劉艷輝,王 佐,李 松,張 寧,劉 鎏
1.中國石油管道局工程有限公司第四分公司,河北廊坊 065000
2.中國石油管道局工程有限公司市場(chǎng)開發(fā)中心,河北廊坊 065000
在硬巖地層正擴(kuò)穿越施工中,由于鉆桿在自身直徑3倍以上的孔洞內(nèi),承受大的推力和扭矩,導(dǎo)致施工中鉆桿極易發(fā)生刺漏、斷裂等失效問題,給定向鉆施工帶來諸多安全隱患[1]。國內(nèi)某硬巖穿越工程在正擴(kuò)施工前期,發(fā)生了多頻次的、嚴(yán)重的鉆桿失效問題,影響了正常的施工進(jìn)度,增加了施工成本。為了降低硬巖地層采用正擴(kuò)工藝時(shí)鉆桿的失效率,基于鉆桿無損檢測(cè)結(jié)論,對(duì)硬巖地層采用正擴(kuò)工藝的鉆桿刺漏原因進(jìn)行分析,并從鉆桿規(guī)格型號(hào)、動(dòng)力鉆具選配、新型液力推進(jìn)器選用等方面進(jìn)行改進(jìn),解決了鉆桿刺漏及斷裂問題,取得了良好效果。
某定向鉆穿越工程屬國家掛牌督辦的隱患治理工程,穿越實(shí)長1 700 m,連續(xù)穿越11座山峰及溝谷,穿越地層主要為微風(fēng)化花崗巖,部分穿越中風(fēng)化花崗巖,巖石抗壓強(qiáng)度100 MPa以上。由于施工地域狹窄,只能采用正擴(kuò)工藝實(shí)施擴(kuò)孔作業(yè),如圖1所示。
圖1 采用正擴(kuò)工藝穿越硬巖地層
鉆桿失效是指鉆桿在施工過程中發(fā)生刺漏、斷裂、脫扣等,導(dǎo)致鉆桿無法實(shí)現(xiàn)其自身功能,從而不得不暫停施工,需進(jìn)行問題處理。
在進(jìn)行第一級(jí)正擴(kuò)過程中,擴(kuò)孔至1 100 m時(shí),泥漿壓力由4 MPa突然下降至0.5 MPa,懷疑鉆具有泥漿泄漏情況發(fā)生?;爻殂@桿進(jìn)行檢查,在距離入土點(diǎn)660 m位置,發(fā)現(xiàn)鉆桿桿體中間部位有2 cm左右的孔洞,卸掉損壞鉆桿,接上完好鉆桿,開泵注入泥漿,測(cè)試泥漿壓力正常,繼續(xù)實(shí)施擴(kuò)孔作業(yè)。這種突然泄壓的情況發(fā)生了2次,抽出鉆桿檢查均出現(xiàn)了刺漏的現(xiàn)象,如圖2所示。
圖2 鉆桿刺漏
當(dāng)擴(kuò)孔至1 330 m時(shí),出現(xiàn)泥漿壓力降低情況,現(xiàn)場(chǎng)人員立即采取措施,回抽鉆桿,但泥漿壓力突然降至為0,拉力極小,判斷鉆具有斷裂情況發(fā)生。回抽鉆桿發(fā)現(xiàn)斷裂點(diǎn),位于距離鉆桿公接頭2.1 m處,桿體出現(xiàn)環(huán)形裂縫,有水力沖切現(xiàn)象。
針對(duì)出現(xiàn)的問題,現(xiàn)場(chǎng)組織對(duì)該批次鉆桿進(jìn)行無損檢測(cè)。作業(yè)流程嚴(yán)格執(zhí)行API RP7G標(biāo)準(zhǔn):對(duì)鉆桿兩端過渡區(qū)和絲扣進(jìn)行清理,鉆桿依次進(jìn)行鋼印標(biāo)識(shí),測(cè)量母接頭的外徑和公接頭的內(nèi)徑,管體中間部位進(jìn)行超聲波測(cè)厚,對(duì)接頭進(jìn)行目視檢測(cè),對(duì)管體進(jìn)行電磁探傷(EMI)。操作之前用試管進(jìn)行調(diào)試,以確保檢測(cè)的準(zhǔn)確性。將波形顯示異常的區(qū)域清理干凈,而后進(jìn)行磁粉探傷,管體過渡區(qū)采用熒光磁粉探傷(MPI)。檢測(cè)結(jié)果顯示管體在刺漏位置附近還有多處疲勞裂紋,且鉆桿桿體有較明顯的彎曲變形。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工情況,排除了鉆孔孔眼曲率半徑小、泥漿固相含量高的可能性,根據(jù)鉆桿檢測(cè)結(jié)果并結(jié)合工程實(shí)際,分析鉆桿刺漏原因如下:
(1) 鉆桿規(guī)格為6-5/8 in(1 in=25.4 mm),擴(kuò)孔尺寸為20 in,在較大的環(huán)空空間內(nèi)(孔洞直徑為6-5/8 in鉆桿桿體直徑的3倍),鉆桿在承受300 kN推力的情況下容易發(fā)生彎曲,同時(shí)鉆桿承受扭矩,在復(fù)雜的堅(jiān)硬巖石地層中,正擴(kuò)的進(jìn)尺速度平均為2.6 m/h。由于鉆桿處于彎曲應(yīng)力狀態(tài),桿體局部受拉或受壓,在長時(shí)間的復(fù)雜循環(huán)交變載荷作用下,鉆桿桿體容易出現(xiàn)疲勞裂紋。環(huán)形孔隙越大,彎曲應(yīng)力頻率越高,出現(xiàn)疲勞裂紋的風(fēng)險(xiǎn)越大[2-4]。
(2)采用動(dòng)力擴(kuò)孔時(shí),較常規(guī)反向擴(kuò)孔泥漿壓力高出2~3 MPa以上,且泥漿排量大、流速高,長時(shí)間沖刷裂紋處,造成鉆桿刺漏現(xiàn)象發(fā)生[5-6],并很快導(dǎo)致鉆桿斷裂。
(1)更換為抗推、抗扭強(qiáng)度大的鉆桿。在第二級(jí)30 in擴(kuò)孔過程中,將原S135的6-5/8 in鉆桿更換為S135的7-5/8 in鉆桿(孔洞直徑為6-5/8 in鉆桿桿體直徑的4.5倍,為7-5/8 in鉆桿桿體直徑的3.9倍),鉆桿桿體壁厚由原來的9.19 mm增加到10.9 mm,抗推強(qiáng)度提高35%,抗扭強(qiáng)度提高45%,鉆桿的整體能力得到了較大的提升。
(2)使用大尺寸的動(dòng)力馬達(dá),降低鉆桿推力[7]。選用C7LZ244×7.0泥漿馬達(dá),根據(jù)該馬達(dá)工作參數(shù)要求,選用2臺(tái)泥漿泵同時(shí)運(yùn)行,滿足3 m3/min以上的泥漿排量要求,動(dòng)力鉆具泥漿壓力控制在5.0MPa,扭矩控制在400 kN·m以內(nèi)。
(3)在泥漿馬達(dá)上端加裝液力推進(jìn)器。液力推進(jìn)器采用液力柔性加壓的方式,將泥漿液力能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,有效解決了正擴(kuò)工藝中鉆壓(推力)不易施加的難題,為巖石擴(kuò)孔器提供穩(wěn)定的鉆壓(推力),進(jìn)而提高了擴(kuò)孔效率,有效降低了鉆機(jī)負(fù)荷,鉆桿承受的鉆壓(推力)也隨之從300 kN減小到150 kN,從而大幅降低了鉆桿出現(xiàn)疲勞裂紋的機(jī)率。
正向擴(kuò)孔工藝在采用7-5/8 in大直徑鉆桿、加裝動(dòng)力鉆具和液力推進(jìn)器等鉆具組合方式后,通過泥漿馬達(dá)持續(xù)為擴(kuò)孔器提供穩(wěn)定擴(kuò)孔切削動(dòng)力,液力推進(jìn)器柔性加壓為擴(kuò)孔器提供穩(wěn)定鉆壓,減少了卡鉆、跳鉆現(xiàn)象,從而降低了直接作用于鉆桿的推力和扭矩,有效延長了鉆具使用壽命,同時(shí)使擴(kuò)孔軌跡更平滑。采取以上措施后,后續(xù)擴(kuò)孔過程中未發(fā)生鉆桿刺漏情況,達(dá)到了預(yù)期的效果。