王永盛,王 萌
(1. 中國石化濟南煉化公司,山東 濟南 250000;2. 山東濟煉石化工程有限公司,山東 濟南 250000)
高鹽廢水是指廢水中含有Na+、Ca2+、Mg2+、K+、Cl-、SO42-、NO3-、HCO3-和重金屬等離子,鹽含量大于1%,總?cè)芙庑怨腆w(TDS)含量為10 000~25 000 mg/L的廢水[1]。山東省某煉化企業(yè)擁有兩套重油催化裂化裝置,以常壓蠟油、常壓渣油、混合蠟油和混合渣油為原料,使用分子篩催化劑生產(chǎn)高辛烷值汽油、輕柴油和液化氣等,設計處理能力為2.6×106t/a,設計廢水排放量為12.5~17.3 m3/h。該企業(yè)重油催化裂化過程中所產(chǎn)生的煙氣經(jīng)脫硫脫硝處理后,會產(chǎn)生大量廢水,經(jīng)“絮凝—過濾—氧化”處理后,出水水質(zhì)指標(2020年監(jiān)測值)為TDS 33 694 mg/L、SS 102 mg/L、ρ(Cl-)331 mg/L、ρ(Na+)10 520 mg/L、ρ(SO42-)21 729 mg/L??梢?,經(jīng)預處理后的脫硫脫硝廢水屬于典型的高鹽廢水。
近年來,隨著人們環(huán)保意識的增強,環(huán)保政策日益從嚴,山東省政府規(guī)定:自2016年1月1日起,排入內(nèi)陸水體的工業(yè)廢水的鹽含量限值為1 600 mg/L。而該企業(yè)外排水平均鹽含量為5 241 mg/L,遠遠高于上述規(guī)定限值。煙氣脫硫脫硝裝置所產(chǎn)生的高鹽廢水是造成該企業(yè)外排廢水中鹽含量超標的主要原因,經(jīng)分析,外排廢水中83.4%的鹽來自于該廢水。因此,必須對該廢水進行脫鹽處理。
目前,高鹽廢水的脫鹽工藝主要有膜分離[2]、冷凍分離[3-4]、膜蒸餾(MD)[5-8]、加濕除濕蒸發(fā)(HDH)[9]、多級閃蒸(MSF)[10]、多效蒸發(fā)(MED)[10]以及機械蒸汽再壓縮(MVR)[11-13]等。其中,膜分離技術(shù)成熟、應用廣泛,但對進水水質(zhì)要求較高、膜組件易堵塞、運行維護成本較高、所產(chǎn)生的濃水仍需要額外處理。冷凍分離技術(shù)對進水水質(zhì)無特殊要求,無需復雜的預處理過程,且在低溫環(huán)境下腐蝕結(jié)垢的速率較低,但剩余的濃縮廢水中依然含有較高濃度的Na2SO4、NaCl及COD。MD技術(shù)中,有關(guān)膜潤濕的問題尚未解決[8],迄今為止尚未開發(fā)出運行穩(wěn)定的膜。HDH技術(shù)大多處于實驗室階段,缺乏詳實的工業(yè)數(shù)據(jù)[9]。MSF能耗高、設備腐蝕和結(jié)垢速度快、材料昂貴、投資成本高[10]。相比較而言,MED和MVR是目前技術(shù)最成熟、應用最廣泛、出水水質(zhì)較好的高含鹽廢水脫鹽工藝。李軍等[10]比較了MVR與MED兩種工藝處理電站脫硫廢水的經(jīng)濟性,結(jié)果表明,廢水在不經(jīng)預處理的條件下,MED三效蒸發(fā)的噸水運行成本為84.51元,MVR單效蒸發(fā)的噸水運行成本為47.87元。武海杰等[11]利用“MVR—降膜蒸發(fā)—結(jié)晶”工藝對TDS高達60 000 mg/L的含鹽廢水進行處理,呂鵬波等[12]采用“MVR—強制循環(huán)加熱—結(jié)晶”工藝對青島石化煉廠的煙氣脫硫廢水進行處理,均取得了良好的脫鹽效果。
綜上,考慮到該企業(yè)高鹽廢水排放量少、脫鹽裝置規(guī)模小,最終確定“MVR—降膜蒸發(fā)—熱力蒸汽再壓縮(TVR)—減壓蒸發(fā)結(jié)晶”的脫鹽工藝。
“MVR—降膜蒸發(fā)—TVR—減壓蒸發(fā)結(jié)晶”脫鹽工藝的設計進水水質(zhì)如下:SS 40~120 mg/L,TDS 32 215 mg/L,pH 6~9。設計處理水量25 m3/h。
該工藝穩(wěn)定運行后,凝結(jié)水全部回收,且需滿足中國石化《水務管理技術(shù)要求 第2部分:循環(huán)水》(Q/SH 0628.2—2014)循環(huán)水補水要求;所生產(chǎn)的無水硫酸鈉產(chǎn)品質(zhì)量需滿足《工業(yè)無水硫酸鈉》(GB/T 6009—2014)[13]Ⅱ類一等品要求。
“MVR—降膜蒸發(fā)—TVR—減壓蒸發(fā)結(jié)晶”脫鹽工藝的流程示意見圖1。由圖1可見:高鹽廢水先經(jīng)預處理去除其中的SS,再進入蒸發(fā)單元進行濃縮,最后進入結(jié)晶單元進行結(jié)晶,經(jīng)結(jié)晶后排出的晶漿在干燥、包裝單元完成脫水、干燥和裝包。
圖1 “MVR—降膜蒸發(fā)—TVR—減壓蒸發(fā)結(jié)晶”工藝的流程示意
2.2.1 預處理單元
高鹽廢水中的SS、膠體會影響無水硫酸鈉產(chǎn)品的品質(zhì),為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,需要對高鹽廢水進行預處理。預處理單元采用預涂層膜過濾裝置。濾膜骨架為經(jīng)燒結(jié)的微米級不銹鋼膜,膜涂層為金屬氧化物粉末,膜粉粒徑10 μm。裝置采用死端過濾,產(chǎn)水出口配有保安過濾器,過濾精度1 μm。
2.2.2 蒸發(fā)單元
蒸發(fā)單元包括蒸發(fā)原料罐、蒸發(fā)原料泵、原料預熱器、脫氣器、降膜式蒸發(fā)器、蒸發(fā)循環(huán)泵、除霧器和MVR壓縮機。
蒸發(fā)原料罐中的原料液由原料泵加壓,經(jīng)一二級原料預熱器預熱、脫氣器除氧除碳后進入降膜式蒸發(fā)器,在蒸發(fā)器內(nèi),原料液由循環(huán)泵強制循環(huán)、蒸發(fā)濃縮。二次蒸汽經(jīng)除霧器脫水、MVR壓縮機增壓升溫后返回蒸發(fā)器,濃縮液進入結(jié)晶原料罐。
降膜式蒸發(fā)器高22.6 m,直徑2.2 m,本體材質(zhì)為S31603和S22053雙相不銹鋼。換熱管尺寸為Φ50.8 mm×0.9 mm×13 000 mm,長徑比為260,材質(zhì)TA2鈦管,換熱面積1 850 m2。MVR壓縮機采用HCXrK-31/1511-LG0型蒸汽壓縮機(Howdeng公司),額定流量11.04 m3/s,配用6 000 V電機,額定功率560 kW。
2.2.3 結(jié)晶單元
結(jié)晶單元包括結(jié)晶原料罐、結(jié)晶原料泵、結(jié)晶加熱器、結(jié)晶器、結(jié)晶循環(huán)泵和蒸汽噴射泵。結(jié)晶原料罐中的濃縮液由原料泵加壓并進入結(jié)晶器,減壓蒸發(fā)、結(jié)晶。循環(huán)液由循環(huán)泵強制循環(huán)并經(jīng)加熱器升溫,晶漿通過結(jié)晶器底部的出料泵進入增稠器,進行后續(xù)的干燥、包裝流程。
結(jié)晶器規(guī)格為DN 2 400×12 422,主材質(zhì)為S25073雙相不銹鋼管,工作壓力-0.04 MPa。在結(jié)晶器內(nèi),固相和液相的停留時間相等,其優(yōu)點在于:a)在循環(huán)液與進料的混合過程中,細晶被溶解、再結(jié)晶、再生長,有利于改善產(chǎn)品粒度;b)循環(huán)液內(nèi)晶體優(yōu)先在細晶上生長,有利于減緩結(jié)晶加熱器換熱管內(nèi)壁晶垢的生成。
2.2.4 干燥、包裝單元
干燥、包裝單元包括旋流器、增稠器、離心機、螺旋輸送器、流化床干燥器、鼓風機、蒸汽加熱器、引風機、料倉、耙式干燥器、水浴除塵器和循環(huán)泵。其中,離心機型號為GKH1250,額定功率90 kW,為臥式虹吸式刮刀自動卸料離心機,間斷式進料,分批對固液混合物進行分離。耙式干燥器利用蒸汽將雜鹽母液蒸發(fā)干燥,其額定功率為22 kW。水浴除塵器主要用于清除振動床干燥器和耙式干燥器排氣中的粉塵。
2.2.5 輔助系統(tǒng)
輔助系統(tǒng)主要包括抽真空系統(tǒng)、機封水系統(tǒng)、凝結(jié)水回收系統(tǒng)、NaOH和消泡劑加藥系統(tǒng)。
“MVR—降膜蒸發(fā)—TVR—減壓蒸發(fā)結(jié)晶”工藝,通過優(yōu)化設計控制項目投資,采用節(jié)能技術(shù)控制生產(chǎn)成本,通過回收余熱提高熱能利用率,通過生產(chǎn)和銷售高質(zhì)量的無水硫酸鈉產(chǎn)品降低運行成本,通過回收全部凝結(jié)水實現(xiàn)廢水“零排放”。
對裝置試運行期間和標定期間所生產(chǎn)的無水硫酸鈉產(chǎn)品進行質(zhì)量檢測,結(jié)果見表1。由表1可見:除白度外,裝置試運行期間和標定期間所生產(chǎn)的無水硫酸鈉產(chǎn)品的質(zhì)量整體達到《工業(yè)無水硫酸鈉》(GB/T 6009—2014)中Ⅰ類一等品的要求。造成無水硫酸鈉產(chǎn)品白度過低的原因可能是結(jié)晶器內(nèi)濃鹽漿中有機物含量高、雜鹽的產(chǎn)出量小。通過延長增稠器的溢流時間、增加雜鹽批次,無水硫酸鈉產(chǎn)品的白度顯著提升,最終產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于Ⅰ類一等品。
表1 無水硫酸鈉產(chǎn)品的質(zhì)量
裝置外供凝結(jié)水主要來自蒸發(fā)單元和結(jié)晶單元,凝結(jié)水平均產(chǎn)量為29.61 t/h。蒸發(fā)單元所產(chǎn)生的凝結(jié)水的平均電導率為120 μs/cm,結(jié)晶單元所產(chǎn)生的凝結(jié)水的平均電導率為200 μs/cm,均能滿足中國石化《水務管理技術(shù)要求 第2部分:循環(huán)水》(Q/SH 0628.2—2014)循環(huán)水補水的要求(電導率≤1 200 μs/cm)。以裝置年平均運行時間8 000 h、市政中水單價5.22元/t計算,全年可減少循環(huán)水場補水成本123.60萬元。
表2為“MVR—降膜蒸發(fā)—TVR—減壓蒸發(fā)結(jié)晶”裝置正常工況下的運行參數(shù)。由表2可見:在100%工況條件下,在蒸發(fā)單元平均進、出水量和結(jié)晶單元平均出料密度均穩(wěn)定時,不使用TVR熱泵,蒸汽的總消耗量為4.88 t/h,投用TVR熱泵后,蒸汽的總消耗量下降至4.10 t/h,降低了0.78 t/h,其中蒸發(fā)單元的蒸汽消耗量下降0.26 t/h,結(jié)晶單元的蒸汽消耗量下降0.52 t/h;總耗電量也由541 kW·h降低至529 kW·h。在裝置運行期間,蒸發(fā)單元之所以消耗蒸汽,是因為蒸發(fā)器實際進水水量超過設計值,進水的實際TDS低于設計值,導致MVR壓縮機的額定功率不足,所以蒸發(fā)單元仍需消耗一定量的蒸汽以補充欠缺的熱量。
將進水量逐漸提高至27.6 t/h,即110%工況條件下,保持結(jié)晶單元平均出料密度穩(wěn)定并投用TVR熱泵時,蒸汽的總消耗量由100%工況時的4.10 t/h增加至4.50 t/h,總耗電量由529 kW·h增加至576 kW·h。其中,蒸發(fā)單元的耗電量增加了34 kW·h,結(jié)晶單元的蒸汽消耗量增加了0.42 t/h,結(jié)晶單元的耗電量增加了11 kW·h。
“MVR—降膜蒸發(fā)—TVR—減壓蒸發(fā)結(jié)晶”裝置的進出物料情況見表3。其中,進水密度為1.012 kg/L,平均進水鹽含量為0.62 t/h,蒸發(fā)濃縮比為9,結(jié)晶原料罐容積為48.3 m3,在標定期間罐中共增加了2.12 t鹽和0.37 t水,結(jié)合表3計算得到“MVR—降膜蒸發(fā)—TVR—減壓蒸發(fā)結(jié)晶”裝置的鹽回收率為99.21%。
表3 “MVR—降膜蒸發(fā)—TVR—減壓蒸發(fā)結(jié)晶”裝置的進出物料情況
表4為“MVR—降膜蒸發(fā)—TVR—減壓蒸發(fā)結(jié)晶”裝置的能耗情況。其中,循環(huán)水用于壓縮機、離心機和換熱器的冷卻,熱媒水用于冷凝結(jié)晶器的二次蒸汽并回收部分熱量。根據(jù)《綜合能耗計算通則》(GB/T 2589—2020)[14],結(jié)合表4計算并折算為標準煤后得到“MVR—降膜蒸發(fā)—TVR—減壓蒸發(fā)結(jié)晶”裝置的綜合能耗為652.13 kg/h,其中蒸汽能耗占比為67.05%;熱媒水系統(tǒng)回收熱量405.14 kg/h,可用于企業(yè)其他生產(chǎn)裝置的加熱,能量回收率為62.13%。該套裝置最主要的能量損失是外供凝結(jié)水攜帶的低品位熱量,為233.20 kg/h。
表4 “MVR—降膜蒸發(fā)—TVR—減壓蒸發(fā)結(jié)晶”裝置的能耗情況
“MVR—降膜蒸發(fā)—TVR—減壓蒸發(fā)結(jié)晶”裝置的運行費用主要包括:人工成本、材料藥劑消耗和能耗。該裝置運行現(xiàn)場的操作人員有10名,實行“三班二倒”制度,人工成本為100萬元/年。該企業(yè)循環(huán)水價格為0.304元/t,1.0 MPa蒸汽價格為140元/t,年平均電價為0.72元/(kW·h)(含稅)。2023年度鹽泥外委處置費為1 600元/t,膜粉售價為80 000元/t,片堿售價為3 000元/t,外銷無水硫酸鈉產(chǎn)品價格為150元/t。按照裝置年運行時間8 000 h測算,處理1 t含鹽廢水的運行成本見表5。由表5可見:在100%工況條件下,無TVR熱泵時,處理1 t含鹽廢水的運行成本為50.04元,投用TVR熱泵時,運行成本為45.37元,可見,投用TVR熱泵后,可降低成本4.67元;當運行工況為110%、投用TVR熱泵時,處理1 t含鹽廢水的運行成本為44.86元。
生產(chǎn)32 t無水硫酸鈉產(chǎn)品的運行成本見表6。由表6可見:生產(chǎn)32 t無水硫酸鈉產(chǎn)品的生產(chǎn)性費用為67 262.46元,即生產(chǎn)1 t無水硫酸鈉產(chǎn)品的生產(chǎn)性費用為2 102元。此外,1 t無水硫酸鈉產(chǎn)品的外銷收益為150元/t,包裝成本為61元/t。綜上,生產(chǎn)1 t無水硫酸鈉產(chǎn)品的最終運行成本為2 013元。
表6 生產(chǎn)32 t無水硫酸鈉產(chǎn)品的運行成本
考慮到裝置進水的實際TDS較低,所以造成蒸發(fā)單元額外消耗蒸汽量為0.62 t/h。如能優(yōu)化上游裝置的運行工況,提高含鹽廢水的TDS接近32 000 mg/L,則該裝置處理1 t廢水和生產(chǎn)1 t無水硫酸鈉產(chǎn)品的運行成本還可以分別降低3.44元和152元。此外,如果能進一步提高無水硫酸鈉的產(chǎn)品質(zhì)量,實現(xiàn)更高的產(chǎn)品售價,也有利于降低運行成本。
a)采用“MVR—降膜蒸發(fā)—TVR—減壓蒸發(fā)結(jié)晶”工藝對重油催化裂化煙氣脫硫脫硝裝置高鹽廢水進行處理,設計廢水處理量為25 m3/h。裝置自建成投產(chǎn)后,各主要設備運行穩(wěn)定,實現(xiàn)自動控制穩(wěn)定運行。
b)運行結(jié)果表明,該裝置可生產(chǎn)無水硫酸鈉0.57 t/h,產(chǎn)品質(zhì)量達到《工業(yè)無水硫酸鈉》(GB/T 6009—2014)中Ⅰ類一等品的要求;可回收凝結(jié)水29.61 t/h,蒸發(fā)單元和結(jié)晶單元所產(chǎn)生凝結(jié)水的平均電導率分別為120 μs/cm和200 μs/cm,均能滿足中國石化《水務管理技術(shù)要求 第2部分:循環(huán)水》(Q/SH 0628.2—2014)循環(huán)水補水的要求;該裝置的綜合能耗(折算為標準煤)為652.13 kg/h,能量回收率為62.13%;在100%工況條件下,處理1 t高鹽廢水的運行成本為45.37元,生產(chǎn)1 t無水硫酸鈉產(chǎn)品的運行成本為2 013元。
c)以裝置年平均運行時間為8 000 h、市政中水單價5.22元/t計算,全年可減少循環(huán)水場補水成本123.60萬元,實現(xiàn)了煉油企業(yè)重油催化裂化煙氣脫硫脫硝裝置高鹽廢水的“零排放”,不僅有利于保護生態(tài)環(huán)境,而且也有利于企業(yè)長期、可持續(xù)發(fā)展。
d)降低運行成本的途徑包括:提高高鹽廢水的TDS接近32 000 mg/L,進一步降低蒸汽用量;進一步提高無水硫酸鈉的產(chǎn)品質(zhì)量,實現(xiàn)更高的產(chǎn)品售價。