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四川盆地磨溪–高石梯區(qū)塊定向鉆井關(guān)鍵技術(shù)

2021-04-20 14:15李勇政
石油鉆探技術(shù) 2021年2期
關(guān)鍵詞:石梯定向井機(jī)械鉆速

李勇政,陳 濤,江 川,杜 江

(1.中國石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司川東鉆探公司,重慶400021;2.中國石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司國際工程公司,四川成都610000)

磨溪–高石梯區(qū)塊位于四川省安岳縣、遂寧市、武勝縣和重慶市大足區(qū)、潼南區(qū)等境內(nèi),屬于四川盆地樂山–龍女寺古隆起構(gòu)造,是川渝地區(qū)的重要勘探區(qū)塊之一,主要目的層為燈影組四段[1–2],設(shè)計(jì)井深6 500.00m左右。隨著該區(qū)塊勘探開發(fā)日趨成熟,定向井逐年增多,井眼軌道有二維和三維2種,靶點(diǎn)有單靶點(diǎn)和雙靶點(diǎn),水平位移900.00~1 400.00 m。在?215.9 mm井眼內(nèi)造斜,造斜點(diǎn)均在井深4 200.00 m以深,鉆遇地層主要有長興組、龍?zhí)督M、茅口組、棲霞組、洗象池組、高臺(tái)組、龍王廟組、滄浪鋪組和筇竹寺組等,巖性以灰?guī)r、云巖、砂巖、泥巖和頁巖為主。?215.9 mm定向井段長600.00~1 200.00 m,所用鉆井液密度均在2.20 kg/L以上,因此?215.9mm定向井段具有造斜點(diǎn)深、穿越層位多、巖性軟硬交錯(cuò)、地層差異性大、高溫高壓高含硫、鉆井液密度高、高低壓互存和靶區(qū)窄等特點(diǎn)。目前,該區(qū)塊主要使用“MWD+彎螺桿”進(jìn)行定向鉆進(jìn),但鉆進(jìn)中容易出現(xiàn)造斜率低、定向托壓嚴(yán)重、滑動(dòng)鉆進(jìn)速度慢、卡鉆風(fēng)險(xiǎn)大、井眼軌跡控制困難等問題。采用旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井技術(shù)能解決這些問題,但是旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井系統(tǒng)在高溫深井作業(yè)時(shí)存在抗溫能力受限、價(jià)格昂貴等缺點(diǎn)。

因此,筆者對磨溪–高石梯區(qū)塊井眼軌道進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),根據(jù)鉆遇地層的特點(diǎn)選用個(gè)性化鉆頭,配套水力振蕩器等提速工具,制定了降摩減阻和預(yù)防壓差卡鉆等技術(shù)措施,形成了?215.9mm定向鉆井關(guān)鍵技術(shù)。磨溪–高石梯區(qū)塊應(yīng)用該技術(shù)后,井眼軌跡控制難度降低,托壓現(xiàn)象減少,提高了定向鉆進(jìn)的機(jī)械鉆速,定向鉆井時(shí)間大幅縮短。

1 定向鉆井技術(shù)難點(diǎn)

1)裸眼井段長,摩阻高,鉆具負(fù)荷重。磨溪–高石梯區(qū)塊?215.9 mm定向井段從嘉二3段(井深3 000.00 m左右)開始鉆進(jìn),造斜點(diǎn)井深一般為4 200.00 m以深,鉆至燈四段頂中完,中完井深為5 200.00~5 700.00m,裸眼段長度超過2 200.00m,裸眼段非常長,摩阻高,鉆具負(fù)荷重,容易出現(xiàn)疲勞損壞。

2)鉆井液密度高,性能維護(hù)困難。?215.9 mm定向井段從嘉二3段至燈四段頂,需穿越數(shù)十個(gè)層位,地層壓力系數(shù)1.60~2.20,所用鉆井液密度為2.15~2.35 kg/L,定向井段地層溫度高達(dá)150℃,而在高溫高壓環(huán)境下,保障高密度鉆井液性能穩(wěn)定比較困難。

3)難鉆地層多。?215.9mm定向井段穿越層位不僅多,而且軟硬地層交錯(cuò)。龍?zhí)督M泥質(zhì)含量高、塑性強(qiáng),茅二段和棲一段含硅質(zhì),高臺(tái)組和滄浪鋪組為砂巖層,研磨性特別強(qiáng),鉆頭使用壽命短,機(jī)械鉆速低,定向造斜率低,GS110井在滄浪鋪組進(jìn)行定向增斜時(shí),機(jī)械鉆速僅0.56 m/h,鉆頭使用壽命65.50 h,造斜率2.13°/30m。筇竹寺組下部頁巖層塑性強(qiáng),MX 022-X 6井在筇竹寺組頁巖段進(jìn)行定向作業(yè)時(shí),鉆具上提下放阻卡嚴(yán)重,由此可知,頁巖段滑動(dòng)鉆進(jìn)困難,易卡鉆,不利于定向作業(yè)。

4)地質(zhì)靶區(qū)窄、地層硬、井眼軌跡控制困難。?215.9mm定向井段鉆至燈四段頂部中完,井眼軌道有二維和三維2種,因地質(zhì)靶區(qū)需要,對入靶井斜角、閉合距和閉合方位角要求比較嚴(yán)格,特別是靶前距比較短的井,后期狗腿度比較高。由于地層研磨性強(qiáng)、巖性多變和頁巖層對定向鉆進(jìn)不利,導(dǎo)致定向造斜率低,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,增大了下部井段的定向難度。同時(shí)地層也存在增厚或變薄的可能,為了確保井斜角和靶前距達(dá)到設(shè)計(jì)要求,不得不調(diào)整狗腿度,MX022-H25井因地層變薄導(dǎo)致后期狗腿度高達(dá)8°/30m。因此,地質(zhì)靶區(qū)窄、靶前距短、狗腿度高、地層硬、地層垂深變化大和高溫高壓等是引起該區(qū)塊井眼軌跡控制困難的主要因素。

5)定向托壓頻繁。磨溪–高石梯區(qū)塊?215.9mm定向井段因受井深、軟硬地層交錯(cuò)、溫度和鉆井液密度高等因素的影響,在定向鉆進(jìn)中易出現(xiàn)托壓現(xiàn)象,而且隨著井斜角增大,托壓現(xiàn)象會(huì)越來越嚴(yán)重[3],特別是龍王廟組低壓層定向鉆進(jìn)中存在因托壓引起的壓差卡鉆。GS001-X 4井增斜段每天處理托壓的時(shí)間達(dá)2~5 h,2017年磨溪–高石梯區(qū)塊平均每口井?215.9mm定向井段處理托壓的時(shí)間達(dá)到3.32 d(見表1)。

6)滑動(dòng)鉆進(jìn)機(jī)械鉆速低。磨溪–高石梯區(qū)塊?215.9mm定向井段主要在茅口組—筇竹寺組,因井深、巖性多變、鉆井液密度和地層溫度高等因素的影響,特別是高臺(tái)組和滄浪鋪組研磨性強(qiáng),定向鉆進(jìn)中機(jī)械鉆速普遍偏低。統(tǒng)計(jì)部分已鉆井定向井段的鉆井技術(shù)指標(biāo),發(fā)現(xiàn)復(fù)合鉆進(jìn)平均機(jī)械鉆速為2.30 m/h,滑動(dòng)鉆進(jìn)平均機(jī)械鉆速為1.11m/h,整個(gè)定向井段的平均機(jī)械鉆速為1.64 m/h,復(fù)合鉆進(jìn)機(jī)械鉆速是滑動(dòng)鉆進(jìn)機(jī)械鉆速的2倍,且部分井的滑動(dòng)鉆進(jìn)機(jī)械鉆速低于1.00m/h(見表1)。滑動(dòng)鉆進(jìn)機(jī)械鉆速低,嚴(yán)重制約了定向井段的提速[4–5]。

表1 磨溪–高石梯區(qū)域部分井?215.9mm定向井段鉆井技術(shù)指標(biāo)Table 1 Technical indexesof directional d rilling of partial wellsw ith ?215.9 mm well section in M oxi-Gaoshiti A rea

2 定向鉆井關(guān)鍵技術(shù)

2.1 井眼軌道優(yōu)化設(shè)計(jì)

針對高臺(tái)組、滄浪鋪組上部研磨性強(qiáng),定向增斜或扭方位困難,筇竹寺組下部井斜角大、托壓嚴(yán)重等問題,采用“合理選擇造斜點(diǎn),降低后期狗腿度”的設(shè)計(jì)方法,優(yōu)化設(shè)計(jì)井眼軌道。

磨溪–高石梯區(qū)塊定向鉆進(jìn)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),不同層位、不同井斜段復(fù)合鉆進(jìn)的造斜率不同:?215.9mm定向井段采用1.50°彎角螺桿進(jìn)行復(fù)合鉆進(jìn)時(shí),井斜角小于50°時(shí),井斜角基本上不變化;井斜角為50°~60°時(shí),造斜率為0.5°/30m;井斜角為60°~70°時(shí),造斜率為1.0°/30m;井斜角大于70°時(shí),造斜率大于1.2°/30m。定向鉆進(jìn)研磨性較強(qiáng)地層時(shí),機(jī)械鉆速低,增斜率更低,甚至出現(xiàn)降斜情況。

結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際地層情況,根據(jù)復(fù)合鉆進(jìn)增斜率、地層層位和巖石可鉆性級值等因素優(yōu)化設(shè)計(jì)井眼軌道:合理選擇造斜點(diǎn),降低難鉆層位的造斜率;采用分段優(yōu)化井眼軌道的方法,盡量避免在研磨性較強(qiáng)地層和頁巖地層進(jìn)行定向作業(yè)。該區(qū)塊處于高臺(tái)組和滄浪鋪組井段的井斜角均小于50°,因此將處于高臺(tái)組和滄浪鋪組中部研磨性強(qiáng)地層井段的造斜率優(yōu)化為0°,處于筇竹寺組下部頁巖層的井段優(yōu)化為造斜率約為1.5°/30m的微增斜段。部分井定向井段優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)果見表2。

表2 部分井定向井段造斜率優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)果Tab le 2 Resultsof build rate optim ization design for partial directional wells

2.2 降摩減阻技術(shù)措施

2.2.1 簡化鉆具組合

深層、大斜度井段摩阻高,采用“加重鉆桿代替鉆鋌、鉆桿代替加重鉆桿、減小彎螺桿穩(wěn)定器尺寸”的方法,降低復(fù)合鉆進(jìn)扭矩和起下鉆摩阻,緩解定向托壓情況。磨溪–高石梯區(qū)塊?215.9 mm定向井段對于不同井斜角的井段采用不同的簡化鉆具組合:

1)井斜角小于20°的井段。?215.9mm PDC/復(fù)合鉆頭+?171.5 mm×1.5°(帶?212.0 mm穩(wěn)定器)螺桿+?165.1 mm無磁鉆鋌(MWD)+?165.1 mm鉆鋌×1柱+?127.0mm加重鉆桿×5柱+?165.1mm隨鉆震擊器+?127.0mm加重鉆桿×1柱+?127.0mm鉆桿。

2)井斜角20°~40°的井段。?215.9mm PDC/復(fù)合鉆頭+?171.5mm×1.5°(帶?205.0mm穩(wěn)定器)螺桿+?165.1mm無磁鉆鋌(MWD)+?127.0mm加重鉆桿×6柱+?165.1mm隨鉆震擊器+?127.0mm加重鉆桿×1柱+?127.0 mm鉆桿。

3)井斜角40°~60°的井段。?215.9mm PDC/復(fù)合鉆頭+?171.5mm×1.5°螺桿+?165.1mm無磁鉆鋌(MWD)+?127.0mm加重鉆桿×3柱+?165.1 mm隨鉆震擊器+?127.0mm加重鉆桿×1柱+?127.0 mm鉆桿。

4)井斜角大于60°的井段。?215.9mmPDC/復(fù)合鉆頭+?171.5mm×1.5°(帶?205.0mm穩(wěn)定器)螺桿+?165.1 mm無磁鉆鋌(MWD)+?127.0 mm鉆桿×4柱+?165.1mm隨鉆震擊器+?127.0mm加重鉆桿×1柱+?127.0mm鉆桿。

2.2.2 個(gè)性化鉆頭優(yōu)選

目前磨溪–高石梯區(qū)塊?215.9 mm定向井段常采用PDC鉆頭和牙輪–PDC復(fù)合鉆頭。進(jìn)行定向鉆進(jìn)時(shí),應(yīng)根據(jù)鉆遇地層和井眼軌道設(shè)計(jì)情況,并結(jié)合PDC鉆頭和復(fù)合鉆頭的優(yōu)缺點(diǎn),進(jìn)行個(gè)性化鉆頭優(yōu)選。整個(gè)定向井段PDC鉆頭與復(fù)合鉆頭交替使用,既能保證井身質(zhì)量,又能提高定向井段的機(jī)械鉆速。

PDC鉆頭主要是利用復(fù)合片齒切削地層,優(yōu)點(diǎn)是復(fù)合鉆進(jìn)鉆時(shí)快、使用壽命長。缺點(diǎn)是鉆進(jìn)研磨性強(qiáng)的地層時(shí)易磨損,定向鉆進(jìn)時(shí)易出現(xiàn)托壓,而托壓易引起造斜率低、井眼軌跡控制困難和卡鉆等風(fēng)險(xiǎn)。因此,采用PDC鉆頭鉆進(jìn)灰?guī)r、云巖、泥巖等巖性單一且比較軟的地層。

牙輪–PDC復(fù)合鉆頭融合了PDC鉆頭和牙輪鉆頭的特性,以PDC切削齒刮切破巖為主,牙輪沖壓破巖為輔。采用牙輪–PDC復(fù)合鉆頭旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)時(shí),PDC切削齒在鉆頭體的帶動(dòng)下繞鉆頭中心軸線旋轉(zhuǎn)刮切巖石;牙輪在鉆頭本體的帶動(dòng)下繞鉆頭軸線公轉(zhuǎn)的同時(shí),還繞其自身軸線自轉(zhuǎn),牙輪上的牙齒以沖擊壓碎的方式破碎巖石,在井底沖壓出連續(xù)凹坑。在PDC切削齒與牙輪共同覆蓋的區(qū)域,由于復(fù)合鉆頭的牙輪比PDC切削齒冠面稍高,牙輪牙齒先沖壓出破碎凹坑,隨后跟進(jìn)的PDC切削齒侵入并刮切巖石,2種切削方式共同作用于井底巖石[6]。復(fù)合鉆頭的優(yōu)點(diǎn)是抗沖擊性強(qiáng),能解決定向托壓問題,鉆進(jìn)研磨性強(qiáng)的地層時(shí)機(jī)械鉆速快;缺點(diǎn)是使用壽命短,有掉牙輪風(fēng)險(xiǎn),復(fù)合鉆進(jìn)機(jī)械鉆速低。因此,采用復(fù)合鉆頭鉆進(jìn)研磨性強(qiáng)、巖性多變、硬度高和定向托壓嚴(yán)重的地層。

2.2.3 配套提速工具

為解決托壓問題,提高機(jī)械鉆速,配套了水力振蕩器。水力振蕩器是一種用來解決托壓、改善鉆壓傳遞的井下工具,尤其適合在定向井、大位移井和水平井中使用。它可以與MWD、井下動(dòng)力鉆具及各種鉆頭配合使用。

水力振蕩器通過鉆井液驅(qū)動(dòng)動(dòng)力部件高速旋轉(zhuǎn),動(dòng)力部件驅(qū)動(dòng)回轉(zhuǎn)閥片高速旋轉(zhuǎn),通過回轉(zhuǎn)閥過流面積周期性變化產(chǎn)生周期性液壓力,周期性液壓力通過振蕩部件轉(zhuǎn)化為周期性振蕩力和工具振幅(見圖1),帶動(dòng)緊貼井壁的鉆桿活動(dòng)起來,從而緩解滑動(dòng)鉆進(jìn)時(shí)的托壓[7]。

圖1 水力振蕩器結(jié)構(gòu)示意Fig.1 Structural diagram of hydraulic oscillator

水力振蕩器安放在井底托壓最嚴(yán)重的地方,當(dāng)不能確定托壓點(diǎn)時(shí),可根據(jù)使用目的放置。解決定向井段工具面不穩(wěn)、托壓嚴(yán)重等情況時(shí),通??砂卜旁诰嚆@頭140.00~170.00m處;應(yīng)用于水平井時(shí),根據(jù)水平段長度安放,一般安放在距鉆頭170.00~210.00m處[8–9]。

鉆具扭擺技術(shù)采用一個(gè)可編程控制器,接收MWD、鉆桿扭矩、立管壓力和大鉤懸重等多個(gè)傳感器的數(shù)據(jù),依照定向鉆井控制流程,對頂驅(qū)進(jìn)行程控編程,分析傳感器數(shù)據(jù),輸出控制參數(shù),精確控制頂驅(qū)轉(zhuǎn)動(dòng),調(diào)整和保持工具面;運(yùn)用扭矩?fù)u擺技術(shù)順時(shí)針和逆時(shí)針交替旋轉(zhuǎn)鉆具,降低井眼摩阻,解決滑動(dòng)托壓問題,提高機(jī)械鉆速[10]。

2.3 龍王廟組預(yù)防壓差卡鉆技術(shù)措施

磨溪–高石梯區(qū)塊龍王廟組地層壓力系數(shù)1.50~1.60,其上部地層壓力系數(shù)1.62~2.25,壓差最大達(dá)35MPa。由于與上部地層壓差大,鉆進(jìn)龍王廟組時(shí)易發(fā)生壓差卡鉆。同時(shí),該區(qū)塊定向強(qiáng)增斜井段大多設(shè)計(jì)在龍王廟組,鉆進(jìn)時(shí)很容易發(fā)生壓差卡鉆,GS001-X 22井和MX 022-X 40井均在滑動(dòng)鉆進(jìn)龍王廟組時(shí)發(fā)生壓差卡鉆。為防止定向鉆進(jìn)龍王廟組時(shí)發(fā)生壓差卡鉆,采取以下技術(shù)措施:1)控制鉆井液性能,保證鉆井液具有良好的潤滑性和低濾失性,鉆井液密度在滿足井控要求的前提下要盡可能低,以降低壓差;2)滑動(dòng)鉆進(jìn)時(shí)若發(fā)現(xiàn)有托壓現(xiàn)象立即上提鉆具,嚴(yán)防因鉆具長時(shí)間靜止引起卡鉆;3)測斜、滑動(dòng)鉆進(jìn)、接立柱前應(yīng)進(jìn)行劃眼作業(yè),以保證井眼通暢;4)簡化鉆具組合,不用鉆鋌,以降低鉆具組合與井壁的接觸面積。

3 現(xiàn)場應(yīng)用

磨溪–高石梯區(qū)塊?215.9mm定向井段通過優(yōu)化井眼軌道,配套提速鉆具,采取降摩減阻、預(yù)防壓差卡鉆等技術(shù)措施,2019年累計(jì)完成21井次?215.9 mm井段的定向作業(yè),定向井段平均鉆井時(shí)間27.51 d,機(jī)械鉆速2.17m/h。與2018年相比,定向井段平均鉆井時(shí)間縮短6.31 d,平均機(jī)械鉆速提高2.36%;與2017年比,定向井段平均鉆井時(shí)間縮短17.24 d,平均機(jī)械鉆速提高26.9%(見表3)。

表3 磨溪–高石梯區(qū)塊近3年?215.9mm定向井段鉆井指標(biāo)對比Table 3 Com parison of directional indexes of ?215.9 mm well section in M oxi-Gaoshiti Area in the past three years

3.1 GS001-X36井

GS001-X 36井位于高石梯GS1井區(qū)西高點(diǎn)南翼,設(shè)計(jì)采用“直—增—穩(wěn)—增—穩(wěn)”五段制井身剖面,井深4 420.00m(洗象池組)處開始造斜,增斜至71°(燈四段頂)中完進(jìn)入A靶點(diǎn),A靶點(diǎn)要求靶區(qū)閉合方位角122°,水平位移642.00 m,靶心半徑30.00 m。

根據(jù)該井鉆遇地層的特點(diǎn),通過優(yōu)化井眼軌道,適當(dāng)提高造斜點(diǎn),降低研磨性強(qiáng)地層和筇竹寺組頁巖層段的造斜率(見表4);通過簡化鉆具組合和在強(qiáng)增斜井段選用復(fù)合鉆頭,降低了滑動(dòng)鉆進(jìn)托壓概率;在微增斜井段選用PDC鉆頭,提高了單趟進(jìn)尺,從而達(dá)到了提速提效的目的。

表4 GS001-X36井井眼軌道優(yōu)化設(shè)計(jì)Table 4 Optim ized well trajectory of Well GS001-X36

該井自井深4 330.00m下入定向鉆具組合進(jìn)行定向鉆進(jìn),用4趟鉆鉆至中完井深5 204.00m,用時(shí)25.22 d完成了873.78m長的定向井段,滑動(dòng)鉆進(jìn)進(jìn)尺占16.94%,平均機(jī)械鉆速2.42m/h,其中鉆進(jìn)筇竹寺組時(shí)單日進(jìn)尺達(dá)到130.00m,創(chuàng)造了該區(qū)塊單日最高進(jìn)尺紀(jì)錄。

3.2 MX126井

MX126井是一口大斜度井,設(shè)計(jì)采用“直—增—穩(wěn)—增—穩(wěn)”五段制井身剖面,造斜點(diǎn)在井深4 600.00m(洗象池組)。定向鉆進(jìn)前,根據(jù)前期直井段井眼軌跡數(shù)據(jù)和地層特點(diǎn),將造斜點(diǎn)下移至井深4 668.00m(龍王廟組),優(yōu)化設(shè)計(jì)了井眼軌道。在鉆進(jìn)時(shí),根據(jù)鉆遇地層的特點(diǎn),選用個(gè)性化鉆頭;在托壓嚴(yán)重的井段應(yīng)用了水力振蕩器。該井?215.9mm定向井段僅用3趟鉆就完成,鉆井時(shí)間17.26 d,平均機(jī)械鉆速2.30 m/h。

4 結(jié)論及建議

1)磨溪–高石梯區(qū)塊?215.9mm定向井段鉆遇地層條件復(fù)雜,采用彎螺桿和MWD進(jìn)行定向作業(yè)時(shí)井眼軌跡控制困難,托壓嚴(yán)重,機(jī)械鉆速低。

2)優(yōu)化設(shè)計(jì)磨溪–高石梯區(qū)塊井眼軌道,盡量避免在研磨性強(qiáng)的滄浪鋪組和筇竹寺組底部碳質(zhì)頁巖層進(jìn)行定向作業(yè),以降低井眼軌跡控制難度;根據(jù)鉆遇地層的巖性,選用個(gè)性化的鉆頭,并與水力振蕩器等提速工具配合使用,以達(dá)到減輕托壓、定向提速的目的。

3)建議磨溪–高石梯區(qū)塊采用旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向技術(shù)鉆進(jìn)?215.9mm定向井段,以利用旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向技術(shù)優(yōu)勢,解決定向托壓問題,保證井眼軌跡平滑,提高定向機(jī)械鉆速,縮短定向周期。

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