雷成軍,楊瑞仙,馬五一,叢 飛,袁光文
1 新希望乳業(yè)股份有限公司,四川成都 610000
2 云南碧溪環(huán)保科技有限公司,云南昆明 650214
3 寧夏夏進乳業(yè)集團有限公司,寧夏吳忠 751100
4 安徽白帝乳業(yè)有限公司,安徽合肥 231600
廢牛奶(清洗管路和設(shè)備)是乳業(yè)廢水的主要來源之一,牛奶中每100 mL通常含有總磷約90 mg,因此乳業(yè)廢水含磷偏高。乳業(yè)廢水在處理過程中通常需要進行化學脫磷才能達到排放標準。目前通常利用氣浮機或絮凝沉淀池進行化學脫磷劑的投加,脫磷藥劑與污水充分混合后,可使磷酸根與脫磷藥劑形成難溶于水的磷酸鹽凝固沉淀物,達到減少廢水中磷含量的目的。
在脫磷過程中,大量容積性的磷酸根不但可以形成難溶于水的絮凝物,同時廢水中的大量可溶解性固體及細小懸浮物絮凝也可以沉淀析出,因此污泥產(chǎn)生量較大。污泥通過污泥濃縮池收集濃縮后,利用壓泥機壓榨去除,但存在污泥產(chǎn)量大、藥劑使用量高、勞動強度大、運行費用高以及藥劑反應(yīng)時間短、混合不充分,藥劑利用率低、脫磷效果不穩(wěn)定等問題。
因此尋找到一個降低脫磷藥劑量及污泥產(chǎn)生量,提升脫磷運行穩(wěn)定性的方法,在乳業(yè)廢水脫磷控制中具有非常必重要的現(xiàn)實意義。
在采用鋁-磷酸鹽凝聚法進行脫磷時,一般都會用到PAC(聚合氯化鋁)[Al2(OH)nCl6-n](n為1-5)]或Al2(SO4)318H2O4,而三價鋁作為一種生物惰性金屬,有利于沉淀物的形成,且在形成AlPO4沉淀物的同時會伴隨著大量Al(OH)3絮體的生成[2]。
在采用鐵-磷酸鹽凝聚法進行脫磷時,一般都會使用3 種材料:FeClSO4、FeCl3、Fe2(SO4)3。當磷酸鹽和三價鐵進行化學反應(yīng)時,會得到難溶的磷酸鐵[1]。
鋁鹽除磷的原理一般認為是當鋁鹽分散于水體時,一方面Al3+與PO3-反應(yīng),形成AlPO4沉淀物。另一方面,Al3+首先水解生成單核絡(luò)合物Al(OH)2+及AlO-2等,單核絡(luò)合物通過碰撞進一步縮合,進而形成一系列多核絡(luò)合物Aln(OH)m(3n-m)+(n>1,m≤3n),這些鋁的多核絡(luò)合物往往具有較高的正電荷和比表面積,能迅速吸附水體中帶負電荷的雜質(zhì),中和膠體電荷,促進膠體和懸浮物等的快速脫磷、凝聚和沉淀,進一步減少水中的懸浮物,表現(xiàn)出良好的除磷效果[3]。
某乳業(yè)公司使用混凝沉淀池進行脫磷。
具體步驟:二沉池排水進入混合池,混合池安裝機械攪拌;利用計量泵投加約10%含量的PAC溶液到混合池,與二沉池排水進行混合反應(yīng)后自流到協(xié)管沉淀池沉淀;上清液排放,沉淀污泥(脫磷污泥)排入污泥濃縮池壓榨脫水處置。
在實際運行過程中,具有污泥量較多、藥劑消耗大、排放總磷不穩(wěn)定的問題。
(1)聚合氯化鋁水解生產(chǎn)微溶氫氧化鋁沉淀,與PO3-反應(yīng)需要充分的混合及充足的反應(yīng)時間[4]。脫磷污泥中還有大量的氫氧化鋁Al(OH)3沒有被利用。
(2)在好氧池二次基質(zhì)過多影響排放時,實踐中在曝氣過程也會通過投加混凝劑(PAC或PAM)達到去除二次基質(zhì)的效果,說明好氧池是可以適當投加混凝劑的。而PAC本身就是良好的混凝劑,是可以適當投加到好氧池的。
(3)針對以上情況,通過好氧池進水口回流脫磷污泥[含有大量的氫氧化鋁Al(OH)3]進行再次利用,提升脫磷藥劑PAC的利用率,對減少藥劑消耗具有一定的可行性。
(4)決定將斜板沉淀池脫磷污泥管道增加旁通進入好氧池進水口;好氧池污泥增加再排放到污泥濃縮池進行壓榨處理;運行1個月后將藥劑量減半,每日檢測排放口總磷數(shù)據(jù)。
(5)總磷含量:鉬氨酸分光光度法;污水流量:漩渦流量計。
表1是3個月的數(shù)據(jù)對比表。從表1可以看出,在水量變化不顯著的情況下,通過脫磷污泥回好氧池,不改變藥劑投加量的情況下,出水總磷由1月均值3.27 mg/L下降到2月均值1.17 mg/L,效果非常顯著;同時在第3個月藥劑量減半的情況下,排水均值也能夠達到1.66 mg/L。
表1 3個月的數(shù)據(jù)對比
第1個月污泥壓榨總量為168 噸,第2個月污泥壓榨總量為113 噸,第3個月污泥壓榨總量為64 噸;從第1個月到第3個月,污泥總量下降61.90%,污泥減少效果顯著。原因是添加了絮凝劑導(dǎo)致好氧池污泥量(生物量)大幅增加,好氧池保持了較高的污泥濃度。脫磷污泥在好氧系統(tǒng)進一步分解減少,使得整個污水系統(tǒng)的污泥量顯著減少。
第1個月出水總氮在15~30mg/L之間,均值為21.47 mg/L;第2個月總氮在10~25 mg/L之間,均值為15.53 mg/L;第3個月總氮在8~19 mg/L之間,均值為12.38 mg/L,第1個月到第3個月總氮下降幅度為42.34%,非常顯著。以上數(shù)據(jù)說明好氧污泥量的增加對總氮的去除具有顯著的促進作用。原因分析是因為好氧池投加了大量的絮凝劑,使得好氧池生物量大幅度增加,因此好氧池氧氣利用率得到大幅度提升。同時在反硝化脫氮的過程中,因為生物量大幅度增加,相同條件下脫氮效率與生物量呈正相關(guān)。而因為生物量大幅度增加,脫氮效率也大幅度增加,總氮下降顯著[5]。
第1個月二沉池排水COD均值為43.89 mg/L,第2個月為22.37 mg/L,第3個月為26.58 mg/L,說明脫磷污泥進好氧系統(tǒng)排水COD的下降有顯著的促進作用。原因是廢水中有大量的可溶性有機物,通過絮凝劑混凝后從水體中析出(成為污泥),導(dǎo)致二沉池出水非常清澈。廢水中含有的可溶性有機物大量減少,因此二沉池出水COD也顯著降低。
在水量變化不顯著的情況下,通過脫磷污泥回好氧池,不改變藥劑投加量的情況下,出水總磷由第1個月均值3.27 mg/L下降到第2個月均值1.17 mg/L,效果非常顯著;同時在第3個月藥劑量減半的情況下,排水均值也能夠達到1.66 mg/L。原因是脫磷污泥中含有的大量Al(OH)2+及AlO2-等在曝氣過程中與廢水進行充分且長時間的混合接觸反應(yīng),大幅度提升了Al(OH)2+及AlO2-等利用率(也就是大幅度提升了PAC的利用率)。
脫磷污泥回好氧系統(tǒng),不影響好氧池生化系統(tǒng)的正常運行。絮凝作用促進污水的沉降性的同時有利于污泥濃度的增加,對排水氨氮總氮及COD等的去除同時具有顯著的促進作用。
脫磷污泥回流好氧系統(tǒng)對藥劑的利用率及污泥的減量化也具有顯著的促進作用,降低了藥劑的使用量及污泥的處置量,顯著降低了污水處理的運行費用。
脫磷污泥回流好氧系統(tǒng)因為對污泥中殘留的Al(OH)2+及AlO2-再次利用,同時提升了反應(yīng)時間及反應(yīng)(混合)強度,對總磷排放的穩(wěn)定性進一步提升,因此在脫磷藥劑減半的條件下排放指標還顯著下降,有力地保障了總磷的穩(wěn)定達標排放。
脫磷污泥回流好氧系統(tǒng)不影響好氧系統(tǒng)的運行,反而對排放指標有顯著下降,同時顯著降低藥劑用量及污泥產(chǎn)生和處置量,在乳業(yè)廢水脫磷處理中易于操作且顯著降低污水處理費用,值得借鑒推廣。