(shí)這么苛刻,判斷不會(huì)有售后市場(chǎng)的噪聲抱怨發(fā)生,改進(jìn)措施有效。所以,確定的最終改進(jìn)方案如下。

(1)支架槽尺寸由14.52mm和135.30mm,更改為14.44mm和135.24mm。

(2)導(dǎo)向銷直徑加大,由φ5.65mm更改為φ5.75mm。

(3)導(dǎo)向銷防塵罩內(nèi)徑收緊,由φ9.30mm和φ10.38mm更改為φ9.10mm和φ10.18mm。

(4)彈簧片厚度更改,材料厚度由0.45mm改為0.50mm。

7結(jié)論

降低Rattle噪聲改進(jìn)方案如上所述,目前部分措施已在逐步推廣,且經(jīng)過實(shí)踐證明已取得了不錯(cuò)的效果。但是想要徹底解決包括Rattle噪聲在內(nèi)的制動(dòng)噪聲問題,還需要不斷努力創(chuàng)新產(chǎn)品結(jié)構(gòu),才能夠逐步實(shí)現(xiàn)。

在可見的未來,汽車的發(fā)展方向?qū)?huì)是模塊化、集成化和機(jī)電一體化,電子集成式制動(dòng)系統(tǒng)將會(huì)成為未來發(fā)展的主流。相對(duì)于傳統(tǒng)的液壓制動(dòng)系統(tǒng)來說,電子集成式制動(dòng)系統(tǒng)更容易安裝,可靠性更高,結(jié)構(gòu)更緊湊,噪聲發(fā)生率也會(huì)更低,未來必將成為主流趨勢(shì)。

作者簡(jiǎn)介:

尹青春,本科,工程師,研究方向?yàn)槠囋囼?yàn)。

李?yuàn)究?,工程師,研究方向?yàn)槠嚨妆P開發(fā)。

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