楊圣業(yè),王禎杰,潘維明,于永強(qiáng)
(中化弘潤石油化工有限公司,山東 濰坊 262513)
弘潤石油化工有限公司催化裂化裝置(TMP)由中石油華東設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)多產(chǎn)丙烯、生產(chǎn)高辛烷值汽油。設(shè)計(jì)規(guī)模為100萬噸/年。實(shí)際加工減壓蠟油80萬噸/年,焦化石腦油20萬噸/年,設(shè)計(jì)彈性70%~110%。裝置的運(yùn)行時(shí)間按每年8000 小時(shí)設(shè)計(jì)。主要產(chǎn)品有液化氣、干氣、汽油、柴油、油漿等。
催化裂化裝置的硫是以二氧化硫和三氧化硫的形式存在,硫化物的種類根據(jù)原料的含硫量和催化裂化裝置的設(shè)計(jì)不同也會(huì)有很大變化,在催化裂化反應(yīng)器中,進(jìn)料70%-95%的硫是以硫化氫的形式存在,再下游工藝中轉(zhuǎn)移到酸性氣體和產(chǎn)品中,剩下5%-30%的硫進(jìn)入焦炭和被氧化成硫化物,這部分硫化物與再生煙氣一起排放出裝置。硫化物的含量取決于原料中含量,主要是噻吩中的硫含量,再生煙氣中二氧化硫的含量約在 150-3000ppmv-干基范圍內(nèi),而三氧化硫通常為硫化物的 2%-10%
降低再生煙氣中SO2的含量,同時(shí)降低脫硫塔堿液用量,在確保環(huán)保要求的
前提下,最大化的提高經(jīng)濟(jì)效益,改善煙筒藍(lán)煙拖尾現(xiàn)象。
3.1.1 JF-SN1助劑作用機(jī)理
JF-SN1助劑與催化劑一起在反應(yīng)器和再生器中連續(xù)循環(huán),實(shí)現(xiàn)對SOx的吸收-釋放過程。JF-SN1助劑在再生器氧化氣氛下將SO2氧化成SO3,同時(shí)化學(xué)吸附SO3形成金屬硫酸鹽。
吸收了硫化物的JF-SN1助劑循環(huán)到FCC反應(yīng)器時(shí),在低碳烴類、氫氣和汽提蒸汽作用下,金屬硫酸鹽被還原釋放出H2S,完成“硫”從再生器煙氣到反應(yīng)器干氣的“轉(zhuǎn)移”過程,同時(shí)JF-SN1助劑活性得到恢復(fù),開始下一個(gè)循環(huán)。
3.1.2 JF-SN1助劑的理化指標(biāo)
硫轉(zhuǎn)移劑助劑的理化指標(biāo)
表觀松密度 g/cm3 0.80-1.20磨損指數(shù) %(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/h ≤4.5孔容積 cm3/g ≥0.20粒度分布 0-40um % ≤ 22 0-149um % ≥90
3.2.1 加劑方式:
使用小型催化劑加料線,直接將JF-SN1助劑加注到再生器中。
3.2.2 加注時(shí)間及加注量:
加注分建立藏量階段和日常加注階段,試用時(shí)間為60天。根據(jù)裝置工況變化以及原料波動(dòng)情況,JFSN1助劑的使用比例應(yīng)為主催化劑用量的2.0%-4.0% 。
3.2.2.1 建立藏量階段:
自5月26日中班開始每天加注JF-SN1助劑約240kg(分3個(gè)班次加注),由于出現(xiàn)添加硫轉(zhuǎn)移劑耗氧導(dǎo)致床溫突然降低波動(dòng),車間根據(jù)實(shí)際操作情況調(diào)整,至6月20日此階段共加入JF-SN1助劑6.945t,計(jì)算新鮮劑量占比2.05%;
3.2.2.2 日常加注階段:
自6月21日開始此階段按每天補(bǔ)充新鮮劑量2.0%的比例加注,根據(jù)裝置實(shí)際新鮮劑加入量計(jì)算,即每天加注JF-SN1助劑約100kg,至7月9日此階段共加注JF-SN1助劑1.8t,計(jì)算新鮮劑量占比2.1%。
硫轉(zhuǎn)移劑添加前后的TMP催化裂化裝置主要的工藝操作條件變化情況。
表1 TMP催化裂化裝置主要的工藝操作條件
硫轉(zhuǎn)移劑添加前后的原料性質(zhì)
表2 原料性質(zhì)
表3 煙氣在線數(shù)據(jù)
表4 煙氣脫硫裝置堿液消耗量及煙氣脫硫裝置外排水量
表5 催化裂化裝置產(chǎn)品分布
由上《裝置產(chǎn)品分布數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)》和《煙氣采樣標(biāo)定數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)》表對比分析:
3.8.1 加入硫轉(zhuǎn)移劑前后煙氣排放指標(biāo)NOX含量基本無變化;
3.8.2 加入硫轉(zhuǎn)移劑前后各產(chǎn)品分布及收率基本無變化;
3.8.3 煙氣入口的SO2含量由加入硫轉(zhuǎn)移劑前取值5月20至25日(加劑前數(shù)據(jù)),5天現(xiàn)場采樣平均值284.2ppm降低至47.8ppm,取值6月21日至28日5天現(xiàn)場采樣平均值(穩(wěn)定投加期數(shù)據(jù)),計(jì)算SO2脫除率降低了83.18%;
3.8.4 原料總硫由加入硫轉(zhuǎn)移劑前取值5月20至25日(加劑前數(shù)據(jù)),6天化驗(yàn)數(shù)據(jù)平均值0.82%上漲至1.16%,取值6月21日至7月9日化驗(yàn)數(shù)據(jù)17天平均值(穩(wěn)定投加期數(shù)據(jù)),原料硫含量上漲41.46%;
3.8.5 堿液用量由加入硫轉(zhuǎn)移劑前取值5月20至25日(加劑前數(shù)據(jù)),6天統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)平均值11.43噸/天降至4.55噸/天,取值6月21日至7月9日19天統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)平均值(穩(wěn)定投加期數(shù)據(jù)),堿液的使用量降低60.19%;現(xiàn)按照原料總硫1.16%計(jì)算用堿量應(yīng)為16.17噸/天,計(jì)算用堿量下降71.86%。
根據(jù)硫轉(zhuǎn)移助劑在TMP裝置試用過程來看,加入硫轉(zhuǎn)移劑后煙氣脫硫的入口SO2含量下降明顯,脫硫率達(dá)到83.18%。達(dá)到了協(xié)議要求的脫硫率達(dá)到≥60%的要求。煙氣脫硫單元的堿液用量減少60.19%,根據(jù)原料硫含量計(jì)算實(shí)際減少71.86%,達(dá)到協(xié)議要求的堿液用量減少≥60%的要求。加入該劑后,一定程度上減輕了藍(lán)色的拖尾煙霧。加入該劑后,目前為止尚未發(fā)現(xiàn)對裝置設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生不利影響。
加入硫轉(zhuǎn)移劑后煙氣脫硫的入口SO2含量下降明顯,煙氣入口的SO2含量由加入硫轉(zhuǎn)移劑前平均值284.2ppm,穩(wěn)定投加期取5天平均值為47.8ppm,脫硫率達(dá)到83.18%。煙氣脫硫單元的堿液用量減少60.19%,根據(jù)原料硫含量計(jì)算實(shí)際減少71.86%。加入該劑后,堿液用量明顯減少,藍(lán)色拖尾減輕。催化裂化裝置主要產(chǎn)物中硫含量變化不大,干氣中硫含量有明顯增加,煙氣脫硫外排水COD、氨氮、懸浮物無明顯變化。