賈貽勇,李永康
(1.中國石化勝利油田分公司勝利采油廠,山東東營257000;2.中國石化勝利油田分公司石油工程技術(shù)研究院,山東東營257000)
勝坨油田層段多、單元儲層非均質(zhì)性嚴(yán)重,層內(nèi)各韻律層儲量動用狀況存在較大差異,需要分層注水。但經(jīng)過50余年的開發(fā),勝坨油田注水井套管損壞嚴(yán)重,套損注水井占開井總數(shù)40.4%。對油層段套損井,下入內(nèi)徑102.0mm或90.0mm的貼補(bǔ)管,配合二次循環(huán)固井,再造井壁,簡稱油層貼堵。對淺層段套損井,采用水泥封堵漏失點(diǎn),簡稱淺層堵漏;或下入內(nèi)徑108.0mm的貼補(bǔ)管,配合二次循環(huán)固井,再造井壁,簡稱淺層貼堵[1]。套損注水井治理后由于缺少分層注水手段,無法滿足油藏開發(fā)需求。
目前,國內(nèi)外套損井分層注水主要有油套分注、套變井分注和簡單卡封分注等3種方式。油套分注方式只能兩段分注,但套注會加劇套管的腐蝕,造成套管漏失,不適宜長期注水;套變井分注應(yīng)用的?105.0mm封隔器只能用于套管內(nèi)徑112.0mm的注水井[2–3],無法用于套管內(nèi)徑小于108.0mm的注水井;簡單卡封分注主要應(yīng)用于淺層堵漏井,采用封隔器將堵漏段與注水段分隔開,套漏處承壓能力低,易再次漏失,造成砂埋注水管柱?,F(xiàn)有分層注水井測調(diào)儀器適用于內(nèi)徑不小于46.0mm的分層注水工具,而套損井分層注水工具的內(nèi)徑小,測調(diào)儀器無法通過?,F(xiàn)有套損分層注水技術(shù)和測調(diào)技術(shù)無法滿足勝坨油田套損井的分層注水要求。為此,筆者針對勝坨油田套損井的特點(diǎn),研制了高膨脹小直徑封隔器、小直徑分層注水工具和夾壁腔裝置,形成了不同套損注水井分層注水技術(shù),實(shí)現(xiàn)了過淺層貼堵段、內(nèi)徑90.0mm套管和超越堵漏段的分層注水,現(xiàn)場成功應(yīng)用59井次;同時(shí),針對現(xiàn)有測調(diào)儀器不適用于內(nèi)徑小于46.0mm的分層注水工具的問題,研究了配套的套損井測調(diào)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了套損注水井分層注水的準(zhǔn)確測調(diào)。
在滿足注水、測調(diào)、作業(yè)的前提下,針對不同井況,采取不同的治理思路,實(shí)現(xiàn)套損井分層注水。針對淺層貼堵井套管內(nèi)徑上小下大的問題,研制了高膨脹系數(shù)的小直徑封隔器,形成了過淺層貼堵段分層注水技術(shù);針對油層貼堵后套管內(nèi)徑為90.0和102.0mm的小井眼注水井,研制了小直徑分層注水工具,形成了小眼井細(xì)分層注水技術(shù);針對淺層堵漏井無法承壓洗井的問題,研制了夾壁腔裝置,實(shí)現(xiàn)了過堵漏段進(jìn)行洗井,形成了封竄可洗井的分層注水技術(shù)。
淺層自由套管段發(fā)生套管變形、漏失的注水井,實(shí)施淺層貼堵后,貼堵段套管內(nèi)徑縮小,而貼堵段以下的套管內(nèi)徑不變。常規(guī)封隔器的外徑比貼堵管的內(nèi)通徑大,無法通過貼堵段,而現(xiàn)有的小直徑封隔器無法在常規(guī)套管段內(nèi)有效坐封。因此,需要研制可通過貼堵段、具有高膨脹性能的小直徑封隔器。
對比擴(kuò)張式封隔器(K型)和壓縮式封隔器(Y型)的結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn),擴(kuò)張式封隔器的結(jié)構(gòu)簡單,易于改進(jìn),因此,在擴(kuò)張式封隔器基礎(chǔ)上,研制小直徑高膨脹系數(shù)封隔器。綜合考慮套管內(nèi)徑和作業(yè)、測調(diào)施工要求等因素,設(shè)計(jì)封隔器鋼體最大外徑為95.0 mm,中心管內(nèi)徑為49.8mm,膠筒最大外徑為90.0mm,膠筒厚度為13.5mm,總長度為800.0mm,其中,密封段膠筒長度為540.0 mm??紤]作業(yè)遇卡打撈等因素,要求封隔器的抗拉強(qiáng)度達(dá)到600 kN以上,通過計(jì)算不同材質(zhì)中心管的抗拉強(qiáng)度,選用42CrM o管材加工中心管。經(jīng)計(jì)算,42CrMo中心管的抗拉強(qiáng)度為730.02 kN,滿足生產(chǎn)需求。
為實(shí)現(xiàn)高膨脹坐封,利用ABAQUS軟件模擬了不同壓力及溫度下膠筒的應(yīng)力分布,結(jié)果見圖1。由圖1可以看出:內(nèi)層簾布端部和膠筒肩部為應(yīng)力集中位置;溫度不變、內(nèi)壓升高時(shí),膠筒最大應(yīng)力增大,內(nèi)層簾布端部和膠筒肩部仍為最大應(yīng)力集中位置;內(nèi)壓不變、溫度升高時(shí),橡膠在高溫下變軟,膠筒最大應(yīng)力略有降低,但內(nèi)層簾布端部和膠筒肩部仍然是應(yīng)力集中位置。因此,內(nèi)層簾布端部和膠筒肩部為膠筒的薄弱節(jié)點(diǎn)。
根據(jù)模擬結(jié)果對封隔器膠筒進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì):首先,選用N220S膠筒,膠筒實(shí)測拉伸強(qiáng)度為15MPa,實(shí)測擴(kuò)張性能為150 mm,各項(xiàng)指標(biāo)均高于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)HG/T 2701—2016;其次,延長膠筒內(nèi)部簾布,降低簾布端部應(yīng)力;最后,膠筒上肩部增加保護(hù)結(jié)構(gòu),以減小應(yīng)力集中造成的膠筒肩部變形。改進(jìn)后,膠筒肩部最大應(yīng)力降低了40%。封隔器坐封壓力為0.7~0.8MPa,從油管內(nèi)正向加壓25MPa,未發(fā)生刺漏,膠筒耐壓達(dá)到要求;從油套環(huán)形空間反向加壓15MPa,未發(fā)生滲漏,坐封性能達(dá)到要求,膠筒膨脹系數(shù)達(dá)到1.38。
利用研制的高膨脹小直徑封隔器,組成了過淺層貼堵段分層注水管柱,該注水管柱自上而下依次為安全接頭、KTP-92配水器、K344-96高膨脹封隔器、KTP-92配水器和沉砂底篩堵[4](見圖2)。為保證管柱居中,加裝了合金鋼彈性扶正器。注水時(shí),依靠油管內(nèi)注水壓力,通過配水器產(chǎn)生的節(jié)流壓差使封隔器坐封,實(shí)現(xiàn)分層注水。
油層段套管縮徑、腐蝕嚴(yán)重的注水井,采取磨銑、通井、側(cè)鉆和貼堵等措施后,套管內(nèi)徑會縮小為90.0或102.0mm。對于套管內(nèi)徑90.0mm的套損注水井,因無與其配套的分層注水工具,只能籠統(tǒng)注水;對于套管內(nèi)徑102.0mm的套損注水井,雖可實(shí)施分層注水,但油層停注時(shí),封隔器易因?qū)娱g壓差大而失效,導(dǎo)致分層注水管柱有效期短。
圖1 膠筒應(yīng)力分布模擬結(jié)果Fig.1 Stressdistribution of rubber cylinder
圖2 過淺層貼堵段分層注水管柱Fig.2 Layering injection string diagram for patching and p lugging section
綜合考慮套管內(nèi)徑和作業(yè)、測調(diào)施工要求的操作空間,研制了K 344-82小直徑擴(kuò)張型封隔器(見圖3)[5–6],其外徑由113.0mm縮小至82.0mm。根據(jù)油井生產(chǎn)對封隔器抗拉強(qiáng)度的要求,封隔器本體選用42CrMo材質(zhì),經(jīng)計(jì)算封隔器中心管抗拉強(qiáng)度為680 kN。注水時(shí),依靠油管內(nèi)注水壓力,通過配水器產(chǎn)生的節(jié)流壓差,使封隔器坐封,實(shí)現(xiàn)了?90.0mm套管內(nèi)卡封分層注水。
針對層間差異大和含有動停層、方停層的注水井注水時(shí)封隔器上下壓差較大的問題,為提高分層注水管柱的耐壓性能,研制了高壓差Y341-94封隔器(見圖4)。該封隔器的外徑為94.0mm,上下密封壓差均達(dá)到30MPa。利用API油套管抗擠壓公式[7],計(jì)算出封隔器膠筒支撐管抗擠壓強(qiáng)度為8MPa,滿足勝坨油田注水井對注入壓力的需求。
圖3 小直徑擴(kuò)張型封隔器的結(jié)構(gòu)Fig.3 Structure of small diameter expansion packer
圖4 Y341-94封隔器的結(jié)構(gòu)Fig.4 Structure of Y341-94 packer
小井眼高壓差分層注水管柱自上而下依次為安全接頭、KTP-92配水器、Y341-94封隔器和沉砂底篩堵。注水時(shí),壓力依次增大至12,15和18 MPa,每個(gè)壓力點(diǎn)穩(wěn)壓5m in,以確保封隔器坐封成功,實(shí)現(xiàn)高壓差井?102.0 mm套管內(nèi)的精細(xì)分層注水。
部分淺層套管漏失的注水井堵漏后,堵漏段承壓低,無法有效洗井。同時(shí),堵漏點(diǎn)存在失效后返吐風(fēng)險(xiǎn),二次作業(yè)遇卡率和大修率高。為避免高壓水經(jīng)過堵漏段造成二次漏失,達(dá)到有效洗井目的,研制了一種夾壁腔裝置(見圖5)。該裝置與Y 342封隔器配套使用[8–9],封隔器坐封后可以對堵漏段進(jìn)行卡封保護(hù);洗井時(shí),洗井液由上封洗井通道進(jìn)入夾壁腔通道,越過堵漏段,由下封洗井通道流出,實(shí)現(xiàn)反洗井。
圖5 夾壁腔裝置的結(jié)構(gòu)Fig.5 Structureof double wall cavity device
封竄可洗井分層注水管柱自上而下依次為Y342上封隔器、同心雙管、Y342下封隔器和分層注水管柱。封隔器采用液壓坐封,旋轉(zhuǎn)上提可解封。封隔器坐封后,膠筒座與中心管之間的通道打開,通過同心雙管的連接,實(shí)現(xiàn)上封、下封兩側(cè)套管環(huán)空的連通。上下封隔器坐封后洗井通道自動打開,洗井通道面積達(dá)到1 400mm2。
測試資料是反應(yīng)地層吸水狀況的重要資料,油藏開發(fā)需要根據(jù)生產(chǎn)情況對注水井的配水量進(jìn)行調(diào)整,而測調(diào)是分層注水井實(shí)現(xiàn)配注調(diào)整的重要手段。適用于正常注水井測調(diào)一體化儀器的外徑為42.0mm,與小井眼分層注水工具的最小內(nèi)徑相同,測調(diào)儀器無法通過套損井段的分層注水工具,不能測取分層注水?dāng)?shù)據(jù)。因此需要研制可在內(nèi)徑42.0 mm分層注水工具內(nèi)進(jìn)行起下操作、調(diào)節(jié)扭矩可達(dá)110 N·m的小直徑測調(diào)儀器,以滿足調(diào)節(jié)套損分層注水井配水器的需求[10–14]。
為了減小測調(diào)儀器的直徑,增大調(diào)節(jié)扭矩,對現(xiàn)有測調(diào)儀器進(jìn)行改進(jìn)。首先,將減速器增加為2組,一組為內(nèi)置式行星齒輪減速器,與直流電機(jī)協(xié)同工作,減速比為791:1;一組為外置式行星齒輪減速器,外齒筒直徑與儀器外徑一致,齒輪、輸出軸直徑相應(yīng)增大,將傳輸?shù)膭恿Υ?lián)起來,使井下測調(diào)機(jī)械手調(diào)節(jié)扭矩增加50%,在此基礎(chǔ)上,降低電機(jī)功率,將電機(jī)直徑由38.0mm減小至32.0mm,儀器外徑相應(yīng)由42.0mm減小至38.0mm。其次,將拉動絲杠在螺旋套內(nèi)上下運(yùn)動的螺塊改為滾球,將滑動摩擦變成滾動摩擦,以降低摩擦阻力,增大輸出扭力,儀器的調(diào)節(jié)扭矩達(dá)到150 N·m,可以滿足小直徑測調(diào)一體化儀器對調(diào)節(jié)扭矩的需求。
勝坨油田注水井的注入壓力≤25MPa,主要目的層埋深為2 000.00~2 500.00m,注水井單井配注量≤300 m3/d。小直徑測調(diào)一體化儀器的壓力量程為0~60MPa、精度為0.5‰;溫度量程為–40~125℃,誤差為±1℃;流量量程為0~500m3/d,精度為1.5%。在耐溫、耐壓和測試量程等方面,小直徑測調(diào)一體化儀器均可滿足勝坨油田套損注水井的測調(diào)需求。
為了保證測試資料的準(zhǔn)確性,制定了詳細(xì)的測試規(guī)范。在井口至沉砂底篩堵之間進(jìn)行測試時(shí),測調(diào)儀器先下探至沉砂底篩堵、再上提測試,在沉砂底篩堵與最下一級配水器之間選取一個(gè)測試點(diǎn)測取1個(gè)數(shù)據(jù),在每級配水器處采用降壓測試的方法選取一個(gè)測試點(diǎn)測取5個(gè)數(shù)據(jù),在最上一級配水器至井口的油管中,每隔500.00m選取一個(gè)測試點(diǎn)測取1個(gè)數(shù)據(jù),在測試時(shí)要求每個(gè)測試數(shù)據(jù)穩(wěn)定5 min,通過一次測試即可判斷分層注水管柱所有節(jié)點(diǎn)的有效性。
截至2019年8月,勝坨油田59口套損注水井應(yīng)用了套損井分層注水技術(shù),分層注水成功率達(dá)到100%,大修費(fèi)用減少了1019.89萬元。注水層段增加了65個(gè),測試成功率100%,層段合格率84.5%,水驅(qū)控制儲量恢復(fù)了477.9×104t。對應(yīng)油井102口,累計(jì)增油3797 t,按照勝坨油田油價(jià)、成本折算,效益增加342.7萬元。
勝坨油田的注水井A井位于單元中部,因油層段套變嚴(yán)重,只能籠統(tǒng)注水,造成注采井網(wǎng)不完善,潛力油層得不到有效動用,對應(yīng)油井B井和C井含水率上升、產(chǎn)量下降,其中B井含水率由95.8%升至96.8%,日油產(chǎn)量由1.3 t降至1.0 t,C井含水率由98.2%升至98.7%,日產(chǎn)油量由5.7 t降至4.5 t。2017年10月,A井應(yīng)用套損井分層注水技術(shù)重新分2段注水,第1段配注量為40m3/d,第2段配注量為100 m3/d。通過測調(diào),第1段日注水量為40 m3,第2段日注水量為90m3,各層段注水量為配注量的80%~120%,層段合格率達(dá)到100%,對應(yīng)油井含水率下降,日增油5.8 t,取得了良好效果(見圖6)。
圖6 注水井A井對應(yīng)的油井生產(chǎn)動態(tài)曲線Fig.6 Dynam ic production curvesof oil wells corresponding towater injection well A
1)針對套損注水井的不同井況,研制了K344-96高膨脹封隔器、小直徑系列分層注水工具和夾壁腔裝置,形成了適合不同井況的分層注水技術(shù)。
2)研制了?38.0mm測調(diào)一體化儀器,扭矩達(dá)到150 N·m,制定了測調(diào)規(guī)范,實(shí)現(xiàn)了小井眼分層注水井的精準(zhǔn)測調(diào)。
3)現(xiàn)場應(yīng)用表明,套損注水井分層注水技術(shù)解決了套損井分層注水的難點(diǎn),不僅能夠滿足勝坨油田精細(xì)注水開發(fā)的要求,使老井資源得到充分利用,還可應(yīng)用于其他水驅(qū)油田,提高水驅(qū)開發(fā)效果。但在應(yīng)用過程中,還需結(jié)合具體井況,進(jìn)行套管預(yù)處理及完井設(shè)計(jì)優(yōu)化。