孔德頌, 王 沖, 李鴻程
(1.云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司, 云南 昆明 650102;2.中國(guó)銅業(yè)有限公司, 云南 昆明 650000)
電解槽作業(yè)率是銅電解精煉生產(chǎn)的重要指標(biāo)之一,用于評(píng)估電解槽利用效率,衡量一定周期內(nèi)通電電解時(shí)間的長(zhǎng)短。如果充分挖掘設(shè)備產(chǎn)能,合理提高電解槽作業(yè)率,可以在不增加設(shè)備設(shè)施的條件下,提高陰極銅產(chǎn)量,增加效益,降低生產(chǎn)流程占用資金和成本[1-2]。在永久陰極銅電解生產(chǎn)中,兩極出裝槽過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)緊密相連,任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題都會(huì)直接影響到作業(yè)效率。通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)組織,控制好影響作業(yè)效率的關(guān)鍵工序,使各個(gè)環(huán)節(jié)高效配合,充分發(fā)揮各臺(tái)設(shè)備的運(yùn)行能力,以達(dá)到減少作業(yè)過(guò)程中的“等待浪費(fèi)”,提高設(shè)備整體運(yùn)行效
率,縮短兩極出裝槽作業(yè)時(shí)間,提高一定周期內(nèi)電解槽通電電解時(shí)間,從而提高陰極銅產(chǎn)量。
某公司18萬(wàn)t永久不銹鋼陰極電解車(chē)間為雙跨布置,共784個(gè)電解槽,分24組,每跨12組,共配置2臺(tái)陰極剝片機(jī)組、1臺(tái)陽(yáng)極整形機(jī)組、1臺(tái)殘極洗滌機(jī)組、2臺(tái)銅電解專(zhuān)用吊車(chē),機(jī)組設(shè)置于電解車(chē)間的端頭,車(chē)間布局如圖1所示[3]。
圖1 電解車(chē)間配置
兩極出裝槽過(guò)程中,吊車(chē)需要在機(jī)組與電解槽之間往復(fù)吊運(yùn)陰極、殘極、陽(yáng)極等物料,直接影響兩極物流的流暢性。根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn),每天出裝3組,兩個(gè)跨的出裝數(shù)量不均衡,一個(gè)跨2組,另一個(gè)跨1組,但吊車(chē)運(yùn)行能力均衡,導(dǎo)致出裝2組陰極時(shí)所在跨的吊車(chē)運(yùn)行能力不足,不能滿足機(jī)組的供應(yīng),出現(xiàn)機(jī)組等待吊車(chē)的情況。特別是離機(jī)組最遠(yuǎn)端出裝二周期陽(yáng)極的情況下,運(yùn)行距離較遠(yuǎn),并且需要吊運(yùn)陰極、殘極、陽(yáng)極,吊運(yùn)物料能力是一周期只出裝陰極數(shù)量的2倍。
每天需要出裝2組二周期或1組二周期的陰極銅,出2組二周期時(shí)陽(yáng)極板需求數(shù)量是出1組二周期時(shí)的2倍,每天陽(yáng)極板需求數(shù)量不均衡,但陽(yáng)極整形機(jī)組的生產(chǎn)能力相當(dāng)穩(wěn)定,陽(yáng)極板需求數(shù)量較多時(shí),機(jī)組能力不足,將整個(gè)出裝槽作業(yè)時(shí)間拉長(zhǎng)。另外,陽(yáng)極板耳部存在卷邊、毛刺、裂紋等缺陷,在機(jī)組加工過(guò)程中出現(xiàn)斷耳、掉板等情況,導(dǎo)致機(jī)組故障,故障處理時(shí)間長(zhǎng)。
由于不銹鋼陰極板兩側(cè)的夾邊條松動(dòng)、底部結(jié)瘤、開(kāi)裂、脫落等原因,經(jīng)常導(dǎo)致陰極剝片機(jī)組發(fā)生卡板、撞板、鏟刀損傷等故障。另外,陰極銅洗滌水通過(guò)蒸汽加溫,在蒸汽不能正常供應(yīng)時(shí),洗滌水溫較低,需停機(jī)等待。還有,夾持裝置是剝離裝置的核心部件,其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、零部件較多、安裝繁瑣,在實(shí)際生產(chǎn)中每天快速、高頻次、高沖擊運(yùn)行2 800多次,故障率高、穩(wěn)定性差、維修時(shí)間長(zhǎng)且難度大,平均每天檢修約1 h,影響機(jī)組作業(yè)的連續(xù)性,直接制約機(jī)組的作業(yè)率,機(jī)組平均處理能力僅為270片/h左右。
為保證兩極等距、置中,減少兩極短路,需要人工對(duì)兩極進(jìn)行安裝處理,陽(yáng)極、陰極懸垂度越差,處理數(shù)量越多,處理難度越大,消耗時(shí)間越長(zhǎng),送電時(shí)間延遲,通電電解的時(shí)間縮短。
電解槽出銅過(guò)程中,需要將電解槽中原來(lái)的電解液抽空,兩極安裝處理完成后,再將整組電解槽重新灌滿電解液,由于電解液僅靠位置高差從高位槽通過(guò)供液管流入電解槽,供液管道只能滿足電解液在正常通電電解時(shí)的循環(huán)流量,流量有限,用于電解槽灌液花費(fèi)的時(shí)間長(zhǎng),特別是距高位槽較遠(yuǎn)區(qū)域的各組電解槽流量更小,導(dǎo)致灌液時(shí)間進(jìn)一步加長(zhǎng),長(zhǎng)達(dá)4 h左右,嚴(yán)重影響了電解槽作業(yè)率,整組銅電解時(shí)間縮減,與較近區(qū)域相比陰極銅產(chǎn)量較低,殘極率較高。其次,陽(yáng)極板、陰極板為常溫,比電解液溫度低,會(huì)吸收電解液熱量,使電解槽中電解液不能達(dá)到生產(chǎn)溫度,需要循環(huán)一段時(shí)間才能通電。
直流短接開(kāi)關(guān)是電解生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備之一,每組電解槽都設(shè)置一個(gè)直流短接開(kāi)關(guān),用于短接出銅組的電解槽,其負(fù)載滿足設(shè)計(jì)電流需要,預(yù)留負(fù)載余量小,提高電流負(fù)荷生產(chǎn)后,短接開(kāi)關(guān)負(fù)荷增大,通斷時(shí)容易發(fā)生觸頭燒損故障。另外,較低負(fù)荷時(shí)短接開(kāi)關(guān)觸頭溫度約為50~60 ℃,當(dāng)電流達(dá)到29.3~30 kA時(shí),溫度高達(dá)85~98 ℃,出現(xiàn)觸頭異常燒毀,導(dǎo)致整跨停產(chǎn)的幾率倍增。短接開(kāi)關(guān)檢修一次時(shí)間長(zhǎng)達(dá)3~4 h,需要停整跨12組的直流電檢修,一定周期內(nèi)整跨銅電解時(shí)間減少。
根據(jù)電解槽所處位置距機(jī)組遠(yuǎn)近及電解槽中陽(yáng)極周期情況,合理搭配兩個(gè)跨每天出銅的組別,采取“遠(yuǎn)端與近端搭配先出,中間區(qū)域后出,二周期陽(yáng)極組先出,一周期陽(yáng)極組后出”的方式,每天減少機(jī)組停機(jī)等待吊車(chē)的時(shí)間約1 h。
應(yīng)用前一天出兩組二周期陽(yáng)極,后一天出一組二周期陽(yáng)極的交替方式,均衡每個(gè)生產(chǎn)周期內(nèi)陽(yáng)極板需求數(shù)量。在每跨空余區(qū)域增加充足數(shù)量的極板準(zhǔn)備架,充分儲(chǔ)備一定數(shù)量的陽(yáng)極板,緩解每天陽(yáng)極板需求不均衡與陽(yáng)極整形機(jī)組較恒定生產(chǎn)能力之間的矛盾。每天合理搭配一周期、二周期出銅,緩解每天各時(shí)段陽(yáng)極板需求及殘極處理不均衡的問(wèn)題。
每個(gè)電解周期采用“8+9”模式,每17天中有1天不進(jìn)行出裝槽作業(yè),開(kāi)展設(shè)備檢查、維護(hù)、保養(yǎng),每天開(kāi)機(jī)前點(diǎn)檢預(yù)修、運(yùn)行中巡檢快修、停機(jī)后專(zhuān)檢精修,減少整個(gè)區(qū)域設(shè)備的總體故障。
在陽(yáng)極整形機(jī)組入口添加廢板挑揀按鈕,提前挑揀出耳部存在開(kāi)裂大、卷邊嚴(yán)重等缺陷的陽(yáng)極板,減少陽(yáng)極板斷耳、掉板引起的故障停機(jī)。定期更換刀片、調(diào)整銑削裝置和校壓裝置,確保陽(yáng)極板銑耳質(zhì)量及懸垂度。
每天挑揀一定數(shù)量的不銹鋼極板進(jìn)行導(dǎo)電棒校直、板面校平、打磨,并規(guī)范更換失效夾邊條,提高極板平整度、懸垂度,降低極板、夾邊條在陰極剝片機(jī)組中卡塞、撞擊的故障。在陰極剝片機(jī)組洗滌系統(tǒng)中增設(shè)電加熱裝置,蒸汽供應(yīng)不足時(shí)輔助加熱洗滌水,減少停機(jī)等待蒸汽供應(yīng)的時(shí)間。分析機(jī)組存在的問(wèn)題,重新設(shè)計(jì)、改進(jìn)剝片夾持裝置、輸送鏈條、極板吊鉤、對(duì)中裝置等,使機(jī)組平均處理能力從270片/h提升至310片/h,縮短了出銅時(shí)間。
針對(duì)供液管管道長(zhǎng)、流量小、灌液時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題,自主設(shè)計(jì)安裝補(bǔ)液系統(tǒng),集中從高位槽抽取溫度、潔凈度與生產(chǎn)時(shí)基本一致的電解液,通過(guò)加壓泵入需要的補(bǔ)液,復(fù)產(chǎn)電解槽。較遠(yuǎn)區(qū)域每組電解槽灌液時(shí)間從4 h縮短至1.5~2.5 h,實(shí)現(xiàn)提前通電生產(chǎn)。
自主設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)直流短接開(kāi)關(guān)風(fēng)冷系統(tǒng),采用集中供風(fēng)、分點(diǎn)布置出風(fēng)口的方式,吸取廠房外溫度相對(duì)槽下環(huán)境溫度較低的空氣冷卻24個(gè)短接開(kāi)關(guān)。觸頭溫度降低至48 ℃左右,降溫效果明顯,高負(fù)荷下開(kāi)關(guān)觸頭使用壽命比低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)更長(zhǎng),冷卻風(fēng)較廠房?jī)?nèi)更潔凈,對(duì)開(kāi)關(guān)起到清潔作用。另外,在停、送直流電時(shí),為減少高負(fù)荷對(duì)觸頭的損傷,在低負(fù)荷的條件下開(kāi)、閉短接開(kāi)關(guān),開(kāi)、閉動(dòng)作完成后再將電流負(fù)荷逐步提升到生產(chǎn)負(fù)荷。
通過(guò)以上措施的實(shí)施,縮短了每天出銅作業(yè)時(shí)間,電解槽作業(yè)率從94%提升至96.6%,提高了2.6%,帶來(lái)了可觀的效益。
(1) 按照生產(chǎn)電流負(fù)荷29.5 kA,電流效率96.7%,生產(chǎn)350天計(jì)算,陰極銅年產(chǎn)量增加29.5×1.1852×784×96.7%×24×350×2.6%÷1 000= 5 986.63 t,增加了陰極銅銷(xiāo)售利潤(rùn)。
(2) 每天出裝作業(yè)時(shí)間平均縮短2 h,減少機(jī)組、吊車(chē)等設(shè)備交流電耗1 331.54×2×350=932 078度,按每度電0.4元計(jì)算,每年節(jié)約電費(fèi)37.3萬(wàn)。
(3) 陰極銅產(chǎn)量提高后,每噸陰極銅的設(shè)備折舊費(fèi)用降低,即噸銅固定成本降低。
(4) 各組電解槽的作業(yè)率均衡后,各組殘極重量偏差縮小,殘極率較均衡可控。
(5) 操作人員每天的工作時(shí)間縮短2 h,降低了人員的勞動(dòng)強(qiáng)度及安全風(fēng)險(xiǎn)。
在生產(chǎn)實(shí)踐中,通過(guò)提高兩極處理關(guān)鍵設(shè)備的運(yùn)行效率,以及改進(jìn)電解槽補(bǔ)液方式,縮短關(guān)鍵工序時(shí)間,優(yōu)化生產(chǎn)組織,緩解設(shè)備較恒定的運(yùn)行能力與不均衡生產(chǎn)需求之間的矛盾,縮短兩極出裝作業(yè)整體時(shí)間,提高電解槽作業(yè)率,增加了陰極銅產(chǎn)量,從而增加了產(chǎn)品銷(xiāo)售的利潤(rùn),降低了每噸銅的設(shè)備折舊費(fèi)用以及設(shè)備交流電耗,為企業(yè)增加了經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)縮短了每天作業(yè)人員的作業(yè)時(shí)間,降低了作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)。