楊國輝
一、研究背景及意義
眾所周知,礦產(chǎn)資源開發(fā)在我國國民經(jīng)濟建設中起著極其重要的作用,伴隨著煤炭資源的開發(fā)與利用,引發(fā)了一系列的環(huán)境問題,其中煤矸石就是一種重要的污染源。人類正遭受著煤矸石堆放、自燃等所帶來的空氣、水體以及土壤污染等問題。盡管煤矸石的綜合利用已經(jīng)引起我國政府相關部門和學者的關注,遺憾的是其綜合利用率與要求還相差甚遠。加快煤矸石的應用研究,對促進我國循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展,加快建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會具有重要的意義[1] 。
發(fā)泡陶瓷為閉孔型多孔陶瓷材料,即氣孔四周存在固體壁面。歐洲、日本、美國有大量的閉孔陶瓷專利和文獻出現(xiàn)[2-3],國內(nèi)針對這一領域也有相應研究。高孔隙的發(fā)泡陶瓷,導熱系數(shù)低,阻燃、耐久以及隔音性能好,已經(jīng)被廣泛應用于環(huán)保、建筑等領域[4] ,還具有隔熱保溫、輕質、高強、可加工性好,施工方便等優(yōu)點。
冀中能源峰峰集團有限公司開采歷史悠久,煤矸石堆存量也十分巨大。據(jù)統(tǒng)計,峰峰集團目前煤矸石堆存量達到4000萬噸以上,隨著煤炭的生產(chǎn),每年新增煤矸石約300萬噸。因此在分析煤矸石化學成分組成特點的基礎上,結合相關文獻及已有研究成果,通過深入試驗研究,在利用峰峰集團煤矸石制備發(fā)泡陶瓷技術方面取得突破,是公司循環(huán)經(jīng)濟延伸的有力探索。
二、煤矸石發(fā)泡陶瓷配比方案設計
燒成發(fā)泡陶瓷時,坯料中玻璃質原料熔融產(chǎn)生大量液相的溫度區(qū)間需與發(fā)泡劑產(chǎn)生氣體的溫度區(qū)間相協(xié)調,同時液相粘度與放氣速率相匹配,燒成后發(fā)泡陶瓷性能又能滿足要求,故配方的設計需要遵循一定化學組成原則。其中Al2O3含量的增加不僅提高液相粘度和液相表面張力,而且促進晶相的產(chǎn)生,一方面,利于氣泡的穩(wěn)定,提高材料力學性能,另一方面,氣泡核難以形成和長大,同時又提高燒成溫度,故其不宜過高;SiO2含量的增加,液相可獲得較高的粘度和較低的表面張力,利于燒制孔徑均勻且細小的發(fā)泡陶瓷,但提高燒成溫度,所以其含量不宜過高;Na2O和K2O雖具有優(yōu)良的助熔作用,促進玻璃相的生成,但不利于析晶,影響材料力學性能。
本次以峰峰集團煤矸石為主要原料,結合其他單位研究成果及生產(chǎn)實際,適當添加石英砂、鈉長石、拋光泥、發(fā)泡劑、助熔劑、穩(wěn)泡劑及其他輔助材料。
由于峰峰集團煤田面積比較大,煤種較多,各生產(chǎn)礦井所產(chǎn)生的煤矸石在化學成分上也有所不同。通過現(xiàn)場取樣進行化學分析,最終選擇五礦自燃紅矸石作為本次研究的原料。其化學成分見表1。
石英砂和鈉長石選擇當?shù)厣a(chǎn)的SiO2含量>97%的石英砂和Na2O含量8%左右的鈉長石,拋光泥為當?shù)卮纱u生產(chǎn)企業(yè)廢料,發(fā)泡劑、穩(wěn)泡劑及其他輔料來自北京。
根據(jù)相關研究并結合其他單位生產(chǎn)經(jīng)驗,在對各種原料成分分析檢測的基礎上,確定配比設計方案為:
煤矸石70~85%,石英砂10~40%,鈉長石10~40%,拋光泥0~15%,助融劑0~5%,發(fā)泡劑1~10%,穩(wěn)泡劑0~3%,其他輔助材料0~2%。
三、試驗工藝選擇
試驗采用粉末坯體發(fā)泡工藝制備發(fā)泡陶瓷,具體工藝步驟如下:
原料準備:將塊狀煤矸石粉碎后干燥至恒重。
發(fā)泡陶瓷坯料制備:按上述確定的發(fā)泡陶瓷設計方案進行配比,準確稱重各原料,并置于試驗用球磨機中混合粉磨制備。
發(fā)泡陶瓷燒成:將制得的粉料直接置于鋪有氧化鋁纖維紙的拼接式耐火模具中,按一定升溫制度完成燒結過程,然后隨爐冷卻。
成品加工及性能測試。
在試驗過程積累不同配比情況下燒成溫度曲線,為生產(chǎn)線放大試驗做好準備。
四、試驗過程及分析
在確定的配比設計方案基礎上,實驗室共設計9組配比,燒成溫度設定為1140℃~1160℃,產(chǎn)品密度設定為400~500kg/m3。通過實驗室試驗,試驗結果如下:
1#:燒成溫度為1160℃,所制試樣發(fā)泡程度略大,試樣切割斷面觀察,其表層呈棕黃色,發(fā)泡不均勻。
2#:燒成溫度為1140℃,所制試樣表面呈鐵紅色,表皮有裂縫,切割斷面氣孔不均勻。
3#:燒成溫度為1150℃,所制試樣表面呈棕紅色,表皮無裂縫,切割斷面有黑心,上層發(fā)泡較大且不均勻,下層基本沒有發(fā)泡。
4#:燒成溫度為1140℃,所制試樣表觀較好,切割斷面氣孔較小,且基本均勻。
5#:燒成溫度為1150℃,所制試樣發(fā)泡到設計厚度,表面中間有較大裂紋。
6#:燒成溫度為1140℃,所制試樣發(fā)泡均勻,效果較佳。
7#:燒成溫度為1150℃,所制試樣表觀接近1#試樣,切割斷面氣泡不均勻。
8#:燒成溫度為1150℃,所制試樣效果不佳。
9#:燒成溫度為1155℃,所制試樣效果尚可,表皮無裂縫,切割斷面發(fā)泡較均勻;
通過對比分析,確定按4#、6#、9#配比繼續(xù)進行重復再現(xiàn)性試驗,4#配比燒成溫度設定為1140℃和1155℃,試驗在1140℃時再現(xiàn)性較好;6#配比燒成溫度設定為1140℃,試驗再現(xiàn)性較好;9#配比試驗再現(xiàn)性差。故分別選取4#、6#在生產(chǎn)線進行放大性試生產(chǎn)。
考慮到生產(chǎn)線設備溫度損失,將燒成溫度進行適當調整,分別設定為1170℃、1175℃、1180℃,發(fā)泡厚度設定為80mm。為了節(jié)省能耗,兩個配比物料在不同溫度下交叉進行試驗。
通過對所生產(chǎn)試樣進行對比,4#配比在1170℃時,樣品表觀及斷面均能達到要求,試驗室檢測產(chǎn)品密度為450kg/m3,吸水率為0.2%,抗壓強度為7.9MPa,燃燒性能為A1級,抗沖擊性能、抗彎承載、軟化系數(shù)、干燥收縮值、吊掛力、抗凍性等性能均能滿足國家標準要求。4#配方配比見表2。
五、結論
通過一系列的試驗研究,得出以下結論:
1、峰峰集團煤矸石能夠作為主要原料制備發(fā)泡陶瓷新型建材產(chǎn)品,添加量達到75%,為峰峰集團煤矸石綜合利用拓寬了途徑。
2、發(fā)泡陶瓷生產(chǎn)過程中,配比方案和生產(chǎn)工藝控制同等重要。在實際生產(chǎn)操作過程中除了物料合理配比外,一定要遵守嚴格的生產(chǎn)工藝制度。
參考文獻:
[1] 葉大年.煤矸石的綜合利用.序(一)
[2] 張留生,邱永斌 ?高溫發(fā)泡陶瓷及其應用[J].保溫材料與建筑節(jié)能,2005(5):58-59
[3] 焦萬方,朱廣燕.發(fā)泡陶瓷的研究進展[J].陶瓷,2007(8):09-11
(作者單位:冀中能源峰峰集團有限公司電業(yè)分公司)