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馬鋼B高爐爐役后期穩(wěn)定操作爐型實(shí)踐

2022-12-26 03:38:46許欽伸郭澤華
冶金動(dòng)力 2022年6期
關(guān)鍵詞:爐型馬鋼鐵口

許欽伸,郭澤華

(馬鞍山鋼鐵股份有限公司,安徽馬鞍山 243000)

前言

高爐爐型分為設(shè)計(jì)爐型和操作爐型。高爐爐型設(shè)計(jì)是安全穩(wěn)定生產(chǎn)的基礎(chǔ),爐型是否合理將直接影響到開(kāi)爐后爐內(nèi)煤氣流的均勻分布,從而影響正常生產(chǎn)時(shí)操作爐型的形成。操作爐型除了受到設(shè)計(jì)爐型影響外,還會(huì)在高爐投產(chǎn)后的實(shí)際生產(chǎn)中受到原燃料質(zhì)量、裝料制度、冷卻制度等因素的影響[1]。馬鋼 B 高爐于 2007 年 5 月 24 日投產(chǎn),有效容積4 000 m3,采用自立式框架結(jié)構(gòu),設(shè)36 個(gè)風(fēng)口,4個(gè)鐵口,爐體采用薄爐襯、全冷卻壁結(jié)構(gòu),并采用軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)。截止2021 年底一代爐齡超14年,單位爐容產(chǎn)量超11 000 t/m3。針對(duì)爐役后期,B 高爐通過(guò)強(qiáng)化原燃料管理、優(yōu)化裝料制度、送風(fēng)制度、熱制度,冷卻制度等措施,獲得了合理的操作爐型,保證了爐役后期爐缸的安全,實(shí)現(xiàn)了高爐的長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行以及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的提升。

1 爐役后期高爐生產(chǎn)存在的問(wèn)題

爐役后期,高爐生產(chǎn)出現(xiàn)的問(wèn)題不盡相同,比較常見(jiàn)和突出有爐缸炭磚溫度上升和冷卻壁破損的增多。這會(huì)影響高爐的生產(chǎn)安全和高爐操作爐型的穩(wěn)定,進(jìn)而影響高爐的穩(wěn)定順行。2018 年4 月B 高爐1 號(hào)鐵口爐缸炭磚七八層(標(biāo)高8 380 mm)溫度點(diǎn)A1/A2 出現(xiàn)上升的現(xiàn)象,5 月溫度最高達(dá)233/358 ℃;2019年7月2號(hào)鐵口爐缸炭磚七八層溫度點(diǎn)F1/F2 溫度出現(xiàn)上升,最高達(dá)191/302 ℃。B 高爐冷卻壁破損情況如表1所示。

表1 馬鋼B高爐冷卻壁破損情況

2 爐役后期操作爐型的管理

2.1 強(qiáng)化原燃料的管理

原燃料質(zhì)量和用料結(jié)構(gòu)是高爐穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),也是控制高爐煤氣流的前提條件。因此,常有“三分操作,七分原料”的說(shuō)法。原燃料質(zhì)量和用料結(jié)構(gòu)會(huì)對(duì)高爐爐型的維護(hù)帶來(lái)影響。

2021 年B 高爐爐料結(jié)構(gòu)整體維持相對(duì)穩(wěn)定,但受制于成本控制及生產(chǎn)現(xiàn)狀影響,原燃料結(jié)構(gòu)短期仍有較大波動(dòng)。2021 年B 高爐用料結(jié)構(gòu)如表2 所示。其中燒結(jié)礦比例在11 月和12 月降低到70%以下,生礦紐曼含量相對(duì)較高大于15%。為了能夠更好的應(yīng)對(duì)爐料結(jié)構(gòu)波動(dòng)對(duì)爐況的影響,高爐除了加強(qiáng)槽下篩分管理,嚴(yán)控T/H 值控制,減少入爐粉末的同時(shí)。在爐料結(jié)構(gòu)變化大時(shí),采取分步調(diào)整的方式。一般要求,同一料種單次變化比例不超1.5%,渣比變化控制在5 kg 以內(nèi)。并且通過(guò)降低燒結(jié)礦SiO2含量,提高燒結(jié)礦全鐵含量,入爐品位在58.5~59.5%,高爐渣比低于300 kg。

表2 馬鋼B高爐2021年原燃料結(jié)構(gòu)及主要參數(shù)

焦炭使用上控制焦炭種類,B 高爐焦炭主要以新區(qū)干焦為主,配用部分的外購(gòu)焦炭。在保證焦炭冷態(tài)強(qiáng)度的要求,M40≥89%,M10≤5.9%的前提下,逐步降低焦炭灰分含量(9 月至11 月由于A 高爐大修B高爐全部使用新干焦)。

2.2 合理的上下部制度

高爐煤氣流在爐內(nèi)共經(jīng)歷三次分布:第一次在爐缸風(fēng)口回旋區(qū),是初始?xì)饬鞯姆植?;第二次在通過(guò)軟熔帶和焦窗,是煤氣流的二次分布;第三次在塊狀帶進(jìn)行第三次分布。合理的上下部制度調(diào)整有助于煤氣流和溫度場(chǎng)的合理分布,進(jìn)而獲得穩(wěn)定適宜的操作爐型[2]。

2.2.1 下部送風(fēng)制度的調(diào)整

進(jìn)入爐役后期,因爐缸直徑相對(duì)擴(kuò)大,吹透中心、活躍爐缸的難度明顯增加。因此,高爐下部送風(fēng)制度調(diào)整關(guān)鍵就是要控制合理的送風(fēng)參數(shù)。馬鋼B 高爐設(shè)有36 個(gè)風(fēng)口,采用Φ130 mm×32+Φ120 mm×4 的風(fēng)口布局,風(fēng)口面積0.4700 m2。在日常操作上,積極使用風(fēng)量,力求風(fēng)溫全送,使高爐鼓風(fēng)動(dòng)能保持在130~140 kJ/s 的水平,實(shí)際風(fēng)速提高到260~265 m/s,通過(guò)加濕或脫濕,使理論燃燒溫度穩(wěn)定在2 250~2 300 ℃。

2.2.2 上部裝料制度的優(yōu)化

馬鋼B 高爐自2014 年以來(lái)一直堅(jiān)持“平臺(tái)+漏斗”的布料模式,2022 年針對(duì)爐役后期原燃料條件及冷卻壁破損增多的實(shí)際情況,在兩道氣流的調(diào)整上,遵循穩(wěn)定中心氣流,兼顧邊緣氣流的調(diào)整方針,并大致經(jīng)歷了三個(gè)階段。

第一階段,隨著強(qiáng)化冶煉的進(jìn)行,高爐礦批、負(fù)荷及煤比相應(yīng)增加,料制調(diào)整在穩(wěn)定中心氣流的同時(shí),適當(dāng)疏松邊緣,以防止?fàn)t墻渣皮結(jié)厚。第二階段,夏季氣溫升高,高爐冷卻強(qiáng)度相對(duì)降低,渣皮易脫落,料制上以抑制邊緣為主。第三階段,當(dāng)生礦比例明顯增加,考慮到生礦具有熱爆性,粉末增多,高爐透氣性會(huì)相對(duì)變差,料制調(diào)整上中心氣流以穩(wěn)定為主;為防止粉末造成爐墻黏結(jié),要輔以適當(dāng)疏松的邊緣氣流。2021 年B 高爐料制調(diào)整過(guò)程如表3所示。

表3 馬鋼B高爐2021年上部裝料制度調(diào)整過(guò)程

此外,在做好氣流調(diào)整的同時(shí),不斷細(xì)化操作:精確布料時(shí)間至±3 s;增大料頭料尾振動(dòng)篩齒間距,改善原料的的滾落效應(yīng);根據(jù)原料結(jié)構(gòu),及時(shí)調(diào)整槽下料條的分布等。

通過(guò)下部送風(fēng)制度和上部裝料制度的優(yōu)化,高爐操作爐型更趨合理,形成了良好的煤氣流分布,煤氣利用率變化如圖1所示,基本穩(wěn)定在48.5%。

圖1 馬鋼B高爐2022年煤氣利用率變化情況

2.3 熱制度與造渣制度管理

熱制度與造揸制度的合理結(jié)合是爐腹及爐腰形成穩(wěn)定渣皮的主要條件。B 高爐爐腰、爐腹采用銅冷卻壁材質(zhì),其具有良好的導(dǎo)熱性能,能在渣皮脫落后15 min 內(nèi)完成渣皮的重建,有利于正常爐況時(shí)形成一定厚度的穩(wěn)定渣皮。但當(dāng)渣皮過(guò)厚、渣皮脫硫?qū)?huì)嚴(yán)重破壞爐型,影響煤氣流的二次分布,進(jìn)而影響高爐的順行[3]??紤]到2018 年?duì)t缸鐵口附近的炭磚受到不同程度的侵蝕,爐役后期高爐通過(guò)不斷調(diào)整、摸索,對(duì)熱制度和造渣制度進(jìn)行了總結(jié),控制鐵水中[Si]在0.40%~0.60%,[Ti]在0.08%左右,鐵水測(cè)溫1 510 ℃以上;渣中(Al2O3)≤16.5%,MgO/Al2O3在0.5%~0.55%,渣中(TiO2)≤1.5%。穩(wěn)定的渣系和良好的熱制度有利于軟熔帶的穩(wěn)定和爐缸的活性,促使了操作爐型的穩(wěn)定。

2.4 冷卻制度及冷卻壁的管理

高爐冷卻壁的運(yùn)行狀態(tài)和冷卻制度會(huì)對(duì)高爐溫度場(chǎng)的分布及爐型造成影響,進(jìn)而影響爐況的穩(wěn)定順行和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的提升。進(jìn)入爐役后期,B高爐冷卻壁破損整體增多。為了能夠改善冷卻效果,穩(wěn)定高爐操作爐型。操作上關(guān)注進(jìn)水溫度變化、煤氣中氫氣含量、軟水補(bǔ)水周期變化等。對(duì)破損冷卻壁建立監(jiān)控臺(tái)賬,發(fā)現(xiàn)漏水冷卻壁及時(shí)定漏,拆分,利用檢修機(jī)會(huì)對(duì)破損冷卻壁進(jìn)行穿管、灌漿。對(duì)于破損嚴(yán)重的區(qū)域,加裝微型冷卻器。此外,通過(guò)軟水冷卻設(shè)備的升級(jí)改造,并定期對(duì)高爐軟水進(jìn)行置換。B#高爐冷卻水進(jìn)水溫度由2018 年的44.5 ℃下降到2021年的41.5 ℃,如圖2所示。

圖2 馬鋼B高爐軟水進(jìn)水溫度的變化

2.5 爐前出鐵的管理

爐前出鐵作業(yè)是高爐冶煉的重要組成部分,日常生產(chǎn)中,以渣鐵穩(wěn)定、均勻的從鐵口排出為目標(biāo)。但實(shí)際生產(chǎn)中,各鐵口的出鐵時(shí)間并不穩(wěn)定,鐵量差大,爐缸內(nèi)渣液面不均衡。研究表明,高液位引起鼓風(fēng)更多偏向邊緣區(qū)域,爐體熱負(fù)荷增加,軟熔帶根部上升,中心降低,進(jìn)而導(dǎo)致?tīng)t腹部位渣皮脫落[4]。此外,鐵口過(guò)出會(huì)加劇鐵水對(duì)鐵口周圍炭磚的侵蝕。因此,為了穩(wěn)定操作爐型和爐缸炭磚安全對(duì)爐前出鐵進(jìn)行了優(yōu)化和規(guī)范。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際2022年3月起將三鐵口出鐵調(diào)整為兩個(gè)鐵口對(duì)角出鐵;控制合理的鐵口深度,要求深度3.8±0.2 m;出鐵時(shí)間145±20 min,出鐵時(shí)間短的堵上重開(kāi),出鐵時(shí)間連續(xù)超標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)實(shí)際情況考慮調(diào)整鉆桿直徑。加強(qiáng)作業(yè)區(qū)操作工操作培訓(xùn),制定打泥、保壓標(biāo)準(zhǔn),杜絕冒泥,維護(hù)出鐵的穩(wěn)定。

2.6 爐缸炭磚溫度上升的治理

2018 年4 月起B(yǎng) 高爐鐵口附近爐缸炭磚溫度出現(xiàn)上升的情況,根據(jù)兩點(diǎn)法計(jì)算歷史最小殘厚779 mm。為了有效治理爐缸炭磚溫度的上升和確保爐役后期爐缸安全,依據(jù)馬鋼爐缸炭磚殘厚管理判斷標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)表4),期間高爐適當(dāng)控風(fēng)、控氧,降低冶煉強(qiáng)度;利用檢修機(jī)會(huì)對(duì)炭磚溫度高區(qū)域開(kāi)孔壓漿,杜絕炭磚縫隙竄氣;加裝爐缸電偶溫度異常報(bào)警裝置和爐皮貼片電偶等。

表4 爐缸狀況管理判別標(biāo)準(zhǔn)

另外,高爐在日常操作制度上也采取了相應(yīng)措施。堅(jiān)持精料入爐的基礎(chǔ)上,入爐原料中配加含鈦球團(tuán)。為了實(shí)現(xiàn)鈦礦護(hù)爐的目的,采取適宜的熱制度和造渣制度:適當(dāng)提高爐溫,保證高爐鐵水中[Ti]在0.100%~0.120%;考慮到鈦礦護(hù)爐過(guò)程中,渣鐵流動(dòng)性變差,待炭磚溫度逐步下降后,逐步降低入爐含鈦球團(tuán)比例。在冷卻制度上,對(duì)該區(qū)域的冷卻水路進(jìn)行改造,降低水溫,提高流速,增強(qiáng)局部冷卻強(qiáng)度。在爐前出鐵管理上,做好鐵口維護(hù),對(duì)于爐缸炭磚溫度高的鐵口臨時(shí)休止或者調(diào)整出鐵制度減少通鐵量,并使用鈦基炮泥。

3 效果

通過(guò)對(duì)馬鋼B高爐爐役后期操作及管理的不斷優(yōu)化,2021年?duì)t缸炭磚溫度整體穩(wěn)定可控(見(jiàn)圖3);高爐各段冷卻壁溫度穩(wěn)定在適宜的范圍內(nèi)(見(jiàn)表5),操作爐型整體適宜;爐內(nèi)煤氣流分布合理,煤氣利用率維持在48%以上;高爐燃料比穩(wěn)定在490~500 kg,較2020年降低5 kg;2021年利用系數(shù)2.22較2020 年提高0.03。除12 月受風(fēng)口小套漏水及焦炭置換影響,產(chǎn)量偏低,燃料比上升外,B 高爐取得了良好的燃料經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)(見(jiàn)表6),合理的操作爐型確保了高爐穩(wěn)定、長(zhǎng)壽、低耗。

表5 馬鋼B高爐2021年?duì)t體冷卻壁及進(jìn)水溫度單位:℃

表6 馬鋼B高爐2021年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

圖3 馬鋼B高爐1號(hào)鐵口爐缸炭磚七八層溫度的變化

4 結(jié)論

(1)高爐爐料結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的相對(duì)穩(wěn)定是高爐獲得合理操作爐型的基礎(chǔ)。馬鋼B高爐在用料結(jié)構(gòu)上采用分步調(diào)整的方式;通過(guò)降低燒結(jié)礦SiO2含量,提高入爐品位在58.5%~59.5%,降低渣比至300 kg 以下;改善焦炭質(zhì)量,降低焦炭灰分含量至12.5%以下。

(2)爐役后期結(jié)合原燃料條件及冷卻壁破損實(shí)際,選擇合理的上下部制度。下部通過(guò)提高風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能促進(jìn)中心氣流的發(fā)展,活躍爐缸;上部堅(jiān)持“平臺(tái)+漏斗”的布料模式,兼顧兩道氣流變化,獲得合理的操作爐型和良好的煤氣流分布。

(3)通過(guò)控制合理的熱制度與造渣制度,活躍爐缸的同時(shí)也有助于高爐軟熔帶的穩(wěn)定;降低軟水進(jìn)水溫度和對(duì)漏水冷卻壁的及時(shí)處理,保證了高爐溫度場(chǎng)的穩(wěn)定;強(qiáng)化爐前出鐵管理,確保渣鐵均勻、穩(wěn)定的排出等都對(duì)高爐操作爐型的穩(wěn)定起到了支撐作用。

(4)通過(guò)對(duì)操作及管理的不斷優(yōu)化,有效抑制了爐役后期爐缸炭磚溫度的上升和冷卻壁的破損,獲得了適宜的操作爐型,高爐在產(chǎn)量上升、燃料比下降的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)壽和穩(wěn)定順行。

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