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中原油田采油三廠天然氣脫硫技術研究與應用

2021-03-03 05:51:06
四川化工 2021年1期
關鍵詞:伴生氣集氣站脫硫劑

(中石化中原油田分公司,河南濮陽,457001)

1 引言

采油三廠由文明寨、衛(wèi)城、馬寨和古云集四個油田組成,建設有明一聯(lián)、明二聯(lián)和馬寨聯(lián)3座聯(lián)合站。隨著油田的不斷開發(fā),采油三廠各聯(lián)合站運行已經(jīng)30年或30年以上,站內(nèi)外集輸管線腐蝕、老化嚴重,部分設備、管線出現(xiàn)穿孔,給安全生產(chǎn)造成嚴重影響。通過對外輸天然氣進行組分化驗分析,發(fā)現(xiàn)采油三廠明一聯(lián)、明二聯(lián)和馬寨聯(lián)外輸天然氣中含有硫化氫氣體,個別單井氣含量高達2400ppm。硫化氫在含水伴生氣中加速管線的腐蝕,給天然氣濕氣管輸帶來一定危害。在濕硫化氫環(huán)境中,除了簡單的化學酸腐蝕,還包含硫化氫電化學腐蝕、氫損傷和氫開裂等。天然氣酸腐蝕成為采油三廠目前迫切需要解決的難題,管線硫化氫腐蝕也是天然氣集輸系統(tǒng)面臨的重要問題。

2 天然氣脫硫工程現(xiàn)狀分析

采油三廠天然氣生產(chǎn)系統(tǒng)由氣井氣及伴生氣組成。經(jīng)統(tǒng)計,2014年采油三廠氣井氣和伴生氣合計5.17×104Nm3/d,其中伴生氣平均日產(chǎn)氣量3.3×104Nm3/d,氣井氣日產(chǎn)氣量1.7×104Nm3/d,本項目所涉及內(nèi)容主要為三廠伴生氣系統(tǒng)。

伴生氣氣源主要來自文明寨、衛(wèi)城和馬寨油田,目前夏季日產(chǎn)伴生氣約3.3×104Nm3/d,冬季日產(chǎn)伴生氣約2.5×104Nm3/d。

明一聯(lián)合站收集衛(wèi)城、文明寨油田伴生氣,經(jīng)液化氣站進行一級增壓后輸送至衛(wèi)11集氣站,途中經(jīng)衛(wèi)11-4集氣站,在衛(wèi)11集氣站進行二級增壓后,輸送至柳屯配氣站。

馬寨聯(lián)合站收集馬寨油田伴生氣,除自用外,直接就近輸送至天然氣產(chǎn)銷總廠管理三區(qū)5號站中轉,最后外輸至柳屯配氣站。衛(wèi)11集氣站除了接收聯(lián)合站輸送過來的伴生氣外,還接收單井氣井氣和其余集氣站輸送過來的天然氣,與伴生氣一起增壓后輸送至柳屯配氣站。管網(wǎng)參照圖1所示。

圖1 濮三聯(lián)合站油氣處理原理流程圖

3 天然氣脫硫治理的必要性

3.1 避免資源浪費,降低環(huán)境污染

目前衛(wèi)11集氣站至柳屯分氣站天然氣集輸管段(圖1圈出)已經(jīng)出現(xiàn)管線腐蝕穿孔情況,造成天然氣泄露,采天然氣產(chǎn)銷總廠伴生氣集輸管網(wǎng)無法正常工作,伴生氣無法順利輸送至柳屯配氣站。目前的應急處理方法是將輸送總閥關閉進行截斷,聯(lián)合站外輸天然氣去火炬進行放空燃燒處理,每天的放空量約為3—4×104Nm3/d,該現(xiàn)狀一方面造成資源浪費的情況,另一方面還將對環(huán)境造成污染,形成熱輻射,因此必須在現(xiàn)場原有工藝流程上增設天然氣脫硫裝置。

3.2 減輕設備腐蝕,消除安全隱患

通過對各管段進行分析,在其他管線未被腐蝕情況下,此段管線產(chǎn)生腐蝕穿孔,可能存在酸性介質(zhì)加速管線的腐蝕穿孔,經(jīng)過采油院化驗分析后,采油三廠天然氣硫化氫含量在400ppm以上,含量高的管段在2000ppm以上,天然氣飽和含水在冬季低溫或者經(jīng)過多個中轉站場節(jié)流等因素條件下,會存在飽和水析出變成游離水狀態(tài),以及在管輸?shù)牡忘c都會有游離水的析出,游離水與天然氣中的硫化氫電解后造成管線的電腐蝕及電化學腐蝕,同時在濕硫化氫環(huán)境中,除了簡單的化學酸腐蝕,還包含硫化氫電化學腐蝕、氫損傷和氫開裂等,經(jīng)過酸腐蝕管線壁厚變薄,長時間后出現(xiàn)穿孔現(xiàn)象。通過天然氣脫硫工藝,可降低對工藝管線及設備的腐蝕,提高設備使用壽命,同時消除潛在的安全隱患。

3.3 職工職業(yè)安全衛(wèi)生的需要

本工程輸送介質(zhì)為天然氣(伴生氣),其火災危險性為甲B類。管道運行過程中,存在著燃燒、爆炸、窒息、噪音和中毒等職業(yè)危害。一旦發(fā)生泄漏事故,高濃度烴類揮發(fā)氣體的聚集,與空氣混合,在爆炸范圍內(nèi)遇明火及火花會導致燃燒和爆炸,不僅會造成能源損失,還會給附近人員、公共設施及周邊環(huán)境等帶來一定損害。

4 天然氣脫硫治理工藝分析

4.1 天然氣脫硫工藝選擇

目前國內(nèi)工程中工藝成熟且應用廣泛的天然氣脫硫工藝主要有濕法MDEA脫硫工藝、絡合鐵法脫硫工藝和干法脫硫工藝[1]。MDEA和絡合鐵法一次性投資較大,且工藝較為復雜,需要配套后續(xù)硫化氫處理及硫磺回收等工藝,適用于規(guī)模較大且含硫量較高的工程中,三廠天然氣實際流量小,硫化氫含量較低,故本次脫硫工藝不考慮濕法脫硫工藝,選擇干法脫硫作為本次研究對象。

干法脫硫根據(jù)脫硫劑的不同可分為氧化鋅脫硫、氧化鐵脫硫及活性炭脫硫法,其中活性炭脫硫需要在有氧條件下進行,通常適用于小型含硫廢氣治理項目中[2]。同時,當活性炭內(nèi)的硫容被氧化產(chǎn)物硫單質(zhì)完全占據(jù)后再生時,該過程必須在400℃過熱蒸汽中進行,處理費用較高,并且再生后脫硫劑強度降低,再生的意義不大。本項目主要針對天然氣,站場內(nèi)天然氣含氧量低或不含氧,故不適用于此法。氧化鋅脫硫劑主要成分是氧化鋅,或包含MnO2、CuO等促進劑。H2S與氧化鋅可生成難離解的ZnS,其脫硫精度較高,故常用于精脫硫過程。然而,氧化鋅脫硫劑很難在常溫下實現(xiàn)精脫硫,并且其脫硫成本較高,這嚴重限制了它的廣泛應用[3]。本次脫硫僅消除酸氣腐蝕問題,并不需要精脫,從經(jīng)濟實用性上考慮,選擇干法氧化鐵脫硫工藝。

另一方面,從設計經(jīng)驗上,潛硫量在10t/d以上,選擇化學/物理容積吸收法脫除硫化氫,再輔以Claus回收工藝,將高濃度硫化氫氣體轉化為工業(yè)硫磺產(chǎn)品;當潛硫量在0.2t/d—10t/d時,常選擇直接氧化還原法,如Locat絡合鐵法;當潛硫量小于0.2t/d時(即天然氣中硫化氫濃度低或天然氣處理量低)時,常選用干法脫硫工藝[4]。本次天然氣脫硫項目中,規(guī)模最大的站場為明一聯(lián)3.0×104m3/d,含硫量為343ppm,設計中按硫化氫含量500ppm(750mg/m3)計算,潛硫量為:0.0225t/d,故本次脫硫改造選擇干法脫硫工藝,綜合各種干法脫硫的優(yōu)劣,選擇干法氧化鐵脫硫工藝。

4.2 氧化鐵脫硫工藝原理

氧化鐵成型脫硫劑對硫化氫有很高的脫除機能,對硫醇類有機硫和大部門氮氧化物也有一定脫除效果。其脫硫原理為[5]:

(1)脫硫反應:Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O △H=63kJ/mol

(2)再生反應:Fe2S3·H2O+3/2O2=Fe2O3·H2O+3S △H=63kJ/mol

(3)再生副反應:Fe2S3·H2O+9/2O2=Fe2O3·H2O+3SO2(g) △H=360kJ/mol

從化學反應上看,氧化鐵脫硫劑僅作為一種催化劑使用,在化學反應中不會被消耗,可以連續(xù)再生使用,但是天然氣脫硫工藝為避免再生中副反應的發(fā)生,產(chǎn)生二氧化硫有害氣體,只能選擇不完全再生法,將再生空氣量通過溫度控制,避免再生副反應的產(chǎn)生。由于不完全再生所產(chǎn)生的硫單質(zhì)會與氧化鐵脫硫劑聚集在一起,逐漸造成脫硫劑空隙的堵塞,最終造成脫硫劑失效,故在工藝運行一段時間后采用更換脫硫劑的方式保持工藝正常運行。

4.3 天然氣脫硫工藝流程

含硫天然氣進入天然氣分離器分離后,首先進入脫硫塔底部,上升的天然氣在脫硫塔床層與脫硫劑接觸完成脫硫,脫硫后的天然氣出界區(qū),脫硫塔共兩臺,1用1備。

當脫硫塔出口氣中H2S含量超過10ppm(或要求指標),而硫容尚未到30%時,則應進行脫硫劑的再生,手動打開再生塔底部空氣進口閥和頂部放空閥,脫硫塔即可實現(xiàn)再生。再生空氣溫度30-80℃,最高不能超過90℃,避免副反應的發(fā)生。設置溫度控制閥門,當溫度高于90℃時空氣控制閥關小,減小空氣進氣量,防止副反應的發(fā)生。工藝流程參照圖2。

(注:ZV101、ZV102、ZV103、ZV104、ZV105、ZV106為主閥;ZV201、ZV202、ZV203、ZV204為氮氣置換閥門;ZV301、ZV302為導凝液閥門。)圖2 天然氣脫硫工藝流程圖

5 天然氣脫硫治理工程

5.1 改造方案設計

根據(jù)聯(lián)合站處理流程圖及綜合考察分析擬定在明一聯(lián)、明二聯(lián)和馬寨聯(lián)分別單獨建設1套除硫系統(tǒng),并在明一聯(lián)脫硫撬之前新增天然氣立式分離器1座,根據(jù)分離器計算與能力核算結果表明明二聯(lián)、馬寨聯(lián)兩臺分離器工藝方面滿足要求,可以利用原有天然氣分離器。(主要流程參照圖3工藝流程圖。)

圖3 天然氣脫硫處理方案工藝流程圖

5.2 脫硫劑的選擇

根據(jù)目前脫硫劑市場調(diào)研,TG系列常溫氧化鐵脫硫劑適用于該改造項目。主要原因一方面此脫硫劑為常溫脫硫劑,適用于30—50℃工作情況下常溫脫硫,另一方面此脫硫劑硫容(脫硫劑使用壽命的指標)較大,再生次數(shù)多,可減少脫硫劑更換次數(shù),降低成本。表1是本次設計調(diào)研的催化劑性質(zhì)對比。

通過脫硫劑對比情況看,TG-4型脫硫劑硫容大,使用壽命較長,堆積密度大,利于成撬設備的使用,故本方案脫硫劑選擇TG-4型脫硫劑。

5.3 工藝計算

經(jīng)過管徑計算并圓整后,確定明一聯(lián)管線管徑初選為DN150,明二聯(lián)管線管徑初選為DN100,馬寨聯(lián)管線管徑初選為DN80。對于管線材質(zhì)的選擇,由于三廠天然氣含有硫化氫氣體,且大于300ppm,對管線具有一定的腐蝕性,特別經(jīng)過長距離輸送到聯(lián)合站場內(nèi),經(jīng)過閥門節(jié)流等作用,存在游離水析出的可能,故決定對脫硫裝置進氣管線部分選用不銹鋼管線(304),脫硫后選擇20#材質(zhì)。另外,通過計算確定了采油三廠的管線壁厚、分離器處理能力、脫硫劑使用量以及脫硫塔的基本參數(shù)。

表1 氧化鐵脫硫劑對比表

5.4 改造工程實施效果

通過技術論證,采油三廠天然氣除硫治理工程在技術上是切實可行的;項目實施后,天然氣中硫化氫含量降低到10ppm以下,大大提高了聯(lián)合站運行的安全性,消除了天然氣集輸管線硫化氫腐蝕的安全隱患,防止了天然氣集輸管線再次腐蝕穿孔,提高了設備使用壽命,有利于自然環(huán)境的保護。

6 結論

對采油三廠外輸含硫天然氣進行脫硫處理,通過增設干法脫硫(氧化鐵脫硫)裝置,將天然氣硫化氫含量降低至10ppm以下,以滿足外輸要求。設置地點分別位于明一聯(lián)、明二聯(lián)和馬寨聯(lián)聯(lián)合站內(nèi)部,增設脫硫塔共計六座。項目實施后天然氣硫化氫含量<10ppm,從根本上解決了天然氣管線硫化氫腐蝕問題,消除了三廠天然氣集輸系統(tǒng)存在的安全隱患,提高了集輸系統(tǒng)效率;確保了油氣生產(chǎn)的正常進行,具有一定的經(jīng)濟效益和社會效益。

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