劉雪剛,汪昌平,張 宇
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司長材事業(yè)部,安徽馬鞍山 243000)
馬鋼中型材生產(chǎn)線于2018年投產(chǎn),主要生產(chǎn)角鋼、工字鋼、槽鋼和H 型鋼等產(chǎn)品,其粗軋工藝段由2 架兩輥可逆式開坯機(jī)軋機(jī)組成。開坯機(jī)作用是將鋼坯進(jìn)行粗軋塑性加工,使得軋制坯料截面變小或者變?yōu)樘囟ǖ漠愋?,以達(dá)到利于精軋軋機(jī)的咬入以及軋制負(fù)荷均勻分擔(dān)的效果[1]。投產(chǎn)初期,馬鋼中型材開坯機(jī)在軋制過程中經(jīng)常出現(xiàn)上輥壓下機(jī)構(gòu)中的回松裝置壓力大幅度波動(dòng),造成輥縫控制的穩(wěn)定性不理想。一方面開坯機(jī)本身在輥縫控制過程中會(huì)因回松裝置壓力波動(dòng)大達(dá)到保護(hù)閾值觸發(fā)保護(hù)性停機(jī)中斷軋制;另一方面也會(huì)導(dǎo)致粗軋出口的半成品尺寸有偏差,給精軋咬入道次增加額外軋制量,導(dǎo)致精軋一架頻繁過負(fù)荷甚至斷輥。因此,開坯機(jī)回松裝置壓力波動(dòng)問題急需解決。
中型材開坯機(jī)輥縫控制系統(tǒng)設(shè)備部分主要由上下水平軋輥輥系、上輥壓下機(jī)構(gòu)和上輥平衡機(jī)構(gòu)組成。下水平軋輥為固定軋輥,上水平軋輥可通過壓下機(jī)構(gòu)與平衡機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)軋輥輥縫大小的調(diào)節(jié)。壓下機(jī)構(gòu)為電機(jī)傳動(dòng)蝸輪蝸桿帶動(dòng)絲桿升降,絲桿下端各有一個(gè)回松裝置,傳動(dòng)側(cè)和非傳動(dòng)側(cè)蝸輪蝸桿通過離合裝置實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)或者分動(dòng),軋制過程中離合裝置處于閉合狀態(tài),回松裝置沖壓,兩蝸輪蝸桿同步運(yùn)行以保證上軋輥水平?;厮裳b置的主要作用為軋機(jī)卡鋼時(shí),通過該裝置泄壓可以讓上輥泄去機(jī)械硬力,保證絲杠能夠正常動(dòng)作,提升上輥,讓卡阻的軋件順利退出軋機(jī)[2]。平衡機(jī)構(gòu)為傳動(dòng)側(cè)和非傳動(dòng)側(cè)各一個(gè)平衡液壓缸,平衡液壓缸連接上軋輥支撐架,工作時(shí)平衡液壓缸始終保持上提壓力狀態(tài)。設(shè)備系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 輥縫控制系統(tǒng)設(shè)備組成圖
開坯機(jī)輥縫控制液壓系統(tǒng)由粗軋區(qū)域液壓站供壓,主泵電機(jī)容量為110 kW,額定轉(zhuǎn)速為1 480 r/min,系統(tǒng)工作壓力為15 MPa。回松裝置工作壓力為11 MPa 左右,其液壓控制原理圖如圖2 所示,回松裝置具有絲桿側(cè)和軋輥側(cè)兩個(gè)液壓油腔,當(dāng)A 通道導(dǎo)通主回路供油P 管,B 通道連接主管回油T管時(shí),絲杠側(cè)液壓缸沖壓,液壓缸行程往軋輥方向運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)絲桿與軋輥支架的緊密結(jié)合;當(dāng)B通道導(dǎo)通主回路供油P 管,A 通道連接主管路回油T 管時(shí),軋輥側(cè)回松裝置沖壓,液壓缸行程往絲桿側(cè)方向運(yùn)動(dòng),軋輥受絲桿壓下力解除[3]。
圖2 回松裝置液壓控制原理圖
通過液壓原理分析得知,當(dāng)開坯機(jī)進(jìn)行軋鋼時(shí),壓下系統(tǒng)平衡投入,系統(tǒng)對回松裝置絲杠側(cè)發(fā)送沖壓命令,此時(shí)電磁閥HC/EV15a 得電,電磁閥HC/EV15b失電,A通道與主回路供油P管連通,B通道與主回路回油T 管連通,回松裝置絲杠側(cè)油腔壓力大于軋輥側(cè)油腔壓力實(shí)現(xiàn)回松裝置往軋輥側(cè)運(yùn)動(dòng),絲桿與軋輥緊密連接,此時(shí)配合平衡機(jī)構(gòu)的液壓缸向上托起,可以實(shí)現(xiàn)水平上軋輥保持平衡,通過壓下絲桿上下運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)輥縫調(diào)節(jié)控制。當(dāng)開坯機(jī)因軋制異常造成卡鋼時(shí),鋼坯負(fù)載會(huì)給上水平軋輥一個(gè)向上的頂力,造成絲桿絲牙徑向受力緊密咬合,絲桿無法動(dòng)作,軋件無法退出,此時(shí)可以通過給回松裝置軋輥側(cè)發(fā)送泄壓命令(程序控制中定義為回松裝置泄壓),電磁閥HC/EV15b得電,電磁閥HC/EV15a 失電,B 通道與主回路供油 P 管連通,A 通道與主回路回油T 管連通,回松裝置軋輥側(cè)油腔壓力大于絲桿側(cè)油腔壓力實(shí)現(xiàn)回松裝置往絲桿側(cè)運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)回松裝置軋輥側(cè)壓頭與軋輥分離,絲桿絲牙徑向受力解除,絲杠可以操作提升,軋輥上輥可通過平衡機(jī)構(gòu)液壓缸提升,輥縫放大,軋件可以輕松退出。回松裝置控制程序如圖3 所示,執(zhí)行沖壓命令時(shí) DB220.DBX1.5 的值為 1,沖壓命令 Q21.4 取DB220.DBX1.5 的值置1,即沖壓電磁閥HA/EV15a打開并始終保持,同時(shí)泄壓命令Q21.5 取DB220.DBX1.5 的反值置0,即泄壓電磁閥HA/EV15b 關(guān)閉并始終保持;執(zhí)行泄壓命令時(shí)DB220.DBX1.5 的值為 0,沖壓命令 Q21.4 取 DB220.DBX1.5 的值置 0,即沖壓電磁閥HA/EV15a 關(guān)閉并始終保持,同時(shí)泄壓命令Q21.5 取DB220.DBX1.5 的反值置1,即泄壓電磁閥HA/EV15b打開并始終保持。
圖3 回松裝置壓力原控制程序
當(dāng)開坯機(jī)處于待軋制爬行狀態(tài)或者模擬軋鋼時(shí),回松裝置的壓力均能夠穩(wěn)定在11 MPa 左右,系統(tǒng)運(yùn)行正常。當(dāng)有熱坯軋件進(jìn)入軋機(jī)進(jìn)行實(shí)際軋制時(shí),在咬鋼的瞬間因負(fù)載的投入回松裝置壓力會(huì)大幅升高,軋件頭部沖擊時(shí)段過去之后回松裝置壓力能夠恢復(fù)到正常工作壓力即11 MPa左右,但是在軋件進(jìn)行拋尾離開軋機(jī)時(shí),回松裝置壓力會(huì)出現(xiàn)大幅下降的現(xiàn)象,嚴(yán)重的時(shí)候回松裝置壓力會(huì)低于9 MPa 觸發(fā)保護(hù)造成軋制程序中斷,需操作工手動(dòng)故障復(fù)位后方可繼續(xù)進(jìn)行下一道次軋制。這種失壓現(xiàn)象在工藝及程序控制中屬于異常,無法保障開坯機(jī)軋制流程的全自動(dòng)化執(zhí)行,同時(shí)經(jīng)過對異常道次出口的軋件尺寸進(jìn)行測量發(fā)現(xiàn)軋件壓下量沒有達(dá)到預(yù)期尺寸,軋件截面尺寸與當(dāng)前工藝需求有偏差,造成后續(xù)工藝實(shí)際壓下量偏大,負(fù)載增加。通過PDA記錄回松裝置壓力異常曲線如圖4所示。
圖4 回松裝置壓力異常曲線記錄(X-工序時(shí)間,Y-壓力值(MPa))
針對開坯機(jī)回松裝置軋鋼時(shí)壓力異?,F(xiàn)象的PDA 數(shù)據(jù)研究分析發(fā)現(xiàn),咬鋼瞬間由于軋制沖擊的存在,回松裝置壓力波動(dòng)在短時(shí)上升是正常的。但是,軋件尾部離開軋機(jī)時(shí),回松裝置壓力下降,且失壓時(shí)間較長就屬于異常情況,通過數(shù)據(jù)記錄發(fā)現(xiàn)持續(xù)1~2 s 的失壓狀態(tài)在BD 機(jī)軋制過程中被判定為回松裝置失壓,導(dǎo)致自動(dòng)軋制程序中斷。
咬鋼過程軋輥受力分析如圖5。
圖5 咬鋼過程軋輥受力分析
圖5 中F1為壓下系統(tǒng)對軋輥的壓下力,F(xiàn)2為系統(tǒng)平衡時(shí)軋制力,F(xiàn)3 為咬鋼前后鋼坯動(dòng)量變化對軋輥沖擊力,F(xiàn)4為軋輥對鋼坯水平阻力
根據(jù)現(xiàn)場軋制工藝m=2 000 kg,v0=4.8 m/s,v1=1.0 m/s,咬鋼沖擊時(shí)間t=0.001 s,系統(tǒng)壓力15 MPa,壓下螺母接觸面積為0.38 m2計(jì)算。將公式(2)、(3)帶入公式(1)可得:
通過綜合分析計(jì)算確定了當(dāng)軋制力等于F2 即1 900 000 N 時(shí),軋件咬鋼沖擊和軋制力共同作用,此時(shí)軋件對軋輥的向上作用力與回松裝置系統(tǒng)最大壓力下的作用力形成平衡,當(dāng)現(xiàn)場軋制壓下量比較大的規(guī)格時(shí)經(jīng)查詢軋制工藝手冊軋制力最大可達(dá)到2 450 000 N,此時(shí)造成軋輥對回松裝置的壓力將大于15 MPa,同時(shí)電磁閥HC/EV15a 為持續(xù)得電打開狀態(tài),造成了絲桿側(cè)的油腔內(nèi)介質(zhì)往供壓管路回流,油缸行程被迫往絲桿側(cè)運(yùn)動(dòng)了,輥縫同步被迫增大減小軋制壓下量直至軋制力到達(dá)1 900 000 N的平衡狀態(tài)。當(dāng)軋件脫離軋機(jī)后絲桿側(cè)的油腔受到的軋輥側(cè)壓力瞬間消失,此時(shí)液壓系統(tǒng)迅速形對絲桿側(cè)油腔進(jìn)行補(bǔ)油,這個(gè)補(bǔ)油的時(shí)間約為1~2 s。故障道次回松裝置壓力曲線如圖6所示。
圖6 故障道次的回松裝置失壓情況(X-工序時(shí)間,Y-壓力值(MPa))
根據(jù)故障發(fā)生的機(jī)理現(xiàn)場采取了對液壓系統(tǒng)改進(jìn)和控制算法優(yōu)化的措施。針對開坯機(jī)回松裝置絲桿側(cè)油腔受到軋件咬鋼沖擊力矩造成介質(zhì)往供油P 管路回流的現(xiàn)象,對原回松裝置液壓供油P管路新增了一個(gè)電磁閥HC/EV16 并對該電磁閥進(jìn)行條件性開閉控制,即當(dāng)回松裝置壓力小于9 MPa時(shí)或者執(zhí)行回松裝置沖壓操作時(shí)電磁閥HC/EV16得電導(dǎo)通,當(dāng)回松裝置壓力大于14 MPa 時(shí)電磁閥HC/EV16 失電關(guān)閉。通過改進(jìn)后,在軋鋼的過程中當(dāng)咬鋼壓力大于保護(hù)壓力14 MPa(保護(hù)壓力設(shè)置可調(diào)整,比系統(tǒng)壓力15 MPa 低)情況再次發(fā)生時(shí)因?yàn)殡姶砰yHC/EV16 失電關(guān)閉讓回松裝置的絲桿側(cè)油腔形成了密閉容器,保障了油腔內(nèi)介質(zhì)不會(huì)回流,回松裝置油缸行程也就不會(huì)發(fā)生移動(dòng)了。最終回松裝置的壓力在軋件拋尾離開軋機(jī)后不再發(fā)生失壓現(xiàn)象,再次記錄曲線如圖7所示,同時(shí)軋件在離開該軋機(jī)后的截面尺寸也符合了工藝需求。液壓改進(jìn)原理圖如圖8。
圖7 液壓回路與電控程序改進(jìn)后記錄的回松裝置壓力曲線(X-工序時(shí)間,Y-壓力值(MPa))
圖8 改進(jìn)后的液壓原理圖
電控程序修改如圖9 即增加了實(shí)際壓力判斷,回松缸壓力小于9 MPa 時(shí)Q21.6 置1 電磁閥HC/EV16 得電導(dǎo)通讓回松缸與系統(tǒng)連通并保持沖壓狀態(tài),回松缸壓力大于保護(hù)壓力14 MPa 時(shí)Q21.6 置0電磁閥HC/EV16 失電關(guān)閉讓回松缸與系統(tǒng)隔離形成密閉容器。
圖9 改進(jìn)后的電氣控制程序
對馬鋼中型材開坯機(jī)回松裝置實(shí)施優(yōu)化改進(jìn)后,取得了良好的效果。一是相比改進(jìn)前因回松裝置原因的故障時(shí)間實(shí)現(xiàn)清零;二是回松裝置壓力的穩(wěn)定保證了軋機(jī)輥縫控制的穩(wěn)定,使得工藝控制更加精準(zhǔn),也為后續(xù)軋制工藝提供了保障;三是開坯機(jī)自動(dòng)軋制程序沒有再發(fā)生過中斷情況,保障了軋制節(jié)奏的高效。經(jīng)現(xiàn)場測算,相比于改造前每月開坯機(jī)減少因回松裝置故障時(shí)間約200 min,同時(shí)回松裝置的穩(wěn)定運(yùn)行使得軋線軋制節(jié)奏提升了約10%,以原班均產(chǎn)量400 t 進(jìn)行測算每班可提升約40 t 軋制量,每年增產(chǎn)約 40(t/班)×3(班/天)×365 天=43 800 t。
綜上所述,馬鋼中型材開坯機(jī)回松裝置優(yōu)化改進(jìn)后,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性與高效性大大提升。根據(jù)改造思路進(jìn)行推廣,在對于其他液壓驅(qū)動(dòng)的有沖擊性或大慣量的負(fù)載條件時(shí),使用換向閥加先導(dǎo)電磁閥控制工藝的液壓系統(tǒng)采取工作壓力條件性控制,可以有效地保證液壓系統(tǒng)的工作穩(wěn)定性。