陳向鴻
摘要:鐵路路基施工的填料宜盡量選擇強度高、水穩(wěn)定性好的土進(jìn)行填筑。本文結(jié)合濕陷性黃土地區(qū)鐵路路基工程施工為進(jìn)一步提高路床結(jié)構(gòu)的強度和穩(wěn)定性,采用對基床底層填筑厚1.9m的摻4%水泥改良土填筑施工。結(jié)合施工實踐,本著實現(xiàn)高效性和經(jīng)濟(jì)性的雙重目的,筆者進(jìn)行了一系列的現(xiàn)場試驗,得出了達(dá)到壓實度的方法、每層填料的松鋪系數(shù)及路基填筑過程中碾壓遍數(shù)與壓實度的最佳結(jié)合點。
關(guān)鍵詞:水泥改良土 壓實度 最優(yōu)含水量 壓實遍數(shù)
1 工程概況
本文以蘭州至中川新建鐵路工程DK40+500~DK41+802段路基施工為背景,全長1.302 km,線路位于蘭州市永登縣樹屏鎮(zhèn),屬西北黃土分布廣泛地區(qū),地形平緩、開闊。本工程為I級鐵路,采用設(shè)計速度160 km/h的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。因該工點土料為濕陷性黃土,土質(zhì)均勻、結(jié)構(gòu)疏松、孔隙發(fā)育。在未受水侵濕時,一般強度較高,壓縮性小,為防止?jié)裣菪约斑\營后不均勻沉降,采取4%水泥改良土填筑。
2 原理及作用
水泥改良土是通過在素土中拌入一定比例的水泥,使水泥和土充分拌合后進(jìn)行碾壓整平,使得水泥和土中的水分充分反應(yīng),碾壓成形后水泥土開始凝結(jié)構(gòu)成辦結(jié)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生強度,從而達(dá)到提高路基強度,消除失陷性,旨在給上部結(jié)構(gòu)以足夠支持,防止產(chǎn)生較大的變形。
3 使用材料
3.1 水泥:強度等級為32.5普通水泥,經(jīng)過試驗水泥物理性能細(xì)度、凝結(jié)時間、安定性和強度均合格。
3.2 素土:土源來自DK41+802位置,經(jīng)試驗,土的天然干密度為1.76g/cm3,天然含水量為6%,4%水泥改良土的最大干密度為1.86g/cm3之間,最佳含水量在13.2%之間。
3.3 水:飲用水,符合要求。
4 施工工藝及注意事項
4.1 下承層整平驗收:填筑前下承層采用平地機進(jìn)行整平,壓路機碾壓至設(shè)計要求壓實標(biāo)準(zhǔn),即K30≥80Mpa/m,壓實系數(shù)≥0.90。如下承層過于干燥,應(yīng)適量灑水,在攤鋪前使其表面濕潤。
4.2 測量放線:采用全站儀對經(jīng)過加密并復(fù)測后的樁位坐標(biāo)點,每隔20m定出中樁,測設(shè)路基填筑控制邊樁且在邊樁插設(shè)填筑層控制標(biāo)桿,用紅油漆標(biāo)出每層攤鋪厚度和寬度位置,掛線施工。注意路基邊坡兩側(cè)超填寬度宜為30~50cm。
4.3 素土攤鋪:因每車土約21方,通過現(xiàn)場施工改良土標(biāo)高測量數(shù)據(jù)顯示,該工點虛鋪厚度為32cm,因此得出在填土前應(yīng)在下承層打好8m×8m網(wǎng)格,待卸土完成后,用推土機初平,攤鋪均勻,后平地機整平,壓路機靜壓一遍。
4.4 含水量測定:對已經(jīng)初平虛土進(jìn)行含水率確定,因含水率是影響水泥改良土填筑壓實系數(shù)的最主要因素,這個我們不難從填料擊實曲線中得出。
4.5 散布水泥:經(jīng)對該工點現(xiàn)場測定素土的松鋪系數(shù)1.1,根據(jù)公式:水泥摻量(50kg)=土的干密度×素土的松鋪厚度×素土的松鋪系數(shù)×水泥攤鋪面積×水泥摻量比,可方便計算出每袋水泥散布網(wǎng)格面積2.02m2,水泥散布網(wǎng)格尺寸為2m×1m,用白灰灑出網(wǎng)格,每個網(wǎng)格布水泥一袋。注意散布水泥前檢查壓路機及路拌機的工作狀態(tài)正常,油料充足。
4.6 拌合:水泥均勻散布后采用路拌機進(jìn)行拌合,拌和時要求均勻、色澤一致、無灰?guī)?、花面。路拌機深度應(yīng)達(dá)到層底,派專人用鐵鍬測拌合深度,不得留素土層,路拌機第二次拌合時要入下承層2cm。
4.7 檢測水泥摻料劑量:經(jīng)過路拌機兩次拌和后區(qū)域采取土樣,采用EDTA滴定法測定水泥劑量。若劑量達(dá)不到應(yīng)再次散布水泥,再次拌合。經(jīng)對現(xiàn)場的測試發(fā)現(xiàn),按照素土32cm攤鋪及干密度1.76g/cm3壓實后現(xiàn)場實際厚度控制在29cm左右,可以較大程度保證檢測成功率,經(jīng)取樣,均值在4.0~4.1之間,完全滿足了允許誤差-0.5%~+1%要求。
4.8 碾壓:待改良土拌合均勻且灰劑量檢測合格后,通過平地機、人工配合初平后,用壓路機在路基全寬內(nèi)碾壓至要求的壓實密度,不得出現(xiàn)明顯軌跡。碾壓時,縱向搭接長度不得小于2m,縱向行與行之間軌跡重疊不小于40cm,上下兩層填筑接頭應(yīng)錯開不小于3m,表面始終保持濕潤,碾壓速度控制在1.5km/h。
4.9 質(zhì)量驗收:根據(jù)規(guī)范要求,基床底層壓實標(biāo)準(zhǔn),對改良土應(yīng)采用壓實系數(shù)和地基承載系數(shù)作為控制指標(biāo),即:地基承載系數(shù)K30≥100Mpa/m,壓實系數(shù)≥0.93。地基承載系數(shù)檢測數(shù)量為每100m范圍內(nèi)每三層抽樣檢查K30,2個斷面,4個點,距路基基邊2m處2點,路基中部2點,宜在壓實后2~4小時內(nèi)檢測;壓實系數(shù)沿線路縱向每100米2個斷面6個點,每層抽檢。
4.10 養(yǎng)生和防護(hù):改良土碾壓完成后,如不能連續(xù)施工應(yīng)進(jìn)行養(yǎng)生,采用灑水車和塑料薄膜相結(jié)合養(yǎng)生,保濕養(yǎng)生不少于7天,如分層施工時,檢測指標(biāo)合格后,上層填筑施工連續(xù)可以不進(jìn)行專門養(yǎng)生期。
5 數(shù)據(jù)分析
確定松鋪系數(shù):選定DK40+500~DK40+600段數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
5.1 素土松鋪系數(shù):素土攤鋪及整平靜壓一遍后,分別獲得了松鋪層與壓實層的厚度值實測值,實測結(jié)果如下:
■
5.2 改良土松鋪系數(shù):實測結(jié)果如下:
■
5.3 試驗數(shù)據(jù)分析:
5.4 含水量控制:
理論上講,含水率在±2%的最佳含水率范圍內(nèi)都能達(dá)到較大的壓實度。為此,筆者還專門選定試驗點用25T壓路機壓實6遍測定,在不同含水量下的壓實度,結(jié)果如下:
■
通過對以上數(shù)據(jù)分析,可以得出如下結(jié)果:
①最佳素土松鋪厚度:33cm,松鋪系數(shù)為1.08;②最佳改良土松鋪厚度:33.5cm,松鋪系數(shù)為1.11;③最經(jīng)濟(jì)合理的壓實遍數(shù):改良土施工碾壓6遍,即:靜壓+弱振+強振+強振+弱振+靜壓;④最佳含水率控制在±3%,都能達(dá)到比較高的壓實度。
6 綜合效果評價
若不考慮實際情況,而只是一味的套規(guī)范,如:含水量都以±2%最佳含水量、碾壓來控制路基填筑,那么,將會浪費大量的人力、物力,給國家造成大量的不必要的損失。通過路基壓實遍數(shù)與其相應(yīng)壓實度的最佳結(jié)合點的試驗探析,不僅保證了較好的工程質(zhì)量,而且又進(jìn)一步降低了工程造價。
參考文獻(xiàn):
[1]段俊彪,白志勇.鐵路路基改良土填料浸水強度試驗研究[J]. 路基工程,2006(03).
[2]付兵先.高速列車作用下水泥改良粉土路基的動力特性研究[D].中國鐵道科學(xué)研究院,2011.
[3]史存林.鄭西鐵路客運專線路基水泥改良土擊實標(biāo)準(zhǔn)的研究[J].中國鐵路,2007(11).endprint
摘要:鐵路路基施工的填料宜盡量選擇強度高、水穩(wěn)定性好的土進(jìn)行填筑。本文結(jié)合濕陷性黃土地區(qū)鐵路路基工程施工為進(jìn)一步提高路床結(jié)構(gòu)的強度和穩(wěn)定性,采用對基床底層填筑厚1.9m的摻4%水泥改良土填筑施工。結(jié)合施工實踐,本著實現(xiàn)高效性和經(jīng)濟(jì)性的雙重目的,筆者進(jìn)行了一系列的現(xiàn)場試驗,得出了達(dá)到壓實度的方法、每層填料的松鋪系數(shù)及路基填筑過程中碾壓遍數(shù)與壓實度的最佳結(jié)合點。
關(guān)鍵詞:水泥改良土 壓實度 最優(yōu)含水量 壓實遍數(shù)
1 工程概況
本文以蘭州至中川新建鐵路工程DK40+500~DK41+802段路基施工為背景,全長1.302 km,線路位于蘭州市永登縣樹屏鎮(zhèn),屬西北黃土分布廣泛地區(qū),地形平緩、開闊。本工程為I級鐵路,采用設(shè)計速度160 km/h的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。因該工點土料為濕陷性黃土,土質(zhì)均勻、結(jié)構(gòu)疏松、孔隙發(fā)育。在未受水侵濕時,一般強度較高,壓縮性小,為防止?jié)裣菪约斑\營后不均勻沉降,采取4%水泥改良土填筑。
2 原理及作用
水泥改良土是通過在素土中拌入一定比例的水泥,使水泥和土充分拌合后進(jìn)行碾壓整平,使得水泥和土中的水分充分反應(yīng),碾壓成形后水泥土開始凝結(jié)構(gòu)成辦結(jié)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生強度,從而達(dá)到提高路基強度,消除失陷性,旨在給上部結(jié)構(gòu)以足夠支持,防止產(chǎn)生較大的變形。
3 使用材料
3.1 水泥:強度等級為32.5普通水泥,經(jīng)過試驗水泥物理性能細(xì)度、凝結(jié)時間、安定性和強度均合格。
3.2 素土:土源來自DK41+802位置,經(jīng)試驗,土的天然干密度為1.76g/cm3,天然含水量為6%,4%水泥改良土的最大干密度為1.86g/cm3之間,最佳含水量在13.2%之間。
3.3 水:飲用水,符合要求。
4 施工工藝及注意事項
4.1 下承層整平驗收:填筑前下承層采用平地機進(jìn)行整平,壓路機碾壓至設(shè)計要求壓實標(biāo)準(zhǔn),即K30≥80Mpa/m,壓實系數(shù)≥0.90。如下承層過于干燥,應(yīng)適量灑水,在攤鋪前使其表面濕潤。
4.2 測量放線:采用全站儀對經(jīng)過加密并復(fù)測后的樁位坐標(biāo)點,每隔20m定出中樁,測設(shè)路基填筑控制邊樁且在邊樁插設(shè)填筑層控制標(biāo)桿,用紅油漆標(biāo)出每層攤鋪厚度和寬度位置,掛線施工。注意路基邊坡兩側(cè)超填寬度宜為30~50cm。
4.3 素土攤鋪:因每車土約21方,通過現(xiàn)場施工改良土標(biāo)高測量數(shù)據(jù)顯示,該工點虛鋪厚度為32cm,因此得出在填土前應(yīng)在下承層打好8m×8m網(wǎng)格,待卸土完成后,用推土機初平,攤鋪均勻,后平地機整平,壓路機靜壓一遍。
4.4 含水量測定:對已經(jīng)初平虛土進(jìn)行含水率確定,因含水率是影響水泥改良土填筑壓實系數(shù)的最主要因素,這個我們不難從填料擊實曲線中得出。
4.5 散布水泥:經(jīng)對該工點現(xiàn)場測定素土的松鋪系數(shù)1.1,根據(jù)公式:水泥摻量(50kg)=土的干密度×素土的松鋪厚度×素土的松鋪系數(shù)×水泥攤鋪面積×水泥摻量比,可方便計算出每袋水泥散布網(wǎng)格面積2.02m2,水泥散布網(wǎng)格尺寸為2m×1m,用白灰灑出網(wǎng)格,每個網(wǎng)格布水泥一袋。注意散布水泥前檢查壓路機及路拌機的工作狀態(tài)正常,油料充足。
4.6 拌合:水泥均勻散布后采用路拌機進(jìn)行拌合,拌和時要求均勻、色澤一致、無灰?guī)А⒒?。路拌機深度應(yīng)達(dá)到層底,派專人用鐵鍬測拌合深度,不得留素土層,路拌機第二次拌合時要入下承層2cm。
4.7 檢測水泥摻料劑量:經(jīng)過路拌機兩次拌和后區(qū)域采取土樣,采用EDTA滴定法測定水泥劑量。若劑量達(dá)不到應(yīng)再次散布水泥,再次拌合。經(jīng)對現(xiàn)場的測試發(fā)現(xiàn),按照素土32cm攤鋪及干密度1.76g/cm3壓實后現(xiàn)場實際厚度控制在29cm左右,可以較大程度保證檢測成功率,經(jīng)取樣,均值在4.0~4.1之間,完全滿足了允許誤差-0.5%~+1%要求。
4.8 碾壓:待改良土拌合均勻且灰劑量檢測合格后,通過平地機、人工配合初平后,用壓路機在路基全寬內(nèi)碾壓至要求的壓實密度,不得出現(xiàn)明顯軌跡。碾壓時,縱向搭接長度不得小于2m,縱向行與行之間軌跡重疊不小于40cm,上下兩層填筑接頭應(yīng)錯開不小于3m,表面始終保持濕潤,碾壓速度控制在1.5km/h。
4.9 質(zhì)量驗收:根據(jù)規(guī)范要求,基床底層壓實標(biāo)準(zhǔn),對改良土應(yīng)采用壓實系數(shù)和地基承載系數(shù)作為控制指標(biāo),即:地基承載系數(shù)K30≥100Mpa/m,壓實系數(shù)≥0.93。地基承載系數(shù)檢測數(shù)量為每100m范圍內(nèi)每三層抽樣檢查K30,2個斷面,4個點,距路基基邊2m處2點,路基中部2點,宜在壓實后2~4小時內(nèi)檢測;壓實系數(shù)沿線路縱向每100米2個斷面6個點,每層抽檢。
4.10 養(yǎng)生和防護(hù):改良土碾壓完成后,如不能連續(xù)施工應(yīng)進(jìn)行養(yǎng)生,采用灑水車和塑料薄膜相結(jié)合養(yǎng)生,保濕養(yǎng)生不少于7天,如分層施工時,檢測指標(biāo)合格后,上層填筑施工連續(xù)可以不進(jìn)行專門養(yǎng)生期。
5 數(shù)據(jù)分析
確定松鋪系數(shù):選定DK40+500~DK40+600段數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
5.1 素土松鋪系數(shù):素土攤鋪及整平靜壓一遍后,分別獲得了松鋪層與壓實層的厚度值實測值,實測結(jié)果如下:
■
5.2 改良土松鋪系數(shù):實測結(jié)果如下:
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5.3 試驗數(shù)據(jù)分析:
5.4 含水量控制:
理論上講,含水率在±2%的最佳含水率范圍內(nèi)都能達(dá)到較大的壓實度。為此,筆者還專門選定試驗點用25T壓路機壓實6遍測定,在不同含水量下的壓實度,結(jié)果如下:
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通過對以上數(shù)據(jù)分析,可以得出如下結(jié)果:
①最佳素土松鋪厚度:33cm,松鋪系數(shù)為1.08;②最佳改良土松鋪厚度:33.5cm,松鋪系數(shù)為1.11;③最經(jīng)濟(jì)合理的壓實遍數(shù):改良土施工碾壓6遍,即:靜壓+弱振+強振+強振+弱振+靜壓;④最佳含水率控制在±3%,都能達(dá)到比較高的壓實度。
6 綜合效果評價
若不考慮實際情況,而只是一味的套規(guī)范,如:含水量都以±2%最佳含水量、碾壓來控制路基填筑,那么,將會浪費大量的人力、物力,給國家造成大量的不必要的損失。通過路基壓實遍數(shù)與其相應(yīng)壓實度的最佳結(jié)合點的試驗探析,不僅保證了較好的工程質(zhì)量,而且又進(jìn)一步降低了工程造價。
參考文獻(xiàn):
[1]段俊彪,白志勇.鐵路路基改良土填料浸水強度試驗研究[J]. 路基工程,2006(03).
[2]付兵先.高速列車作用下水泥改良粉土路基的動力特性研究[D].中國鐵道科學(xué)研究院,2011.
[3]史存林.鄭西鐵路客運專線路基水泥改良土擊實標(biāo)準(zhǔn)的研究[J].中國鐵路,2007(11).endprint
摘要:鐵路路基施工的填料宜盡量選擇強度高、水穩(wěn)定性好的土進(jìn)行填筑。本文結(jié)合濕陷性黃土地區(qū)鐵路路基工程施工為進(jìn)一步提高路床結(jié)構(gòu)的強度和穩(wěn)定性,采用對基床底層填筑厚1.9m的摻4%水泥改良土填筑施工。結(jié)合施工實踐,本著實現(xiàn)高效性和經(jīng)濟(jì)性的雙重目的,筆者進(jìn)行了一系列的現(xiàn)場試驗,得出了達(dá)到壓實度的方法、每層填料的松鋪系數(shù)及路基填筑過程中碾壓遍數(shù)與壓實度的最佳結(jié)合點。
關(guān)鍵詞:水泥改良土 壓實度 最優(yōu)含水量 壓實遍數(shù)
1 工程概況
本文以蘭州至中川新建鐵路工程DK40+500~DK41+802段路基施工為背景,全長1.302 km,線路位于蘭州市永登縣樹屏鎮(zhèn),屬西北黃土分布廣泛地區(qū),地形平緩、開闊。本工程為I級鐵路,采用設(shè)計速度160 km/h的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。因該工點土料為濕陷性黃土,土質(zhì)均勻、結(jié)構(gòu)疏松、孔隙發(fā)育。在未受水侵濕時,一般強度較高,壓縮性小,為防止?jié)裣菪约斑\營后不均勻沉降,采取4%水泥改良土填筑。
2 原理及作用
水泥改良土是通過在素土中拌入一定比例的水泥,使水泥和土充分拌合后進(jìn)行碾壓整平,使得水泥和土中的水分充分反應(yīng),碾壓成形后水泥土開始凝結(jié)構(gòu)成辦結(jié)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生強度,從而達(dá)到提高路基強度,消除失陷性,旨在給上部結(jié)構(gòu)以足夠支持,防止產(chǎn)生較大的變形。
3 使用材料
3.1 水泥:強度等級為32.5普通水泥,經(jīng)過試驗水泥物理性能細(xì)度、凝結(jié)時間、安定性和強度均合格。
3.2 素土:土源來自DK41+802位置,經(jīng)試驗,土的天然干密度為1.76g/cm3,天然含水量為6%,4%水泥改良土的最大干密度為1.86g/cm3之間,最佳含水量在13.2%之間。
3.3 水:飲用水,符合要求。
4 施工工藝及注意事項
4.1 下承層整平驗收:填筑前下承層采用平地機進(jìn)行整平,壓路機碾壓至設(shè)計要求壓實標(biāo)準(zhǔn),即K30≥80Mpa/m,壓實系數(shù)≥0.90。如下承層過于干燥,應(yīng)適量灑水,在攤鋪前使其表面濕潤。
4.2 測量放線:采用全站儀對經(jīng)過加密并復(fù)測后的樁位坐標(biāo)點,每隔20m定出中樁,測設(shè)路基填筑控制邊樁且在邊樁插設(shè)填筑層控制標(biāo)桿,用紅油漆標(biāo)出每層攤鋪厚度和寬度位置,掛線施工。注意路基邊坡兩側(cè)超填寬度宜為30~50cm。
4.3 素土攤鋪:因每車土約21方,通過現(xiàn)場施工改良土標(biāo)高測量數(shù)據(jù)顯示,該工點虛鋪厚度為32cm,因此得出在填土前應(yīng)在下承層打好8m×8m網(wǎng)格,待卸土完成后,用推土機初平,攤鋪均勻,后平地機整平,壓路機靜壓一遍。
4.4 含水量測定:對已經(jīng)初平虛土進(jìn)行含水率確定,因含水率是影響水泥改良土填筑壓實系數(shù)的最主要因素,這個我們不難從填料擊實曲線中得出。
4.5 散布水泥:經(jīng)對該工點現(xiàn)場測定素土的松鋪系數(shù)1.1,根據(jù)公式:水泥摻量(50kg)=土的干密度×素土的松鋪厚度×素土的松鋪系數(shù)×水泥攤鋪面積×水泥摻量比,可方便計算出每袋水泥散布網(wǎng)格面積2.02m2,水泥散布網(wǎng)格尺寸為2m×1m,用白灰灑出網(wǎng)格,每個網(wǎng)格布水泥一袋。注意散布水泥前檢查壓路機及路拌機的工作狀態(tài)正常,油料充足。
4.6 拌合:水泥均勻散布后采用路拌機進(jìn)行拌合,拌和時要求均勻、色澤一致、無灰?guī)?、花面。路拌機深度應(yīng)達(dá)到層底,派專人用鐵鍬測拌合深度,不得留素土層,路拌機第二次拌合時要入下承層2cm。
4.7 檢測水泥摻料劑量:經(jīng)過路拌機兩次拌和后區(qū)域采取土樣,采用EDTA滴定法測定水泥劑量。若劑量達(dá)不到應(yīng)再次散布水泥,再次拌合。經(jīng)對現(xiàn)場的測試發(fā)現(xiàn),按照素土32cm攤鋪及干密度1.76g/cm3壓實后現(xiàn)場實際厚度控制在29cm左右,可以較大程度保證檢測成功率,經(jīng)取樣,均值在4.0~4.1之間,完全滿足了允許誤差-0.5%~+1%要求。
4.8 碾壓:待改良土拌合均勻且灰劑量檢測合格后,通過平地機、人工配合初平后,用壓路機在路基全寬內(nèi)碾壓至要求的壓實密度,不得出現(xiàn)明顯軌跡。碾壓時,縱向搭接長度不得小于2m,縱向行與行之間軌跡重疊不小于40cm,上下兩層填筑接頭應(yīng)錯開不小于3m,表面始終保持濕潤,碾壓速度控制在1.5km/h。
4.9 質(zhì)量驗收:根據(jù)規(guī)范要求,基床底層壓實標(biāo)準(zhǔn),對改良土應(yīng)采用壓實系數(shù)和地基承載系數(shù)作為控制指標(biāo),即:地基承載系數(shù)K30≥100Mpa/m,壓實系數(shù)≥0.93。地基承載系數(shù)檢測數(shù)量為每100m范圍內(nèi)每三層抽樣檢查K30,2個斷面,4個點,距路基基邊2m處2點,路基中部2點,宜在壓實后2~4小時內(nèi)檢測;壓實系數(shù)沿線路縱向每100米2個斷面6個點,每層抽檢。
4.10 養(yǎng)生和防護(hù):改良土碾壓完成后,如不能連續(xù)施工應(yīng)進(jìn)行養(yǎng)生,采用灑水車和塑料薄膜相結(jié)合養(yǎng)生,保濕養(yǎng)生不少于7天,如分層施工時,檢測指標(biāo)合格后,上層填筑施工連續(xù)可以不進(jìn)行專門養(yǎng)生期。
5 數(shù)據(jù)分析
確定松鋪系數(shù):選定DK40+500~DK40+600段數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
5.1 素土松鋪系數(shù):素土攤鋪及整平靜壓一遍后,分別獲得了松鋪層與壓實層的厚度值實測值,實測結(jié)果如下:
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5.2 改良土松鋪系數(shù):實測結(jié)果如下:
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5.3 試驗數(shù)據(jù)分析:
5.4 含水量控制:
理論上講,含水率在±2%的最佳含水率范圍內(nèi)都能達(dá)到較大的壓實度。為此,筆者還專門選定試驗點用25T壓路機壓實6遍測定,在不同含水量下的壓實度,結(jié)果如下:
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通過對以上數(shù)據(jù)分析,可以得出如下結(jié)果:
①最佳素土松鋪厚度:33cm,松鋪系數(shù)為1.08;②最佳改良土松鋪厚度:33.5cm,松鋪系數(shù)為1.11;③最經(jīng)濟(jì)合理的壓實遍數(shù):改良土施工碾壓6遍,即:靜壓+弱振+強振+強振+弱振+靜壓;④最佳含水率控制在±3%,都能達(dá)到比較高的壓實度。
6 綜合效果評價
若不考慮實際情況,而只是一味的套規(guī)范,如:含水量都以±2%最佳含水量、碾壓來控制路基填筑,那么,將會浪費大量的人力、物力,給國家造成大量的不必要的損失。通過路基壓實遍數(shù)與其相應(yīng)壓實度的最佳結(jié)合點的試驗探析,不僅保證了較好的工程質(zhì)量,而且又進(jìn)一步降低了工程造價。
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