吳向紅 , 呂 洋* ,楊廣賢
( 1.平頂山市神馬萬(wàn)里化工股份有限公司,河南 平頂山 467000 ; 2.河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467000 )
平頂山市神馬萬(wàn)里化工股份有限公司的環(huán)己醇生產(chǎn)裝置,是國(guó)內(nèi)第一家引進(jìn)國(guó)外環(huán)己醇生產(chǎn)技術(shù)及裝備的企業(yè),生產(chǎn)工藝是以苯和氫氣為主要原料,經(jīng)過(guò)苯加氫、環(huán)己烯水合、精餾分離等工業(yè)過(guò)程,最終得到環(huán)己醇產(chǎn)品,并將其提供給下游產(chǎn)業(yè)鏈。在環(huán)己醇工業(yè)生產(chǎn)流程中,水合反應(yīng)是生產(chǎn)中的主要工序,包括水合反應(yīng)器、精餾分離塔群、催化劑再生和催化劑添加裝置等。在水合催化劑添加裝置中,水合反應(yīng)催化劑儲(chǔ)罐攪拌設(shè)備密封方式的原始設(shè)計(jì)為盤根填料,使用過(guò)程中極易出現(xiàn)老化、腐蝕、松動(dòng)等現(xiàn)象,使得密封裝置性能不達(dá)標(biāo),導(dǎo)致水合催化劑泄漏造成局部的環(huán)保問(wèn)題。如何完善原始設(shè)計(jì),制定出合理可行的技改方案,徹底解決水合反應(yīng)催化劑儲(chǔ)罐攪拌設(shè)備密封裝置出現(xiàn)的問(wèn)題,使環(huán)己醇生產(chǎn)系統(tǒng)達(dá)到長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的目的,已成為當(dāng)務(wù)之急。
公司環(huán)己醇裝置水合催化劑儲(chǔ)罐A-D308的設(shè)計(jì)使用上限高度為6 m,實(shí)際安裝高度7 m,直徑6.6 m,體積201 m3。如果環(huán)己醇生產(chǎn)系統(tǒng)因故障停車時(shí),需將2臺(tái)反應(yīng)器的水合催化劑全部導(dǎo)入儲(chǔ)罐A-D308內(nèi),此時(shí)罐體液位會(huì)上漲到5 m,加上退料后管線的沖洗水用量,這大大超出了催化劑儲(chǔ)罐A-D308的使用上限,造成催化劑外溢損失,引發(fā)環(huán)境事故。另外,原設(shè)計(jì)中催化劑儲(chǔ)罐A-D308的攪拌器是傾斜安裝在儲(chǔ)罐底部,由于安裝形式及特殊位置,對(duì)其密封指標(biāo)要求特別苛刻,目前同行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)一般采用“填料+氮?dú)?水”的方式。如果出現(xiàn)填料密封泄漏情況,必須將催化劑儲(chǔ)罐內(nèi)部的物料完全清除,符合維修條件后,才能進(jìn)行維修更換;同時(shí)為了減少催化劑漿液的外漏損失,需用大量的水進(jìn)行沖洗,使得催化劑儲(chǔ)罐液位迅速上升,最終超出催化劑儲(chǔ)罐的儲(chǔ)存上限,導(dǎo)致生產(chǎn)系統(tǒng)停車或增加維修停車時(shí)間,造成重大的經(jīng)濟(jì)損失。
技改要求是在現(xiàn)有的水合催化劑儲(chǔ)罐攪拌密封裝置的基礎(chǔ)上進(jìn)行改型設(shè)計(jì),利用原有的電機(jī)設(shè)備,將4套填料密封方式的斜插入式水合催化劑儲(chǔ)罐攪拌器改型為雙端面機(jī)械密封。該密封形式適用于強(qiáng)腐蝕、高溫、帶懸浮顆粒、易揮發(fā)低黏度介質(zhì),避免離心力的作用將污物引入摩擦面;同時(shí)對(duì)攪拌軸進(jìn)行重新設(shè)計(jì),采用夾殼聯(lián)軸器的連接方式將攪拌軸與傳動(dòng)軸聯(lián)接作同步運(yùn)動(dòng),其夾殼聯(lián)軸器的兩個(gè)沿軸向剖分的夾殼,具有緩沖、減振的作用,適用于軸線安裝困難和強(qiáng)烈振動(dòng)的工況。通過(guò)以上設(shè)計(jì)改良不但滿足了生產(chǎn)工藝所要求的密封條件,而且更方便于設(shè)備維修維護(hù),且無(wú)需清空催化劑儲(chǔ)罐,每次維修僅需拆掉夾殼聯(lián)軸器便可更換機(jī)封總成,省時(shí)省力,無(wú)污染物外排。
水合催化劑儲(chǔ)罐A-D308是儲(chǔ)存水合反應(yīng)系統(tǒng)中的催化劑漿液而設(shè)置的容器,以備生產(chǎn)過(guò)程的停車、維修時(shí)使用。改造前攪拌裝置簡(jiǎn)圖如圖1所示,水合催化劑儲(chǔ)罐上設(shè)置安裝了4個(gè)攪拌器,用來(lái)攪拌儲(chǔ)罐中的固液狀態(tài)的水合催化劑,以防止水合催化劑漿液中的固體形成沉積,對(duì)加料過(guò)程產(chǎn)生影響。由于水合催化劑物料具有弱酸、腐蝕和沖刷性,水合催化劑儲(chǔ)罐攪拌器在生產(chǎn)運(yùn)行的正常工況下,其使用的石墨盤根密封部位時(shí)常發(fā)生泄漏,造成昂貴的水合催化劑流失,并造成局部的環(huán)境事故;另外,每次在停車檢修期間,生產(chǎn)系統(tǒng)退回的水合催化劑數(shù)量都會(huì)達(dá)到儲(chǔ)罐存儲(chǔ)量的上限,此時(shí)石墨盤根密封發(fā)生泄漏,需要檢修人員立即進(jìn)行填料更換,維修操作過(guò)程費(fèi)時(shí)費(fèi)力,嚴(yán)重影響了環(huán)己醇生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
圖1 改造前攪拌裝置簡(jiǎn)圖
改造后攪拌裝置簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖2。
圖2 改造后攪拌裝置簡(jiǎn)圖
改造后的攪拌裝置是在維持原電機(jī)設(shè)備和攪拌軸的基礎(chǔ)上,將原石墨盤根密封改為雙端面機(jī)械密封,增加新型夾殼聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)和拆裝免排料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),采用夾殼聯(lián)軸器的聯(lián)接方式將攪拌軸與傳動(dòng)軸聯(lián)接。維修或更換機(jī)械密封時(shí),僅需拆掉夾殼聯(lián)軸器,由免排料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行二次密封,可以保證催化劑儲(chǔ)罐無(wú)需放料清空,即可維修或拆換。
根據(jù)環(huán)己醇生產(chǎn)中水合催化劑儲(chǔ)罐的使用特性,通過(guò)對(duì)罐體4個(gè)斜插攪拌的軸封裝置進(jìn)行技改,解決了環(huán)己醇生產(chǎn)系統(tǒng)開(kāi)停車過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題,為企業(yè)的節(jié)能增效提供了支撐。技改實(shí)施后的催化劑儲(chǔ)罐攪拌密封裝置性能優(yōu)良,運(yùn)行更加穩(wěn)定,避免了催化劑外漏造成的損失和局部環(huán)境污染。將原有的盤根密封改為機(jī)械密封后,降低了檢修頻次,減少了人力、物力消耗。增加的免排料設(shè)計(jì),可通過(guò)頂絲等撬裝工具,在維修更換時(shí)起到了二次密封的作用。效果如下:①滿足了不排料即可更換機(jī)械密封總成的要求;②攪拌軸與傳動(dòng)軸采用夾殼聯(lián)軸器聯(lián)接,維修拆裝時(shí)僅需拆掉夾殼聯(lián)軸器即可更換機(jī)械密封;③傳動(dòng)軸使用兩個(gè)圓錐滾子軸承強(qiáng)制定位,機(jī)械密封總成內(nèi)置軸承構(gòu)成了軸系支撐,大大減少了偏心造成了機(jī)械振動(dòng);④動(dòng)力傳動(dòng)采用皮帶輪傳輸,電機(jī)設(shè)備的支架設(shè)計(jì)為螺柱調(diào)節(jié)式,便于皮帶輪預(yù)緊、安裝和后期定位調(diào)整;⑤雙端面機(jī)械密封的設(shè)計(jì),間隙使用沖洗水進(jìn)行冷卻降溫。
公司150 t/d環(huán)己醇生產(chǎn)裝置,每年因攪拌系統(tǒng)密封裝置泄漏引起的開(kāi)停車檢修、更換、拆裝達(dá)3次,且需要將4套水合反應(yīng)釜內(nèi)的催化劑退料至催化劑儲(chǔ)罐內(nèi),正常情況下每次開(kāi)停車水合催化劑流失量約1 t,目前水合催化劑6萬(wàn)元/t,每年造成的經(jīng)濟(jì)效益損失18萬(wàn)元;每次開(kāi)停車時(shí)間約2天,環(huán)己醇市場(chǎng)價(jià)格1萬(wàn)元/t,經(jīng)濟(jì)損失為900萬(wàn)元;該項(xiàng)目新增加機(jī)械密封及攪拌裝置4套,總費(fèi)用約40萬(wàn)元,此次技改經(jīng)濟(jì)效益總和為878萬(wàn)元。
環(huán)己醇生產(chǎn)裝置的水合催化劑儲(chǔ)罐攪拌裝置是國(guó)產(chǎn)改進(jìn)設(shè)備,其優(yōu)化技術(shù)改造,首次將雙端面機(jī)械密封裝置運(yùn)用于水合催化劑儲(chǔ)罐攪拌系統(tǒng)中,該技術(shù)已獲得國(guó)家實(shí)用新型專利。經(jīng)過(guò)改造后的水合催化劑儲(chǔ)罐攪拌密封裝置,采用了新型的帶有夾殼聯(lián)軸器設(shè)計(jì),解決了水合催化劑儲(chǔ)罐不排料即可維修或更換機(jī)械密封的難題,保證了環(huán)己醇工業(yè)化生產(chǎn)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。