由于邊板與銅管需要通過脹管工序形成過盈配合,因此對邊板翻邊孔的質(zhì)量提出了更高要求,一旦邊板出現(xiàn)質(zhì)量問題,將直接影響蒸發(fā)器或冷凝器的整體性能。本文主要針對邊板在實際生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的主要問題開展失效機理研究、系統(tǒng)優(yōu)化,以期提升多孔沖壓件邊板的質(zhì)量可靠性。
多孔鈑金件是蒸發(fā)器和冷凝器的結(jié)構(gòu)件之一,起到固定銅管與翅片的作用。邊板上與銅管配合的孔均為翻邊孔,其他孔則是通孔為裝配孔。不同機型用到的邊板結(jié)構(gòu)不同,冷凝器上用到的邊板結(jié)構(gòu)較大,蒸發(fā)器上用到的邊板結(jié)構(gòu)較小,但均為多孔結(jié)構(gòu)(圖1)。鋼卷通過送料機、沖床和連續(xù)模的協(xié)同作業(yè)沖壓形成邊板零件。沖壓生產(chǎn)現(xiàn)場圖如圖2所示。
鈑金廠投產(chǎn)以來,邊板后工序投訴較多,為識別主要問題,對涉及邊板的投訴類型及占比進(jìn)行了統(tǒng)計,繪制排列圖。由圖3可知,影響邊板質(zhì)量可靠性的主要問題為邊板批量有油污、邊板割斷銅管和脹管后邊板松動。
故障樹分析法(fault tree analysis,F(xiàn)TA)是一種評價復(fù)雜系統(tǒng)可靠性與安全性的重要方法,故障樹分析法把系統(tǒng)不希望發(fā)生的事件作為故障樹的頂事件,用規(guī)定的圖形符號來表示;找出導(dǎo)致這一事件發(fā)生的所有可能的直接因素和原因,作為過渡狀態(tài)的中間事件,并由此逐步深入分析,直到找出事件的基本原因,即故障樹的底事件為止。
為尋找到上述三方面問題(邊板批量有油污、邊板割斷銅管和脹管后邊板松動)的根本原因,采用FTA故障樹分析法進(jìn)行具體分析。小組通過實際現(xiàn)場調(diào)查,模擬再現(xiàn)失效問題,深入研究故障機理,分別建立了故障樹模型。
由表2可以看出,方案2的預(yù)期效果最好,因此針對“邊板模內(nèi)攻絲油污大且不易揮發(fā)”這一問題,決定采用對油污零件進(jìn)行除油處理。
改進(jìn)過程:通過現(xiàn)場檢查模具沖頭部分結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)沖頭與模板的固定方式是采用螺紋擰緊的方式,當(dāng)沖壓次數(shù)達(dá)到一定次數(shù)后螺紋連接松動,導(dǎo)致沖頭松動。為改善該現(xiàn)象,增加上托板和快速夾模器來防止沖頭螺絲松動(圖8)。
結(jié)合現(xiàn)場對于邊板的質(zhì)量控制要求,決定對RPN數(shù)值超過120的故障進(jìn)行重點改進(jìn),由表中的RPN數(shù)值可知,RPN數(shù)值超過120的故障原因共計有5個,小組將其確定為邊板沖壓失效的五大原因。這五個原因分別為邊板模內(nèi)攻絲油污大且不易揮發(fā)、沖頭松動、模具內(nèi)跳廢料、送料機回料、送料機送料不到位。針對上述五大原因逐一開展改進(jìn)活動。
稱取蜂蜜樣品5份,每份15 g,按1.3.3樣品處理方法操作,測定峰面積,計算含量,獲取RSD為0.5%。
通過整理合并同類項,我們共計找到了15項底事件。為確定這15項底事件對頂事件的影響大小,明確后期重點改進(jìn)方向,小組成員決定采用PFMEA分析方法對上述三個問題開展影響程度分析,結(jié)果見表1。
改進(jìn)過程:通過頭腦風(fēng)暴法,提出了三種解決方案,同時小組成員分別考慮不同方案對質(zhì)量、模具、成本和實施時間的影響來最終確定最優(yōu)方案。
改進(jìn)過程:由于導(dǎo)致模具跳廢料的原因隨機性較大,無規(guī)律可遵循,一旦發(fā)生跳廢料,極有可能打壞模具甚至發(fā)生安全事故,造成較大的損失。因此,需要引入智能檢測裝置對跳廢料的情況進(jìn)行實時的監(jiān)控,實現(xiàn)當(dāng)識別到料帶上有廢料時,沖床停止作業(yè)避免壓料等異常。
由圖4可知,頂事件“邊板有油污”的底事件共有3個,分別為鋼卷本身油污大,鋼卷庫放置架油污大,邊板模內(nèi)攻絲潤滑油污大且潤滑油不易揮發(fā)。由圖5可知,頂事件“脹管后邊板松動”的底事件共有7個,分別為孔的直徑設(shè)計偏小、沖頭磨損、沖頭直徑偏小、沖頭松動、沖頭直徑偏大、孔的直徑設(shè)計偏大和沖頭有磁。
小組通過調(diào)查,最終選擇引入模具下死點檢測裝置來監(jiān)控該問題,如圖9所示。該檢測裝置采用高性能接近傳感器,通過檢測合模間隙來識別模具的下死點,當(dāng)檢測到的合模間隙超出正常范圍時,立即向沖床發(fā)出停機信號。
由圖6可知,頂事件“銅管被邊板割破”的底事件共有10個,分別為模具內(nèi)跳廢料、送料機回料、沖孔間隙設(shè)計偏大、沖頭磨損、凹模磨損、送料不到位、沖頭松動、沖頭直徑偏小、沖頭磨損和孔的直徑設(shè)計偏小。
田青青當(dāng)即組織了一支突擊隊。按郝浮萍提供的線索,突擊隊員手持棍棒,分乘兩臺手扶拖拉機,連夜向十里開外的柳家營進(jìn)發(fā)。我無法阻止她的行動,只好囑咐幾個心細(xì)的人暗中周旋,盡力避免發(fā)生流血沖突。
根據(jù)涂層與基體界面結(jié)合狀態(tài),氣相沉積可分為覆蓋表層與擴散表層,主要應(yīng)用于耐磨涂層,在高溫涂層中熱穩(wěn)定性較好,涂層致密均勻且密度、純度、結(jié)構(gòu)和晶粒度易于控制,結(jié)合強度較高。一般采用的測試方法有彎曲法、熱沖擊實驗法、劃痕法、壓痕法等。
目前,γ刀、射頻、化療、手術(shù)均為臨床治療原發(fā)性肝癌患者的常用手段,但隨著疾病的惡化,肝癌晚期患者的身體素質(zhì)、機體抵抗能力、耐手術(shù)性均存在不同程度的下降,將導(dǎo)致手術(shù)治療受阻,僅有不足20.00%左右的患者可達(dá)到手術(shù)治療指征[3] 。故探尋新的非手術(shù)治療方式,已成為臨床亟待解決的問題。
方案實施:沖壓生產(chǎn)完經(jīng)檢查合格的邊板,要求必須放置在專用除油架上進(jìn)行統(tǒng)一的除油處理,邊板經(jīng)過前處理后表面的油污會得到清潔,清潔后經(jīng)過烘干工序會使得零件表面的水分得以蒸發(fā),經(jīng)烘干處理后的邊板即可下線進(jìn)入倉庫,如圖7所示。
改進(jìn)過程:送料機回料即料帶倒退現(xiàn)象,往往會導(dǎo)致邊板的翻邊孔破損,因此要求員工在送料機回料后對零件進(jìn)行全檢。
增設(shè)防誤送裝置,利用定位孔來檢測送料是否到位,當(dāng)定位針能夠順利穿過定位孔,沖床正常運行;若未能順利穿過定位孔,則定位針回彈,沖床停止作業(yè),如圖10所示。
統(tǒng)計改善前、后一個月邊板不合格品的數(shù)據(jù),分別對其過程能力進(jìn)行分析(圖11),改善前的過程能力Z值等于2.4729小于2.75,過程能力不足;而改善后的過程能力Z值等于3.0791大于2.75,過程能力充足。因此,改善后邊板的質(zhì)量可靠性得到極大的提升。
計算渣鎖斗閥開關(guān)時間所需要的條件較多,涉及閥門自身的結(jié)構(gòu)參數(shù),液壓油的物理性質(zhì),液壓系統(tǒng)管路規(guī)格尺寸、敷設(shè)長度以及閥門與油站的高差等,如下所列:
通過開展FTA、PFMEA分析,得到了導(dǎo)致多孔零件邊板質(zhì)量異常的五大影響因素,并逐一開展過程改進(jìn),包括增加除油處理環(huán)節(jié)、更改模具沖頭的連接結(jié)構(gòu)、增加特殊情況全檢環(huán)節(jié)、增加模具防誤送裝置和引進(jìn)模具下死點檢測裝置。五大措施實施后,邊板生產(chǎn)的過程能力指數(shù)由2.4729提升至3.0791,邊板的質(zhì)量可靠性得到極大提升。