霍躍光,趙小波,鄧金泉
(山西晉城無煙煤礦業(yè)集團天溪煤制油分公司,山西 晉城 048009)
低溫甲醇洗貧富甲醇換熱器承擔著甲醇富液和貧液的換熱任務,一旦出現(xiàn)泄漏,指標異常,將嚴重影響到低溫甲醇洗系統(tǒng)的生產(chǎn)運行和指標控制。晉煤天溪煤制油分公司低溫甲醇洗工藝由賽鼎工程有限公司設計,該系統(tǒng)貧富甲醇換熱器自2009年3月正式投入運行,2012年6月大修首次發(fā)現(xiàn)個別管束泄漏,泄漏集中于第二組E換熱器,采用的處理方式為焊接鍥形堵頭,對泄漏列管兩端進行封堵,2013年泄漏擴大至第二組D、E、F 3臺換熱器,2014年更新全部 14臺換熱器,其中第三組換熱器G、H、I更換材質(zhì)為碳鋼,其他四組換熱器 A、B、C、D、E、F、J、K、L、M、N 更換材質(zhì)為304不銹鋼。2017年3月第三組換熱器G出現(xiàn)大面積泄漏,2017年9月第三組換熱器 G、H、I更換材質(zhì)為304。目前所有換熱器運行正常,未發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。貧富甲醇換熱器發(fā)生泄漏時檢修周期長,且一旦泄漏面積超過10%就只能更換換熱器,而更換換熱器采購周期又至少需要100 d,加之低溫甲醇洗多為單系統(tǒng)配置,從而直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益與生存環(huán)境。為此,晉煤天溪煤制油分公司分析了貧富甲醇換熱器泄漏的原因,并對不同情況提出了不同的檢修措施,取得了較好的效果,現(xiàn)介紹如下。
晉煤天溪煤制油分公司低溫甲醇洗工藝流程示意圖見圖 1(圖中 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N為貧富甲醇換熱器編號)。
圖1 晉煤天溪煤制油分公司低溫甲醇洗工藝流程示意圖
來自二次吸收塔底部的富含H2S的甲醇用熱閃蒸塔給料泵加壓,并經(jīng)富/貧甲醇換熱器換熱升溫后,送入熱再生塔頂部的熱閃蒸段,將溶液中的CO2和部分H2S閃蒸出來,熱閃蒸氣經(jīng)熱閃蒸氣冷凝器與循環(huán)水換熱冷卻后,進入排放氣換熱器中,與冷的排放尾氣換熱降溫,然后返回到二次吸收塔提濃段。在熱再生塔頂部熱閃蒸段閃蒸后的甲醇進入該塔下部的熱再生段,通過甲醇蒸汽汽提,使甲醇中溶解的硫化物和剩余的CO2全部解吸出來,冷卻分離后送至硫回收處理,甲醇貧液則由貧液泵加壓并經(jīng)富/貧甲醇換熱器換熱降溫后,送至二氧化碳吸收塔頂部。
該低溫甲醇洗裝置貧富甲醇換熱器為U型列管式換熱器,共計 5 組 14 臺,按 3、3、3、3、2 順序排列,其單臺直徑 1 400 mm,長度 11 732 mm,換熱面積 1 211 m2,列管直徑19 mm,列管長度9 000 mm,列管數(shù)量1 152根。
由熱再生塔加熱再生出來的甲醇貧液經(jīng)貧液泵升壓至5.0 MPa,通過貧富甲醇換熱器換熱降溫,作為二氧化碳吸收塔的洗滌溶液。因貧富甲醇換熱器泄漏,大量貧液泄漏至甲醇富液,導致貧液泵電流上漲,貧液出口流量下降。
2017年,晉煤天溪煤制油分公司貧液泵電流由40 A升至55 A,但出換熱器貧液流量由400 m3/h下降至300 m3/h,已不能滿足甲醇貧液的洗滌量,導致系統(tǒng)大幅度減負荷。貧液泵的電流增大,說明泵的有效功率升高,根據(jù)泵有效功率P=ρgHQ可以推斷,在其他條件不變的情況下,泵實際流量Q應增大,但出貧富甲醇換熱器貧液流量降低,說明貧富甲醇換熱器發(fā)生泄漏。
低溫甲醇洗甲醇循環(huán)正常運行,需保證各塔液位穩(wěn)定,即熱再生塔進出物料量一致。當貧富甲醇換熱器發(fā)生泄漏時,大量甲醇貧液泄漏至甲醇富液,重新流回至熱再生塔。根據(jù)換熱量公式Q=Cm(t1-t2),在換熱量基本不變的情況下,換熱甲醇質(zhì)量的增加,會導致溫度差變小,最終反映在貧富甲醇換熱器管程出口甲醇貧液溫度升高。
貧富甲醇換熱器泄漏,造成含硫甲醇富液竄入甲醇貧液,污染甲醇貧液,使甲醇貧液質(zhì)量變差,再去吸收塔洗滌變換氣,會造成凈化氣總硫指標超標。一方面,甲醇貧液因竄入了甲醇富液,溶解了少量的硫化氫,加之吸收塔塔頂凈化氣中硫化氫氣相分壓極低,無法形成吸收的推動力;另一方面,溶解在甲醇富液中的(NH4)2S泄漏至甲醇貧液中,在吸收塔塔頂分解生成H2S和NH3,同樣會造成產(chǎn)品凈化氣中總硫含量超標。
低溫甲醇洗甲醇中的水分一般控制在1%以下,但H2S在水中的溶解度較大,其水溶液具有弱酸性,即便甲醇中的水含量較低,甲醇中的H2S在一定溫度和壓力下也會與鐵或鐵的氧化物發(fā)生電化學腐蝕,電化學腐蝕過程如下:
H2S→H++HS-→2H++S2-
陽極:Fe-2e→Fe2+
陽極反應產(chǎn)物:Fe2++S2-→FeS↓
陰極:2H++2e→2H→H2↑
H+得到電子成為氫原子,氫原子之間有較大的親和力,易形成氫分子排出。然而,介質(zhì)中的硫化物、氰化物等消弱了這種親和力,部分抑制了氫分子的形成,這樣氫原子就很容易滲入鋼的內(nèi)部并溶入晶格中,在一定條件下將導致材料的脆化和氫損傷。濕硫化氫環(huán)境除了可以造成過程設備的均勻腐蝕外,更重要的是引起一系列與鋼材滲氫有關(guān)的腐蝕開裂[1]。另外,鐵的硫化物在系統(tǒng)中黏附沉積在換熱器表面,形成沉淀物,導致?lián)Q熱器換熱效率下降。
循環(huán)甲醇中溶有少量的CO和羰基化合物,羰基化合物的主要成分是Fe(CO)5,即羰基鐵。在含硫化氫的酸性氛圍下,形成Fe(CO)5的過程中,還會生成另一種含硫的羰基鐵,其主要生成原理是溶解在循環(huán)甲醇中的一氧化碳和硫化氫在通過換熱器時,由于溫度和壓力激變,一氧化碳在高壓低溫下與鐵反應形成Fe2+,并腐蝕管道設備。即硫化氫的酸性氛圍一方面促進了一氧化碳與材質(zhì)中的鐵發(fā)生反應,另一方面硫化氫也會參與反應,形成硫羰基鐵。在這種腐蝕環(huán)境下,加上流體不斷改變流向,反復沖刷,造成磨損和腐蝕,增加了泄漏的危險性[2]。
初始設計時,出于成本考慮,貧富甲醇換熱器選用普通碳鋼與低溫鋼材質(zhì),含有H2S、HCN等氣體的富甲醇經(jīng)過加熱再生后,促使酸性氣體與甲醇中的水形成弱酸,在金屬表面不斷發(fā)生化學反應和電化學作用,造成酸性腐蝕。
變換工段觸媒粉化、瓷球破碎、變換氣夾帶煤粉均會導致變換氣粉塵含量超標,經(jīng)甲醇洗滌脫除后,固體小顆粒會在循環(huán)甲醇中不斷沉降,累積到系統(tǒng)中,造成沖刷磨損。另外,因檢修期間系統(tǒng)內(nèi)進入空氣,與系統(tǒng)形成的硫化亞鐵發(fā)生氧化反應,讓原先牢固的硫化亞鐵變成松散的氧化鐵膜,隨著系統(tǒng)開車,變成固體小顆粒,也會造成沖刷磨損。
為了盡快恢復生產(chǎn),通常采用的處理方式為焊接鍥形堵頭,對泄漏列管兩端進行封堵;也可以根據(jù)檢測數(shù)據(jù)及泄漏原因進行預防性堵管,即對壁厚減薄或容易發(fā)生泄漏的列管進行堵管,操作簡便,實用性強,適用于所有類型的列管換熱器[3]。因這些方法均會一定程度降低換熱面積和換熱效率,只適用于管束泄漏量低于10%的情況。
2017年3月,系統(tǒng)運行過程中,甲醇貧液泵電流持續(xù)上升,貧液泵頻繁出現(xiàn)氣蝕現(xiàn)象,凈化氣指標無法控制,判斷貧富甲醇換熱器泄漏,系統(tǒng)被迫停車。通過打壓查漏,發(fā)現(xiàn)第三組換熱器G大面積泄漏,考慮到其泄漏量超過10%,已無堵漏的意義,加之更換新?lián)Q熱器采購制作周期長,同時基于換熱器換熱面積120%的設計余量,研究決定將第三組換熱器G封頭拆下后直接短接,同時緊急采購換熱器。檢修1 d后恢復生產(chǎn),低溫甲醇洗系統(tǒng)運行平穩(wěn),各項指標均在可控范圍。
晉煤天溪煤制油分公司貧富甲醇換熱器原換熱管材質(zhì)為10#鋼,使用過程中出現(xiàn)較嚴重腐蝕。2017年,考慮到06Cr19Ni10較碳鋼、低溫鋼具有良好的耐腐蝕性、力學性能、工藝性能,且成本最低,最終選用06Cr19Ni10替代原貧富甲醇換熱器換熱管10#鋼。將換熱器封頭拆除,抽出碳鋼管束,裝入06Cr19Ni10材質(zhì)管束,安裝封頭,完成更換。更換后均再未發(fā)生過腐蝕泄漏。
對晉煤天溪煤制油分公司低溫甲醇洗系統(tǒng)貧富甲醇換熱器的泄漏現(xiàn)象、原因進行了分析判斷,并針對不同程度的泄漏情況采取了相應的應對措施。管束泄漏量低于10%時,可采用焊接鍥形堵頭將泄漏列管兩端進行封堵;管束泄漏量高于10%時,如換熱器設計余量足,可將封頭內(nèi)部隔板取出,短接進出口。設備的堵漏消漏,只是應急情況下的非常規(guī)辦法,只有嚴格控制甲醇的水分、雜質(zhì)含量,降低甲醇中硫化物,才能減少化學腐蝕、電化學腐蝕與物理沖刷,延長設備使用壽命。同時,在成本允許的情況下,低溫甲醇洗工藝在貧富甲醇換熱器材質(zhì)的選擇上,宜采用304不銹鋼,延長設備的使用壽命,保證系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行。