孟光明 郝新宇(陜西延長石油(集團)有限責任公司永坪煉油廠,陜西 延川 717208)
由于原油重質(zhì)化,產(chǎn)品分布中干氣產(chǎn)率增幅較大,造成吸收系統(tǒng)超負荷運轉(zhuǎn),吸收效果變差,干氣中C3+組分體積分數(shù)大于3%,最高可達l0%,而C3+為液化氣主要產(chǎn)品組分,干氣中C3+高,將直接影響液化氣的收率。此外,隨著永坪煉油廠20000Nm3/h制氫裝置的建成,對干氣質(zhì)量的要求也越來越高,因此降低催化裂化干氣中C3+含量勢在必行。
2014 年,50萬噸/年催化裂化裝置干氣中C3+含量高達4.67%,其中干氣中C3組分體積含量為1.97%,C4組分體積含量為2.12%,C5組分體積含量為0.58%。干氣中C3組分主要受吸收塔影響,由于吸收塔塔徑、塔盤數(shù)一定,吸收塔投用時間較長,塔盤腐蝕、堵塞現(xiàn)象較嚴重,再加上裝置長時間處于超負荷運行,因此C3組分吸收效果受到一定的影響。而干氣中C4、C5組分含量高,主要受吸收穩(wěn)定操作條件的影響,操作調(diào)節(jié)彈性較大。
影響干氣C3+含量的主要因素有吸收塔進料溫度及進料量、解析塔溫度、再吸收劑流量及溫度、吸收塔壓力。目前裝置吸收塔壓力控制在1.0-1.1MPa(表壓),因受氣壓機壓縮能力的限制,吸收塔壓力較難提高,而壓縮富氣量與原料殘?zhí)亢亢痛呋瘎┗钚悦芮邢嚓P(guān),調(diào)節(jié)余地不大。經(jīng)過長時期的生產(chǎn)實踐摸索得知,操作彈性較大的主要因素包括補充吸收劑溫度及流量、解析塔溫度、再吸收劑用量等。
適當增大進料液氣比有利于吸收。正常生產(chǎn)中,粗汽油全部進入吸收塔,所以,加大液氣比是指加大補充吸收劑量,可使吸收油中被吸收的氣體組分濃度降低,增加吸收推動力,提高吸收效率,從而提高C3+組分回收率。下表1為不同補充吸收劑量對干氣中C3+含量影響的單因素試驗。可知,干氣中C3+組分含量隨補充吸收劑量的增加而下降明顯,C3+含量由4.03%下降至2.50%。
表1 不同補充吸收劑量對干氣中C3+含量的影響Table 1 Effects of different absorption dose on dry gas C3+Content
從穩(wěn)定塔底流出的穩(wěn)定汽油經(jīng)換熱、冷卻至40℃以下,一部分送至穩(wěn)定塔作補充吸收劑汽油,其余作為產(chǎn)品送出裝置。補充吸收劑溫度一般在30-35℃左右,溫度較高,對吸收效果有較大的影響。為此,該文改變裝置穩(wěn)定汽油出裝置流程,如圖1所示。增設(shè)由冷卻器進口至穩(wěn)定汽油出裝置框架的連通線,穩(wěn)定汽油熱供下游裝置,從而減輕冷卻器負荷,降低補充吸收劑溫度,改造后補充吸收劑溫度與同期相比降低3-7℃。
圖1 穩(wěn)定汽油出裝置流程改造工藝圖Fig.1 Stable gasoline outflow device process modification diagram
改造前后補充吸收劑溫度對干氣中C3+含量的單因素試驗如表2所示,可知,干氣中C3、C4、C5含量隨補充吸收劑溫度的下降而下降。
表2 改造前后補充吸收劑溫度對干氣中C3+含量的影響Table 2 Effects of the add absorbent temperature on dry gas C3+Content before and after transform
解吸塔溫度主要通過塔底重沸器熱負荷控制,若解吸溫度過高,解析氣便含有大量的C3、C4組分,它們又返回吸收塔底部重新參與吸收過程,增大不凝氣的處理量,降低液氣比,使吸收效果變差,導致干氣中C3+組分含量增加。所以在保證液化氣產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡可能降低塔底溫度。不同解吸溫度對干氣中C3+含量影響的單因素試驗如表3所示,可見,干氣中C3+含量隨底溫度的升高而上升明顯。
表3 不同解吸溫度對干氣中C3+組分含量的影響Table 3 Effects of different desorption temperature on dry gas C3+Content
再吸收塔將貧氣中夾帶的汽油分離出來,分別在塔頂和塔底得到干氣和富吸收油。若再吸收劑溫度高,將直接影響對貧氣中C3+組分的吸收,造成干氣中C3+組分超標,甚至會導致干氣帶油。表4為不同再吸收劑溫度對干氣C3+含量影響的單因素試驗,可知,干氣中C3+組分含量隨再吸收劑溫度的下降而下降。
表4 不同再吸收劑溫度對干氣C3+含量的影響Table 4 Effects of different Re absorbent temperature on dry gas C3+Content
從最大可能降低干氣中C3+組分及裝置物耗能耗出發(fā),該文在上述單因素試驗基礎(chǔ)上,以干氣C3+組分為考察指標,采用正交試驗進行優(yōu)化。按照正交表L9(34)安排試驗方案取得如下表5所示結(jié)果:
表5 正交試驗結(jié)果Table 5 The orthogonal experiment results
從極差分析可以看出,補充吸收劑流量是主要影響因素,塔底溫度及補充吸收劑溫度是較主要因素,再吸收劑溫度是次要因素。即影響因素的順序依次為補充吸收劑流量>塔底溫度>補充吸收劑溫度>再吸收劑溫度。再吸收劑溫度設(shè)定值在40-45℃對干氣中C3+組分含量影響不顯著,因此最佳工藝為采用補充吸收劑流量27t/h,塔底溫度115℃,補充吸收劑溫度22℃,再吸收劑溫度45℃。
表6 50萬噸/年催化裂化裝置干氣中C3+含量統(tǒng)計表Table 6 The statistics of dry gas C3+component content of 500,000 tons/year FCC unit
通過上述各項技術(shù)措施的改進以及操作工藝的優(yōu)化,干氣中C3+組分體積含量由4.67%降低至1.66%,如表6所示。其中C3含量由1.97%降低至1.00%,C4含量由2.12%降低至0.60%,C5含量由0.58%降低至0.06%。
經(jīng)過對吸收穩(wěn)定操作工藝持續(xù)的技術(shù)改進,該論文確定了影響干氣中C3+含量的關(guān)鍵因素并進行單因素試驗,通過正交試驗對單因素試驗結(jié)果進行優(yōu)化,找出降低干氣中C3+含量的最佳工藝條件,即采用補充吸收劑流量27t/h,塔底溫度115℃,補充吸收劑溫度22℃,再吸收劑溫度45℃,干氣中C3+組分的體積含量由4.67%降低至1.66%,干氣中C3+含量得到有效控制,經(jīng)濟效益顯著。
[1]張楊.催化裂化裝置應急知識問答[M].北京,中國石化出版社,2014;266-267.
[2]李曉偉.降低催化裂化干氣中C3以上組分含量[J].四川化工,2014,01:40-42.
[3]裴貴彬,王志濤,劉廣方,黃立強,張傳周.降低催化裂化干氣中C3含量,提高液化氣收率[J].河南化工,2014,09:55-57.
[4]齊文峰,任鐸,肖慶祥.干氣提濃乙烯裝置運行優(yōu)化[J].煉油技術(shù)與工程,2012,02:19-22.
[5]代廣超,程明.催化裂化吸收穩(wěn)定系統(tǒng)流程模擬與優(yōu)化[J].化學反應工程與工藝,2012,06:488-492.