曾懸 鄒園 朱飛雄 徐益 盛優(yōu)杰 向浩
神龍汽車有限公司技術(shù)中心 湖北省武漢市 430056
汽車發(fā)動機在正常使用過程中,由于燃油的不完全燃燒,汽車尾氣中往往伴隨有碳顆粒,尾氣排放到大氣中,造成大氣污染;中國第五階段排放法規(guī)對PM(顆粒)值的測量方法與限制有明確的規(guī)定。
目前輕型車國五排放測試循環(huán)為NEDC循環(huán),運轉(zhuǎn)循環(huán)是由1部(市區(qū)運轉(zhuǎn)循環(huán))和2部(市郊運轉(zhuǎn)循環(huán))組成,詳見下圖1;
用如下公式計算顆粒物排放量Mp(g/km):
當顆粒物取樣樣氣排至稀釋通道外:
當顆粒物取樣樣氣排回稀釋通道內(nèi):
式中:
Vmix—標準狀態(tài)下,稀釋排氣的容積m3;
Vep—標準狀態(tài)下,流經(jīng)顆粒物濾紙的排氣容積m3;
Pe—濾紙收集到的顆粒物質(zhì)量g;
d—相當于運轉(zhuǎn)循環(huán)的實際距離km;
Mp—顆粒物排放量g/km。
根據(jù)中國第五階段法規(guī)要求,輕型點燃式汽油車指常溫下冷起動后排氣污染物排放PM值限值為4.5 mg/km。
汽車尾氣PM的構(gòu)成:(1)Soot(也稱DS,Dry Soot干碳煙);(2)可溶性有機成分(SOF);(3)硫酸鹽(sulfate);大的燃油顆粒汽化剩下的重質(zhì)烴,高溫脫氫碳化形成焦炭形狀大顆粒碳粒,氣相烴裂解、脫氫生產(chǎn)乙烯乙炔,高溫下形成具乙炔,反應(yīng)生成原子級碳粒,聚合生成碳核,小碳粒碰撞、聚合生產(chǎn)較大不規(guī)則形狀的碳粒,同時吸附HC和硫酸鹽;(4)發(fā)動機進排氣系統(tǒng)的清潔度及內(nèi)部可燃物不完全燃燒產(chǎn)生的碳煙顆粒。
圖1 NEDC循環(huán)
排氣管清潔度與內(nèi)部可燃物的主要構(gòu)成,詳見下表1;
準備如下三種特殊狀態(tài)的排氣管樣件各一件,同時準備對應(yīng)的試驗車(新車)一臺
方案一:排氣管在生產(chǎn)過程中對零件進行去油去塵清洗,同時取消吸音棉;
方案二:僅取消吸音棉;
方案三:僅排氣管在生產(chǎn)過程中對零件進行去油去塵清洗;
先將試驗車更換方案一排氣管,根據(jù)國五排放法規(guī)對PM值進行測試;然后更換方案二排氣管再次對PM值進行測試;再更換方案三排氣管,對PM值進行測試,最后更換原車排氣管,進行PM值測試;以上測試均采用NEDC循環(huán);對各方案的測試值進行比較。
排氣管的生產(chǎn)工藝如下:(1)子零件沖壓成型,通常子零件由排氣管供應(yīng)商的二級供應(yīng)商完成;(2)消包組裝;通常包含吸音棉組裝,隔板消音管壓裝,隔板與消包殼體壓裝,端蓋咬口等工序;(3)總成焊接;將排氣管各部分管路、掛鉤、消包焊接起來;對于特制樣件,主要特別處理工序如下;
第一步:用清水及去油洗滌液對排氣管子件進行嚴格清洗,保證油污及雜質(zhì)充分去除,清洗過程圖片見下圖2;
第二步:總成組裝前零件做密封防塵防護,存儲過程圖片見下圖3;
第三步:總成組裝焊接,對于方案一與方案二的樣件不裝吸音棉;對于方案一與方案三樣件在沖壓組裝時不使用沖壓用油,同時保證磨具表面清潔,生產(chǎn)過程圖片件下圖4;
第四步:樣件制作完成,成品樣件見下圖5;
按照3.2試驗方案中的流程進行排氣管樣件更換,拆換排氣管嚴格按照排氣管拆裝工藝流程進行,拆換過程保證排氣管內(nèi)部不受異物污染,拆換過程圖片見下圖6;
按照3.2試驗方案中的流程,對不同排氣管狀態(tài)的試驗車先后進行排放測試,測試要求嚴格按照輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第五階段)試驗標準進行;記錄下測試前的整車起始里程數(shù),測試過程圖片見下圖7,稱重過程下圖片見圖8。
表1 清潔度及可燃物的主要構(gòu)成
圖2 樣件清洗圖
圖3 樣件清洗圖
圖4 組裝焊接圖
圖5 排氣管樣件
圖6 排氣管拆換
圖7 排放測試循環(huán)
圖8 PM值稱重
表2 PM值測試結(jié)果
通過對試驗結(jié)果的統(tǒng)計,各方案的PM質(zhì)測量結(jié)果及測量起始里程數(shù)如下表2所示。
為確認排氣系統(tǒng)清潔度與可燃物對整車排放PM值影響;本次試驗采用了相同的試驗車,且試驗車為新車狀態(tài);相同的試驗方法,采用國五輕型汽油車排放測試方法;僅僅試驗用排氣管不同,方案二,取消了吸音棉,主要是為了取消吸音棉的塑料包裝袋,通常吸音棉的包裝袋會在整車的運行過程中燃燒掉,在燃燒過程中,由于不完全燃燒,會產(chǎn)生顆粒物,從而影響PM值,取消吸音棉的方案有效的避免了這部分影響因素對PM值的影響;當然取消吸音棉對整車聲學性能有一定的影響,這里不做討論;方案三,組裝焊接前對排氣管各子件進行了去油去塵清洗,沖壓過程不使用沖壓用油,保證了排氣管內(nèi)部清潔;有效避免了生產(chǎn)運輸過程中產(chǎn)生的排氣管內(nèi)部微粒及沖壓油不完全燃燒產(chǎn)生的顆粒物對整車PM排放值得影響;方案一,同時對排氣管樣件同時滿足方案二與方案三的優(yōu)點,理論上整車的PM測量值應(yīng)該最好;另外,試驗車對應(yīng)的試驗里程數(shù)有略微差異,由于試驗車為新車狀態(tài),理論上里程數(shù)越大,發(fā)動機磨合越好,對排放PM值有利,但是由于三種方案試驗時里程數(shù)差別較小,因此這部分影響因素可以忽略。
從試驗結(jié)果看,方案一兩次試驗的PM值分別是1.8mg/km,0.97mg/km;為四種狀態(tài)中最好的值;與我們之前的分析結(jié)果一致;方案二的PM值是2mg/km、1.8mg/km,方案三的PM值是3.3mg/km、2.5mg/km,這兩種方案測試結(jié)果比較相近,取消吸音棉的方案要好一些,兩種方案PM值測量結(jié)果都明顯優(yōu)于原車狀態(tài)排氣管方案;原車整車生產(chǎn)狀態(tài)排氣管試驗值為6.1mg/km、4.1mg/km,結(jié)果最差,與理論分析結(jié)果相符;因此從試驗結(jié)果我們可以判斷;通過控制排氣管的清潔度及減少內(nèi)部可燃物能夠明顯的改善新車狀態(tài)整車的PM排放值。
整車生產(chǎn)過程中,為滿足新車能夠滿足國家法規(guī)對PM值的要求,通常要進行長里程的磨合,整車的磨合的過程會使排氣管內(nèi)的雜質(zhì)及可燃物消耗干凈,從使PM值降低;為減少排放測試時整車磨合的公里數(shù),目前部分排氣管供應(yīng)商已經(jīng)運用了預(yù)成型吸音棉的生產(chǎn)工藝,通過此種工藝的應(yīng)用可以取消吸音棉包裝袋,但此工藝將帶來比較大的成本上升,如何在不增加生產(chǎn)成本的前提下取消吸音棉的包裝袋與排氣管生產(chǎn)沖壓油,同時控制排氣管清潔度將是另外一個的研究課題。