朱 燦, 陳玉芳, 朱 慧
(1.銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司, 安徽 銅陵 244000;2.銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠建筑安裝股份有限公司, 安徽 銅陵 244000;3.安徽醫(yī)科大學(xué) 馬克思主義學(xué)院, 安徽 合肥 230032)
某大型礦冶集團(tuán)下屬企業(yè)采用濕法煉鋅工藝[1],年產(chǎn)鋅10萬(wàn)t,年產(chǎn)危險(xiǎn)廢物鐵礬渣(危廢代碼為HW48/321- 005- 48)4萬(wàn)t左右。該鐵釩渣在企業(yè)長(zhǎng)期堆存,不僅存在占地面積大、建設(shè)成本和維護(hù)成本高的問(wèn)題,還存在重大的環(huán)境事故風(fēng)險(xiǎn)隱患。如果委外處置,按每噸鐵礬渣的處理費(fèi)用4 000元計(jì),該鉛鋅冶煉廠每年鐵礬渣處理費(fèi)用超過(guò)1億元,如果不能有效處理,則會(huì)直接影響鋅系統(tǒng)的穩(wěn)定生產(chǎn)甚至停產(chǎn)[2]。
目前大多數(shù)鐵礬渣通過(guò)冶煉工藝進(jìn)行處理,回收渣中有價(jià)金屬的同時(shí)產(chǎn)出無(wú)害化棄渣[3]。內(nèi)蒙古興安銅鋅公司采用奧斯邁特爐工藝處理鐵礬渣和鉛銀渣,回收的有價(jià)金屬附加值較低,經(jīng)濟(jì)不合算,另外產(chǎn)出的渣還需進(jìn)行處理;某鉛鋅冶煉廠建立年處理4.4萬(wàn)t鐵礬渣+20萬(wàn)t高硫鐵的焙燒爐項(xiàng)目,經(jīng)過(guò)酸浸- 焙燒- 酸浸工藝,浸出渣僅As、Pb略超標(biāo),含F(xiàn)e達(dá)66%以上,但該項(xiàng)目建設(shè)總投資高達(dá)2.9億元;某鉛鋅冶煉廠于2015年利用現(xiàn)有鉛系統(tǒng)的煙化爐進(jìn)行鐵礬渣處理工業(yè)化試驗(yàn),結(jié)果表明煙化爐處理鐵礬渣在技術(shù)上是可行,但是存在工藝繁瑣、煙氣含SO2和NOx高、投資高、運(yùn)行成本高等問(wèn)題。
該冶煉企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期考證,并經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn),探索出一條鐵礬渣綜合利用無(wú)害化處理工藝路線,并進(jìn)行了生產(chǎn)實(shí)踐。本文對(duì)該工藝及其應(yīng)用實(shí)踐情況進(jìn)行闡述,以期為同類(lèi)企業(yè)提供參考。
本文中的原料來(lái)源于某鉛鋅冶煉企業(yè)濕法煉鋅系統(tǒng)產(chǎn)生的鐵礬渣,主要成分見(jiàn)表1[4]。
由表1知,該鐵礬渣中鎘、砷有毒元素占比0.118%,屬于較低范疇;鐵含量25.8%,鋅含量3.5%,這兩種有價(jià)元素占比達(dá)29.3%。研究表明,鐵礬渣中鐵礬占比達(dá)98.91%,粒徑大部分小于5.0 μm,呈單體不規(guī)則團(tuán)聚狀態(tài)。
表1 鐵礬渣主要成分(涉及毒性鑒別元素) %
由于鐵礬渣中有價(jià)金屬主要是鋅,其他金屬因含量過(guò)低,回收價(jià)值不大,因此采用“兩段弱酸浸出+一段水洗+碳酸鈉沉鋅”工藝回收鋅[5]。主要工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 鐵礬渣降毒及回收鋅流程
沉礬底流泵入鐵礬渣一段壓濾機(jī),濾渣放入漿化槽進(jìn)行第一次弱酸浸出,較優(yōu)工藝條件為:液固比5∶1,pH值1.5,溫度60 ℃,反應(yīng)時(shí)間60 min;反應(yīng)結(jié)束后礦漿泵入現(xiàn)有鐵礬渣二段壓濾機(jī)壓濾,濾液放入儲(chǔ)槽(新建)加入碳酸鈉或氫氧化鈣進(jìn)行沉鋅作業(yè),較優(yōu)工藝條件為:反應(yīng)溫度50 ℃,終點(diǎn)pH值6.8~7,反應(yīng)時(shí)間1 h;濾渣加入漿化槽進(jìn)行二次弱酸浸出,較優(yōu)工藝條件為:液固比5∶1,pH值1.5,溫度60 ℃,反應(yīng)時(shí)間60 min;反應(yīng)結(jié)束后進(jìn)行壓濾作業(yè),壓濾結(jié)束后用水沖洗,控制水溫為60 ℃左右。
沉鋅反應(yīng)結(jié)束后進(jìn)行壓濾,濾液可作為一次弱酸浸出和二次弱酸浸出的補(bǔ)充水,隨著濾液中雜質(zhì)濃度的不斷升高,定期開(kāi)路一部分送至鋅冶煉系統(tǒng)浸出工序;濾渣主要成分為堿式碳酸鋅,返濕法車(chē)間充分回收渣中的鋅。
二次弱酸浸出反應(yīng)結(jié)束后進(jìn)行壓濾,濾液返回一次弱酸浸出;壓濾渣進(jìn)行兩段逆流漿化洗滌,每次洗滌的洗水均自循環(huán)使用[8],洗水回用于生產(chǎn)工藝,經(jīng)過(guò)兩段洗滌后含鋅<1.5%。
二次弱酸浸出后的水洗渣成分見(jiàn)表2。由表2可知,鐵礬渣降毒后的水洗渣符合一般工業(yè)固體廢物的Ⅰ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)[6],達(dá)到了鐵礬渣無(wú)害化處理的要求[7]。
表2 水洗渣主要成分 %
為實(shí)現(xiàn)減量化和資源化利用的目的,某鉛鋅冶煉企業(yè)將水洗渣用于制磚。
制免燒磚系統(tǒng)主要的原材料是壓濾機(jī)產(chǎn)生的水洗渣[8],搭配污水處理系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥(中和渣),另需添加粉煤灰、高爐渣、石粉、水泥等材料。工藝流程如圖2所示。
圖2 鐵礬渣制磚系統(tǒng)工藝流程
1)預(yù)混合。由于水洗渣及中和渣的含水率較高,達(dá)到20%以上,通過(guò)鏟車(chē)將水洗渣及中和渣按比例鏟入翻拋池中;為降低水分和混料效果,粉煤灰按比例同時(shí)加入翻拋池。通過(guò)翻拋機(jī)預(yù)翻拋初步混合后,進(jìn)入混料倉(cāng),原料經(jīng)混料倉(cāng)皮帶計(jì)量輸送至輪碾機(jī)進(jìn)一步混合。
2)混料。石粉、高爐渣通過(guò)料倉(cāng)、皮帶計(jì)量輸送與混合料一同進(jìn)入破碎機(jī),達(dá)到目標(biāo)粒度后再進(jìn)入攪拌機(jī),同時(shí)配入一定比例的水泥及固化劑進(jìn)行攪拌,攪拌好的料通過(guò)皮帶輸送至中間料倉(cāng)。
3)成型。中間料倉(cāng)通過(guò)皮帶輸送至制磚機(jī)模腔內(nèi),進(jìn)行振動(dòng)、壓力成型。
4)養(yǎng)護(hù)。成型后的磚塊,通過(guò)自動(dòng)碼垛系統(tǒng)碼放到子母車(chē)上,用子母車(chē)送入養(yǎng)護(hù)車(chē)間進(jìn)行蒸汽養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)時(shí)間不少于24 h,或者采用自然養(yǎng)護(hù)28 d。
5)成品。將養(yǎng)護(hù)好的磚通過(guò)子母車(chē)運(yùn)送至降板機(jī)上,進(jìn)行板塊分離,并通過(guò)碼垛機(jī)進(jìn)行碼垛,再由叉車(chē)將碼垛好的磚運(yùn)送到成品堆場(chǎng)。
項(xiàng)目建成后,制磚系統(tǒng)年產(chǎn)合格免燒磚(標(biāo)磚)1 736萬(wàn)塊性能指標(biāo)符合《混凝土實(shí)心磚》(GB/T21144)要求,不合格磚2 920萬(wàn)塊,62.7%的免燒磚質(zhì)量存在問(wèn)題。不合格磚在自然養(yǎng)護(hù)過(guò)程中,表面出現(xiàn)較多的白毛(即泛堿嚴(yán)重)[9-10],且溶于水,這些不合格磚長(zhǎng)期堆存[11],產(chǎn)生以下問(wèn)題:免燒磚強(qiáng)度較低,且經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的風(fēng)吹、日曬、雨淋后,有粉化現(xiàn)象[12];大量的不合格免燒磚無(wú)處堆放,造成資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。
在實(shí)際試生產(chǎn)中,根據(jù)市場(chǎng)需求變化情況及用戶要求,采用改變模具的方式適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),生產(chǎn)其他不同規(guī)格尺寸的植草磚[13]。植草磚性能指標(biāo)滿足《植草磚》(NY/T1253—2006)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)制磚產(chǎn)品浸出毒性滿足《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別》(GB5085.3—2007)的要求[14]。
不合格磚達(dá)不到免燒磚國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的原因包括兩方面,一是強(qiáng)度低,二是泛堿嚴(yán)重。
分析后發(fā)現(xiàn),免燒磚中的NaFe3(OH)6(SO4)2,遇堿性物質(zhì)后穩(wěn)定性差[15],易分解為硫酸鈉、硫酸鈣、硫酸氫鈉、氧化鐵及四氧化三鐵等(式(1)),分解后的磚遇水有膨脹性,造成免燒磚強(qiáng)度低;而分解產(chǎn)生的硫酸鈉以及其他在制磚過(guò)程中加入的鈉鹽易產(chǎn)生泛堿現(xiàn)象。
3Ca(OH)2+2NaFe3(OH)6(SO4)2=
3CaSO4+Na2SO4+6Fe(OH)3
(1)
3.4.1 消除免燒磚泛堿的工藝改進(jìn)
甄別性選擇泛堿程度等級(jí)輕的配比,再使用憎水劑及超微量抗堿抗?jié)B添加劑進(jìn)行摻量,抑制和消除泛堿現(xiàn)象。泛堿現(xiàn)象驗(yàn)收按GB/T2542—2012《砌墻磚試驗(yàn)方法》執(zhí)行。
3.4.2 解決免燒磚強(qiáng)度較低的工藝改進(jìn)
為提升免燒磚的成品率,實(shí)現(xiàn)水洗渣100%精準(zhǔn)制磚,通過(guò)反復(fù)試驗(yàn)研究,以質(zhì)量817.5進(jìn)行分配,確定水洗渣100、水泥130、礦粉17.5、石子430、砂140的最佳配比,取代普通的粉煤灰制磚的水泥130、礦粉22.5、粉煤灰35、石子430、砂200的混凝土配比。
水洗渣粒徑為0.1~0.5 mm,將其在pH=10的強(qiáng)堿環(huán)境下進(jìn)行5 h活化處理,活化溫度為25~82 ℃?;炷镣饧觿┦褂镁埕人岣咝p水劑,質(zhì)量組分為10.5~17.5,水泥選用普通42.5號(hào)硅酸鹽水泥。石子粒徑為5~25 mm。砂為機(jī)制砂與特細(xì)砂1∶1的混合料,其中機(jī)制砂的細(xì)度模數(shù)為1.1,特細(xì)砂為3.2。
采用水洗渣取代質(zhì)量組分分別為35、5和60的粉煤灰、礦粉和砂,取代率達(dá)12.23%,混凝土的坍落度、和易性、黏聚性基本無(wú)變動(dòng),初凝時(shí)間由2.5 h增加到3 h,7 d強(qiáng)度增加12.7%,28 d強(qiáng)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度的120%,完全符合制磚混凝土標(biāo)準(zhǔn)。
改進(jìn)后的工藝流程如圖3所示,細(xì)集料(降毒后的鐵礬渣(水洗渣))、粗集料 (砂、石)、水泥、礦渣和聚羧酸高效減水劑共同生成制磚混合料,壓制成型,養(yǎng)護(hù)28 d后抗壓強(qiáng)度達(dá)到MU15,測(cè)試合格后出廠。一次成品率由改造前的37.3%提升到98.63%。
圖3 改進(jìn)后的鐵礬渣制磚系統(tǒng)工藝流程
改進(jìn)后的制磚工藝采用活化的水洗渣代替30%的砂、22.2%的礦粉和100%的粉煤灰,降低了混凝土原料成本,且初凝時(shí)間略有增加,便于現(xiàn)場(chǎng)施工,7 d強(qiáng)度略有提高,28 d強(qiáng)度超標(biāo)準(zhǔn)符合要求;由于外加劑的使用,全流程可以用泵進(jìn)行高遠(yuǎn)輸送,成磚不易坍落,是一種新型環(huán)保材料;一次成品率由改造前的37.3%提升到98.63%。
鐵礬渣每年產(chǎn)生量4萬(wàn)t,如委托處置,不計(jì)算場(chǎng)地堆存費(fèi)用和人工環(huán)保管理費(fèi)用,以危險(xiǎn)廢物處理單價(jià)4 000元/t的費(fèi)用進(jìn)行外委處置,每年產(chǎn)生1.6億元的環(huán)保處置費(fèi)。
該項(xiàng)目建設(shè)投資為1 798.03萬(wàn)元,年處理鐵礬渣40 000 t(干量,含鋅平均3.74%)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,年產(chǎn)出精準(zhǔn)制作免燒磚4 656萬(wàn)塊,精準(zhǔn)制作免燒磚按0.25元/塊計(jì),產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益1 164萬(wàn)元。
年產(chǎn)沉鋅渣2 751.9 t(主要成分為堿式碳酸鋅,含鋅43.49%),堿式碳酸鋅其價(jià)格參照鋅精礦計(jì)價(jià)方式計(jì)算,約產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益2 751.9萬(wàn)元。
該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,年均總成本費(fèi)用2 579.8萬(wàn)元,年收益3 915.9萬(wàn)元,不考慮委托處置費(fèi)用,鐵礬渣年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)正效益1 336.1萬(wàn)元。
某鉛鋅冶煉廠針對(duì)該廠鐵釩渣大量堆存及目前常用鐵礬渣處理工藝投資高、運(yùn)行成本高、經(jīng)濟(jì)效益低的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期考證和實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn),探索出鐵礬渣兩段弱酸浸出- 水洗渣制磚的工藝路線,應(yīng)用實(shí)踐表明該工藝可以達(dá)到危廢鐵釩渣綜合利用和無(wú)害化處理的目標(biāo),并且獲得了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益。
1)鐵礬渣綜合利用無(wú)害化處理工藝為兩段弱酸浸出- 水洗渣制磚,濾液和水洗渣水均可返回系統(tǒng)循環(huán)使用,產(chǎn)生的沉鋅渣返回鋅冶煉濕法系統(tǒng),產(chǎn)生的水洗渣進(jìn)行制磚,達(dá)到了危廢鐵釩渣資源充分利用、無(wú)害化處理的效果。
2)一段弱酸浸出的較優(yōu)工藝條件為:液固比5∶1,PH值1.5,溫度60 ℃,反應(yīng)時(shí)間60 min;沉鋅工序的較優(yōu)工藝條件為:反應(yīng)溫度50 ℃,終點(diǎn)pH值6.8~7,反應(yīng)時(shí)間1 h;二段弱酸浸出的較優(yōu)工藝條件為:液固比5∶1,pH值1.5,溫度60 ℃,反應(yīng)時(shí)間60 min;最終水洗渣中鋅含量<1.5%。
3)對(duì)傳統(tǒng)的制磚工藝進(jìn)行改進(jìn),改進(jìn)內(nèi)容包括:使用憎水劑及超微量抗堿抗?jié)B添加劑進(jìn)行摻量,抑制和消除泛堿現(xiàn)象;水洗渣在pH=10的強(qiáng)堿環(huán)境下進(jìn)行5 h活化處理,活化溫度為25~82 ℃;改進(jìn)制磚物料及配比,按照以質(zhì)量817.5進(jìn)行分配,確定最佳配比為水洗渣100、水泥130、礦粉17.5、石子430、砂140。工藝改進(jìn)后,壓制免燒磚在養(yǎng)護(hù)28 d以后抗壓強(qiáng)度達(dá)到MU15,一次成品率由改造前的37.3%提升到98.63%。
4)該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,年均總成本費(fèi)用2 579.8萬(wàn)元,年收益3 915.9萬(wàn)元,鐵礬渣年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)正效益1 336.1萬(wàn)元。
改造后的工藝具有投資少、成本低的優(yōu)點(diǎn),而且制成的產(chǎn)品成磚不易坍落,是一種新型環(huán)保材料,市場(chǎng)認(rèn)可度高。鐵礬渣規(guī)?;珳?zhǔn)制磚實(shí)現(xiàn)了鐵礬渣從危險(xiǎn)廢物到產(chǎn)品的重大轉(zhuǎn)變,是實(shí)現(xiàn)鐵礬渣減量化、無(wú)害化、資源化的成功范例,值得在同類(lèi)企業(yè)進(jìn)行推廣。
由于降毒后的鐵礬渣(水洗渣)成分有波動(dòng),企業(yè)應(yīng)根據(jù)原料成分針對(duì)市場(chǎng)需求生產(chǎn)不同種類(lèi)、不同性能和不同產(chǎn)品等級(jí)的免燒磚,國(guó)家也應(yīng)盡快完善相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。