何永勝 高繼賢 陳澤民 柯紅陽 任世中 閻冬
摘要:以某電廠機組脫硫增效改造項目為例,系統(tǒng)介紹了“單塔雙區(qū)”濕法高效脫硫技術的應用。該技術的核心在于僅采用一個吸收塔,不另設塔外反應罐,通過專有分區(qū)隔離技術、射流攪拌技術及其他特色強化技術,實現(xiàn)在一個塔內的漿池區(qū)具有2個pH區(qū),分別滿足SO2吸收和氧化。通過采用該技術,某電廠脫硫增效改造項目取得圓滿成功。投運后,測試顯示,脫硫系統(tǒng)脫硫效率達到99.7%以上,最高瞬時脫硫效率超過99.76%,煙氣出口SO2實測濃度13.2 mg/Nm3,達到并優(yōu)于新環(huán)保標準要求,每年可向大氣減排SO2 37 434.2 t,減排效果明顯,同時運行穩(wěn)定、節(jié)能經濟。
關鍵詞:單塔雙區(qū);高效;濕法脫硫;分區(qū)隔離;射流攪拌
DOI: 10.14068/j.ceia.2015.05.013
中圖分類號:X51 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6444(2015)05-0052-05
隨著新環(huán)保政策的落實[1],我國火電廠NOx、SO2及煙塵的排放標準將達到甚至超過發(fā)達國家和地區(qū)的要求,中國燃煤電廠將走上減排降污的改革之路。同時,一些“走在前面”的燃煤電廠,不僅實現(xiàn)新標排放,更提出“超低排放”,如脫硫改造,許多火電廠已經采納發(fā)改委的建議,將35 mg/Nm3作為SO2的排放標準,脫硫效率將高達99%甚至99.5%以上。而對于如此高的脫硫要求,火電廠選用何種脫硫增效改造方案至關重要。目前業(yè)內普遍認可的方案是必須采用串聯(lián)塔或“塔+塔外反應罐”的準串聯(lián)塔等方式,但這些方案存在工藝較復雜、占地大、投資高,增加運行費用和能耗等問題[2]。
新近推出的單塔雙區(qū)濕法高效深度脫硫技術,結合了已有單塔脫硫技術和傳統(tǒng)串聯(lián)塔及“塔+罐”脫硫技術的優(yōu)勢,僅采用一個脫硫吸收塔就實現(xiàn)了大于99.3%甚至高于99.7%的脫硫效率。該技術具有系統(tǒng)簡單、投資省、占地少、能耗低等明顯技術優(yōu)勢,實現(xiàn)了“節(jié)能減排”而非“耗能減排”的環(huán)保理念,并奠定了“超凈塔”技術進一步發(fā)展的基礎。單塔雙區(qū)濕法高效脫硫技術自推出以來,已有多個工程應用。本文將以某電廠#9機組300 MW脫硫增效改造項目為案例,闡述該技術的工藝及應用情況。
1 項目概況與存在問題分析
1.1 項目概況
該電廠#9機組 300 MW亞臨界供熱機組于2010年建設了石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),煙氣系統(tǒng)采用增引合一方式,無煙氣換熱器(GGH)。吸收塔采用典型空塔噴淋技術,使用變徑噴淋空塔,直徑為11.5/13.5 m,漿池容積1 611 m3。設置4臺側進式攪拌器、2臺羅茨式氧化風機(流量9 815 Nm3/h,壓力90 kPa)、4層噴淋層及4臺循環(huán)泵(流量5 520 m3/h)、兩級屋脊式除霧器(菱形布置)。此外,與#10機組脫硫裝置共用制漿、脫水及工藝水等系統(tǒng)。
由于原設計出口SO2濃度≤200 mg/Nm3,雖能滿足目前非特別排放限值地區(qū)的標準,但長遠來看,并不符合環(huán)保趨勢和要求,因此該電廠決定對原有脫硫系統(tǒng)進行增容提效改造。
改造要求:仍然采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,設計燃煤硫分按2.0%考慮,對應脫硫入口SO2濃度為4 925 mg/Nm3(標干,6% O2),要求出口SO2濃度≤50 mg/Nm3(標干,6% O2),脫硫效率≥99%。
1.2 原系統(tǒng)存在問題
針對實際情況,發(fā)現(xiàn)原脫硫系統(tǒng)存在以下問題:
(1)原系統(tǒng)漿池區(qū)采用對流攪拌方式,氧化管網(wǎng)上下漿液pH趨于一致,為5~5.5,離漿液氧化和吸收的最佳pH值都較遠,使得脫硫效率和石膏品質受限;
(2)漿液循環(huán)總量不足,無法達到高脫硫效率;
(3)噴淋層與噴嘴選型配置不當,導致煙氣與噴淋液接觸不夠充分,降低脫硫效果;
(4)無防止煙氣“短路”措施;
(5)塔內流場不佳。
2 項目增效改造技術方案
針對該脫硫系統(tǒng)現(xiàn)狀和存在問題,按照新標準、新目標要求,在充分分析、計算與研究的基礎上[3-5],提出采用單塔雙區(qū)濕法高效脫硫技術對本工程進行脫硫增效改造,以達到高效脫硫目的。主要改造方案如下:
2.1 系統(tǒng)主要設計參數(shù)
(1)脫硫入口煙氣量1 134 640 Nm3/h(標況,濕基,實際氧量);
(2)脫硫入口煙氣溫度133℃;
(3)脫硫入口SO2濃度4 925 mg/Nm3(標干,6% O2);
(4)出口SO2濃度50 mg/Nm3(標干,6% O2);
(5)脫硫效率≥99%;
(6)吸收區(qū)直徑11.5 m,空塔流速3.86 m/s;
(7)吸收塔漿池容積2 389 m3,漿池直徑13.5 m,漿池正常液位高度16.7 m;
(8)每塔設置5層噴淋層,共5臺循環(huán)泵,每臺循環(huán)泵流量為6 850 m3/h;
(9)每塔設置2臺氧化風機,一運一備,每臺氧化風機流量為11 550 m3/h,壓頭87 kPa;
(10)機械除霧器采用兩級屋脊式除霧器+管式除霧器,保證出口液滴含量不大于50 mg/Nm3(干基)。
2.2 核心改造技術
2.2.1 單塔雙區(qū)技術
原系統(tǒng)采用的石灰石-石膏濕法脫硫裝置為單塔單區(qū)方式,主要特點是將早期脫硫系統(tǒng)分別用于吸收和氧化的“塔+罐”形式合并為單個塔,將原吸收塔和氧化罐漿液部分合并為塔下部的漿池。漿池內pH值各處一致,形成“單塔單區(qū)”結構。雖然脫硫系統(tǒng)得到簡化,但單塔單區(qū)存在明顯問題:為兼顧吸收和氧化的效果,漿液pH值只能采用5~5.5的折中值。這雖能在一定程度上兼顧酸堿度要求,但離SO2吸收和氧化的最佳pH值均較遠。從吸收角度而言,脫硫效率受限,99%的高脫硫效率難以穩(wěn)定實現(xiàn);而從氧化角度來看,則是犧牲掉一部分石膏純度和粒徑,易產生石膏純度低與脫水困難等問題。
因此,項目改造的一項重要內容就是將吸收塔改造為“單塔雙區(qū)”結構,核心技術是設置分區(qū)隔離器以及采用射流攪拌系統(tǒng)。首先,將工程原有吸收塔漿池部分增高6.6 m,一是擴大漿池容積,滿足漿液停留時間要求;二是增設分區(qū)調節(jié)器和射流攪拌系統(tǒng)。
采用石灰石作為脫硫吸收劑的脫硫過程中,涉及煙氣中SO2的吸收和CaSO3的氧化結晶。在吸收過程中,需要與酸性氣體充分反應,因此漿液pH值應較高(8~9),而在氧化結晶過程中,需要較強的酸性環(huán)境,pH值應較低(4~5)。因此,在漿池區(qū)設置了分區(qū)調節(jié)器,在分區(qū)調節(jié)器處同時設置供氧管系統(tǒng)。在調節(jié)器上部,漿液主要為剛完成吸收反應后自由掉落的噴淋液,溶解有相當量的SO2,漿液呈較強酸性,pH可達4.5~6,漿液中SO2-3可以在該區(qū)域內供氧管供氧情況下氧化生成SO2-4,并立即與溶液中大量存在的Ca2+結合生成CaSO4,同時也可以實現(xiàn)CaSO4與水結晶生成石膏的反應,并立即將石膏外排。而在調節(jié)器下部,為新加入的石灰石漿液,為了避免其對調節(jié)器上部漿液pH的影響,采用了射流攪拌系統(tǒng),當液體從管道末端噴嘴中沖出時產生射流,依靠該射流作用可以攪拌起塔底固體物,進而防止產生沉淀。新加入的吸收劑在短時間內、高pH情況下,進入循環(huán)泵,通過噴淋層噴出對SO2進行吸收。因此,通過分區(qū)調節(jié)器的設置和射流攪拌系統(tǒng)的輔助,整個吸收塔內呈現(xiàn)2個pH區(qū)域,調節(jié)器下部以及噴淋系統(tǒng)噴出的吸收漿液保持在高pH值(6.1左右),而調節(jié)器上部為吸收SO2后呈現(xiàn)的低pH區(qū)域(5.3左右),能迅速氧化結晶。通過分區(qū),SO2的氧化和吸收都在各自更適合的pH范圍進行,吸收塔的吸收能力最大可有6倍提升。通過技術改造,單塔雙區(qū)技術體現(xiàn)了以下優(yōu)點[6-8]:
(1)適合高含硫或高脫硫效率場合,可實現(xiàn)99.3%以上的高脫硫效率;
(2)漿池pH分區(qū),實現(xiàn)“雙區(qū)”,其中上部氧化區(qū)pH為4.9~5.5,生成高純石膏,下部吸收區(qū)pH為5.3~6.1,高效脫除SO2;
(3)全煙氣均采用高pH值漿液進行脫硫吸收,有利于保證高脫硫效率,吸收劑利用率高,所有石膏結晶均在同一塔低pH值區(qū)進行,有利于氧化,石膏純度最高;
(4)配套專有射流攪拌措施,吸收塔內無任何轉動部件,且攪拌更加均勻,脫硫系統(tǒng)停機后可以很順利地重新啟動;
(5)無任何塔外循環(huán)吸收裝置或串聯(lián)塔,可節(jié)約大量投資;
(6)脫硫系統(tǒng)運行阻力低,比塔+罐或串聯(lián)塔低150~600 Pa;
(7)無需設置塔外罐(塔)及其配套設施,本工程可節(jié)省電耗約230 kW·h;
(8)無需設置塔外罐(塔),本工程節(jié)約占地面積500 m2以上;
(9)系統(tǒng)簡單,檢修方便,運行維護費用低。
2.2.2 循環(huán)漿液總量和煙氣流速優(yōu)化技術
吸收塔內SO2的去除率主要是由吸收塔內循環(huán)漿液量同煙氣流量的比值、漿液pH值和原煙氣SO2的濃度決定的。其中漿液循環(huán)量是影響脫硫效率的重要參數(shù),是實現(xiàn)高脫硫效率的基礎。該工程需達到99%的高效脫硫,經循環(huán)量計算后,共需設置5層噴淋層,循環(huán)總量達到34 250 m3/h,系統(tǒng)安全余量在60%左右,明顯高于常規(guī)40%的水平,這是高脫硫效率的直接保證與前提。
在其他條件如煙氣量、煙氣溫度、煙氣成分和吸收塔內噴淋層布置均不變的條件下,煙氣中的SO2吸收時間與空塔流速成反比,即吸收塔直徑越大,空塔流速越低,SO2吸收時間越長,脫硫效果越好,但吸收塔直徑的增加會直接導致造價升高、占地加大,此外機械除霧器廠家要求的空塔流速也有一定范圍,不宜過低。該工程是在原有吸收塔的基礎上進行利舊改造,經計算空塔流速為3.86 m/s,基本滿足高效脫硫的流速要求。
2.2.3 塔內噴淋區(qū)域優(yōu)化配置設計技術
單塔要實現(xiàn)高脫硫效率,塔內噴淋區(qū)域的漿液覆蓋率和霧滴粒徑是關鍵因素。工程對噴淋層數(shù)量、噴嘴選型和漿液覆蓋率等進行了優(yōu)化配置設計,采取了一系列優(yōu)化措施:(1)噴淋層數(shù)量優(yōu)化。采用5層噴淋層,通過5層噴淋覆蓋疊加,每層噴淋覆蓋率達到250%以上。(2)噴嘴流量及覆蓋率優(yōu)化。在單層循環(huán)流量(6 850 m3/h)確定的情況下,適當降低單個噴嘴流量至67.15 m3/h,提升整體覆蓋率11.7%,滿足工程高效脫硫的要求。(3)噴嘴背壓、漿液噴淋粒徑優(yōu)化。在合理范圍內,適當提高了噴嘴背壓,噴淋霧化粒徑降低7%以上,提高氣體和粉塵的捕捉及脫除效果,以較小的能耗增加為代價換取更好的效果。(4)噴嘴布置優(yōu)化。根據(jù)氣流流動規(guī)律,設置吸收塔中心區(qū)域噴嘴布置密度高于外圍,從中心向四周呈現(xiàn)逐漸降低趨勢,以保證噴淋效果和流場均勻。(5)噴嘴選型優(yōu)化。根據(jù)各個區(qū)域氣流和噴淋漿液相互作用機理的不同,以及對噴淋效果要求的區(qū)別,噴嘴型可采用大角度中空錐型、常規(guī)角中空錐型、常規(guī)角實心錐型、單向或雙向等不同類型噴嘴的組合。工程中針對頂層噴淋層、噴淋中心區(qū)域和塔壁四周不同氣體和噴淋液相互作用機理的不同,分別選取了大角度中空錐型、常規(guī)角中空錐型、常規(guī)角實心錐型、單向或雙向等不同類型噴嘴的組合,增強覆蓋效果、減輕塔壁沖刷,提高塔壁處漿液利用率30%以上。
2.2.4 煙氣分布功能環(huán)和流場優(yōu)化技術
為防止煙氣在塔壁處“短路”進而降低脫硫效率,在噴淋層之間適當位置(位置根據(jù)流場分析結果設置)設置提效環(huán),防止煙氣短路,使其向中心區(qū)域流動,實現(xiàn)了流場的優(yōu)化,有效防止脫硫效率無謂降低,保證高脫硫效率。
同時,通過CFD模擬技術對脫硫吸收塔進行模擬分析,以實現(xiàn)吸收塔內流場均布的效果。塔內流場均勻性指標由速度離散偏差Cv值來表示,本工程塔內流場Cv值應≤0.2。通過模擬,項目采用了以下措施實現(xiàn)流場均布優(yōu)化:(1)調整噴淋層數(shù)量,新增一層噴淋層,利用多層噴淋層覆蓋來保證流場均布;(2)優(yōu)化噴淋層噴嘴布置,根據(jù)流場分析情況,采用非均布來布置噴嘴;(3)增加吸收區(qū)高度2 m,提高漿液煙氣接觸時間;(4)除霧器前增加1.5 m直段長度,提高除霧器前流場均布性;(5)設置防止煙氣短路的提效環(huán)。吸收塔不同斷面流場模擬示意圖如圖1所示。
2.2.5 除霧器與氧化風機改造優(yōu)化技術
將原有兩級屋脊式除霧器拆除,吸收塔抬高1.5 m,重新安裝兩級屋脊式和一級管式除霧器,保證脫硫塔出口煙氣帶漿量不大于50 mg/Nm3。原有氧化風機無法滿足脫硫增效改造的需要,為提升能力并節(jié)能降噪,改用2臺大流量離心式氧化風機。
3 項目改造后運行情況
本項目采用以“單塔雙區(qū)”為核心技術的高效脫硫除塵系統(tǒng)。
改造后的該電廠脫硫裝置表現(xiàn)出優(yōu)異的脫硫性能,投運后測試的主要結果如表1所示,脫硫裝置測試實際近半年運行數(shù)據(jù)如圖2所示。
從測試期間的運行情況看來,該項目投運以來僅需投運3臺循環(huán)泵,在接近設計值的條件下,脫硫效率就可穩(wěn)定達到99.3%以上。在測試達到99.7%~99.76%的效果時,多數(shù)工況下煙氣出口SO2含量≤35 mg/Nm3,在同類濕法脫硫項目中處于明顯領先水平,是單塔濕法高效脫硫技術的重大突破。同時,由于循環(huán)泵投運數(shù)量降低,項目不僅滿足排放要求,還明顯降低了設計能耗,實現(xiàn)了節(jié)能環(huán)保。
該電廠采用單塔雙區(qū)濕法高效脫硫技術的經濟投入如表2所示。相關數(shù)據(jù)表明,單塔雙區(qū)鈣基濕法高效脫硫技術可采用單塔裝備在較高煙氣SO2濃度入口的工況下實現(xiàn)超凈脫硫和超低排放的效果,超凈脫硫技術的脫硫效率最高超過了99.91%,各運行參數(shù)性能穩(wěn)定良好,關鍵參數(shù)超過了設計值,在低耗高效的技術路線上取得了重大突破。該電廠#9機組脫硫改造工程采用該技術的一次性初投資僅為90.9元/kW,遠遠低于市場同類高效脫硫技術的單價,表明該技術具有良好的市場推廣應用前景。
4 結論
通過某電廠脫硫改造等高效脫硫實踐證明:采用以“單塔雙區(qū)”為核心技術的高效脫硫除塵系統(tǒng),運行穩(wěn)定、技術成熟可靠、經濟性能好,完全可以實現(xiàn)99%甚至99.76%以上的高脫硫效率,實現(xiàn)“超凈脫
硫”。根據(jù)實際項目驗證,即使在入口SO2濃度為5 000 mg/Nm3的情況下,采用“單塔雙區(qū)”技術,出口SO2濃度仍可穩(wěn)定在35 mg/Nm3以下。目前,“單塔雙區(qū)”高效脫硫技術已經在多個工程項目中得到應用和推廣,脫硫效率均保持在99.0%以上,達到并優(yōu)于新環(huán)保標準的要求,在我國超凈技術發(fā)展和煙氣超低排放治理的背景下具有廣闊的發(fā)展前景。
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