臧軻軻
(金冠銅業(yè)分公司, 安徽 銅陵 244000)
金冠銅業(yè)是世界上第三家采用閃速熔煉+閃速吹煉工藝的冶煉廠,閃速熔煉爐(又稱“FSF”)于2012年12月18日投料生產(chǎn),閃速吹煉爐(又稱“FCF”)于2013年1月18日投料生產(chǎn)[1],經(jīng)歷約一年時(shí)間的試生產(chǎn)期后,生產(chǎn)逐步正常,產(chǎn)品產(chǎn)量逐年提升,2016年完成礦產(chǎn)陰極銅41萬(wàn)t,達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。但兩臺(tái)閃速爐作業(yè)率距離行業(yè)先進(jìn)水平仍有一定差距,公司針對(duì)該問(wèn)題,對(duì)提升雙閃速爐作業(yè)率的影響因素進(jìn)行了改進(jìn),改進(jìn)后的雙閃速爐作業(yè)率已達(dá)到同行先進(jìn)水平。
銅精礦經(jīng)配料后進(jìn)入蒸汽干燥系統(tǒng)進(jìn)行干燥,然后通過(guò)濃相輸送系統(tǒng)將干燥好的混合銅精礦輸送至爐頂干礦倉(cāng),然后通過(guò)兩套失重給料系統(tǒng)進(jìn)入閃速熔煉爐,高溫?zé)煔饨?jīng)鍋爐、電收塵降溫、除塵后進(jìn)入硫酸廠制酸,產(chǎn)出的冰銅經(jīng)過(guò)水淬?;笸ㄟ^(guò)皮帶輸送至冰銅堆場(chǎng)內(nèi),產(chǎn)出的熔煉渣通過(guò)渣包運(yùn)輸至選礦廠進(jìn)行選礦[2]。
粒化后的冰銅經(jīng)皮帶輸送至冰銅磨系統(tǒng),經(jīng)過(guò)研磨、干燥后的冰銅粉通過(guò)負(fù)壓輸送到爐頂冰銅倉(cāng),然后通過(guò)一套失重給料系統(tǒng)進(jìn)入閃速吹煉爐,高溫?zé)煔饨?jīng)鍋爐降溫、電收塵除塵后進(jìn)入硫酸廠制酸,產(chǎn)出的粗銅通過(guò)溜槽直接進(jìn)入陽(yáng)極爐中,產(chǎn)出的吹煉渣經(jīng)過(guò)水淬?;笸ㄟ^(guò)車載運(yùn)輸至精礦庫(kù)作為閃速熔煉爐冷料循環(huán)使用[2]。
圖1 金冠銅業(yè)主工藝流程圖
結(jié)合兩臺(tái)閃速爐生產(chǎn)流程,及其他主要停爐因素,對(duì)影響兩臺(tái)閃速爐作業(yè)率的因素進(jìn)行了分類,其中閃速熔煉爐分為干燥及輸送系統(tǒng)、裝入系統(tǒng)、鍋爐、排煙系統(tǒng)、冰銅水淬及輸送、硫酸、動(dòng)力/制氧、聯(lián)鎖、爐內(nèi)點(diǎn)檢、月修等11類;閃速吹煉爐分為冰銅磨系統(tǒng)、裝入系統(tǒng)、爐體、鍋爐、排煙、硫酸、動(dòng)力/制氧、聯(lián)鎖、爐內(nèi)點(diǎn)檢、月修、其他等11類。根據(jù)兩臺(tái)閃速爐作業(yè)率影響因素分類,對(duì)近兩年各類因素影響占比進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),見(jiàn)表1、表2。
圖2 FSF作業(yè)率影響因素統(tǒng)計(jì)
圖3 FCF作業(yè)率影響因素統(tǒng)計(jì)
2018年度FSF作業(yè)率較2017年作業(yè)率數(shù)值上提高了0.6%,F(xiàn)CF作業(yè)率較2017年作業(yè)率數(shù)值上提高了0.21%,兩個(gè)指標(biāo)均超過(guò)了初步設(shè)計(jì)值。
2018年FSF月均點(diǎn)檢次數(shù)3.08次,每次平均時(shí)長(zhǎng)1.97 h,較2017年FSF月均點(diǎn)檢次數(shù)4.9次,每次平均時(shí)長(zhǎng)2.36 h,點(diǎn)檢次數(shù)和時(shí)長(zhǎng)都有較大幅度降低。
2018年FCF月均點(diǎn)檢次數(shù)3.25次,每次平均時(shí)長(zhǎng)1.15 h,較2017年FCF月均點(diǎn)檢次數(shù)6.5次,每次平均時(shí)長(zhǎng)1.56 h,點(diǎn)檢次數(shù)和時(shí)長(zhǎng)控制都有較大幅度提升。
2018年,探索式開展了精煉渣、固鈹通過(guò)選礦系統(tǒng)直磨試驗(yàn)工作,取得了較好效果,全年共處理精煉渣、固鈹近萬(wàn)噸。此項(xiàng)工作的成功開展意義重大,一方面受益于全年未直接處理精煉渣等高硬度塊狀物料,蒸汽干燥盤管磨損較往年有明顯下降,蒸汽盤管漏氣次數(shù)減少,全年未對(duì)作業(yè)率產(chǎn)生影響,另一方面,直磨后的物料作為閃速熔煉爐的冷料參與配料,在2018年全年銅精礦S/Cu較高的形勢(shì)下大大緩解了熔煉系統(tǒng)冷料不足的問(wèn)題,為熔煉系統(tǒng)的穩(wěn)定、高產(chǎn)提供了有利條件。
一是完成制氧系統(tǒng)改造。動(dòng)力/制氧在2018年未出現(xiàn)因自身原因?qū)膳_(tái)閃速爐作業(yè)率造成影響。
二是完成閃速吹煉爐鍋爐入口爐管結(jié)構(gòu)優(yōu)化,中修前共發(fā)生5次內(nèi)漏,中修更換優(yōu)化爐管后未發(fā)生內(nèi)漏,大幅度降低了鍋爐故障對(duì)作業(yè)率的影響。
2018年6月份開始,分步使用鈣堿替代鈉堿添加至水淬系統(tǒng),直至全部替代,冰銅粉鈉鹽含量于2018年下半年開始保持低位,對(duì)冰銅噴嘴粘結(jié)及鍋爐大塊粘結(jié)現(xiàn)象明顯較少,全年上升煙道出口大塊僅爆破清理一次,而2017年爆破有7次[3]。
一是受益于日常加強(qiáng)鍋爐本體、振打等區(qū)域的密封,鍋爐本體狀況較好,全年僅出現(xiàn)一次對(duì)流部頂棚外漏;二是閃速爐爐況穩(wěn)定性進(jìn)一步提升,鍋爐入口粘結(jié)情況有所好轉(zhuǎn),金冠銅業(yè)余熱鍋爐輻射部入口未設(shè)置灰斗,為全刮板結(jié)構(gòu),全年因粘結(jié)大塊對(duì)生產(chǎn)的影響有明顯降低,影響時(shí)長(zhǎng)由2017年的62 h,下降到41 h,降低了34%[4]。
2018年熔煉和吹煉共計(jì)月修6次,考慮中修,平均月修間隔為1.71月,熔煉平均每次月修22.26 h,吹煉平均每次月修27.11 h,較2017年平均月修間隔2個(gè)月,熔煉平均月修時(shí)間12.61 h,吹煉平均月修時(shí)間16.03 h都有提升。主要因素:1月份硫酸尾氣脫硫捕沫器更換,兩臺(tái)閃速爐共計(jì)停爐48 h;8月份月修更換7月份月修溢流堰膨脹節(jié)與原件尺寸不一致導(dǎo)致逆噴管開裂;12月份吹煉爐爆破清理鍋爐大塊耗時(shí)51 h。
一是2019年出現(xiàn)2次因外部供電線路故障造成全廠停電,恢復(fù)系統(tǒng)生產(chǎn)耗時(shí)較長(zhǎng)。
二是選礦半自磨(2次)及電解變壓器故障造成全閃速爐跳停,對(duì)作業(yè)率造成一定影響。
三是吹煉爐正壓聯(lián)鎖跳車今年出現(xiàn)10次,較2017年2次,有大幅度上升。
一是熔煉系統(tǒng)精礦噴嘴在12月份因調(diào)風(fēng)錐無(wú)法動(dòng)作,更換調(diào)風(fēng)錐和水冷外殼,停爐時(shí)間12.12 h。
二是吹煉系統(tǒng)中修前,鍋爐入口東側(cè)及西側(cè)爐管內(nèi)漏5次,總處理時(shí)間為104.37 h,5月份出現(xiàn)輻射部頂棚外漏用時(shí)17.13 h,總停爐時(shí)間較長(zhǎng)。
三是4月份冰銅磨液壓故障處理10.5 h及12月冰銅磨排風(fēng)機(jī)故障處理13.25 h,兩個(gè)故障總計(jì)停爐23.75 h。
雖然目前金冠銅業(yè)雙閃速爐作業(yè)率最高分別達(dá)到了99.33%、99.25%,但是其穩(wěn)定性相比傳統(tǒng)的“閃速熔煉+PS轉(zhuǎn)爐”工藝還是有一定的差距。目前業(yè)內(nèi)采用“閃速爐+PS轉(zhuǎn)爐”工藝的冶煉廠閃速爐作業(yè)率基本能夠穩(wěn)定在98%以上[5]。通過(guò)階段性的對(duì)影響兩臺(tái)閃速爐作業(yè)率的因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,能夠幫助工廠掌握影響生產(chǎn)作業(yè)的主要因素,可以指導(dǎo)管理、技術(shù)人員根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)暴露出來(lái)的問(wèn)題,合理制定相應(yīng)措施,穩(wěn)步提升雙閃速爐作業(yè)率。