劉平小,馬 新,王建華,于峰濤,史惠星,苑 玲
18 L碳纖維纏繞氣瓶是專門為便攜式醫(yī)療加壓艙設(shè)計的一種氣瓶,其特點是重量輕,耐磨損性好,安全可靠。用于急救、轉(zhuǎn)運潛水疾病、肺氣壓傷病員過程中,提供呼吸氣體[1]。便攜式醫(yī)療加壓艙最高工作壓力0.5 MPa,單次最長工作時間300 min,非工作狀態(tài)可折疊存放,使用時可在較短的時間內(nèi)展開。根據(jù)其勤務(wù)功能,需要配設(shè)3個18 L、20 MPa壓縮空氣氣瓶和1個18 L、20 MPa純氧氣瓶。主要技術(shù)指標(biāo):容積≥18 L,質(zhì)量 <11 kg,工作壓力20 MPa,爆破壓力 >60 MPa,長度 <800 mm,外徑 <205 mm。
根據(jù)GB/T 11640-2001《鋁合金無縫氣瓶》進(jìn)行設(shè)計,氣瓶內(nèi)膽材料采用鋁合金6061。
式中,S——筒體設(shè)計壁厚,單位:mm;
Ph——水壓試驗壓力,5 MPa;
Do——筒體外徑,188 mm;
σr0.2——瓶體材料屈服應(yīng)力,241 MPa。
代入,得:
取S=2.6 mm。
式中,Di——筒體內(nèi)徑,單位 mm;
Do——筒體外徑,188 mm;
Sn——筒體名義壁厚,3 mm。
代入,得:Di=188-2×3=182(mm)
取Di=182 mm
圖1 18 L碳纖維纏繞氣瓶瓶體設(shè)計示意圖
H=H1+H2+(4/πDi2)× V-(2/3)(h1+h2)
式中,H——瓶體高度,單位mm;
H1——瓶體底部外高度,50.9 mm;
H2——瓶體頭部外高度,80 mm;
Di——筒體內(nèi)徑,182 mm;
V——氣瓶容積,18 ×106mm3;
h1——瓶體底部內(nèi)高度,44.9 mm;
h2——瓶體頭部內(nèi)高度,44.9 mm。
代入,得:H=50.9+80+(4/π ×1822)×18 ×106-(2/3)× (44.9+44.9)=762.9(mm)
取H=765 mm。
式中,G——瓶體質(zhì)量,單位kg;
Do——瓶體外徑,188 mm;
由圖7可以看出,在00:00~5:00之間,電動汽車調(diào)制功率為零,SOC沒有變化。這是因為光伏無輸出,站內(nèi)負(fù)荷較少,負(fù)荷所需功率由儲能電池提供。
Di——瓶體內(nèi)徑,182 mm;
H——瓶體高度,765 mm;
H1——瓶體底部外高度,50.9 mm;
h1——瓶體底部外高度,44.9 mm;
ρ——鋁合金密度,2.71 ×103kg/m3。
代入,得:G=[(π/4)×(1882-1822)(765-50.9)+(2π/3)×(1882×50.9-1822×44.9)]×10-6×2.71=5.14(kg)
根據(jù)內(nèi)膽的技術(shù)要求,首先要進(jìn)行強(qiáng)度和鋪層設(shè)計。原材料選用高強(qiáng)度碳纖維和環(huán)氧樹脂[3]。通常氣瓶的爆破壓力設(shè)計為3倍于氣瓶工作壓力,即60 MPa。
2.1 螺旋纏繞層和環(huán)向纏繞層的厚度計算 根據(jù)設(shè)計條件,由內(nèi)膽半徑、爆破壓力、螺旋纏繞角和碳纖維的許應(yīng)用力,可分別計算出螺旋纏繞層和環(huán)向纏繞層的理論厚度[4]。
取螺旋纖維纏繞層強(qiáng)度利用系數(shù)K=0.7,可得螺旋纏繞層的實際厚度和纖維總的厚度,螺旋纏繞層實際厚度為1.178 mm,環(huán)向纏繞層厚度為1.484 mm,纖維總厚度為2.662 mm。
2.2 纏繞層數(shù)的計算 由理論計算的纖維總厚度并結(jié)合18 L碳纖維纏繞氣瓶的尺寸指標(biāo),最終確定復(fù)合材料層的總厚度為5.5 mm,根據(jù)設(shè)計的螺旋和環(huán)向的單層厚度,確定最終纏繞層數(shù)的分布和數(shù)量,結(jié)果:環(huán)向10層,縱向(15°)8層,一共18層,結(jié)合實際的操作過程對螺旋和環(huán)向的纏繞順序和螺旋的纏繞角度作一定的調(diào)整。
2.3 纏繞張力計算[5]纏繞張力可采用下述公式計算:
其中,N——觸成形壓力;r——模半徑;α——纏繞角。
實際最大纏繞張力控制為30 N左右,由內(nèi)向外逐層遞減。
經(jīng)過實際測量,氣瓶的容積18.1 L,質(zhì)量9.86 kg,長度782 mm,外徑201 mm,均滿足設(shè)計要求。根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行氣瓶試驗,水壓試驗壓力30 MPa、保壓60 s,殘余變形 <5%,疲勞試驗壓力20 MPa,1 500 次;實際爆破壓力 88.4 MPa[6]。試驗情況滿足《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》的要求。
首批生產(chǎn)氣瓶10只,用于爆破試驗和疲勞試驗的氣瓶各1只,成品8只,在陸上聯(lián)調(diào)試驗和海上試驗過程中,發(fā)現(xiàn)存在以下問題。
4.1 外觀差異較大 有2只氣瓶外觀與其他氣瓶比較差異較大。在纏繞之后、固化之前,其中1只放置時間較長,未發(fā)現(xiàn)端部環(huán)向纖維掉落,固化后打磨時發(fā)現(xiàn)尺寸偏小,采用碳纖維與加填料的樹脂修補(bǔ)固化,出現(xiàn)色差(圖2),影響了外觀。由于該部分是保護(hù)層,不影響產(chǎn)品性能,故沒有重新修補(bǔ)。另1只(圖3)氣瓶外觀差異來自于碳纖維打磨和外表面的樹脂圖刷等因素。打磨后表面粗糙程度不一致以及使用的碳纖維本身呈淡黃色,基本都會出現(xiàn)淡黃色的外觀。
圖2 氣瓶色差1
圖3 氣瓶色差2
4.2 裂紋問題 由于打磨到纖維,出現(xiàn)應(yīng)力釋放后的裂紋情況。將該氣瓶進(jìn)行爆破試驗,爆破壓力87.6 MPa,超過設(shè)計要求的60 MPa,沒有影響到產(chǎn)品性能。后續(xù)又生產(chǎn)氣瓶100多只,通過改進(jìn)氣瓶內(nèi)膽工藝,采用進(jìn)口的比利時軟件編制纏繞程序,采用實物內(nèi)膽進(jìn)行調(diào)試,并對部分程序進(jìn)行調(diào)整,使18 L碳纖維纏繞氣瓶的質(zhì)量得到了較大的提高,使用方反應(yīng)良好。
[1]陶恒沂.潛水醫(yī)學(xué)[M].上海:第二軍醫(yī)大學(xué)出版社,2001:129-145.
[2]GB 150.3-2011,壓力容器第三部分:設(shè)計[S].
[3]陳汝訓(xùn).纖維纏繞氣瓶設(shè)計分析[J].固體火箭技術(shù),2008,31(6):626-628.
[4]李小明,邱桂杰,劉錦霞.某型復(fù)合材料氣瓶的優(yōu)化設(shè)計[J].纖維復(fù)合材料,2007,24(1):21-23.
[5]劉國權(quán)等.高強(qiáng)碳纖維復(fù)合材料抗彈近似計算[J].纖維復(fù)合材料,2001,6(1):12-14.
[6]郝澄.氣瓶充裝與安全[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2013:88-126.