(中國石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南洛陽,471000)
某煉油廠常減壓裝置當(dāng)前擁有4臺加熱爐,其中2臺常壓爐和1臺減壓爐正常運(yùn)行,另外1臺為催化原料預(yù)處理單元加熱爐,預(yù)計(jì)2021年6月將投入使用。運(yùn)行中的三臺加熱爐每月消耗燃料氣約5000t,是該煉油廠最大的燃料氣用戶,占全廠總消耗的1/4,待預(yù)處理單元加熱爐投用后,常減壓裝置每月燃料氣消耗將達(dá)到6000t,占比將提高至1/3。因此,燃料氣系統(tǒng)的穩(wěn)定對常減壓的安全平穩(wěn)運(yùn)行至關(guān)重要。
燃料氣系統(tǒng)即高壓瓦斯管網(wǎng),是該煉油廠最重要的燃動系統(tǒng),是全廠二十余臺加熱爐的生命線。如圖1所示,供方由1#催化干氣、2#催化干氣、焦化干氣、氣柜干氣和少量制氫解析氣組成,使用方為常減壓、重整、5套加氫、焦化、芳烴和溶劑脫瀝青等裝置的加熱爐。為保證常減壓和其他裝置加熱爐的穩(wěn)定,必須解決近年來經(jīng)常出現(xiàn)的幾大問題:壓力大幅波動、燃料氣帶液和燃料氣硫含量超標(biāo)。
圖1 某煉油廠燃料氣管網(wǎng)示意圖
爐出口溫度平穩(wěn)率是影響常減壓裝置平穩(wěn)率評比的關(guān)鍵參數(shù),僅常壓爐和減壓爐出口溫度2項(xiàng),在該煉油廠平穩(wěn)率評分中權(quán)重高達(dá)59.3%。燃料氣壓力經(jīng)常在0.4—0.6MPa之間波動,這將導(dǎo)致爐出口溫度出現(xiàn)10℃左右的起伏,是困擾常減壓裝置加熱爐平穩(wěn)運(yùn)行的最大問題。如圖2所示,某日夜間燃料氣管網(wǎng)壓力從0.48MPa降至0.44MPa后,又上升至0.5MPa,導(dǎo)致減壓爐出口溫度在407—416℃之間波動。
圖2 某日夜間燃料氣管網(wǎng)波動對減壓爐出口溫度的影響
為了平穩(wěn)管網(wǎng)壓力的波動,常減壓裝置在燃料氣總管上設(shè)置有壓控閥,但當(dāng)管網(wǎng)壓力波動速度過快,或升至過高的壓力時(shí),該壓控閥則無法滿足生產(chǎn)需求,所有的調(diào)節(jié)任務(wù)都轉(zhuǎn)嫁到了后路各個(gè)爐子的主燃料氣調(diào)節(jié)閥,控制難度較大。以減壓爐為例,主燃料氣調(diào)節(jié)閥開度由減壓爐出口溫度控制,為防止減壓爐出口溫度高導(dǎo)致燃料氣調(diào)節(jié)閥開度過小而引發(fā)主火嘴熄滅,燃料氣調(diào)節(jié)閥設(shè)定了20%的安全開度。當(dāng)燃料氣壓力突然升高,燃料氣調(diào)節(jié)閥最多只能關(guān)小到20%,若出口溫度繼續(xù)上升,只能通過現(xiàn)場調(diào)整各路燃料氣手閥或熄滅個(gè)別火嘴來控制爐出口溫度,操作難度和勞動強(qiáng)度較大。
燃料氣帶液可分為兩種情況,一種是帶溶劑,另一種是帶油。當(dāng)燃料氣帶溶劑時(shí),由于加熱爐長明燈管線較細(xì),溶劑中的焦粉等雜質(zhì)很容易堵塞長明燈阻火器,導(dǎo)致長明燈燃料氣壓力快速下降而觸發(fā)“切斷長明燈燃料氣”聯(lián)鎖,2019年冬天,曾出現(xiàn)過一天清理三次長明燈阻火器的情況。根據(jù)該煉油廠加熱爐聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)設(shè)置的相關(guān)要求,本次催化原料預(yù)處理單元的加熱爐設(shè)置了“長明燈燃料氣壓力低低”觸發(fā)“切斷長明燈燃料氣和主燃料氣” 聯(lián)鎖,若發(fā)生燃料氣帶溶劑情況,預(yù)處理單元加熱爐的長明燈和主火嘴就可能會因觸發(fā)聯(lián)鎖而雙雙熄滅,一旦恢復(fù)不及時(shí),裝置將被迫切斷進(jìn)料,導(dǎo)致下游的重整、催化和直柴加氫裝置部分原料供應(yīng)中斷,造成全廠性生產(chǎn)波動。
當(dāng)燃料氣帶油時(shí),若帶油的燃料氣進(jìn)入加熱爐燃燒,會出現(xiàn)“煙筒冒黑煙、主火嘴燃料氣壓力急劇上升、爐膛溫度急劇升高、爐出口溫度急劇升高和爐膛正壓”等狀況,嚴(yán)重時(shí)有將爐底燒壞的可能。若在燃料氣脫硫過程中,油隨溶劑返回溶劑再生裝置,會引起該裝置再生塔壓力波動,氣化后的烴類隨酸性氣進(jìn)入硫磺加熱爐,生成的炭粒將堵塞冷凝器出口絲網(wǎng)捕集器,并產(chǎn)出“黑硫磺”。
2019年大檢修期間,常減壓裝置加熱爐煙氣出口增設(shè)CEMS自動監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)控加熱爐煙氣中的SO2、NOx和粉塵等氣態(tài)污染物濃度。此處與催化脫硫脫銷系統(tǒng)的CEMS有所不同,催化裝置出現(xiàn)SO2、NOx或粉塵濃度上升時(shí),可通過調(diào)整雙脫塔噴水量、注堿量、塔底漿液外排量,甚至降低裝置處理量等方法來降低排放口的氣態(tài)污染物濃度。而當(dāng)常減壓加熱爐煙氣中氣態(tài)污染物濃度超標(biāo)時(shí),本裝置無任何手段干預(yù),只能聯(lián)系調(diào)度臺進(jìn)行全廠性的排查和調(diào)整,耗時(shí)較長,一旦排放值超限,將會造成環(huán)保事故。
燃料氣中H2、C1、C2等輕組分占比80%左右,常溫下無法進(jìn)行壓縮儲存,因此當(dāng)燃料氣供應(yīng)裝置或使用裝置進(jìn)行工藝調(diào)整時(shí),燃料氣的供需平衡就會被打破,隨之而來的就是燃料氣管網(wǎng)的壓力波動。
夏季由于氣溫影響,燃料氣管網(wǎng)壓力較全年其他時(shí)間偏高,常用手段是將部分富余燃料氣引至電站煤粉爐增產(chǎn)高壓蒸汽。而在夏季尤其是加工低硫原油期間,常減壓裝置初餾塔經(jīng)常因壓力偏高,需要將部分初常頂瓦斯通過低壓系統(tǒng)排放進(jìn)氣柜。若泄放量過大,氣柜高度將快速上升,為保證氣柜處于安全高度,大量氣柜干氣需通過催化裝置干氣脫硫塔后進(jìn)入燃料氣管網(wǎng)。而氣柜壓縮機(jī)出口壓力最高只能達(dá)到0.73MPa,所以如果管網(wǎng)壓力過高,則需要電站消耗更多的燃料氣來降低管網(wǎng)壓力,以保證氣柜干氣順利并網(wǎng)。
冬季生產(chǎn)中,管網(wǎng)壓力偏低,常用做法是將液態(tài)烴引進(jìn)芳烴或1#催化氣化器,經(jīng)加熱升壓后補(bǔ)充至燃料氣管網(wǎng),或直接將高壓天然氣補(bǔ)入管網(wǎng)。
以上過程均為人工調(diào)節(jié)、人工管理,操作精度不高,很難保證燃料氣管網(wǎng)壓力穩(wěn)定。
2021年該廠乙苯裝置也將投產(chǎn),催化干氣需要經(jīng)過乙苯裝置提取乙烯作為原料。催化裂化裝置所產(chǎn)干氣中乙烯所占比例約為15%(V/V),且乙烯的熱值較高,乙苯裝置將此組分提取后,現(xiàn)有的燃料氣平衡狀態(tài)將會一定程度被打破。且脫乙烯后的催化干氣從乙苯裝置附近進(jìn)入燃料氣管網(wǎng),常減壓加熱爐將成為全廠燃料氣管網(wǎng)的末端,燃料氣品質(zhì)和壓力將更難控制。
催化和焦化裝置干氣脫硫塔采用甲基二乙醇胺(EDTA)作為溶劑,吸收干氣中的H2S。當(dāng)出現(xiàn)干氣脫硫塔氣速過大、超負(fù)荷,干氣流量波動較大,干氣中雜質(zhì)較多,胺液回收器分離效果變差等情況時(shí),燃料氣帶溶劑現(xiàn)象就會加劇。
冬季氣溫偏低,燃料氣中若帶有C3以上較重組分,將發(fā)生燃料氣帶油情況。當(dāng)前催化和焦化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)對干氣中C3以上組分含量有≯3%和≯5%的要求,故燃料氣中若出現(xiàn)帶油情況,最大的來源是氣柜干氣、液態(tài)烴補(bǔ)充管網(wǎng)或部分裝置臨時(shí)排放進(jìn)燃料氣管網(wǎng)。
為防止燃料氣壓控閥突然關(guān)閉導(dǎo)致加熱爐長明燈熄滅,要求長明燈燃料氣引出點(diǎn)在壓控閥前,而常減壓燃料氣總壓控閥設(shè)置在分液罐之前,如圖3所示,燃料氣一旦帶液,長明燈就會出現(xiàn)阻火器堵塞、壓力降低和火嘴熄滅等一系列問題。
圖3 常減壓加熱爐主燃料氣和長明燈流程圖
常減壓加熱爐煙氣出口SO2含量通常在6—8mg/m3。某日中午10:30,加熱爐出口煙氣自動監(jiān)控系統(tǒng)中SO2含量突然升高,迅速突破50mg/m3,重整、加氫等裝置加熱爐出口煙氣硫含量也有不同程度的升高,持續(xù)了近30分鐘后才開始緩慢下降。查找原因,主要是1#催化加氫干氣脫硫塔處理氣柜干氣流量突增造成的。
當(dāng)天低硫原油加工量19000t,加上氣溫較高,為控制初頂壓力,初常頂瓦斯部分放低壓進(jìn)入低壓瓦斯,氣柜通過提高壓縮機(jī)負(fù)荷來控制氣柜高度。如圖4所示,氣柜干氣流量從3200 m3/h 上升到4600m3/h,大量的氣柜干氣處理不及,導(dǎo)致燃料氣硫含量超標(biāo)。發(fā)現(xiàn)常減壓加熱爐出口煙氣硫含量超標(biāo)后,及時(shí)調(diào)整兩套催化的氣柜干氣處理量配比,并將溶劑用量從19t/h提高到26t/h,燃料氣中H2S含量才逐漸恢復(fù)正常。
圖4 氣柜干氣1#催化流量、溶劑流量和常減壓加熱爐煙氣出口SO2含量趨勢圖
當(dāng)催化或焦化裝置出現(xiàn)生產(chǎn)波動時(shí),干氣流量變化大,若溶劑量調(diào)整不及時(shí),也會出現(xiàn)干氣中H2S含量超標(biāo)情況。
常減壓初常頂瓦斯經(jīng)過螺桿機(jī)升壓,將凝縮油分離后的送入1#催化裝置氣壓機(jī)入口。因常減壓裝置初餾塔幾經(jīng)改造,多次利舊,設(shè)計(jì)壓力較低,在加工低硫原油期間,原油中輕組分較多,為防止安全閥起跳,需要將部分初常頂瓦斯排放至低壓瓦斯系統(tǒng),為控制氣柜高度,減少對燃料氣管網(wǎng)的沖擊,調(diào)節(jié)閥開啟速度應(yīng)嚴(yán)格控制在5%/5min以內(nèi),盡可能降低對燃料氣管網(wǎng)的影響。
正常生產(chǎn)期間,氣柜干氣全部送至2#催化氣柜干氣脫硫塔,經(jīng)過脫硫后并入燃料氣管網(wǎng)。夏季氣柜干氣量增大,2#催化氣柜干氣脫硫塔處理能力有限,2020年6月份引部分氣柜干氣至1#催化加氫干氣脫硫塔進(jìn)行處理。為避免燃料氣帶液和硫含量超標(biāo),應(yīng)控制好氣柜干氣至2套干氣脫硫裝置的流量分配,避免出現(xiàn)流量大幅波動或嚴(yán)重偏流等情況。
2020年9月底渣油加氫裝置開工后,常減壓裝置將結(jié)束長達(dá)4年之久的高低硫原油切換加工模式,輕質(zhì)原油進(jìn)廠比例下降,初餾塔頂壓力控制將有所改善,盡量少放、不放低壓,從而減少氣柜干氣對燃料氣管網(wǎng)的沖擊。
催化原料預(yù)處理單元閃蒸塔頂、常壓塔頂定壓為0.35MPa,待2021年預(yù)處理單元投產(chǎn)后,輕質(zhì)原油全部進(jìn)預(yù)處理單元進(jìn)行加工,將進(jìn)一步緩解常減壓裝置因初頂壓力高而放低壓的問題。
4.1.1 初常頂瓦斯系統(tǒng)優(yōu)化
螺桿機(jī)是常減壓裝置的關(guān)鍵設(shè)備,若出現(xiàn)停機(jī)且無法迅速恢復(fù)情況,所有初常頂瓦斯全部放低壓,氣柜無法承受,只能點(diǎn)燃火炬,造成較嚴(yán)重的環(huán)保事故。當(dāng)初常頂瓦斯流量較大時(shí),螺桿機(jī)會出現(xiàn)超過額定電流的情況。為保證螺桿機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行和完成原油加工任務(wù),只能通過將初常頂瓦斯放低壓系統(tǒng)的方法來維持螺桿機(jī)工作電流在額定電流范圍內(nèi)。初常頂瓦斯中C3以上組分高達(dá)85%,C5以上組分也在15%左右。大量的攜帶C3以上重組分的初常頂瓦斯放入低壓瓦斯系統(tǒng),不僅增加了氣柜的操作難度,對常減壓裝置還將造成不小的加工損失。
減少初常頂瓦斯放低壓問題有兩種途徑,一是改造螺桿機(jī),提高處理能力,實(shí)現(xiàn)將初常頂瓦斯全部送至1#催化裝置,通過螺桿機(jī)出口分液罐和1#催化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng),可將初常頂瓦斯中的C3以上組分全部回收;二是改造初餾塔及塔頂附屬冷換設(shè)備,一方面提高初餾塔操作壓力,另一方面提高塔頂冷卻能力,將C4以上組分盡可能多的留在初頂石腦油中,提高裝置輕液收率,同時(shí)降低加工損失。
4.1.2 燃料氣管網(wǎng)增上APC先控系統(tǒng)
當(dāng)前管網(wǎng)補(bǔ)充天然氣、液態(tài)烴和電站消耗燃料氣等控制燃料氣管網(wǎng)壓力的手段均為人工調(diào)節(jié),操作精度不高,很難保證燃料氣管網(wǎng)壓力穩(wěn)定。若將天然氣、液態(tài)烴補(bǔ)入量、電站燃料氣消耗量等參數(shù)和管網(wǎng)壓力整合建立APC先進(jìn)控制系統(tǒng),可進(jìn)一步降低管網(wǎng)壓力波動。煉油廠氣柜容量較大,若納入到平衡調(diào)節(jié)中,將使得管網(wǎng)壓力的平穩(wěn)性進(jìn)一步提高,但問題在于,如果管網(wǎng)調(diào)節(jié)沖擊到氣柜,燃料氣系統(tǒng)將再無調(diào)節(jié)手段,所以氣柜以何種方式參與進(jìn)來,還有待商榷[1]。
在各裝置平穩(wěn)運(yùn)行中,為實(shí)現(xiàn)加熱爐出口溫度穩(wěn)定,需要燃料氣管網(wǎng)提供穩(wěn)定的熱量。如表1所示,液態(tài)烴和天然氣組成與裝置自產(chǎn)干氣有很大差別,當(dāng)補(bǔ)充進(jìn)入燃料氣管網(wǎng)時(shí),加熱爐消耗相同體積的混合燃料會得到不同數(shù)量的熱量,為保證出口溫度穩(wěn)定,燃料氣調(diào)節(jié)閥會發(fā)生動作,用氣量隨之發(fā)生變化,進(jìn)而導(dǎo)致燃料氣管網(wǎng)壓力波動。為根本解決這一現(xiàn)象,可在APC先控系統(tǒng)中增加天然氣、液態(tài)烴和管網(wǎng)內(nèi)燃料氣的組成分析,通過計(jì)算熱值來控制天然氣或液態(tài)烴的補(bǔ)入量,能夠更有效地減少燃料氣管網(wǎng)壓力的波動。
表1 天然氣、液態(tài)烴、催化干氣、焦化干氣組成和熱值對比
4.2.1 加熱爐燃料氣系統(tǒng)優(yōu)化
長明燈引出點(diǎn)在燃料氣分液罐之前,在燃料氣帶液時(shí)無調(diào)整手段。為滿足長明燈平穩(wěn)運(yùn)行,同時(shí)兼顧設(shè)計(jì)規(guī)范要求,可在4臺加熱爐長明燈總線上設(shè)置一個(gè)分液罐,在出現(xiàn)帶液情況時(shí)可及時(shí)發(fā)現(xiàn),并通過分液罐將液體排空,在實(shí)現(xiàn)長明燈平穩(wěn)運(yùn)行的同時(shí),可以很大程度上減少清理阻火器的工作量。
目前主燃料氣分液罐未設(shè)置液位遠(yuǎn)傳,只能通過2小時(shí)一次的外操巡檢來確認(rèn)分液罐底部是否存液,若出現(xiàn)短時(shí)間大量帶液情況將無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理,對于加熱爐運(yùn)行是很大的隱患??稍谥魅剂蠚夥忠汗拊O(shè)置液位遠(yuǎn)傳,隨時(shí)監(jiān)控燃料氣帶液情況。
4.2.2 更新2#催化裝置干氣脫硫塔的胺液回收器
2019年大改造期間,1#催化脫硫單元的2座干氣脫硫塔出口的胺液旋分器更新為胺液回收器。改造前催化干氣采樣時(shí),需要把采樣器中殘存的胺液排凈。更新胺液回收器后,干氣采樣時(shí)再未出現(xiàn)排出液體的情況。因此建議在2#催化脫硫單元的2座干氣脫硫塔出口更新胺液回收器,以改善燃料氣帶溶劑問題。
4.2.3 增上輕烴回收裝置
2019年大檢修后,1#催化吸收穩(wěn)定處理能力有了很大的提升,雖然當(dāng)前常減壓初常頂瓦斯可以通過1#催化吸收穩(wěn)定系統(tǒng)分離成干氣、液態(tài)烴和汽油產(chǎn)品,但由于催化回?zé)捨锪隙嗲蚁喈?dāng)一部分輕烴富含飽和液態(tài)烴,導(dǎo)致液態(tài)烴中丙烯收率受限;另外焦化液態(tài)烴中飽和烴成分也較多,致使氣分裝置在目前工況下無法最大量生產(chǎn)丙烯。隨著渣油加氫裝置開工,催化加工量將進(jìn)一步提高,因此需降低催化回?zé)捨锪狭?,使其滿足自產(chǎn)輕烴的處理能力,提高催化裝置丙烯收率和氣分裝置丙烯產(chǎn)量,從而確保聚丙烯裝置高負(fù)荷運(yùn)行,達(dá)到企業(yè)增效的目的。
因此增上輕烴回收系統(tǒng)是回收常減壓初常頂瓦斯、焦化液態(tài)烴和PSA解析氣等飽和烴類最直接有效的途徑。經(jīng)過輕烴回收系統(tǒng)的分離,干氣脫硫后可進(jìn)入燃料氣管網(wǎng),液態(tài)烴脫硫后可直接作為產(chǎn)品,既釋放了催化和氣分裝置的負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)丙烯,又能夠減少初常頂瓦斯進(jìn)入氣柜,降低燃料氣帶油的風(fēng)險(xiǎn),初常頂瓦斯全部回收,更能有效控制常減壓裝置加工損失。
各路干氣每日均有H2S含量分析,但無法做到燃料氣硫含量實(shí)時(shí)監(jiān)控??稍?#催化、2#催化和焦化裝置干氣出裝置管線增上在線硫分析儀,實(shí)時(shí)監(jiān)控三路燃料氣供應(yīng)主要裝置的干氣硫含量,若出現(xiàn)上升趨勢,可及時(shí)通過調(diào)整干氣或溶劑流量,從燃料氣源頭上發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。
燃料氣系統(tǒng)是石化企業(yè)較為龐大和復(fù)雜的公用工程,幾乎涉及煉廠所有的生產(chǎn)裝置,其運(yùn)行狀況的好壞,直接決定了煉廠安全、環(huán)保及經(jīng)濟(jì)效益[2]。通過優(yōu)化加熱爐燃料氣系統(tǒng)、初常頂瓦斯系統(tǒng),增上輕烴回收系統(tǒng)、燃料氣管網(wǎng)APC先進(jìn)控制系統(tǒng)和燃料氣管網(wǎng)在線硫分析儀等方法,可有效減少燃料氣系統(tǒng)異常波動,基本實(shí)現(xiàn)全廠各裝置加熱爐安全平穩(wěn)運(yùn)行。