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新疆某鈾礦重鈾酸鈉產(chǎn)品析水原因分析及控制措施

2019-08-13 07:14:30師振峰湯義偉易志剛張浩越
鈾礦冶 2019年3期
關(guān)鍵詞:板框壓濾機(jī)漿體

師振峰,賴 磊,湯義偉,熊 威,易志剛,張浩越,葛 亮

(新疆中核天山鈾業(yè)有限公司,新疆 伊寧 835000)

重鈾酸鈉是鈾礦山生產(chǎn)的最終產(chǎn)品,重鈾酸鈉產(chǎn)品質(zhì)量對鈾礦山生產(chǎn)有直接影響。合格液沉淀時,重鈾酸鈉晶體的生長程度、狀態(tài)決定了產(chǎn)品水分含量,后期板框壓濾工序只能除去濃漿溶液中的溶劑水。產(chǎn)品水分主要衡量晶體內(nèi)部的結(jié)晶水;而板框壓濾是物理變化過程,不會發(fā)生去除晶體內(nèi)部結(jié)晶水的化學(xué)反應(yīng),所以無論是增加進(jìn)料壓力還是增加進(jìn)氣壓力都無法實(shí)現(xiàn)結(jié)晶水的去除。沉淀溫度有利于晶體生長、老化,但是它的影響因子并沒有沉淀次數(shù)以及漿體密度等指標(biāo)大[1]。無論怎樣控制沉淀溫度,只要產(chǎn)品沉淀次數(shù)超過70次,就會發(fā)生產(chǎn)品析水現(xiàn)象;更何況溫度控制成本高,設(shè)備維護(hù)復(fù)雜,所以筆者不以溫度為主要因素考量。晶體生長過程中,如果老化時間太短,晶粒生長小,晶相間結(jié)晶水含量高則導(dǎo)致產(chǎn)品水分偏高;若晶體生長時間太長,導(dǎo)致晶粒生長過大,大晶粒間的夾帶水在產(chǎn)品中以析出明水的方式出現(xiàn),最終產(chǎn)品質(zhì)量受到嚴(yán)重影響[2]。所以生產(chǎn)重鈾酸鈉產(chǎn)品時,既要控制產(chǎn)品水分含量又要保證產(chǎn)品不出現(xiàn)析水現(xiàn)象,這就需要控制晶體的生長時間以及板框壓濾機(jī)的運(yùn)行參數(shù)。

2015—2017年,新疆某鈾礦床生產(chǎn)的重鈾酸鈉產(chǎn)品均發(fā)生不同程度的析水現(xiàn)象,直接導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降。筆者對該鈾礦床水冶工藝及設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查,分析重鈾酸鈉產(chǎn)品析水的原因,提出解決這一問題的措施。

1 新疆某鈾礦重鈾酸鈉生產(chǎn)概況

1.1 水冶工藝流程

新疆某鈾礦采用CO2+O2地浸采鈾技術(shù),中性浸出液進(jìn)水冶系統(tǒng),經(jīng)過吸附、淋洗、沉淀、板框壓濾等工藝生產(chǎn)重鈾酸鈉產(chǎn)品。工藝流程如圖1所示。

圖1重鈾酸鈉水冶工藝流程

1.2 重鈾酸鈉主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)

重鈾酸鈉的生產(chǎn)主要包括飽和樹脂淋洗、合格液沉淀、板框壓濾機(jī)壓濾3個環(huán)節(jié)。樹脂吸附飽和后,用鹽酸溶液將飽和樹脂轉(zhuǎn)型,然后以自來水作為淋洗劑對樹脂中的鈾進(jìn)行淋洗。淋洗合格液偏酸性,pH 0.70~1.10。采用中性間歇式沉淀方法處理淋洗合格液,以氫氧化鈉溶液作沉淀劑,最后經(jīng)過板框壓濾得到重鈾酸鈉濕基產(chǎn)品,即“黃餅”[3-4]。

2 重鈾酸鈉析水原因分析

2.1 現(xiàn)場生產(chǎn)監(jiān)測

2015年2月—2018年6月,該鈾礦生產(chǎn)的重鈾酸鈉產(chǎn)品大部分出現(xiàn)析水現(xiàn)象,隨后對現(xiàn)場生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)測。

1)重鈾酸鈉產(chǎn)品水分監(jiān)測。監(jiān)測結(jié)果:重鈾酸鈉平均水分27.42%,最高為29.82%,最低為26.18%。符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)重鈾酸鈉水分小于30%的要求。

2)重鈾酸鈉生產(chǎn)工藝監(jiān)測。從2016年3月—2018年6月對每批次重鈾酸鈉產(chǎn)品的生產(chǎn)條件和產(chǎn)品析水情況進(jìn)行抽查監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果見表1。

表1 重鈾酸鈉產(chǎn)品與生產(chǎn)工藝監(jiān)測結(jié)果

2.2 析水原因分析

2.2.1樹脂轉(zhuǎn)型終點(diǎn)pH控制參數(shù)是否合理

現(xiàn)場調(diào)查表明,飽和樹脂轉(zhuǎn)型工藝自運(yùn)行以來,參數(shù)控制嚴(yán)格,且對檢測設(shè)備定期進(jìn)行標(biāo)定,每次轉(zhuǎn)型的鹽酸用量基本相同,轉(zhuǎn)型終點(diǎn)pH在工藝參數(shù)控制范圍內(nèi),因此可排除因樹脂轉(zhuǎn)型終點(diǎn)pH控制參數(shù)不合理引起重鈾酸鈉產(chǎn)品析水。

2.2.2合格液沉淀工藝參數(shù)控制是否合理

淋洗合格液采用氫氧化鈉沉淀。當(dāng)向淋洗合格液——鈾酰鹽溶液中加入NaOH溶液時,隨溶液pH升高生成不同聚合度(單體到六聚物)的羥基鈾酰配合物。介質(zhì)pH和溶液中鈾濃度都影響其聚合度,這些配合物的通式可用UO2(UO3)2+n表示,式中n可在0到6之間變化。在這些過程進(jìn)行的同時,生成固相原生粒子(晶核),這種粒子帶有負(fù)電荷。水解和聚合的最終階段是膠體粒子的聚結(jié)作用及伴隨其后的再結(jié)晶沉積過程[5-7]。調(diào)查發(fā)現(xiàn)操作人員都嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行沉淀,合格液沉淀工藝參數(shù)控制對重鈾酸鈉產(chǎn)品析水的影響甚微。

2.2.3漿體密度控制范圍是否合理

采用酸性淋洗工藝后,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)對循環(huán)沉淀70次左右的沉淀漿體進(jìn)行板框壓濾,產(chǎn)品水分可控制在30%以下。但JH-1樹脂全面代替D382樹脂后,合格液平均鈾質(zhì)量濃度至少上升15 g/L,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了一定變化,繼續(xù)按以往經(jīng)驗(yàn)控制沉淀漿體板框壓濾,產(chǎn)品析出明水現(xiàn)象頻頻發(fā)生。因此,漿體密度控制不合理是導(dǎo)致重鈾酸鈉產(chǎn)品析水的原因之一[8]。

2.2.4板框壓濾進(jìn)氣溫度是否合理

冬季板框間溫度基本在10 ℃左右,溫度過低,不利于板框壓濾過程中將重鈾酸鈉水分有效除去。為提高板框壓濾的進(jìn)氣溫度,將空壓機(jī)的進(jìn)氣管道由室外改至室內(nèi),并用隔熱棉包裹。板框壓濾進(jìn)氣溫度對重鈾酸鈉產(chǎn)品析水的影響見表2。

表2 板框壓濾進(jìn)氣溫度對產(chǎn)品析水現(xiàn)象的影響

從表2可看出,控制板框壓濾的進(jìn)氣溫度雖然可以降低產(chǎn)品水分;但進(jìn)氣溫度并不是造成重鈾酸鈉產(chǎn)品水分不穩(wěn)定以及發(fā)生析水現(xiàn)象的主要因素。

2.2.5板框壓濾機(jī)壓濾效果能否保證

2017年5月底,操作人員對板框壓濾機(jī)的濾板和濾布進(jìn)行拆卸清洗時,發(fā)現(xiàn)大部分隔膜濾板因長期使用而變形嚴(yán)重。技術(shù)人員分析認(rèn)為,由于隔膜板膨脹和變形,在產(chǎn)品壓濾過程濾室中的濾餅變薄,板框壓濾機(jī)壓氣(靠隔膜板膨脹擠壓)已經(jīng)不能完全擠壓出濾餅中的明水,從而造成“111”產(chǎn)品析水現(xiàn)象發(fā)生。使用的板框壓濾機(jī)為不可吹風(fēng)式雙明流板框壓濾機(jī),只有保壓功能無吹風(fēng)功能。通過與公司其他廠隊(duì)進(jìn)行“111”產(chǎn)品板框壓濾技術(shù)交流發(fā)現(xiàn),在控制漿體密度的同時,采用先保壓后吹風(fēng)壓濾模式生產(chǎn)的“111”產(chǎn)品不析水,達(dá)到質(zhì)量要求。可見板框壓濾機(jī)在壓濾過程中不能充分的處理濾餅中的水分,也導(dǎo)致重鈾酸鈉產(chǎn)品析水。

綜上所述,重鈾酸鈉產(chǎn)品析水是由沉淀漿體密度控制范圍不合理以及板框壓濾機(jī)壓濾效果降低引起的。

3 析水控制措施

3.1 壓濾前測量沉淀漿體密度

試驗(yàn)確定沉淀漿體密度的控制范圍。將生產(chǎn)的“111”產(chǎn)品放在集氣瓶中用振蕩器振蕩24 h,觀察產(chǎn)品是否發(fā)生析水現(xiàn)象。不同漿體密度下,板框壓濾生產(chǎn)的“111”產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果見表3。可以看出,控制沉淀漿體密度為1.40~1.65 g/mL,所生產(chǎn)的“111”產(chǎn)品無析水現(xiàn)象,但是“111”產(chǎn)品水分大于30%,超出行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的控制范圍;控制沉淀漿體密度在1.70 g/mL以上時,“111”產(chǎn)品水分雖然達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),但是不能降低析水現(xiàn)象。

表3 不同漿體密度產(chǎn)品水分及外觀

3.2 優(yōu)化板框壓濾機(jī)壓濾性能

可吹風(fēng)式板框壓濾機(jī)在壓濾機(jī)隔膜配板頂部有2個φ40 mm的孔,分別通過3個吹風(fēng)口向?yàn)V室兩邊吹風(fēng)降低產(chǎn)品水分;不可吹風(fēng)式板框壓濾機(jī)隔膜配板頂部沒有吹風(fēng)口[9]。將不可吹風(fēng)式板框壓濾機(jī)改造為可吹風(fēng)式板框壓濾機(jī),來降低產(chǎn)品水分。改造方法:1)用電鉆(鉆頭為φ10 mm)給17塊隔膜配板頂部φ40 mm的孔朝下打吹風(fēng)孔,每個φ40 mm的孔打3個吹風(fēng)口;2)對應(yīng)隔膜板孔位,在進(jìn)料檔板鉆φ40 mm孔,并用套絲工具將進(jìn)料擋板孔套成內(nèi)絲,再將空心尼龍棒的一端套成與進(jìn)料擋板孔內(nèi)絲對應(yīng)的外絲,空心尼龍棒的另一端與DN40的法蘭對接后通過DN40 RPP球閥連接空壓機(jī)風(fēng)管。優(yōu)化后的板框壓濾機(jī)如圖2所示。

圖2 增加板框壓濾機(jī)吹風(fēng)功能

優(yōu)化板框壓濾機(jī)后,技術(shù)人員研究得出帶有吹風(fēng)功能的板框壓濾機(jī)的運(yùn)行方式及各項(xiàng)控制參數(shù)。在漿體密度控制得當(dāng)?shù)臈l件下,打開板框壓濾機(jī)風(fēng)管排氣閥,由螺桿泵將漿體壓入濾室,在濾布上形成濾餅,直至濾餅充滿濾室。濾液通過濾布沿濾板溝壑流至濾板邊角通道,集中排出。使用空氣壓縮機(jī)輸出高壓氣體進(jìn)入板框壓濾機(jī)進(jìn)行保壓,濾板排水閥門全部打開,保壓壓力0.8 MPa,分3次保壓,每次15~20 min,每次保壓完成后先排氣,然后再進(jìn)行下一次的保壓。當(dāng)最后一次保壓結(jié)束后,對板框壓濾機(jī)進(jìn)行排氣(壓力由0.8 MPa降至0 MPa)。接著進(jìn)入吹風(fēng)程序,關(guān)閉隔膜配板出水閥門,吹風(fēng)壓力控制在0.4 MPa。控制漿體密度在1.60~1.80 g/mL時,優(yōu)化前后的板框壓濾機(jī)控制參數(shù)見表4。

表4 板框壓濾機(jī)優(yōu)化前后參數(shù)控制

4 控制效果

4.1 重鈾酸鈉產(chǎn)品符合要求

板框壓濾機(jī)優(yōu)化前后壓濾的重鈾酸鈉產(chǎn)品見圖3。優(yōu)化板框壓濾機(jī)后,重鈾酸鈉產(chǎn)品的析水情況見表5。

a—優(yōu)化前;b—優(yōu)化后。圖3 板框壓濾產(chǎn)品

表5 優(yōu)化后板框壓濾機(jī)在不同漿體密度下重鈾酸鈉質(zhì)量對比

從表5可知,控制漿體密度1.60~1.80 g/mL,增加板框壓濾機(jī)的吹風(fēng)功能,生產(chǎn)出的重鈾酸鈉產(chǎn)品水分符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),無析水現(xiàn)象發(fā)生。

優(yōu)化后的板框壓濾機(jī)主要有以下優(yōu)點(diǎn):1)降低了“111”產(chǎn)品析水率,提高了產(chǎn)品質(zhì)量;2)提高了“111”產(chǎn)品水分的穩(wěn)定性,產(chǎn)品水分穩(wěn)定在22.50%~25.50%。由于產(chǎn)品析水問題得到解決,產(chǎn)品不需要干濕混裝,提升了裝桶產(chǎn)品的均勻性。分析人員用取樣器取樣過程中能夠均勻地取到樣品,進(jìn)而降低了產(chǎn)品水分測定的誤差。

4.2 節(jié)省處理費(fèi)用

由于該鈾礦床生產(chǎn)的重鈾酸鈉產(chǎn)品統(tǒng)一運(yùn)輸至異地暫存,2017年生產(chǎn)的重鈾酸鈉產(chǎn)品的析水率幾乎為100%,需要派人去異地處理析水的重鈾酸鈉產(chǎn)品。2017年去異地處理產(chǎn)品的人力成本和差旅費(fèi)合計7.74萬元,產(chǎn)品析水問題得到解決后,可節(jié)省此項(xiàng)費(fèi)用。

5 結(jié)論

通過控制漿體密度和優(yōu)化板框壓濾機(jī)性能,重鈾酸鈉產(chǎn)品析水現(xiàn)象得到有效控制,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。不需要再浪費(fèi)人力、物力處理不合格的重鈾酸鈉產(chǎn)品,降低了勞動量和處理費(fèi)用。

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