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淺析水輪發(fā)電機(jī)組常見故障與解決思路

2020-12-08 23:53馬建偉
磚瓦世界·下半月 2020年11期
關(guān)鍵詞:水輪發(fā)電機(jī)組解決思路故障

馬建偉

摘 要:水輪發(fā)電機(jī)組在運(yùn)行中出現(xiàn)故障是一個(gè)普遍存在的問題,在水電站運(yùn)行中,將它規(guī)定在某一允許、可接受范圍內(nèi),超出允許范圍則要求我們必須找出原因和采取消除措施,以達(dá)到機(jī)組健康、持續(xù)、安全運(yùn)行的目的。本文通過對(duì)水輪發(fā)電機(jī)組常見故障的分析,提出解決思路,僅供同行參考。

關(guān)鍵詞:水輪發(fā)電機(jī)組;故障;解決思路

中小型水電站設(shè)備因投資與大型電站無法相比,設(shè)備加工質(zhì)量和安裝質(zhì)量與大型電站相比有了質(zhì)的差異,在運(yùn)行過程中也容易發(fā)生各種故障,這種現(xiàn)象是非常正常的,但任何一種長期存在的小問題都可能引發(fā)大的問題甚至事故,因此找到導(dǎo)致故障的原因并加以解決是促進(jìn)水電站健康運(yùn)行最有效的手段之一。

1 機(jī)組振動(dòng)超標(biāo)原因分析及解決思路

1.1 設(shè)備加工制造原因

比如在機(jī)組運(yùn)行中要求轉(zhuǎn)輪的水流入口處水流對(duì)葉片頭部沒有撞擊,如果因?yàn)槿~片加工精度沒有達(dá)到圖紙要求,轉(zhuǎn)輪進(jìn)口水流沖角發(fā)生改變,當(dāng)沖角太大時(shí),會(huì)導(dǎo)致葉片頭部脫流、空化,形成葉道渦,進(jìn)而引起水壓脈動(dòng)。這就是誘發(fā)機(jī)組振動(dòng)的原因之一。像這種情況,在日常的檢查中,往往可見葉片表面結(jié)晶被撕裂、剝層,并有空蝕,甚至有的電站尾水管出現(xiàn)裂紋、開裂甚至破斷。

出現(xiàn)因葉片加工精度不滿足造成的振動(dòng),我們一般采取補(bǔ)氣方法使不穩(wěn)定的渦流趨于穩(wěn)定,并消除渦流或振動(dòng)。當(dāng)補(bǔ)氣無法改善振動(dòng)的,將轉(zhuǎn)輪運(yùn)回設(shè)備加工廠修磨,使其滿足設(shè)計(jì)圖紙精度要求,從而達(dá)到消除振動(dòng)。

1.2 機(jī)組運(yùn)行工況造成

振動(dòng)超標(biāo)的原因,除受機(jī)組設(shè)計(jì)制造及安裝質(zhì)量影響外,機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷范圍的影響也是一個(gè)較為明顯的因數(shù)。

在某電站曾經(jīng)做個(gè)試驗(yàn),當(dāng)機(jī)組出力在40-45%區(qū)間時(shí),機(jī)組運(yùn)行的各項(xiàng)指標(biāo)均超標(biāo),而超過45%額定出力以上時(shí),各項(xiàng)指標(biāo)變小,當(dāng)負(fù)荷越接近額定負(fù)荷,振動(dòng)明顯降低??梢姍C(jī)組在運(yùn)行時(shí),其振動(dòng)隨負(fù)荷的變化有一個(gè)明顯的變化,特別是某一區(qū)間運(yùn)行時(shí),機(jī)組振動(dòng)達(dá)到了臨界值,通過多次的試驗(yàn)和各項(xiàng)數(shù)據(jù)的對(duì)比分析,可判定機(jī)組不宜長時(shí)間在此負(fù)荷區(qū)間運(yùn)行。為了減小機(jī)組振動(dòng),避免機(jī)組在超標(biāo)工況下運(yùn)行對(duì)機(jī)組各部件造成損壞,合理地運(yùn)行在一定負(fù)荷范圍內(nèi)是至關(guān)重要的手段。

1.3 軸線不滿足規(guī)范和廠家圖紙要求導(dǎo)致

出現(xiàn)瓦溫高時(shí),首先檢查是否是誤報(bào),看油位、冷卻水量、水溫是否正常,然后看機(jī)組負(fù)荷是否正常,再逐一排除。而新安裝的機(jī)組瓦溫偏高的案例中,因軸線不滿足規(guī)范和廠家圖紙要求的情況占了絕大多數(shù)。

因軸線不滿足而引起瓦溫超高,一般先調(diào)整軸瓦間隙,根據(jù)機(jī)組運(yùn)行瓦溫、機(jī)組振動(dòng)、擺度等數(shù)據(jù)綜合分析計(jì)算各軸瓦需要調(diào)整的值,然后調(diào)整,每次調(diào)整量不能過大,以0.01-0.02mm為調(diào)整量,調(diào)整后要兼顧瓦溫、振動(dòng)和擺度數(shù)據(jù),應(yīng)都處于運(yùn)行最佳值狀態(tài),否則就沒有達(dá)到目的。如通過調(diào)整軸瓦間隙后,振動(dòng)、擺度卻適得其反,說明水輪機(jī)軸與發(fā)動(dòng)機(jī)軸旋轉(zhuǎn)中心不在一條線上,或者說是折線,需要調(diào)整軸線才能達(dá)到最終的目的,此時(shí)需要重新盤車、計(jì)算,確定折線位置,調(diào)整絕緣墊或者卡環(huán)以消除折線,從而達(dá)到瓦溫運(yùn)行正常的目的。

1.4 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子因制造質(zhì)量問題,或磁軛疊片以及轉(zhuǎn)子磁極裝配時(shí)半徑超標(biāo),造成定子和轉(zhuǎn)子之間的空氣間隙不均勻,產(chǎn)生不平衡磁拉力,從而對(duì)轉(zhuǎn)子和定子形成轉(zhuǎn)頻激擾力。隨著轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)引起空氣間隙周期性變化,單邊不平衡拉力沿圓周作周期性移動(dòng),引起機(jī)組振動(dòng),隨勵(lì)磁電流的增加而增大。

這種情況一般通過運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析,計(jì)算需要加配重塊的位置和配重質(zhì)量,以平衡磁拉力,或者重新對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行裝配,達(dá)到減小振動(dòng)幅值。

2 機(jī)組軸瓦運(yùn)行溫度過高原因分析及解決思路

當(dāng)軸承瓦溫故障報(bào)警時(shí),要及時(shí)的進(jìn)行故障診斷與分析,主要判斷方法:

2.1 冷卻水流量小導(dǎo)致

檢查軸承冷卻水流量是否滿足要求,如果冷卻水流量減小或中斷,都會(huì)使瓦溫在短時(shí)間內(nèi)急速上升,通過以往的流量記錄可以查出是否減小,檢查閥門開度標(biāo)記線也可以看出流量是否減小或關(guān)閉,如是流量減小導(dǎo)致,一般開至設(shè)計(jì)流量瓦溫可恢復(fù)正常。

2.2 軸承潤滑油較少或過多導(dǎo)致

瓦溫升高另一原因可能是油盆內(nèi)油位不正常,要檢查油盆密封是否不良,或排油閥關(guān)閉不嚴(yán),造成漏油或甩油,潤滑油減少無法形成良好的油膜,導(dǎo)致軸承瓦溫升高,此時(shí)我們就要對(duì)滲漏點(diǎn)檢修,并補(bǔ)充合格的潤滑油;或注油時(shí)油位超高,油盆內(nèi)冷油和熱油的壓差不足以使?jié)櫥土己醚h(huán),熱量帶不走,從而導(dǎo)致瓦溫升高,此時(shí)就需要抽掉一部分油,使注入的潤滑油液位高度符合設(shè)計(jì)圖紙要求。

2.3 潤滑油油質(zhì)不符合要求導(dǎo)致

軸承瓦溫的升高,也可能是潤滑油使用時(shí)間較長,或油中有水份或其他酸性雜質(zhì),使油質(zhì)劣化,影響了其潤滑性能,通過取油樣送檢可以判斷油質(zhì)是否符合要求,檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求時(shí),需要及時(shí)更換。

2.4 振動(dòng)引起

振動(dòng)原因引起的軸承瓦溫升高是最常見的因數(shù)之一,這就需要通過上述的振動(dòng)故障分析方法,找到振動(dòng)原因并消除,瓦溫也就自然而然下降。

3 絕緣老化

3.1 熱老化導(dǎo)致

機(jī)組長期運(yùn)行在高溫環(huán)境下,導(dǎo)致絕緣加速老化,壽命下降。如通過對(duì)機(jī)組運(yùn)行溫度的監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)定子鐵芯溫度一直處于接近最高允許溫度值運(yùn)行時(shí),可判斷熱老化是絕緣老化的主要因素,此種原因,就需要改善通風(fēng)效果,降低運(yùn)行溫度,從而提高絕緣壽命。

3.2 電老化導(dǎo)致

在機(jī)組安裝過程中,我們常用耐壓試驗(yàn)來檢驗(yàn)絕緣,在長時(shí)間的工作電壓下,絕緣材料會(huì)發(fā)生擊穿,使絕緣材料發(fā)生局部的損壞,也就說明了絕緣材料在電場(chǎng)應(yīng)力下是會(huì)老化的。像這種情況,我們往往通過檢修期對(duì)覆蓋在絕緣層材料表面的灰塵做徹底的清掃,保持清潔,或采用更好的絕緣材料代替以提高絕緣壽命。

4 甩油故障

水輪發(fā)電機(jī)組在運(yùn)行過程中,甩油也是常見的故障,究其原因,一是潤滑油液位超過設(shè)計(jì)值,這樣就會(huì)導(dǎo)致甩油;第二個(gè)原因就是油盆密封間隙超標(biāo),密封效果變差從而導(dǎo)致甩油;第三就是機(jī)組超速運(yùn)行,但這種情況很少發(fā)生。

5 電刷和集電環(huán)故障

電刷在運(yùn)行中最常見的故障為發(fā)熱、產(chǎn)生火花、嚴(yán)重的燒損電刷刷握及集電環(huán)。從產(chǎn)生過熱故障的原因看,主要有以下幾個(gè)方面:

一是由于通風(fēng)不良導(dǎo)致的發(fā)熱,如冷卻風(fēng)道堵塞,集電環(huán)表面通風(fēng)溝、通風(fēng)孔堵塞等原因,尤其是當(dāng)運(yùn)行中集電環(huán)表面溫度過高時(shí),導(dǎo)致電刷磨損加劇,碳粉積聚增加,有可能會(huì)堵塞上述集電環(huán)表面的散熱通道。因此在日常的檢修維護(hù)時(shí),應(yīng)對(duì)集電環(huán)表面通風(fēng)溝、孔以及冷卻風(fēng)道濾網(wǎng)進(jìn)行清理,保持通暢。二是由于接觸電阻過大或分布不均勻而產(chǎn)生的發(fā)熱,出現(xiàn)這種現(xiàn)場(chǎng),可能是更換的碳刷質(zhì)量不同,也可能是碳刷與滑環(huán)接觸電阻的不同,檢查回路中各螺絲是否緊固,電刷壓力是否不均勻或不符合要求,可能有電刷過短、彈簧由于過熱變軟老化失去彈性等原因。一般情況下同一刷架上每個(gè)電刷的壓力應(yīng)均勻,同機(jī)組上應(yīng)使用同一型號(hào)、同一制造廠的電刷,更換同一批次的數(shù)量應(yīng)符合規(guī)范要求,集電環(huán)的電刷在刷握內(nèi)滑動(dòng)應(yīng)靈活,無卡阻現(xiàn)象,刷握距集電環(huán)表面應(yīng)有2mm~3mm間隙,電刷與集電環(huán)的接觸面,不應(yīng)小于電刷截面的75%,彈簧壓力應(yīng)均勻。

6 結(jié)語

水電站安全、穩(wěn)定、健康的運(yùn)行與水輪發(fā)電機(jī)組的正常運(yùn)行息息相關(guān),水輪發(fā)電機(jī)組作為水電站安全生產(chǎn)的重要保障因此需要水電站水輪發(fā)電機(jī)組檢修維護(hù)人員,在工作過程中科學(xué)合理的做好日常檢修和維護(hù)工作,在實(shí)踐工作中不斷積累經(jīng)驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障隱患,及時(shí)進(jìn)行維修和處理,確保水輪發(fā)電機(jī)組持續(xù)健康運(yùn)行,保證水電站的安全生產(chǎn),使其能夠?qū)崿F(xiàn)更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

參考文獻(xiàn):

[1]王瑞蓮,趙萬里.基于改進(jìn)主成分分析法的水輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)故障診斷研究[J].水力發(fā)電學(xué)報(bào),2014,33(03):279-285.

[2] 王海。對(duì)水輪發(fā)電機(jī)組狀態(tài)的檢修[M].北京:中國電力出版社,2010.

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