孫大為 江濤
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 安徽省合肥市 230601
發(fā)動機(jī)呼吸系統(tǒng)又稱曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)。發(fā)動機(jī)運轉(zhuǎn)時,燃燒室的高壓可燃混合氣和已燃?xì)怏w,通過活塞組與氣缸之間的間隙漏入曲軸箱內(nèi),稀釋機(jī)油,降低機(jī)油的使用性能,加速機(jī)油的氧化、變質(zhì)和增加消耗;水氣凝結(jié)在機(jī)油中,會形成油泥,阻塞油路;酸性的氣體混入潤滑系統(tǒng),將導(dǎo)致發(fā)動機(jī)零件的腐蝕和加速磨損。為防止曲軸箱壓力過高,延長機(jī)油使用期限,減少零件磨損和腐蝕,防止發(fā)動機(jī)漏油,必須實行曲軸箱通風(fēng)。
本文通過對比試驗,對影響發(fā)動機(jī)呼吸系統(tǒng)性能的兩個重要因素進(jìn)行研究,從多種設(shè)計方案中選擇最優(yōu)方案,以達(dá)到最佳的呼吸系統(tǒng)油氣分離效果,對汽油機(jī)呼吸系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)具有一定指導(dǎo)意義。
圖1 汽油發(fā)動機(jī)缸蓋護(hù)罩結(jié)構(gòu)圖
圖2 預(yù)分離與精分離結(jié)構(gòu)圖
圖3 PCV閥工作原理圖
汽油機(jī)呼吸系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要采用為集成式缸蓋護(hù)罩,分為空濾側(cè)和PCV閥側(cè)油氣分離結(jié)構(gòu),低負(fù)荷時空濾側(cè)補(bǔ)充新鮮空氣,氣體從PCV閥側(cè)進(jìn)入進(jìn)氣歧管;渦輪增壓器工作后PCV閥關(guān)閉,氣體直接進(jìn)入空濾后端,如圖1所示。
兩側(cè)的油氣分離相同,分為預(yù)分離與精分離,油氣經(jīng)過預(yù)分離擋板后,大顆粒的油滴被孔板阻擋回到油底殼中;經(jīng)分離后油氣通過小孔加速撞擊到撞擊擋板上,油滴回到曲軸箱中,如圖2所示。
在曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)系統(tǒng)中,氣體通過預(yù)分離與精分離后需經(jīng)過PCV閥回到進(jìn)氣系統(tǒng)中,而PCV閥的功能是根據(jù)發(fā)動機(jī)工況的變化而自動調(diào)節(jié)進(jìn)入氣缸的曲軸箱內(nèi)的氣體的流量,具體調(diào)節(jié)過程如下:
(1)當(dāng)發(fā)動機(jī)怠速或小負(fù)荷時,進(jìn)氣歧管真空度很大,竄入曲軸箱的氣體很少,所以PCV閥開度雖小,也足以使曲軸箱內(nèi)的氣體流出。
(2)當(dāng)發(fā)動機(jī)中、低負(fù)荷時,由于進(jìn)氣歧管真空度比怠速時還小,在節(jié)氣門部分開度下的發(fā)動機(jī)負(fù)荷比怠速時大,竄入曲軸箱的氣體較多,所以較大的PCV閥開度較大才可以使所有的曲軸箱氣體被吸入進(jìn)氣歧管。
(3)當(dāng)發(fā)動機(jī)在節(jié)氣門全開(自然進(jìn)氣發(fā)動機(jī))或者渦輪增壓器開始工作后,由于進(jìn)氣歧管壓力接近于0或者為正壓,此時PCV閥關(guān)閉,曲軸箱氣體由曲軸箱內(nèi)流向空濾后。
(4)當(dāng)進(jìn)氣歧管發(fā)生回火時,進(jìn)氣管壓力增大,以防止回火進(jìn)入曲軸箱引發(fā)爆炸。當(dāng)活塞或氣缸嚴(yán)重磨損時,將有過多的氣體竄入曲軸箱,這是PCV閥關(guān)閉。在這種情況下,曲軸箱壓力將會增大,曲軸箱內(nèi)氣體經(jīng)空氣軟管進(jìn)入空濾后,再隨同新鮮空氣一起進(jìn)入氣缸燃燒,如圖3所示。
本研究以某主機(jī)廠的某款國五汽油發(fā)動機(jī)為試驗樣機(jī),發(fā)動機(jī)參數(shù)見表1,對不同呼吸系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方案進(jìn)行對比試驗,驗證其油氣分離效果,本次試驗只以近氣測的油氣分離效果為例進(jìn)行研究,該款汽油機(jī)進(jìn)氣側(cè)為單層擋板分離。
表1 試驗用發(fā)動機(jī)主要參數(shù)
選取三種不同流量特性的PCV閥進(jìn)行驗證,其流量特性如圖4所示。
圖4 三種PCV閥方案流量特性曲線
在PCV閥最優(yōu)方案確定的情況下,油氣分離擋板提供三種對比方案,分別對孔板的直徑和數(shù)目進(jìn)行對比驗證,如表2所示。
為確認(rèn)同一發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速下,不同進(jìn)氣壓力下,PCV閥對竄油量的影響,分別包含PCV閥流量最小、最大、接近全關(guān)的工況,如表3所示。
表2 三種孔板對比驗證方案
表3 不同進(jìn)氣壓力試驗驗證工況
對不同孔板方案,在PCV閥流量最大時,進(jìn)行呼吸系統(tǒng)竄油量試驗,驗證工況如表4所示。
表4 孔板試驗驗證工況
表5 不同進(jìn)氣壓力各工況竄油量結(jié)果
同一發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速,不同進(jìn)氣壓力下,三種PCV閥方案竄油量結(jié)果如表5所示。
試驗結(jié)果表明不同流量特性的PCV閥對油氣分離效果影響很大,而方案二對近氣側(cè)油氣分離效果最佳。
分析發(fā)現(xiàn),方案三在工況二下,發(fā)動機(jī)本體的活塞漏氣量在12L/min左右,但是PCV閥的流量已達(dá)到44L/min,經(jīng)過油氣分離器的實際流量相當(dāng)于200%活塞漏氣量,甚至更大。通過油氣分離器的流量增加到一定程度后,會影響油氣分離的效率,因此,PCV閥的流量嚴(yán)重影響了油氣分離效果。
在PCV閥最優(yōu)方案確定的情況,確認(rèn)不同孔板方案能否進(jìn)一步優(yōu)化油氣分離效果,三種孔板方案竄油量結(jié)果如表6所示。
表6
試驗結(jié)果表明,不同孔板方案可以進(jìn)一步優(yōu)化油氣分離效果,而方案三竄油量惡化的主要原因為油氣分離流通面積變小,壓損變大后,回油不暢。而方案二孔板的直徑和數(shù)量最優(yōu)。
本文對影響汽油發(fā)動機(jī)呼吸系統(tǒng)油氣分離效果的兩個因素進(jìn)行分析,采用對比試驗的方法,驗證了PCV閥流量特性和分離孔板的數(shù)目和直徑是影響呼吸系統(tǒng)油氣分離效果的兩個關(guān)鍵因素,同時通過試驗確定了油氣分離最佳方案。