明娟 孫麗 王興芳
摘 要:原油處理站主要對井區(qū)采出液進行原油脫水處理,污水經(jīng)過除油預(yù)處理后輸往污水處理站。油田進入開采后期,油井含水率、含砂量不斷升高,油田污水中雜質(zhì)、懸浮物、化學(xué)藥劑組分復(fù)雜,原油處理站污水含油濃度控制困難,造成了在污水處理站大量回收污油運回原油處理站進行循環(huán)處理,增加了生產(chǎn)成本,浪費人力、物力資源;同時污水處理站對于油田污水處理難度較大,藥劑成本高。為了節(jié)約生產(chǎn)能耗、降低生產(chǎn)成本,對集輸污水進行總體分析,根據(jù)集輸污水上下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行工藝、藥劑方面整體研究,進行一體化控制。
關(guān)鍵詞:集輸污水處理;流程優(yōu)化;含油濃度;生產(chǎn)環(huán)節(jié);一體化控制
近幾年由于污水中含油率居高不下,導(dǎo)致后期污水站的處理難度增加,藥劑成本難以控制,同時在調(diào)儲罐中每年產(chǎn)生上千噸的污油需要讓原油處理站進行回收處理,污油由于自身的原油物性導(dǎo)致原油處理站脫水困難, 原油外輸含水率及外輸污水含油率均有所上升,形成一個惡性循環(huán)。針對這種現(xiàn)象,對集輸污水工藝系統(tǒng)的缺陷進行研究優(yōu)化,根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)情況不斷調(diào)整藥劑,控制上游污水含油率的同時控制污油產(chǎn)生量,達到集輸污水生產(chǎn)良性循環(huán)的目的。研究區(qū)塊進入石油開采后期,含水率、含砂量不斷升高,油田化學(xué)增產(chǎn)措施增多,油田污水中雜質(zhì)、懸浮物、化學(xué)藥劑組分復(fù)雜,原油處理站污水含油濃度控制困難, 造成了在污水處理站大量回收污油運回原油處理站進行循環(huán)處理,增加了生產(chǎn)成本,浪費人力、物力資源;同時污水處理站對于油田污水處理難度較大,藥劑成本高。為了節(jié)約生產(chǎn)能耗、降低生產(chǎn)成本,對集輸、污水進行總體分析,根據(jù)集輸、污水上下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行工藝、藥劑方面整體研究,進行一體化控制。
1 集輸污水處理現(xiàn)狀與問題
1.1 原油處理站儲罐放水工藝缺陷
采油來液經(jīng)過一段沉降罐進行油水分離后,原油經(jīng)過加熱升溫后進入二段沉降罐,依據(jù)二段沉降罐原油自身重力將經(jīng)過二次沉降脫水的原油壓入凈化罐,待原油含水率達標(biāo)后進行外輸。在原油處理站工藝流程中,毛油罐與凈化罐底部形成的含油污水排放至回摻罐,通過回摻泵打入總來液;而二段的底部含油污水被排放至污水除油罐,在污水除油罐內(nèi)形成一定油層厚度時,通過收油流程打入總來液。原油處理站由于原油物性及站內(nèi)工藝等原因,采取的是二段加藥方式,總來液線進一段罐處、二段罐進口。生產(chǎn)中由于大量的正相破乳劑進入二段沉降罐, 未完全利用就從底部放水排放至污水罐, 易與污水罐中的反相破乳劑發(fā)生化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生混濁物, 特別是單罐運行期間易導(dǎo)致污水含油超標(biāo);不僅增加下游污水除油工藝的負擔(dān),也增加了員工的勞動強度。
1.2 原油處理站污水罐收油工藝不合理
污水除油罐的功能是脫出污水中油質(zhì)并進行回收處理,污水處理站污水待罐內(nèi)油層厚度達到一定程度時需要進行收油作業(yè),進行收油作業(yè)時需要將罐內(nèi)液位提升至收油槽高度, 持續(xù)高液位等到收油槽內(nèi)蓄滿污油后啟動污水泵逐漸降低污水罐液位恢復(fù)至正常生產(chǎn)狀況。在進行收油作業(yè)的時候污水除油罐液位距離罐頂不到1m, 污水來液量出現(xiàn)高峰期或者光導(dǎo)液位計出現(xiàn)故障時可能出現(xiàn)溢罐事件,造成經(jīng)濟損失以及環(huán)境污染。污水離心泵高頻率大排量運行將會造成污水罐內(nèi)液體擾動強烈,每次收油結(jié)束后極易導(dǎo)致外輸污水含油值超標(biāo)。
1.3 原油處理站污水罐液位無法自動控制
原油處理站污水除油罐采用了一定的自動化技術(shù), 但自動化程度較低,液位無法自動控制,污水除油罐液位與污水外輸泵的運行狀態(tài)都由現(xiàn)場將信號傳輸至值班室顯示,員工可以隨時查看污水除油罐的液位變化, 根據(jù)液位的時刻變化調(diào)節(jié)污水外輸泵的排量,以這種方式控制污水除油罐液位。原油處理站員工依靠污水罐液位的變化手動調(diào)節(jié)污水離心泵的頻率來控制泵排量,以這種方式控制污水除油罐液位比較滯后,如果員工調(diào)節(jié)不及時,液位就將會出現(xiàn)大的波動甚至污水泵將罐抽空或溢罐,影響污水外輸含油指標(biāo),給生產(chǎn)、安全帶來重大影響。
2 流程及工藝設(shè)備改進
為了降低原油處理站的外輸污水含油,減少污水處理站的污油產(chǎn)生量,控制集輸、污水的生產(chǎn)成本,需要對集輸、污水站的站區(qū)工藝流程進行優(yōu)化,改進污水除油罐的內(nèi)部收油結(jié)構(gòu),對原油脫水及污水除油的化學(xué)藥劑進行實時配比篩選,嚴格控制外輸污水含油率及污油產(chǎn)生量這 2 個重要指標(biāo)參數(shù),實現(xiàn)集輸污水一體化運行的良性循環(huán)。
2.1 原油處理站二段沉降罐底部放水回摻工藝優(yōu)化
原油處理站對原來的回摻系統(tǒng)改造, 即將二段污水自壓到污水罐流程改造為將二段污水自壓到回摻罐中, 利用回摻泵打入一段來液線上, 避免二段污水進入污水罐影響污水含油值。
2.2 原油處理站污水罐結(jié)構(gòu)改造
為了降低收油作業(yè)時罐內(nèi)液位高度,提高收油作業(yè)的安全性,對處理站的收油槽進行改造,將收油槽高度降低0.5m,對污水除油罐進行改造降低收油槽,本質(zhì)就是降低收油作業(yè)時的罐內(nèi)液位,提高收油作業(yè)的安全性,減少作業(yè)時間和員工勞動強度,同時也就降低了污水外輸泵的運行時間節(jié)約生產(chǎn)成本。
2.3 污水罐液位自動控制
為了自動控制污水除油罐液位、 減少員工頻繁操作污水外輸泵、 降低污水除油罐運行風(fēng)險, 給污水除油罐安裝了一套液位自動控制系統(tǒng)。
首先根據(jù)生產(chǎn)實際在值班室 PID 調(diào)節(jié)器上給污水除油罐設(shè)定合理的液位值, 將污水現(xiàn)場液位信號傳輸至值班室 PID調(diào)節(jié)器, PID調(diào)節(jié)器根據(jù)實際液位與給定液位差對污水外輸泵變頻器給出一個輸出信號,依靠頻率的變化調(diào)節(jié)污水外輸泵的排量達到自動控制液位的目的。
2.4 采出液物性分析及采取措施
為了應(yīng)對采出液物性的不斷變化,防止出現(xiàn)原油含水波動,影響原油處理,保證凈化油正常外輸,定期對采出液和化學(xué)增產(chǎn)助劑取樣分析,及時了解和跟蹤采出液的變化,對原油脫水工藝進行調(diào)整,確保生產(chǎn)順利進行。試驗方法:瓶裝法?,F(xiàn)場破乳劑中加入3號助劑后,原油采出液脫水速度與深度都大大提高,油水界面較齊整,中間層較少,脫水效果大幅度提高。因此在原油脫水系統(tǒng)中,在加入破乳劑的同時加入3號助劑,現(xiàn)場原油脫水效果穩(wěn)定,凈化原油含水穩(wěn)定,滿足現(xiàn)場交油含水的需要。例如;針對壓裂液采出液進行室內(nèi)破乳劑配方優(yōu)化試驗。試驗方法:瓶裝法。通過3次取樣試驗,含壓裂液采出液脫水十分困難,會嚴重影響原油脫水平穩(wěn)運行。通過實驗篩選最合適的藥劑保證生產(chǎn)。原油脫水生產(chǎn)中更換3#破乳劑后,雖然脫水效果較正常時偏高,但原油采出液脫水速度與深度都大大提高,脫水效果大幅度提高。經(jīng)過現(xiàn)場使用,凈化油增加沉降時間后,能夠達到外交含水指標(biāo),保證了原油的增長處理。
3效益分析
通過對集輸污水生產(chǎn)工藝進行系統(tǒng)評價,結(jié)合上、下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)的銜接點從藥劑、設(shè)備設(shè)施、工藝流程等環(huán)節(jié)進行分析研究,并找到相應(yīng)的對策。原油處理降低了外輸污水含油量,有利于下游污水處理站進行污水處理,降低了污水處理站藥劑生產(chǎn)成本,減少了老化油的產(chǎn)生量,節(jié)約了生產(chǎn)成本。