崔月明,史海民,張 清
(中國石油吉林油田分公司鉆井工藝研究院,吉林松原138000)
近年來,松遼盆地油氣資源劣質(zhì)化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。因此,吉林油田為解決增儲(chǔ)上產(chǎn)難題,開始開發(fā)非常規(guī)油氣資源,但目前以開發(fā)致密油為主[1–4]。在致密油開發(fā)過程中,涉及區(qū)塊的地質(zhì)條件復(fù)雜,鉆井中井眼坍塌和井漏現(xiàn)象頻發(fā)。為了保證鉆井安全并滿足裸眼滑套完井的需要,采用了三開小井眼井身結(jié)構(gòu),但鉆井周期長、成本高,無法滿足吉林油田對(duì)收益率的要求,制約了該油田致密油的規(guī)模化開發(fā)。
針對(duì)上述問題,筆者綜合考慮地層因素及鉆井完井中存在的問題,優(yōu)化了井身結(jié)構(gòu)[5–7],將三開小井眼井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化為淺下表層套管的二開井身結(jié)構(gòu),同時(shí)研究形成了以井眼軌道優(yōu)化設(shè)計(jì)、低濾失強(qiáng)抑制聚合物鉆井液、近鉆頭地質(zhì)導(dǎo)向工具、個(gè)性化PDC鉆頭設(shè)計(jì)和漂浮下套管為核心的配套技術(shù)[8–10]。吉林油田應(yīng)用由上述技術(shù)形成的致密油水平井優(yōu)快鉆井完井技術(shù)后,井下復(fù)雜情況大幅減少,機(jī)械鉆速提高,鉆井周期縮短,成本大幅降低,取得了顯著效果。
吉林油田致密油主要分布在乾246、讓58、黑81和乾239等區(qū)塊,其中乾246區(qū)塊是吉林油田致密油藏的典型區(qū)塊。該區(qū)塊致密油藏鉆遇地層自下而上依次為白堊系泉頭組、青山口組、姚家組、嫩江組、四方臺(tái)組、明水組,以及新近系和第四系,鉆探目的層為泉四段的扶余油層。在該區(qū)塊進(jìn)行水平井鉆井完井時(shí),存在以下技術(shù)難點(diǎn):
1)機(jī)械鉆速慢,鉆井周期長。乾安246區(qū)塊南部扶余油層儲(chǔ)層物性差,地層巖石硬度大,部分地層屬于鈣質(zhì)膠結(jié),鈣質(zhì)膠結(jié)物含量可達(dá)30%,機(jī)械鉆速較慢,前期水平段平均機(jī)械鉆速2.48m/h。另外,裸眼段長超過3 000.00m,長時(shí)間被鉆井液浸泡易發(fā)生井眼失穩(wěn)等井下復(fù)雜情況,影響鉆井周期。
2)地層穩(wěn)定性差,井下復(fù)雜情況頻發(fā)。乾安246區(qū)塊上部嫩江組大段泥巖發(fā)育,穩(wěn)定性較差,鉆井過程中易水化膨脹,導(dǎo)致井壁垮塌;下部青山口組硬脆性泥巖發(fā)育,易發(fā)生脆性掉塊和裂縫性漏失。如查平4井鉆至井深1 947.00m(青山口組)時(shí)出現(xiàn)大量掉塊,最后填井側(cè)鉆,被迫將三開井身結(jié)構(gòu)改為四開小井眼井身結(jié)構(gòu)。
3)油層薄,井眼軌跡控制難度大。乾安246區(qū)塊儲(chǔ)層埋藏深度一般在1 900.00~2 200.00m,標(biāo)志層少,埋藏深度變化大,并且部分井偏移距大,導(dǎo)致著陸難度大。另外,目的層薄(最薄處不足0.50m)且變化大,提高儲(chǔ)層鉆遇率難度大。
4)水平段長摩阻和扭矩大,完井管柱下入困難。乾安246區(qū)塊的水平井水平段和偏移距大,井眼軌跡調(diào)整頻繁,導(dǎo)致完井管柱下入難度大。如乾188-52井水平段長1 908.00m,埋深2 100.00m左右,水垂比接近1∶1,偏移距達(dá)到300.00m。
為縮短鉆井周期、降低鉆井成本,首先將前期采用的三開小井眼井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化為淺下表層套管的二開井身結(jié)構(gòu),以節(jié)約一個(gè)開次的中完時(shí)間;然后,分析致密油區(qū)塊鉆井完井存在的技術(shù)難點(diǎn),研究形成了井眼軌道優(yōu)化、低濾失強(qiáng)抑制聚合物鉆井液、近鉆頭地質(zhì)導(dǎo)向工具、個(gè)性化PDC鉆頭設(shè)計(jì)和漂浮下套管等配套技術(shù)[11–14]。
吉林油田致密油開發(fā)初期,為保證鉆井安全、滿足裸眼滑套完井需要,采用三開小井眼井身結(jié)構(gòu)(見表1),并下入技術(shù)套管封固上部不穩(wěn)定地層(嫩江組)。
表1 前期采用的三開小井眼井身結(jié)構(gòu)Table 1 Three-section and slim-hole casing program used in the early stage
鉆井實(shí)踐表明,上述三開小井眼井身結(jié)構(gòu)的鉆井周期較長、成本較高,而且裸眼滑套完井方式不利于后期壓裂施工。
為降低鉆井成本,滿足后期壓裂施工的需求,綜合考慮地層因素,將井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化為淺下表層套管的二開井身結(jié)構(gòu)(見表2)。井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,二開井段長度超過3 000.00m,采用套管射孔完井方式。
表2 淺下表層套管二開井身結(jié)構(gòu)Table 2 Two-section casing program w ith shallow surface casing
前期井身剖面設(shè)計(jì)采用“直—增—穩(wěn)—增—穩(wěn)”,在井斜角83°~84°處進(jìn)行穩(wěn)斜探油頂,若發(fā)現(xiàn)目的層提前,則需要調(diào)整,不利于后期定向施工。為此,將其優(yōu)化為“直—增—穩(wěn)—增—穩(wěn)—增—穩(wěn)”剖面,如圖1所示。該剖面存在2個(gè)穩(wěn)斜段,第一個(gè)穩(wěn)斜段在井斜角72°~75°處,若目的層比設(shè)計(jì)提前,可以及時(shí)調(diào)整井眼軌跡,避免脫靶,同時(shí)降低后期的摩阻和扭矩;第二個(gè)穩(wěn)斜段在井斜角83°~84°處,便于通過地質(zhì)設(shè)計(jì)調(diào)整垂深,滿足鉆井設(shè)計(jì)和地質(zhì)設(shè)計(jì)兩方面的要求。
圖1 雙探頂雙穩(wěn)剖面優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)果Fig.1 Optimal profile design of double exploration and double stabilization
針對(duì)大偏移距水平井井眼軌道,將前期采用的三維大井斜邊增邊扭剖面(剖面1)優(yōu)化為雙二維剖面(剖面2、剖面3),模擬分析了3種剖面的扭矩和摩阻(見表3)。剖面2采用小井斜角完成偏移距,井斜角降至0°,二維增斜入靶;剖面3直井段采用小井斜角完成偏移距,上部造斜段扭方位,二維增斜入靶。從表3可以看出,剖面3的摩阻更小。
表3 大偏移距井眼軌道優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)果Table3 Optimal design of borehole trajectory w ith large offset distance
吉林油田致密油儲(chǔ)層薄、砂體變化大,為提高油層鉆遇率和鉆井速度,優(yōu)選了近鉆頭地質(zhì)導(dǎo)向工具。近鉆頭地質(zhì)導(dǎo)向伽馬傳感器和電阻率傳感器離鉆頭的距離小于3.00m,依據(jù)伽馬值和電阻率的變化情況及時(shí)準(zhǔn)確判斷油層位置,分辨薄油層的頂界面和底界面,保證井眼始終在油層中穿行,使鉆頭“聞著油味走”,從而提高油層鉆遇率[15]。
乾246區(qū)塊南部比北部埋藏深,垂深相差約400.00m,北部可鉆性級(jí)值為3~4級(jí),而南部達(dá)到6~7級(jí)。南部巖石硬度大,部分地層屬于鈣質(zhì)膠結(jié),針對(duì)北部地層設(shè)計(jì)的鉆頭在南部鉆速慢,單只鉆頭進(jìn)尺少,鉆頭磨損嚴(yán)重,鉆頭直徑由215.9 mm縮減為213.1 mm,導(dǎo)致定向螺桿穩(wěn)定器托壓嚴(yán)重,影響鉆井速度。因此,根據(jù)具地層的特點(diǎn)進(jìn)行了鉆頭設(shè)計(jì)。
1)乾246區(qū)塊北部地層。針對(duì)該地層可鉆性較好、研磨性不強(qiáng)的特點(diǎn),提出提速的關(guān)鍵是有效鉆壓和水力排屑。為此,結(jié)合穩(wěn)平鉆具組合的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了?19.0mm齒四刀翼鉆頭,減小內(nèi)錐和外錐切削齒的仰角,增強(qiáng)鉆頭的攻擊性。
2)乾246區(qū)塊南部直井段和造斜段。直井段要增大復(fù)合片硬度,將雙排?16.0 mm齒改為單排?19.0 mm齒,提高鉆頭的攻擊性;設(shè)計(jì)7個(gè)噴嘴,并優(yōu)化噴射角度,防止重復(fù)切削巖屑,以提高鉆井速度。定向段設(shè)計(jì)淺錐短拋輪廓剖面,五刀翼雙排?16.0mm齒短保徑結(jié)構(gòu),使工具面穩(wěn)定,提高鉆頭的造斜能力。
3)乾246區(qū)塊南部水平段。將雙排齒改為單排齒,布齒密度由30片優(yōu)化為23片,切削齒角度由16°改為11°,以提高鉆頭的攻擊性;優(yōu)選異形齒,以提高鉆頭的抗沖擊能力,延長鉆頭的使用壽命[16–17]。
乾246區(qū)塊青一段屬于中硬脆性泥頁巖,伊/蒙混層和伊利石含量較高,裂縫和微裂隙發(fā)育,在清水中浸泡容易水化,而二開水平段裸眼段長度超過3 000.00m。因此,應(yīng)重點(diǎn)提高鉆井液的封堵性、抑制性和潤滑性[18]。
針對(duì)超2 000.00m長的泥巖段,采用低熒光井眼穩(wěn)定劑HQ-1和封堵劑陽離子乳化瀝青粉,以保證井眼穩(wěn)定;針對(duì)伊/蒙混層水化膨脹,以抑制能力強(qiáng)的KPA作為鉆井液主抑制劑,抑制黏土礦物水化膨脹;銨鹽、酚醛樹脂、褐煤樹脂、PAC等降濾失劑束縛自由水,濾失量小于3m L;根據(jù)地層中CO2含量,加入不同量的生石灰水來清除CO2污染;優(yōu)選高效極壓潤滑劑,改變鉆具與井壁間的接觸性質(zhì),形成油膜,改善井筒潤滑性(作用原理如圖2所示),最終形成二開低濾失強(qiáng)抑制聚合物鉆井液,確保井眼穩(wěn)定和安全鉆進(jìn),并使水平段有效延伸。
圖2 高效極壓潤滑劑的作用原理示意Fig.2 Schematic diagram of the effect of high-efficiency extreme pressure lubricant
致密油水平井水平段長、偏移距大和井眼軌跡調(diào)整頻繁,導(dǎo)致井筒摩阻系數(shù)較大,套管下入困難。為此,應(yīng)用了漂浮下套管技術(shù),并采取了輔助技術(shù)措施,確保將套管順利下至設(shè)計(jì)位置。
1)下套管前通井。通過對(duì)比套管和鉆具組合的剛度,確定采用?212.0mm雙穩(wěn)定器通井鉆具組合取代原鉆具組合,以修整井壁、破除臺(tái)肩。通井到底后大排量循環(huán)2周,確保井眼通暢。?212.0mm雙穩(wěn)定器通井鉆具組合為?215.9 mm牙輪鉆頭+?127.0 mm加重鉆桿+?212.0mm穩(wěn)定器+?127.0mm加重鉆桿+?212.0 mm穩(wěn)定器;原鉆具組合為?215.9mm牙輪鉆頭+?212.0mm穩(wěn)定器+?165.1mm鉆鋌+?212.0mm穩(wěn)定器。
2)采用高潤滑性封閉漿。高潤滑性封閉漿配方為1 000 kg石墨+1 000 kg白油+1 000 kg液體潤滑劑+500 kg瀝青或塑料小球,水平段和造斜段全覆蓋,以降低下套管時(shí)的摩阻。
3)采用漂浮下套管技術(shù)。優(yōu)選自適應(yīng)旋流半剛性套管扶正器和旋轉(zhuǎn)式偏心自導(dǎo)式引鞋,當(dāng)半剛性套管扶正器遇阻時(shí),通過上提下放使其變形通過遇阻點(diǎn)。旋轉(zhuǎn)式偏心自導(dǎo)式引鞋連接于套管串最下端,下套管過程中遇阻時(shí)可自動(dòng)調(diào)整偏心角度,引導(dǎo)套管順利下入。同時(shí),結(jié)合每口井的實(shí)際情況,根據(jù)軟件模擬計(jì)算結(jié)果設(shè)計(jì)漂浮段長度和漂浮接箍的位置,以獲得最佳漂浮效果,增大安全下入系數(shù)。
4)增加下套管時(shí)的懸重。根據(jù)地層壓力系數(shù),配備適當(dāng)密度的加重鉆井液,下完漂浮接箍后灌重漿,以彌補(bǔ)套管重量不足。但加重鉆井液密度不易過大,防止后期循環(huán)壓漏地層。
吉林油田致密油水平井優(yōu)快鉆井完井技術(shù)已經(jīng)在該油田乾246、讓58、黑81和乾239等致密油區(qū)塊應(yīng)用了180口井,平均井深3 449.00m,平均水平段長1 189.00m。應(yīng)用該技術(shù)后,I砂組平均鉆井周期由原來的43.2 d縮短至24.1 d,縮短了44.2%;Ⅲ砂組鉆井周期由65.8 d縮短至30.6 d,縮短了53.5%,有效降低了鉆井成本(降低了40.7%),鉆井成本累計(jì)節(jié)約近7億元。
雙探頂雙穩(wěn)剖面給地質(zhì)設(shè)計(jì)預(yù)留了較大的調(diào)整空間。如乾188-18井受斷層影響,鉆至井深2 173.00 m時(shí)井斜角47.5°,發(fā)現(xiàn)目的層比設(shè)計(jì)提前26.00m,為此優(yōu)化了2處穩(wěn)斜段的井眼軌道,將設(shè)計(jì)造斜率從5.5°/30m調(diào)整為6.0°/30m,避免了因儲(chǔ)層垂深變化過大而導(dǎo)致的穿層。目前,該技術(shù)避免了22口井的封井側(cè)鉆,鉆井成本約節(jié)約2 200萬元。
低濾失強(qiáng)抑制聚合物鉆井液技術(shù)確保了井眼穩(wěn)定、安全鉆進(jìn)及水平段有效延伸。如黑98G平2-14井水平段長度由1 280.00m延伸至2 020.00m,刷新了吉林油田水平段最長紀(jì)錄。
近鉆頭地質(zhì)導(dǎo)向工具經(jīng)過多年應(yīng)用和改良,技術(shù)比較成熟,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果良好。采用該工具施工的井,平均砂巖鉆遇率95.0%,平均油層鉆遇率82.6%,與前期使用LWD儀器相比,砂巖鉆遇率提高了12.4百分點(diǎn),油層鉆遇率提高了20.2百分點(diǎn)。
采用個(gè)性化PDC鉆頭大幅提高了機(jī)械鉆速。乾246區(qū)塊北部地層單只鉆頭進(jìn)尺和鉆速均提高近50%,乾246區(qū)南部水平段單只鉆頭進(jìn)尺提高2.5倍,鉆速提高86.7%,讓70-4-5井1 586.00m長的水平段一趟鉆完成。
應(yīng)用漂浮下套管技術(shù)后,套管安全下入率100%,固井質(zhì)量合格率100%,水平段固井質(zhì)量優(yōu)質(zhì)率100%,滿足了后期大型體積壓裂施工要求。
1)優(yōu)化井身結(jié)構(gòu)、提高單只鉆頭進(jìn)尺和機(jī)械鉆速是節(jié)約鉆井成本的有效途徑。鉀銨基聚合物強(qiáng)封堵鉆井液保證了超3 000.00m長裸眼井段的穩(wěn)定,為安全鉆進(jìn)提供了保障。漂浮下套管技術(shù)及配套的固井技術(shù)措施,使完鉆180口井的套管安全下至設(shè)計(jì)位置,順利固井。
2)雙探頂雙穩(wěn)剖面可以預(yù)防因地質(zhì)垂深變化過大導(dǎo)致穿層甚至封井側(cè)鉆,實(shí)現(xiàn)少鉆,甚至不鉆導(dǎo)眼井。近鉆頭導(dǎo)向工具及井眼軌跡的精細(xì)控制,提高了水平井的油層鉆遇率,確保了井眼軌跡光滑,為完井管柱順利下入、后期采油避免桿管偏磨和延長免修期提供了良好的井眼條件。
3)研究形成的致密油水平井優(yōu)快鉆井完井技術(shù),實(shí)現(xiàn)了吉林油田致密油的高效益開發(fā),對(duì)吉林油田致密氣、頁巖油等其他非常規(guī)油氣藏的開發(fā)具有借鑒作用和參考價(jià)值。