陽焱屏,劉敬平,王樹青,付建勤,朱國輝
(1.湖南大學(xué)先進(jìn)動力總成技術(shù)研究中心,長沙 410082;2.湖南大學(xué)教育部汽車電子與控制工程中心,長沙 410082)
為了改善發(fā)動機(jī)的動力性、經(jīng)濟(jì)性和排放性能,目前國內(nèi)外絕大部分柴油機(jī)都采用了增壓系統(tǒng),汽油機(jī)增壓也呈上升趨勢,并且渦輪增壓汽油機(jī)的小型化趨勢越來越明顯[1-4]。本文中研究的增壓樣機(jī)是由1.0L自然吸氣式汽油機(jī)在不改變發(fā)動機(jī)本體設(shè)計(jì)的前提下進(jìn)行中度增壓。實(shí)測數(shù)據(jù)表明,增壓樣機(jī)已基本滿足預(yù)定目標(biāo),最大功率達(dá)到65kW,在轉(zhuǎn)速2 000~4 000r/min范圍內(nèi)轉(zhuǎn)矩達(dá)到120N·m。但增壓后為了防止爆燃,采取的降低壓縮比和推遲點(diǎn)火提前角等措施導(dǎo)致發(fā)動機(jī)的有效熱效率有所下降,在相同轉(zhuǎn)速和平均有效壓力條件下增壓樣機(jī)的有效燃油消耗率比原機(jī)的有效燃油消耗率高[5-6]。圖1為原機(jī)與增壓樣機(jī)的萬有特性油耗曲線圖,圖2為外特性上油耗對比圖。
圖1表明:轉(zhuǎn)速和平均有效壓力相同條件下,增壓樣機(jī)的有效燃油消耗率幾乎全部高于自然吸氣發(fā)動機(jī)。圖2所示的1.0L增壓樣機(jī)外特性上有效燃油消耗率全部高于欲替代的1.3L NA發(fā)動機(jī)。圖1和圖2所示結(jié)果容易引起人們對汽油機(jī)增壓升級搭載整車后是否能節(jié)油的疑問。為了分析增壓樣機(jī)代替整車原1.3L非增壓發(fā)動機(jī)后的節(jié)油潛力,本文中利用整車燃油經(jīng)濟(jì)性計(jì)算軟件GT-Drive并借助發(fā)動機(jī)實(shí)測萬有特性上的有效燃油消耗率數(shù)據(jù),分析了同一款車型分別搭載該1.0L增壓樣機(jī)與1.3L自然吸氣式汽油機(jī)在整車5擋行駛工況和新歐洲道路循環(huán)工況(NEDC)的燃油消耗情況,對其進(jìn)行節(jié)油原因分析;并為進(jìn)一步挖掘增壓樣機(jī)的節(jié)油潛能提出了改進(jìn)方向。
圖3所示為GT-Drive模型,搭載增壓樣機(jī)的整車參數(shù)與搭載1.3L自然吸氣式汽油機(jī)的整車參數(shù)相同,只改變發(fā)動機(jī)性能MAP,這樣能夠很好地分析整車搭載兩種不同汽油機(jī)在燃油經(jīng)濟(jì)性方面的優(yōu)劣情況。
基于所建的整車模型,在整車5擋行駛工況下進(jìn)行GT-Drive模擬,其結(jié)果如圖4~圖6所示。由圖可見:同一行駛阻力下1.0L增壓樣機(jī)在大部分轉(zhuǎn)速下的有效燃油消耗率比1.3L自然吸氣式汽油機(jī)的有效燃油消耗率低;在工況點(diǎn)5 000r/min,1.0L增壓樣機(jī)的有效燃油消耗率比1.3L NA發(fā)動機(jī)的有效燃油消耗率減少了8.68%,節(jié)油效果非常明顯。
主要原因在于同一整車轉(zhuǎn)矩需求對應(yīng)的不同排量的發(fā)動機(jī)的負(fù)荷不同,由于1.0L增壓樣機(jī)排量減小,同一轉(zhuǎn)矩對應(yīng)的小排量增壓樣機(jī)負(fù)荷高,從而1.0L增壓樣機(jī)實(shí)際使用工況下的有效燃油消耗率要比1.3L自然吸氣式汽油機(jī)要低。
在新歐洲道路循環(huán)工況 NEDC(總時間為1 180s)下的模擬結(jié)果如圖7所示。從圖中可明顯看出搭載1.0L增壓樣機(jī)的整車燃油消耗較低。
本文中把新歐洲道路循環(huán)分為轉(zhuǎn)矩輸出、怠速停車和制動3個階段來闡述節(jié)油的原因,圖8所示為新歐洲道路循環(huán)各階段所占時間。
發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)矩輸出階段:圖9和圖10分別為轉(zhuǎn)矩輸出階段1.0L增壓樣機(jī)和1.3L發(fā)動機(jī)的實(shí)際運(yùn)行工況點(diǎn),由圖可知,在同等動力性的條件下,增壓發(fā)動機(jī)由于排量小從而使用負(fù)荷較大,使發(fā)動機(jī)大部分運(yùn)行工況點(diǎn)更接近萬有特性圖的經(jīng)濟(jì)油耗區(qū)域。這是增壓發(fā)動機(jī)在轉(zhuǎn)矩輸出階段達(dá)到節(jié)油的主要原因。
發(fā)動機(jī)怠速停車階段:此階段發(fā)動機(jī)處于怠速狀態(tài),此時發(fā)動機(jī)不需要向外輸出動力,只要克服發(fā)動機(jī)本身的平均摩擦有效壓力和泵氣損失,由于發(fā)動機(jī)的怠速油耗與發(fā)動機(jī)的排量成正比,所以1.0L增壓樣機(jī)比1.3L NA汽油機(jī)怠速油耗低,實(shí)測結(jié)果表明低10.06%。
發(fā)動機(jī)制動階段:此階段節(jié)氣門全關(guān),發(fā)動機(jī)從高轉(zhuǎn)速逐漸過渡到低轉(zhuǎn)速或者怠速狀態(tài),此階段的油耗為不同轉(zhuǎn)速下能維持發(fā)動機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的最低油耗的積分,即發(fā)動機(jī)不同轉(zhuǎn)速下怠速油耗的累加。
表1所示為兩款發(fā)動機(jī)搭載同一整車NEDC循環(huán)油耗對比,搭載1.0L增壓樣機(jī)比搭載1.3L發(fā)動機(jī)整車總油耗節(jié)省了5.18%,達(dá)到了整車油耗下降5%的預(yù)定目標(biāo)。
表1 兩款發(fā)動機(jī)搭載同一整車NEDC循環(huán)油耗對比
發(fā)動機(jī)在增壓升級開發(fā)過程中,一個非常重要但往往被忽視的環(huán)節(jié)是進(jìn)排氣系統(tǒng)流通面積須隨著通過發(fā)動機(jī)的氣體流量的增加而增大[7-8]。圖11和圖12分別為增壓樣機(jī)不同轉(zhuǎn)速下排氣背壓與1.3L NA發(fā)動機(jī)排氣背壓的對比。由圖可見:雖然1.0L增壓樣機(jī)已經(jīng)采用了1.3L NA發(fā)動機(jī)的排氣系統(tǒng),但由于增壓樣機(jī)在高轉(zhuǎn)速高負(fù)荷時排氣背壓高于1.3L NA發(fā)動機(jī),說明增壓樣機(jī)的排氣系統(tǒng)流通面積設(shè)計(jì)得不夠大。
另一方面,也是更重要的方面,由于該1.0L增壓樣機(jī)沒有采用電控放氣閥,在發(fā)動機(jī)中、小負(fù)荷下,渦輪對發(fā)動機(jī)增壓,而進(jìn)氣側(cè)又受到節(jié)流(負(fù)荷控制),導(dǎo)致發(fā)動機(jī)的背壓(渦前壓力)在不增壓時仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于1.3L NA發(fā)動機(jī),增大了1.0L增壓樣機(jī)的泵氣損失。
為進(jìn)一步挖掘1.0L增壓樣機(jī)的節(jié)油潛能,本文中從理論上分析排氣背壓對增壓發(fā)動機(jī)油耗的影響。假設(shè)降低該1.0L增壓樣機(jī)的排氣背壓后,發(fā)動機(jī)平均有效壓力和平均摩擦損失壓力跟原1.0L增壓樣機(jī)的實(shí)驗(yàn)值相同,即在動力性不變的情況下,分析排氣背壓對油耗的影響。排氣背壓對油耗影響的推導(dǎo)公式如下:
3種校正方法的對比如圖5和表1所示。從圖5中可見,二次擬合優(yōu)于分段擬合,分段擬合優(yōu)于線性擬合。對于利用FPGA等硬件實(shí)現(xiàn)非均勻性校正,除了從校正效果進(jìn)行考核外,還應(yīng)從校正參數(shù)的存儲空間,獲取時間和校正處理時間等方面考慮[11-13]。從表1可見,二次擬合的參數(shù)量和處理時間優(yōu)于分段校正。綜合考慮,二次擬合校正是最佳的選擇。
式中:pe為發(fā)動機(jī)平均有效壓力;pi為發(fā)動機(jī)平均指示壓力;pp為發(fā)動機(jī)的平均泵氣損失壓力;pm為發(fā)動機(jī)的平均摩擦損失壓力。
根據(jù)式(1)可得
式中:pe1和pe2為1.0L增壓樣機(jī)排氣背壓修正前后的平均有效壓力;pi1和pi2為增壓樣機(jī)排氣背壓修正前后的平均指示壓力;pp1和pp2為增壓樣機(jī)排氣背壓修正前后的平均泵氣損失壓力;pm1和pm2為增壓樣機(jī)排氣背壓修正前后的平均摩擦損失壓力。
根據(jù)式(2)和式(3)可以得到平均泵氣損失壓力與平均指示壓力的關(guān)系為
其中平均泵氣損失壓力可根據(jù)進(jìn)排氣壓力值求出:
式中:pex為發(fā)動機(jī)排氣歧管處排氣壓力;Pin為發(fā)動機(jī)的進(jìn)氣歧管處進(jìn)氣壓力。
為分析排氣背壓對油耗的影響,假定進(jìn)氣壓力值相同,則根據(jù)式(4)和式(5)可以求出排氣背壓修正前后平均泵氣損失壓力的差值:
式中:Δpp為排氣背壓修正前后平均泵氣損失壓力的差值;Δpex為排氣背壓修正前后的差值。
結(jié)合式(4)和式(6)可得排氣背壓差值與修正前后1.0L增壓樣機(jī)平均指示壓力的關(guān)系:
式中:Δmfuel1和Δmfuel2分別為排氣背壓修正前后燃油質(zhì)量流量。
結(jié)合式(9)和式(10)可以得到:
將式(8)代入式(11)得
對式(12)進(jìn)行轉(zhuǎn)換后就可以得到排氣背壓修正前后油耗的表達(dá)式為
根據(jù)式(13)分析可得:降低增壓樣機(jī)排氣背壓能夠進(jìn)一步節(jié)省油耗。
從圖11和圖12所示的1.0L增壓樣機(jī)渦前壓力來看,在5 000r/min時增壓樣機(jī)渦前最大壓力達(dá)到0.255MPa,而此時增壓壓力才0.158MPa,導(dǎo)致較高的泵氣損失;從1.0L增壓樣機(jī)渦后排氣背壓來看,增壓樣機(jī)的最高排氣背壓達(dá)到0.062MPa,而發(fā)動機(jī)排氣背壓應(yīng)該控制在0.040MPa以下才合理,排氣背壓偏高,導(dǎo)致渦前的壓力也跟著偏高,最終導(dǎo)致泵氣損失和油耗增加。
結(jié)合式(13)分析可知,在合理范圍內(nèi)降低發(fā)動機(jī)的排氣背壓是節(jié)油的一個重要方面。如果將1.0L增壓樣機(jī)的排氣背壓在無須增壓的工作段降低到1.3L自然吸氣式發(fā)動機(jī)水平(通過采用電控放氣閥和增大渦后排氣系統(tǒng)流通面積的方式實(shí)現(xiàn)),降低排氣背壓后對油耗的改善預(yù)測結(jié)果如圖13所示,各轉(zhuǎn)速下油耗都有所降低,低轉(zhuǎn)速油耗由于排氣流量不是太大,排氣背壓不是太高,節(jié)油率不是非常明顯,高轉(zhuǎn)速和高轉(zhuǎn)矩油耗改善非常明顯,最高油耗節(jié)省率超過了6%,這點(diǎn)與文獻(xiàn)[10]的分析結(jié)果較為吻合。
(1)同一行駛阻力條件下,1.0L增壓樣機(jī)使用負(fù)荷較高,故使用狀態(tài)下有效燃油消耗率要低于1.3L自然吸氣式汽油機(jī),節(jié)油效果非常明顯。
(2)在新歐洲道路循環(huán)工況下進(jìn)行模擬計(jì)算,動力性保持一致的情況下搭載1.0L增壓樣機(jī)的整車比搭載1.3L NA發(fā)動機(jī)的整車總?cè)加拖穆使?jié)省5.18%。
(3)增壓與降排量措施結(jié)合起來后發(fā)動機(jī)的節(jié)油效果來自于使用負(fù)荷的增加,使得大部分運(yùn)行工況點(diǎn)更接近萬有特性圖經(jīng)濟(jì)油耗區(qū)域。
(4)汽油機(jī)增壓升級過程中對放氣閥控制策略及渦后排氣系統(tǒng)的通流能力必須重點(diǎn)優(yōu)化,該二項(xiàng)參數(shù)對整車油耗的影響也非常明顯。
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