魏軍
摘 要:本文研究了火力發(fā)電廠廢水零排水技術(shù),介紹了火力發(fā)電廠水平衡測試方法和內(nèi)容,節(jié)水潛力分析,反滲透技術(shù)和蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)在廢水零排放領(lǐng)域的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:零排放;反滲透;蒸發(fā)結(jié)晶
為滿足“水十條”的要求,火力發(fā)電廠全面開展水平衡測試,對全廠用水流程優(yōu)化,挖掘節(jié)水潛力,節(jié)水減排,最終達(dá)到廢水零排放已迫在眉睫。
節(jié)水用水過程控制是火力發(fā)電廠廢水零排放的前提,水平衡測試及節(jié)水潛力分析是為節(jié)水用水過程控制的提供技術(shù)指導(dǎo),末端廢水經(jīng)處理全部回收利用是火力發(fā)電廠廢水零排放的關(guān)鍵。目前,大多數(shù)火電廠末端廢水主要有脫硫廢水、循環(huán)水排污水及少量再生廢水。脫硫廢水具有含鹽量高、腐蝕性強(qiáng)、重金屬超標(biāo)、懸浮物濃度高等特點(diǎn),是火電廠中水質(zhì)最惡劣的廢水,因此脫硫廢水的處理回收利用是火電廠實現(xiàn)廢水零排放的關(guān)鍵,也是火電廠規(guī)劃設(shè)計、環(huán)保升級改造工作面臨的新挑戰(zhàn)。
1.火力發(fā)電廠的水平衡測試方法及內(nèi)容
1.1測試方法
以2013年我廠水平衡測試為例,水平衡測試分為靜態(tài)分區(qū)查漏及動態(tài)用水平衡測試兩部分,測試完成后對發(fā)現(xiàn)的漏點(diǎn)進(jìn)行治理,對全廠用水合理性進(jìn)行分析,提出節(jié)水改進(jìn)建議。其中水平衡動態(tài)測試采用以在線計量儀表測試為主。臨時測試和理論計算作必要的補(bǔ)充。在測試開始前對現(xiàn)有的在線流量計進(jìn)行了校驗。未安裝固定流量計的管道測點(diǎn)在機(jī)組負(fù)荷和系統(tǒng)用水穩(wěn)定期間,用便攜式超聲波流量計測量管道的瞬時流量。流量相對穩(wěn)定、連續(xù)用水的管道,選取不同時間或工況重復(fù)測試3~5次.統(tǒng)計時取其平均值。高壓沖洗水總流量、爐底渣水緩沖水池補(bǔ)水流量、消防水池補(bǔ)水流量等采取此方法測量。
對一些管徑較小、流量不大的用水,采用容積法。對于一些無法測量的用水點(diǎn),根據(jù)設(shè)計數(shù)據(jù)或水量平衡法進(jìn)行計算.如機(jī)組蒸汽損失、脫硫煙氣帶水損失等。
雨水泵房在無雨時段的排水量代表了淡水系統(tǒng)的一部分廢水排放和滲漏量.雨水泵房排水量的測量采用統(tǒng)計泵運(yùn)行時間和測量瞬時流量相結(jié)合的方法。
1.2測試內(nèi)容
(1)全廠淡水總消耗量及去向調(diào)查。包括總?cè)∷?、用水量、循環(huán)水量、復(fù)用水量、串用水量、消耗水量、排放水量等,計算全廠發(fā)電耗水量、復(fù)用水率等。
(2)各分系統(tǒng)耗水量的測定。包括低壓工業(yè)水系統(tǒng)、高壓沖洗水系統(tǒng)、脫硫工藝用水、生活用水、消防用水等。
(3)排放廢水量、回用水量的測定。測試廢水處理系統(tǒng)的水量及處理后清水的回用、排放水量。
1.3 火力發(fā)電廠節(jié)水潛力分析
(1)雨排水的回收利用。將雨水井雨水由外排改為綠化用水,將雨排水外排管路與廠區(qū)綠化用水管路相關(guān),每天可節(jié)約用水10t。
(2)在保證設(shè)備正常運(yùn)行前提下降低用水量。如降低機(jī)組排氣損失、調(diào)小儀表取樣流量、冬季時適當(dāng)降低冷卻水流量等。
(3) 建議對存在泄漏消防水管網(wǎng)查漏消缺,或進(jìn)行改造,消除漏點(diǎn),降低消防水耗量,預(yù)計可節(jié)約用水200t/d 。
(4)降低鍋爐補(bǔ)水率。經(jīng)計算,各機(jī)組凝汽器補(bǔ)水率分別為:#1機(jī)組0.31%,#2機(jī)組0.34%,#3機(jī)組0.68%,#4機(jī)組0.61%,均小于優(yōu)于《火力發(fā)電廠節(jié)水導(dǎo)則》200MW以上機(jī)組低于鍋爐額定蒸發(fā)量(1.5%)要求,但#3、#4機(jī)組補(bǔ)水率相比#1、#2機(jī)組偏大,合理對鍋進(jìn)行運(yùn)行調(diào)節(jié)和技術(shù)改進(jìn),從而降低除鹽水補(bǔ)水量,既有節(jié)水效益,又節(jié)約材料和降低發(fā)電成本的作用。
(5)生活用水。生活水系統(tǒng)用水總量53.6m3/h,其中廠區(qū)生活水實用水量為38.6 m3/h,人均用水量為440L/人·日,遠(yuǎn)高于浙江省用水定額(城市居民生活用水120—180L/人·日),生活用水存在浪費(fèi)及一定的漏損 ,對生活水管網(wǎng)進(jìn)行技術(shù)改造升級及采用節(jié)水型設(shè)備能有效降低生活水漏泄及浪費(fèi)。目前,生活用水中節(jié)水型的衛(wèi)生器械和閥門在電廠受到重視和采用,包括采用節(jié)水型水龍頭及腳踏板開關(guān)等。
2.反滲透技術(shù)在廢水領(lǐng)域的應(yīng)用
反滲透(RO)技術(shù)是將水溶液中顆粒、有機(jī)物有選擇性地進(jìn)行過濾,從而達(dá)到凈化、分離等效果,其具有設(shè)備占地面積小、單位處理量高、能耗低等優(yōu)點(diǎn),因此該技術(shù)在水處理過程中得到了廣泛應(yīng)用.由于反滲透對進(jìn)水的水質(zhì)要求嚴(yán)格,一般該技術(shù)與超濾、微濾等技術(shù)聯(lián)合使用,以達(dá)到更好的分離效果。
目前,在火電廠廢水處理應(yīng)用中,反滲透技術(shù)主要用于循環(huán)水排污水、鍋爐酸洗廢液和電廠綜合廢水等廢水處理。
某電廠采用連續(xù)微濾(CMF)+反滲透(RO)處理工藝處理循環(huán)冷卻水,處理水量達(dá)到8000 m3/d,回用水量7000 m3/d,出水水質(zhì)基本滿足循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)充水的水質(zhì)要求。北方某空冷機(jī)組電廠采用“氣浮除油→石灰軟化→重力濾池→離子交換軟化→反滲透”工藝處理電廠輔機(jī)冷卻系統(tǒng)排污水、化水車間排污水、沖洗水等廢水,該系統(tǒng)投運(yùn)后,系統(tǒng)整體出水水質(zhì)都滿足設(shè)計要求。
但實際運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn),由于火電廠廢水的水質(zhì)差,尤其對于高含鹽量、高腐蝕性的脫硫廢水,其反滲透膜極易被污染,脫鹽性能急劇下降,導(dǎo)致清洗和再生頻繁,不僅減少了反滲透膜的使用壽命,降低廢水的回收率,同時也極大地增加了運(yùn)行成本,因此反滲透技術(shù)極少單獨(dú)應(yīng)用于脫硫廢水的處理。
3.蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)在廢水零排放領(lǐng)域的應(yīng)用
蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)是通過一系列方法將廢水濃縮,濃縮液蒸發(fā)結(jié)晶,蒸汽經(jīng)冷凝回收,而鹽結(jié)晶干燥成工業(yè)鹽,從而達(dá)到廢水零排放的目的。
3.1 多效蒸發(fā)技術(shù)
常規(guī)蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)為多效蒸發(fā)(MED)結(jié)晶技術(shù),該技術(shù)一般分為熱輸入單元、熱回收單元、結(jié)晶單元和附屬系統(tǒng)單位4個單元.常規(guī)處理后的廢水經(jīng)過多級蒸發(fā)室的加熱濃縮后成為鹽漿,鹽漿經(jīng)離心、干燥后成為工業(yè)鹽運(yùn)輸出廠出售或掩埋。
2009年,廣東河源電廠應(yīng)用該技術(shù)建成了脫硫廢水零排放工程,設(shè)計處理量為20 m3/h,蒸發(fā)系統(tǒng)出水TDS小于30 mg/L,回用于電廠循環(huán)冷卻水,產(chǎn)生的固體結(jié)晶鹽達(dá)到二級工業(yè)鹽標(biāo)準(zhǔn),以每噸約80元的價格出售.雖然該技術(shù)較為成熟,但極高的能耗還是限制了其發(fā)展和推廣。
3.2 機(jī)械蒸汽再壓縮技術(shù)
為減小能耗,科研工作者又研發(fā)出采用機(jī)械蒸汽再壓縮(MVR或MVC)技術(shù)的蒸發(fā)器.MVR(MVC)技術(shù)是將二次蒸汽經(jīng)絕熱壓縮后送人加熱室,壓縮后的蒸汽溫度升高,可重新作為熱源使用,從而大大降低了蒸汽用量,降低了能耗。
三水恒益電廠從美國引進(jìn)了國內(nèi)第一套MVR(MVC)技術(shù)設(shè)備,該技術(shù)采用兩級臥式MVC+兩級臥式MED工藝,設(shè)計處理量為20m3/h,用于處理樹脂再生廢水和脫硫廢水。采用的蒸發(fā)器是臥式噴淋水平管薄膜蒸發(fā)器,水平設(shè)置,廢水走管外,加熱蒸汽走管內(nèi),液體經(jīng)噴嘴噴淋到換熱器管的外部形成薄膜,經(jīng)加熱后產(chǎn)生蒸汽,產(chǎn)生的濃縮液進(jìn)入結(jié)晶系統(tǒng)處理。該技術(shù)在能耗上相對較低,但在實際運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn),一方面,因為沒有深度預(yù)處理系統(tǒng),產(chǎn)品為復(fù)雜混合鹽,只能作為危險固體廢棄物進(jìn)行處理,成本極高;另一方面,進(jìn)水未經(jīng)充分軟化,結(jié)垢嚴(yán)重,除垢清洗頻繁,同樣增加了成本.經(jīng)過國外公司的改良,采用立式降膜蒸發(fā)器可以有效解決臥式蒸發(fā)器結(jié)垢嚴(yán)重和能耗較大的問題,該技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于全球多個廢水零排放實際工程。
4. 結(jié)束語
隨著國家對環(huán)保要求的不斷提高,火電廠廢水零排放技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用勢在必行,對于火電廠,選擇合適的廢水零排放技術(shù)處理廢水至關(guān)重要。若采用的深度預(yù)處理+膜法高鹽水濃縮技術(shù)+熱力蒸汽再壓縮立式強(qiáng)制循環(huán)結(jié)晶器技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)廢水處理的零排放,而且該系統(tǒng)自動化程度較高,具有低能耗和低成本運(yùn)營的優(yōu)勢,為建設(shè)更加清潔、環(huán)保的火電廠提供了技術(shù)借鑒,可以預(yù)見,該系統(tǒng)在火電廠廢水的零排放上具有廣闊的應(yīng)用前景。