蘇利亞 王小宇
摘 要:本次技術(shù)改造主要針對(duì)我公司兩臺(tái)凝汽器由于循環(huán)水和蒸汽對(duì)舊銅管造成的腐蝕和沖刷,凝汽器列管長(zhǎng)期存在泄漏現(xiàn)象,多次對(duì)其進(jìn)行查漏、堵漏,均未起到明顯效果,為了使設(shè)備安全長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,決定對(duì)兩臺(tái)凝汽器列管進(jìn)行技術(shù)改造。
關(guān)鍵詞:凝汽器;列管;技術(shù);改造
中圖分類號(hào):TP315 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2018)23-0091-02
1 改造理由
1.1 凝汽器參數(shù)(見(jiàn)表1所示)
1.2 運(yùn)行情況
凝汽器自2007年投產(chǎn)運(yùn)行至今,機(jī)組的真空、端差、排氣溫度均與原設(shè)計(jì)值有較大偏差,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性較差;由于凝汽器介質(zhì)是循環(huán)水及蒸汽系統(tǒng),循環(huán)水和蒸汽對(duì)舊銅管造成了腐蝕和沖刷(換熱管厚度1mm)。目前,舊銅管存在嚴(yán)重減薄、泄漏和結(jié)垢現(xiàn)象,前幾年對(duì)兩臺(tái)凝汽器都進(jìn)行了查漏、堵漏等,且2016年利用大修期間對(duì)凝器換熱管進(jìn)行抽查做渦流檢測(cè)后,發(fā)現(xiàn)抽查數(shù)量中減薄0.3-0.5mm的比例約29%,減薄0.5mm以上的比例約17%,漏管數(shù)的比例約6.5%,且換熱管與管板脹口處存在嚴(yán)重泄漏。并對(duì)凝汽器檢修后,仍不斷出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。隨著運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng),舊銅管的泄漏和結(jié)垢越多,嚴(yán)重制約空分機(jī)組的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)都存在嚴(yán)重威脅。
綜上述,為了提高機(jī)組真空,增加出力,進(jìn)一步提高機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,保證空分機(jī)組長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),有必要對(duì)凝汽器進(jìn)行技術(shù)改造。
2 實(shí)施方案
2.1 工程內(nèi)容
將汽輪機(jī)組凝汽器兩臺(tái)原銅管拆除、管孔處理、安裝不銹鋼管、脹管、灌水、打壓試驗(yàn)。
2.2 施工程序
(1)拆開(kāi)凝汽器前水室蓋板,切管器內(nèi)切換熱管,用拔管器拔管。
(2)取出所有換熱管。
(3)凝汽器殼體內(nèi)部清理。
(4)冷卻管的安裝。
1)冷卻管安裝自下而上由兩側(cè)同時(shí)進(jìn)行。
2)穿管時(shí)檢查冷卻管兩端端口,清理管口毛邊、毛刺,管頭應(yīng)光潔無(wú)油垢、氧化層、塵土、蝕坑和縱向溝槽,并且露出金屬光澤。
3)穿管時(shí)每隔2米必須有一名工作人員,且必須戴干凈的手套進(jìn)行操作,輕推輕拉,不沖撞管孔,穿管受阻時(shí),不得強(qiáng)力猛擊,如出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象應(yīng)檢查受阻管孔,用木槌輕輕打入,避免損壞冷卻管。
(5)不銹鋼管推拉清洗及管板清洗。
(6)不銹鋼管脹接。
1)冷卻管穿完,先要試脹,試脹合格后正式脹管。試脹時(shí),脹口的脹接深度為管板厚度的75%-90%左右,擴(kuò)脹部分應(yīng)在管板壁內(nèi)不少于2-3mm,不允許擴(kuò)脹部分超過(guò)管板內(nèi)壁。
2)管子脹接前,應(yīng)在管板四角及中央各脹一標(biāo)準(zhǔn)管,檢查兩端管板距離有無(wú)不一致和管板中央個(gè)別部位有無(wú)凸凹處,造成管子長(zhǎng)度不足等情況。
3)脹管時(shí)要求脹接均勻,不允許過(guò)脹和欠脹,不銹鋼管的脹管允許減薄率為5%-6%。
4)管子脹接程序應(yīng)根據(jù)管束分組情況妥善安排,避免因脹接程序不合理而造成管板變形。
5)正式脹管應(yīng)從回水室側(cè)開(kāi)始,先進(jìn)行貼合脹管(管口內(nèi)約5-10mm),再進(jìn)行強(qiáng)脹,分組20-50根由中部向周圍進(jìn)行,防止大面積脹接造成管板變形,脹接好的管子,應(yīng)露出管板0-0.5mm,管端光平無(wú)毛刺。
6)回水室側(cè)脹管結(jié)束,進(jìn)水室側(cè)開(kāi)始割管,采用內(nèi)切式切管機(jī)將前端管板側(cè)的不銹鋼管余量切除至不銹鋼管露出長(zhǎng)度調(diào)至離端管板面0-0.5mm,并且除去管端毛刺,毛邊等。然后按脹管工藝將進(jìn)水室側(cè)邊的不銹鋼管進(jìn)行脹管處理。
7)冷卻管脹接每1000根應(yīng)對(duì)脹管率進(jìn)行測(cè)定,脹管器應(yīng)定期清理,除去不銹鋼屑、雜物。
(7)凝汽器密封安裝。
(8)凝汽器灌水實(shí)驗(yàn),灌水高度要高于凝汽器喉部與汽機(jī)低壓缸連接處300mm處。
2.3 技術(shù)規(guī)范及要求要求:
(1)凝汽器不銹鋼換熱管更換后必須達(dá)到以下要求:
1)凝汽器各項(xiàng)參數(shù)均約達(dá)到原設(shè)計(jì)值。
2)凝汽器換熱管更換后五年內(nèi)無(wú)泄漏。
(2)換熱管要求:
1)凝汽器不銹鋼管在安裝前必須進(jìn)行壓縮空氣清掃處理。
2)凝汽器的管板孔進(jìn)行清理、檢查、測(cè)量,管孔應(yīng)無(wú)銹皮、毛刺、兩邊應(yīng)有1×45°倒角,管板孔與不銹鋼管的間隙應(yīng)保證在0.4mm—0.6mm。
3)管板與不銹鋼管的間隙測(cè)量,應(yīng)保證在0.2mm- 0.5mm,在穿新不銹鋼之前,凝汽器汽側(cè)應(yīng)徹底清掃,清除一切雜物和灰塵,并將喉部及底部熱井口妥善封閉,防止雜物落入。
4)不銹鋼管的加工余量為35mm-40mm。
5)穿管時(shí)檢查管端清理管口毛邊,管頭應(yīng)光潔無(wú)油垢、氧化、塵土、蝕坑和縱向溝槽,露出金屬光澤。
6)不銹鋼管在正式脹接前,應(yīng)進(jìn)行試脹工作,脹口的脹接深度為20mm左右,不允許擴(kuò)脹部分超過(guò)管板內(nèi)壁,以上試脹工作合格后出具試脹報(bào)告,方可正式脹接。
7)正式脹管應(yīng)先脹出水側(cè),同時(shí)在進(jìn)水側(cè)設(shè)專人監(jiān)視,以防止不銹鋼管滑動(dòng)損傷。
(3)設(shè)備(備件)材料表如表2所示。
4 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
4.1 改造前相關(guān)參數(shù)
(1)改造前換熱管存在嚴(yán)重泄漏,且換熱管與管板脹口處存在泄漏,A套舊銅管已經(jīng)穿孔根數(shù)147根,B套舊銅管已經(jīng)穿孔根數(shù)289根;
(2)化驗(yàn)分析A套凝汽器Na+含量80μg/kg、B套凝汽器Na+含量74μg/kg;
(3)傳熱端差在11℃左右。
4.2 改造后情況
(1)列管更換完成后做靜壓試驗(yàn),水位淹沒(méi)全部列管且高出300mm,維持24小時(shí)無(wú)泄漏。
(2)凝汽器運(yùn)行后,連續(xù)運(yùn)行72小時(shí)以上,中化分析E2406A的Na+含量8.0μg/kg、SiO2含量10μg/kg;E2406B的Na+含量10.0μg/kg、SiO2含量7.0μg/kg;分析頻次為兩小時(shí)分析一次,根據(jù)化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)確認(rèn)列管無(wú)泄漏。
(3)繼續(xù)觀察7天,中化分析中化分析Na+量7.0μg/kg(E2406A)SiO2含量11μg/kg;Na+含量10.0μg/kg(E2406B)、SiO2含量7.0μg/kg(E2406B);頻次為四小時(shí)分析一次,根據(jù)化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)確認(rèn)列管無(wú)泄漏。
(4)更換列管后,傳熱端差在3℃左右。
(5)循環(huán)水冷端溫差在5℃-10℃。
(6)凝汽器真空度要保證在-74.5Kpa~-81.73Kpa。
5 結(jié)語(yǔ)
根據(jù)化驗(yàn)分析,本次技術(shù)改造滿足工藝要求。
參考文獻(xiàn)
[1]劉凱.渦流檢測(cè)法[M].廈門渦流檢測(cè)技術(shù)研究院,1999,95-98.
[2]GB 151-1999,鋼制管殼式換熱器[S].國(guó)家技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局,2000,70.
[3]JB/T 10085-1999,汽輪機(jī)凝汽器技術(shù)條件[S].中華人民共和國(guó)機(jī)械電子工業(yè)部,1990,3-9.
[4]JB/T3344-93,凝汽器性能試驗(yàn)規(guī)程[S].中華人民共和國(guó)機(jī)械工業(yè)部,1993,4-5.