本文針對汽車車身某處縱梁沖壓件焊接面產(chǎn)生翹曲的原因及解決方案進行了闡述,通過對零件的造型、沖壓工藝方案、現(xiàn)場模具調(diào)試等3個方面對翹曲缺陷進行分析,歸納并制定了相應(yīng)的解決方案,最終使翹曲缺陷得到消除,為以后的模具設(shè)計和模具調(diào)試提供借鑒與參考。
我在教學(xué)過程中做了一些嘗試,效果很不錯。課前,布置預(yù)習(xí)作業(yè),完成預(yù)習(xí)所應(yīng)達到的目的;課堂上,分組討論,解決自己遇到的問題,教師可以再設(shè)計問題,調(diào)動學(xué)生閱讀討論,達到預(yù)期的目的,完成相應(yīng)的習(xí)題;課后,布置作業(yè),個別輔導(dǎo),指導(dǎo)學(xué)生及時系統(tǒng)總結(jié)所學(xué)數(shù)學(xué)知識,將所學(xué)數(shù)學(xué)知識系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化,將所學(xué)數(shù)學(xué)知識融會貫通,運用自如。
縱梁是車架裝配的基礎(chǔ),縱梁的單件精度是車架制造精度的基礎(chǔ)。近年來,為了降低汽車重量,汽車鈑金件采用的材質(zhì)向著高強化、輕量化方向發(fā)展。但是,隨之而來的材料強度的提高,使得縱梁成形回彈問題更加復(fù)雜和突出,尤其是縱梁腹面的縱向翹曲和橫向扭曲,變形程度大、不穩(wěn)定,這些問題無法通過生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)整解決,必須依靠數(shù)控加工的方式進行回彈補償。
本文研究了縱梁回彈的數(shù)值模擬方法,并通過試驗對數(shù)值分析結(jié)果進行了驗證,制定了縱梁成形的模具補償方案,對縱梁翹曲和扭曲進行補償,提高了縱梁成形的精度。
3.2 最佳工藝參數(shù)為漂燙溫度 91 ℃、漂燙時間 4 min、切片厚度4 mm和冷凍時間3 h,在此條件得到規(guī)范化綜合評分 0.9572,與預(yù)測值(0.9453)基本一致,說明該回歸模型準確,主成分分析與響應(yīng)面分析法相結(jié)合對馬鈴薯脆片預(yù)處理工藝進行優(yōu)化的綜合評價方法準確可行。
圖1為某車型的縱梁內(nèi)板現(xiàn)場調(diào)試過程中在腹面位置產(chǎn)生的翹曲缺陷,這些缺陷會影響產(chǎn)品的焊接,導(dǎo)致焊點不牢,出現(xiàn)開焊的風(fēng)險,直接影響車身焊接質(zhì)量。圖2為CAE分析在Springback時,確認制件與凹模工具對比狀態(tài),Autoform分析結(jié)果同樣有翹曲狀態(tài)。經(jīng)過對CAE分析結(jié)果和現(xiàn)場調(diào)試狀態(tài)對比,制件翹曲問題為工藝問題,現(xiàn)場調(diào)試無法徹底解決,必須依靠數(shù)控加工的方式進行回彈補償。
考慮到鏈條爐排風(fēng)室進口靜壓小,尾部靜壓大,因此在爐排調(diào)風(fēng)門全開的情況下,在風(fēng)室進口處布置擋板以優(yōu)化風(fēng)室結(jié)構(gòu)。
⑵為保證側(cè)壁成形減薄滿足要求,規(guī)劃工藝方案OP10局部拉延,凹模圓角放大至R8mm,OP30整形到位,產(chǎn)品凹圓角R4.5mm,局部拉延檻圓角放大至R15mm,如圖5所示。
如圖6所示,將原始的凹模口R8mm調(diào)整為R3mm提升橫向拉應(yīng)力,減少成形流入量,達到去除拉延坎后的阻料目的。
通過原因分析確認,翹曲產(chǎn)生的主要原因是材料成形過程中流過R角,產(chǎn)生翹曲。結(jié)合原因分析采取的解決措施為:⑴消除阻料坎R角;⑵調(diào)整凹??趫A角大小;⑶提升翹曲位置研合精度,對翹曲位置強壓,減緩問題產(chǎn)生;⑷增大壓邊圈壓力,減少進料量。針對縱梁腹面翹曲問題開展研究和探討,最終確定選擇以下兩種解決措施。
縱梁制件造型為“幾”字形結(jié)構(gòu),腹面拔模角成形角度為5°,單純采用試驗研究和理論解析方法,難以有效解決現(xiàn)場翹曲等問題。以下從零件的產(chǎn)品造型的成形特點、現(xiàn)場的沖壓工藝設(shè)計以及成形原理等方面分析該區(qū)域產(chǎn)生翹曲的原因。
⑴工藝設(shè)計階段為保證產(chǎn)品充分拉深,設(shè)計使用拉延檻(深度10mm,R角8mm)板料經(jīng)過拉延檻圓角及凹??趫A角向里流動,經(jīng)過圓角1處硬化轉(zhuǎn)移至法蘭,經(jīng)過圓角2處硬化轉(zhuǎn)移至側(cè)壁,如圖4所示。
消除阻料坎R角,將拉延的拉延檻取消,避免材料經(jīng)過阻力坎彎曲硬化。
OP10為雙動拉延帶壓邊圈成形,壓邊圈采用10mm深阻料坎阻料,如圖3所示。
新一輪后勤改革完成后,華中師范大學(xué)形成了以分管校領(lǐng)導(dǎo)親自抓、部門主要負責人直接抓的層層落實責任制,全面落實食品安全應(yīng)急處置機制,實施食品安全責任追究機制。通過建章立制形成科學(xué)、高效、規(guī)范、有序的工作機制,制定《食品安全工作站成員工作職責》、《食品安全工作流程》、《食品安全應(yīng)急處置預(yù)案》、《二次供應(yīng)管理細則》,涉及信息報送、日常巡查、績效體系考評、突發(fā)事件應(yīng)急處置、監(jiān)管戶檔案管理等。
由于前期CAE分析結(jié)果與現(xiàn)場調(diào)試制件趨勢一致,因此,按照最新制定的工藝方案進行Autoform反算,確認回彈狀態(tài)。圖7為更改后CAE分析效果,制件翹曲問題消除。不過仍需要實際生產(chǎn)驗證整改效果,分析結(jié)果的準確性。
根據(jù)制定的翹曲解決方案,重新修改了拉延模具的阻料坎形狀,同時減小了凹??赗角。模具修改完成后對其進行驗證發(fā)現(xiàn),翹曲問題改善效果明顯,制件在拉延模具上貼合狀態(tài)良好,用平直尺對比腹面平整度,僅顯示0.2mm的縫隙,整改效果達到預(yù)期要求,焊接邊的平面度滿足焊裝和總裝的要求。圖8所示為工藝優(yōu)化后的零件實物。制件翹曲回彈得到解決,側(cè)壁翹曲量由1.5mm減小到0.2mm。
經(jīng)過模具回廠前與回廠后對縱梁翹曲問題跟蹤確認,模具前期分析結(jié)果存在失效,需要從前期分析、問題橫展、造型設(shè)計等方面提升。針對翹曲問題從以下思路進行解決:⑴梁類件拉延設(shè)計分模線與壓料面的形狀統(tǒng)籌考慮,阻料坎的設(shè)置方向考慮R角的硬化殘留;⑵拉延采用小的凹??赗角,抑制側(cè)壁翹曲;⑶因產(chǎn)品造型限制無法實現(xiàn),而導(dǎo)致制件的缺陷,需要在SE階段從工藝能實現(xiàn)的角度進行優(yōu)化改善,避免后期問題發(fā)生。