何士義等
【摘 要】 本文介紹了山東泰鋼1780m3高爐爐體設(shè)計特點,針對影響高爐一代壽命的薄弱環(huán)節(jié),在設(shè)計上采取了一系列的關(guān)鍵技術(shù)。高爐投產(chǎn)以來,爐況穩(wěn)定順行,生產(chǎn)指標(biāo)良好,爐體冷卻設(shè)備無破損,爐底爐缸工作狀態(tài)良好。
【關(guān)鍵詞】 爐體 設(shè)計 長壽 爐型
山東泰山鋼鐵公司在淘汰其南區(qū)5座小高爐的基礎(chǔ)上新建2座1780m3高爐,由中冶京誠工程技術(shù)有限公司設(shè)計,2座高爐設(shè)計年總產(chǎn)量303萬噸,分別于2011年12月和2012年3月投產(chǎn)。高爐以“先進(jìn)、實用、長壽、高效”為設(shè)計原則,大量采用國內(nèi)外高爐先進(jìn)、成熟技術(shù)。目前2座高爐在入爐礦綜合品位57.4%,風(fēng)溫1210℃的情況下,平均利用系數(shù)在2.4t/(m3·d)以上,入爐焦比369kg/t,煤比158kg/t,煤氣利用率49.5%。開爐至今高爐生產(chǎn)指標(biāo)良好,爐體冷卻設(shè)備運行穩(wěn)定無破損,爐底爐缸工作狀態(tài)良好。
1 高爐本體設(shè)計特點
為滿足高爐高效、長壽的要求,在設(shè)計方面采用了一系列成熟、可靠的技術(shù),同時又充分考慮泰鋼的操作習(xí)慣,最終確定爐體的設(shè)計方案,其主要特點如下:
(1)采用磚壁合一的薄壁爐襯結(jié)構(gòu),并在高熱負(fù)荷區(qū)采用銅冷卻壁解決爐腹、爐腰至爐身下部區(qū)域冷卻設(shè)備易損壞的難題[1];(2)采用成熟的、適當(dāng)矮胖爐型,同時考慮薄爐襯與厚爐襯高爐爐型設(shè)計差異,適當(dāng)加大爐腰直徑,減小爐身和爐腹角,適當(dāng)加深死鐵層等,其目的是改善料柱透氣性,延長高爐壽命;(3)爐腹銅冷卻壁與風(fēng)口帶鑄鐵冷卻壁合理銜接技術(shù)[1]的運用,極大的提高了冷卻壁掛渣的穩(wěn)定性,降低了冷卻設(shè)備的損壞幾率;(4)采用優(yōu)質(zhì)耐火材料和可靠的結(jié)構(gòu)設(shè)計來提高爐底爐缸的壽命;(5)軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)以及合理的冷卻結(jié)構(gòu)是長壽的重要保障;(6)采用了完善、可靠的高爐檢測系統(tǒng)。
2 合理的高爐內(nèi)型
高爐內(nèi)型設(shè)計不但要確定砌筑內(nèi)型的合理性,而且要與生產(chǎn)后的操作內(nèi)型相適應(yīng)。磚壁合一的薄壁高爐爐型基本上就是操作爐型,在一代爐役內(nèi)其操作爐型基本維持不變,因此在設(shè)計時就應(yīng)該考慮爐型對高爐順行、穩(wěn)定、高產(chǎn)和煤氣利用率的影響,為此,在總結(jié)同類容積高爐內(nèi)型尺寸的基礎(chǔ)上,結(jié)合泰鋼的操作習(xí)慣和原燃料條件,確定了本高爐的爐型尺寸。
從爐型來看,考慮了薄爐襯與厚爐襯高爐爐型設(shè)計差異,適當(dāng)加大爐腰直徑,減小爐身和爐腹角;考慮泰鋼的操作習(xí)慣和原燃料條件,對爐型進(jìn)行了適當(dāng)矮胖處理,其目的是改善料柱透氣性,有利于實現(xiàn)高產(chǎn);適當(dāng)加深了死鐵層深度,本次死鐵層深度是爐缸直徑的21.5%,有利于減輕鐵水環(huán)流對爐缸耐火材料的沖刷,減輕爐缸處的“蒜頭狀”侵蝕。
3 爐體冷卻結(jié)構(gòu)
3.1 爐腹、爐腰至爐身下部區(qū)域銅冷卻壁的應(yīng)用
爐腹、爐腰、爐身下部是實現(xiàn)高爐長壽的關(guān)鍵部位。此區(qū)域處于軟熔帶區(qū),爐料磨損沖刷、渣鐵化學(xué)侵蝕、軟融帶根部反復(fù)上下移動產(chǎn)生的熱震等破壞同時存在,是高爐工況最惡劣的區(qū)域之一。實踐證明采用銅冷卻壁是解決該區(qū)域長壽的最有效手段。此高爐在爐腹、爐腰、爐身下部設(shè)計4段帶肋銅冷卻壁,壁體厚度115mm,冷鑲150mm厚微孔鋁炭磚。
3.2 爐腹銅冷卻壁與風(fēng)口鑄鐵冷卻壁的合理銜接
磚壁合一的薄爐襯高爐,銅冷卻壁與鑄鐵冷卻壁的厚度以及砌磚要求的差別較大,因此出現(xiàn)了二者的銜接過渡問題[2],尤其是爐腹銅冷卻壁與風(fēng)口冷卻壁之間的銜接。過分追求爐腹銅冷卻壁磚襯的熱面與高爐內(nèi)型線一致,以及爐腹區(qū)銅冷卻壁的安裝角度與設(shè)計的爐腹角保持一致容易導(dǎo)致銜接不合理,造成冷卻壁結(jié)合部的燒損。
此高爐爐腹區(qū)域采用一段反凸臺銅冷卻壁和特殊設(shè)計的風(fēng)口區(qū)鑄鐵冷卻壁相銜接,凸臺本身也有冷卻功能,相當(dāng)于在風(fēng)口區(qū)鑄鐵冷卻壁上面安裝一環(huán)冷卻板。該結(jié)構(gòu)能很好地保護(hù)與之相接的風(fēng)口區(qū)鑄鐵冷卻壁。為了保持必要的風(fēng)口帶磚襯厚度,爐腹區(qū)域銅冷卻壁的安裝角度(82°)大于設(shè)計的爐腹角,此種結(jié)構(gòu)已在多座高爐上成功應(yīng)用并取得了良好的使用效果。
4 爐底爐缸結(jié)構(gòu)
4.1 爐底爐缸耐材結(jié)構(gòu)
爐底爐缸壽命是高爐長壽的限制性環(huán)節(jié)之一,此高爐采用了大塊國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)炭塊+陶瓷杯這種復(fù)合爐底爐缸結(jié)構(gòu),同時設(shè)計了與之相適應(yīng)的爐底爐缸傳熱體系,具體方案為:
爐底設(shè)置5層400mm厚的滿鋪炭磚,從下往上依次為:1×400mm石墨磚+1×400mm半石墨炭磚+2×400mm微孔炭磚+1×400mm超微孔炭磚;炭磚上再砌筑2×400mm厚小塊剛玉莫來石陶瓷墊。
爐缸采用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大塊炭磚+小塊微孔剛玉陶瓷杯結(jié)構(gòu),其中鐵口及鐵口以下區(qū)域,由于鐵水環(huán)流沖刷侵蝕比較嚴(yán)重,容易形成“蒜頭狀”侵蝕,因此采用了超微孔炭磚;鐵口以上采用微孔炭磚。
這種復(fù)合爐底爐缸結(jié)構(gòu)設(shè)計,充分利用了陶瓷杯保溫性能好,抗鐵水侵蝕能力強(qiáng)的優(yōu)點,在爐役初期既能起到良好的保溫作用,降低冶煉能耗;又能抵御高爐操作磨合期的異常爐況帶來的熱沖擊。在陶瓷杯損壞后,爐缸轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩?dǎo)熱型”結(jié)構(gòu),又能充分發(fā)揮炭磚導(dǎo)熱性能良好的優(yōu)勢,同時在爐缸關(guān)鍵區(qū)域采用了綜合性能更加優(yōu)良的超微孔炭磚,確保爐缸壽命。
根據(jù)以上爐底爐缸結(jié)構(gòu)以及耐材的特性,計算得到爐底爐缸溫度場見圖2。計算表明1150℃和800℃等溫線位于陶瓷杯內(nèi),所有炭磚均在800℃以下的溫度區(qū)間工作,從傳熱方面來看,爐底爐缸耐材結(jié)構(gòu)是合理的。
4.2 爐底爐缸水冷結(jié)構(gòu)
爐底爐缸冷卻系統(tǒng)的設(shè)計必需與耐材的特性相適應(yīng)才能確保高爐的長壽??紤]到爐底耐材較厚,爐底水冷管設(shè)計在爐底封板以下,既滿足了爐底冷卻要求,又有利于爐底煤氣的密封。爐缸采用灰鐵光面冷卻壁,冷卻壁和爐底水冷管管徑均為φ76×6mm,爐底爐缸均采用軟水密閉循環(huán)冷卻,冷卻壁為4進(jìn)4出一串到頂?shù)倪B接方式,具體冷卻參數(shù)如下:
從計算來看,爐底水冷管在爐役前期的水溫升~1.07℃,爐役后期水溫升~4.13℃;爐缸第1~5段冷卻壁在爐役初期和后期的水溫升分別約0.50℃和1.43℃,爐底與爐缸冷卻能力均能滿足整個爐役階段的冷卻要求。endprint
5 軟水密閉循環(huán)冷卻技術(shù)
泰鋼1780m3高爐爐體采用軟水密閉循環(huán)冷卻工藝。從高爐軟水泵站出來的軟水送到爐前,分成兩部分供給高爐爐體:①爐底冷卻用水375m3/h,從爐底出來的軟水與風(fēng)口大套串級使用。②冷卻壁冷卻水3250m3/h,水速1.8m/s,冷卻水管以豎向方式自下而上串接,一直到喉磚下部的冷卻壁。③風(fēng)口中套冷卻水520m3/h。這三部分的軟水回水進(jìn)入冷卻壁回水總管, 經(jīng)過脫氣罐脫氣和膨脹罐穩(wěn)壓,最后回到軟水泵房,經(jīng)過換熱器冷卻再循環(huán)使用。設(shè)計全爐水溫升在3~6℃左右,換熱器的換熱能力按照水溫升12℃設(shè)計。
6 完善的爐體檢測
完善的爐體檢測系統(tǒng)是高爐安全生產(chǎn)和長壽的重要保障。本高爐在爐底爐缸設(shè)置爐襯測溫?zé)犭娕肌⒗鋮s壁熱電偶,用以檢測爐底爐缸部位的溫度分布、推斷爐底爐缸的侵蝕狀況;爐體冷卻壁設(shè)置了測溫?zé)犭娕加糜谂袛嗬鋮s壁的損壞狀況和掛渣厚度;設(shè)置爐身靜壓(壓差)測量裝置,以計算料柱阻損,指導(dǎo)高爐的布料操作;在爐頂采用紅外線攝象儀,配合爐頂布料操作;軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)內(nèi)設(shè)有溫度、壓力、流量、液位等檢測系統(tǒng)以保證水系統(tǒng)安全運行。
7 高爐目前運行狀況
目前1#高爐入爐礦綜合品位57.36%,風(fēng)溫1204℃的情況下,利用系數(shù)2.34t/(m3·d),入爐焦比371kg/t,煤比158kg/t,燃料比529 kg/t,煤氣利用率49.6%;高爐本體冷卻壁運行水量3300t/h,總水溫升4.4℃;高爐基礎(chǔ)溫度50℃,爐底封板處溫度103℃,爐缸第2、3段冷卻壁本體平均溫度分別為48、50℃,爐缸一支雙頭測溫電偶最高溫度分別為230℃、195℃。2#高爐入爐礦綜合品位57.39%,風(fēng)溫1220℃的情況下,利用系數(shù)2.48t/(m3·d),入爐焦比366kg/t,煤比158kg/t,燃料比524 kg/t,煤氣利用率49.4%;高爐本體冷卻壁運行水量3312t/h,總水溫升4.4℃;高爐基礎(chǔ)溫度49℃,爐底封板處溫度124℃,爐缸第2、3段冷卻壁本體平均溫度分別為48、50℃,爐缸一支雙頭測溫電偶最高溫度分別為205℃、144℃??傮w來看,兩座高爐開爐至今,爐況穩(wěn)定,生產(chǎn)指標(biāo)良好;爐體冷卻設(shè)備無破損,爐底爐缸內(nèi)襯工作狀態(tài)良好。
8 結(jié)語
泰鋼2座1780m3高爐在設(shè)計上采用了多項爐體長壽技術(shù),投產(chǎn)1年多以來,高爐運行正常,各項生產(chǎn)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計要求,部分指標(biāo)已進(jìn)入國內(nèi)先進(jìn)行列。從高爐檢測數(shù)據(jù)顯示,高爐爐襯和冷卻壁溫度都在正常工作范圍內(nèi),冷卻壁無破損,爐底爐缸內(nèi)襯無明顯侵蝕。
高爐長壽是一項系統(tǒng)工程,其壽命能否達(dá)到預(yù)期主要取決于設(shè)計、施工、設(shè)備及材料質(zhì)量、生產(chǎn)操作與維護(hù)。雖然目前2座高爐運行狀況良好,但運行時間還不長,需要在生產(chǎn)管理和爐體維護(hù)方面繼續(xù)努力,使該高爐達(dá)到“高效、長壽、節(jié)能、環(huán)保”的設(shè)計目標(biāo)。
參考文獻(xiàn)
[1]王澤慜,張波,李學(xué)金等.國內(nèi)冷卻設(shè)備的進(jìn)步及對爐體下部結(jié)構(gòu)的探討.2010-2010年全國煉鐵生產(chǎn)技術(shù)會議暨煉鐵年會.
[2]吳啟常,魏麗.薄壁高爐內(nèi)型設(shè)計.煉鐵,2011.4,30(2).endprint
5 軟水密閉循環(huán)冷卻技術(shù)
泰鋼1780m3高爐爐體采用軟水密閉循環(huán)冷卻工藝。從高爐軟水泵站出來的軟水送到爐前,分成兩部分供給高爐爐體:①爐底冷卻用水375m3/h,從爐底出來的軟水與風(fēng)口大套串級使用。②冷卻壁冷卻水3250m3/h,水速1.8m/s,冷卻水管以豎向方式自下而上串接,一直到喉磚下部的冷卻壁。③風(fēng)口中套冷卻水520m3/h。這三部分的軟水回水進(jìn)入冷卻壁回水總管, 經(jīng)過脫氣罐脫氣和膨脹罐穩(wěn)壓,最后回到軟水泵房,經(jīng)過換熱器冷卻再循環(huán)使用。設(shè)計全爐水溫升在3~6℃左右,換熱器的換熱能力按照水溫升12℃設(shè)計。
6 完善的爐體檢測
完善的爐體檢測系統(tǒng)是高爐安全生產(chǎn)和長壽的重要保障。本高爐在爐底爐缸設(shè)置爐襯測溫?zé)犭娕肌⒗鋮s壁熱電偶,用以檢測爐底爐缸部位的溫度分布、推斷爐底爐缸的侵蝕狀況;爐體冷卻壁設(shè)置了測溫?zé)犭娕加糜谂袛嗬鋮s壁的損壞狀況和掛渣厚度;設(shè)置爐身靜壓(壓差)測量裝置,以計算料柱阻損,指導(dǎo)高爐的布料操作;在爐頂采用紅外線攝象儀,配合爐頂布料操作;軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)內(nèi)設(shè)有溫度、壓力、流量、液位等檢測系統(tǒng)以保證水系統(tǒng)安全運行。
7 高爐目前運行狀況
目前1#高爐入爐礦綜合品位57.36%,風(fēng)溫1204℃的情況下,利用系數(shù)2.34t/(m3·d),入爐焦比371kg/t,煤比158kg/t,燃料比529 kg/t,煤氣利用率49.6%;高爐本體冷卻壁運行水量3300t/h,總水溫升4.4℃;高爐基礎(chǔ)溫度50℃,爐底封板處溫度103℃,爐缸第2、3段冷卻壁本體平均溫度分別為48、50℃,爐缸一支雙頭測溫電偶最高溫度分別為230℃、195℃。2#高爐入爐礦綜合品位57.39%,風(fēng)溫1220℃的情況下,利用系數(shù)2.48t/(m3·d),入爐焦比366kg/t,煤比158kg/t,燃料比524 kg/t,煤氣利用率49.4%;高爐本體冷卻壁運行水量3312t/h,總水溫升4.4℃;高爐基礎(chǔ)溫度49℃,爐底封板處溫度124℃,爐缸第2、3段冷卻壁本體平均溫度分別為48、50℃,爐缸一支雙頭測溫電偶最高溫度分別為205℃、144℃。總體來看,兩座高爐開爐至今,爐況穩(wěn)定,生產(chǎn)指標(biāo)良好;爐體冷卻設(shè)備無破損,爐底爐缸內(nèi)襯工作狀態(tài)良好。
8 結(jié)語
泰鋼2座1780m3高爐在設(shè)計上采用了多項爐體長壽技術(shù),投產(chǎn)1年多以來,高爐運行正常,各項生產(chǎn)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計要求,部分指標(biāo)已進(jìn)入國內(nèi)先進(jìn)行列。從高爐檢測數(shù)據(jù)顯示,高爐爐襯和冷卻壁溫度都在正常工作范圍內(nèi),冷卻壁無破損,爐底爐缸內(nèi)襯無明顯侵蝕。
高爐長壽是一項系統(tǒng)工程,其壽命能否達(dá)到預(yù)期主要取決于設(shè)計、施工、設(shè)備及材料質(zhì)量、生產(chǎn)操作與維護(hù)。雖然目前2座高爐運行狀況良好,但運行時間還不長,需要在生產(chǎn)管理和爐體維護(hù)方面繼續(xù)努力,使該高爐達(dá)到“高效、長壽、節(jié)能、環(huán)?!钡脑O(shè)計目標(biāo)。
參考文獻(xiàn)
[1]王澤慜,張波,李學(xué)金等.國內(nèi)冷卻設(shè)備的進(jìn)步及對爐體下部結(jié)構(gòu)的探討.2010-2010年全國煉鐵生產(chǎn)技術(shù)會議暨煉鐵年會.
[2]吳啟常,魏麗.薄壁高爐內(nèi)型設(shè)計.煉鐵,2011.4,30(2).endprint
5 軟水密閉循環(huán)冷卻技術(shù)
泰鋼1780m3高爐爐體采用軟水密閉循環(huán)冷卻工藝。從高爐軟水泵站出來的軟水送到爐前,分成兩部分供給高爐爐體:①爐底冷卻用水375m3/h,從爐底出來的軟水與風(fēng)口大套串級使用。②冷卻壁冷卻水3250m3/h,水速1.8m/s,冷卻水管以豎向方式自下而上串接,一直到喉磚下部的冷卻壁。③風(fēng)口中套冷卻水520m3/h。這三部分的軟水回水進(jìn)入冷卻壁回水總管, 經(jīng)過脫氣罐脫氣和膨脹罐穩(wěn)壓,最后回到軟水泵房,經(jīng)過換熱器冷卻再循環(huán)使用。設(shè)計全爐水溫升在3~6℃左右,換熱器的換熱能力按照水溫升12℃設(shè)計。
6 完善的爐體檢測
完善的爐體檢測系統(tǒng)是高爐安全生產(chǎn)和長壽的重要保障。本高爐在爐底爐缸設(shè)置爐襯測溫?zé)犭娕?、冷卻壁熱電偶,用以檢測爐底爐缸部位的溫度分布、推斷爐底爐缸的侵蝕狀況;爐體冷卻壁設(shè)置了測溫?zé)犭娕加糜谂袛嗬鋮s壁的損壞狀況和掛渣厚度;設(shè)置爐身靜壓(壓差)測量裝置,以計算料柱阻損,指導(dǎo)高爐的布料操作;在爐頂采用紅外線攝象儀,配合爐頂布料操作;軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)內(nèi)設(shè)有溫度、壓力、流量、液位等檢測系統(tǒng)以保證水系統(tǒng)安全運行。
7 高爐目前運行狀況
目前1#高爐入爐礦綜合品位57.36%,風(fēng)溫1204℃的情況下,利用系數(shù)2.34t/(m3·d),入爐焦比371kg/t,煤比158kg/t,燃料比529 kg/t,煤氣利用率49.6%;高爐本體冷卻壁運行水量3300t/h,總水溫升4.4℃;高爐基礎(chǔ)溫度50℃,爐底封板處溫度103℃,爐缸第2、3段冷卻壁本體平均溫度分別為48、50℃,爐缸一支雙頭測溫電偶最高溫度分別為230℃、195℃。2#高爐入爐礦綜合品位57.39%,風(fēng)溫1220℃的情況下,利用系數(shù)2.48t/(m3·d),入爐焦比366kg/t,煤比158kg/t,燃料比524 kg/t,煤氣利用率49.4%;高爐本體冷卻壁運行水量3312t/h,總水溫升4.4℃;高爐基礎(chǔ)溫度49℃,爐底封板處溫度124℃,爐缸第2、3段冷卻壁本體平均溫度分別為48、50℃,爐缸一支雙頭測溫電偶最高溫度分別為205℃、144℃??傮w來看,兩座高爐開爐至今,爐況穩(wěn)定,生產(chǎn)指標(biāo)良好;爐體冷卻設(shè)備無破損,爐底爐缸內(nèi)襯工作狀態(tài)良好。
8 結(jié)語
泰鋼2座1780m3高爐在設(shè)計上采用了多項爐體長壽技術(shù),投產(chǎn)1年多以來,高爐運行正常,各項生產(chǎn)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計要求,部分指標(biāo)已進(jìn)入國內(nèi)先進(jìn)行列。從高爐檢測數(shù)據(jù)顯示,高爐爐襯和冷卻壁溫度都在正常工作范圍內(nèi),冷卻壁無破損,爐底爐缸內(nèi)襯無明顯侵蝕。
高爐長壽是一項系統(tǒng)工程,其壽命能否達(dá)到預(yù)期主要取決于設(shè)計、施工、設(shè)備及材料質(zhì)量、生產(chǎn)操作與維護(hù)。雖然目前2座高爐運行狀況良好,但運行時間還不長,需要在生產(chǎn)管理和爐體維護(hù)方面繼續(xù)努力,使該高爐達(dá)到“高效、長壽、節(jié)能、環(huán)?!钡脑O(shè)計目標(biāo)。
參考文獻(xiàn)
[1]王澤慜,張波,李學(xué)金等.國內(nèi)冷卻設(shè)備的進(jìn)步及對爐體下部結(jié)構(gòu)的探討.2010-2010年全國煉鐵生產(chǎn)技術(shù)會議暨煉鐵年會.
[2]吳啟常,魏麗.薄壁高爐內(nèi)型設(shè)計.煉鐵,2011.4,30(2).endprint