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某電點(diǎn)火系統(tǒng)短路電阻值超差分析及工藝改進(jìn)

2018-05-30 08:25
新技術(shù)新工藝 2018年5期
關(guān)鍵詞:插孔電阻值插頭

呂 帥

(中國空空導(dǎo)彈研究院,河南 洛陽 471009)

電點(diǎn)火系統(tǒng)是通過電流的輸入使電發(fā)火管發(fā)火,點(diǎn)燃發(fā)火藥,最終點(diǎn)燃主裝藥的一個(gè)能量轉(zhuǎn)換并逐級放大的系統(tǒng),屬于電火工品。其工作原理是將電能轉(zhuǎn)換為熱能,由電能觸發(fā)化學(xué)能轉(zhuǎn)換為熱能和動(dòng)能。電點(diǎn)火系統(tǒng)既要保證武器系統(tǒng)正常工作啟動(dòng),又要避免誤觸發(fā)。武器系統(tǒng)的應(yīng)用隨著環(huán)境的不斷變化而復(fù)雜化,為防止電磁、靜電和振動(dòng)等環(huán)境因素帶來的誤點(diǎn)火,保證點(diǎn)火電路在非工作狀態(tài)下的可靠短路尤其重要[1]。本文就某型電點(diǎn)火系統(tǒng)的短路故障展開分析。

1 電點(diǎn)火系統(tǒng)組成、短路原理及測試原理

1.1 電點(diǎn)火系統(tǒng)組成

某發(fā)動(dòng)機(jī)電點(diǎn)火系統(tǒng)由點(diǎn)火裝置、點(diǎn)火插座、短路插座、尾部附件、短路插頭和導(dǎo)線等組成[2]。電點(diǎn)火系統(tǒng)的電路示意圖如圖1所示,采用雙點(diǎn)火電路的冗余設(shè)計(jì),1#和2#為一路,3#和4#為另一路。

圖1 電點(diǎn)火系統(tǒng)電路示意圖

該電點(diǎn)火系統(tǒng)含點(diǎn)火電路和短路電路。點(diǎn)火電路采用1個(gè)電發(fā)火管,2路橋絲,2條點(diǎn)火線路,2路點(diǎn)火電阻值均為(1.00±0.10)Ω。;短路電路對2條點(diǎn)火線路在非工作狀態(tài)時(shí)均實(shí)行短路保護(hù),短路電阻值≤0.050 Ω。

1.2 短路原理

4根點(diǎn)火導(dǎo)線引出的短路導(dǎo)線,與插孔件壓接后(壓接部位裝熱縮套管)插入短路插座的尾部,并被短路插座孔內(nèi)的簧片鎖緊固定;同時(shí),4根導(dǎo)線綁扎后被短路插座的尾部附件夾緊固定。短路插座內(nèi)部另一端裝配有短路板和彈簧,當(dāng)裝上短路插頭時(shí),彈簧被壓縮,短路板向短路插座尾部移動(dòng),短路板上的短路插針進(jìn)入到尾部的短路導(dǎo)線插孔件形成短路,短路保護(hù)啟動(dòng);當(dāng)取下短路插頭時(shí),短路插座內(nèi)的彈簧彈起,短路板向短路插座頭部移動(dòng),短路板上的短路插針與短路導(dǎo)線插孔件分離,解除短路保護(hù)。

1.3 測試原理

短路電阻的測試原理(見圖2)與產(chǎn)品點(diǎn)火電路電阻測試原理相同,同為歐姆定律(R=U/I)。短路電阻測試儀對產(chǎn)品提供輸出穩(wěn)定電壓,檢測通過產(chǎn)品腳和殼之間的電流,經(jīng)短路電阻測試儀內(nèi)部電路芯片進(jìn)行計(jì)算,測試儀上直接顯示產(chǎn)品的短路電阻值[3]。

圖2 短路電阻測試示意圖

2 短路電阻值超差分析

某型發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行返修時(shí),對其電點(diǎn)火系統(tǒng)進(jìn)行短路電阻測試,點(diǎn)火插針1#和2#之間的短路電阻值為1.028 Ω,要求為≤0.050 Ω。后進(jìn)行多次測量(每次插拔短路插頭),結(jié)果為部分產(chǎn)品合格,不合格產(chǎn)品的電阻值為0.056~1.030 Ω。

2.1 測試分析

查閱了返修前該故障產(chǎn)品的電點(diǎn)火系統(tǒng)測試記錄,結(jié)果顯示,點(diǎn)火電阻值及短路電阻值均合格,這說明在裝配到位后至產(chǎn)品出廠前的多次測試中,點(diǎn)火電路及短路電路正常且穩(wěn)定,在產(chǎn)品裝配狀態(tài)固化的情況下,產(chǎn)品合格。因此,此次出現(xiàn)故障應(yīng)與返修過程有關(guān)。

對返修過程進(jìn)行了清查,其他狀態(tài)均未變化,僅對發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火導(dǎo)線和短路導(dǎo)線進(jìn)行了重新綁扎固定,即出現(xiàn)了短路電阻值超差且不穩(wěn)定的故障。說明返修時(shí),電點(diǎn)火系統(tǒng)電路導(dǎo)線的撥動(dòng)使電路連接狀態(tài)發(fā)生變化,很可能存在線路接觸不良的情況。

為對接觸不良的情況進(jìn)行進(jìn)一步分析和定位,進(jìn)行了點(diǎn)火電阻及短路電阻的多次測試(每次插拔短路插頭),測試結(jié)果為:1)點(diǎn)火電阻值均合格;2)僅1#和2#之間的短路電阻值超差;3)晃動(dòng)短路插座尾部線路或短路插頭時(shí),1#和2#之間的延期短路電阻值會(huì)變化,部分合格,部分超差,電阻值為0.056~1.030 Ω(要求≤0.050 Ω)。

據(jù)上述情況可以看出,本次故障僅與1#和2#短路線路有關(guān),該線路接觸不良,導(dǎo)致短路電阻值超差且不穩(wěn)定。

2.2 接觸不良因素檢查分析

在生產(chǎn)過程中,工藝設(shè)計(jì)是否合理將直接影響產(chǎn)品質(zhì)量,對1#和2#短路線路接觸不良影響因素進(jìn)行了逐一檢查分析,具體如下。

1)短路插頭。如果短路插頭不能安裝到位,短路插座內(nèi)短路板上的短路插針不能將短路導(dǎo)線插孔件與短路導(dǎo)線插孔件正常連接,會(huì)出現(xiàn)短路線路接觸不良。對短路插頭進(jìn)行了仔細(xì)檢查和反復(fù)裝配,短路插頭結(jié)構(gòu)完好,且能安裝到位。

2)導(dǎo)線。導(dǎo)線用于連接短路插座與點(diǎn)火插座,如果在操作過程中不慎將導(dǎo)線擠斷,則短路線路會(huì)出現(xiàn)接觸不良。拆除綁扎線及壓緊固定導(dǎo)線的短路插座尾部附件,對整根導(dǎo)線進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查,沒有發(fā)現(xiàn)破損部位。

3)導(dǎo)線與插孔件壓接處。導(dǎo)線與插孔件通過壓接連接,如果壓接或裝配過程中出現(xiàn)導(dǎo)線的線芯斷股,會(huì)出現(xiàn)接觸不良。對壓接處進(jìn)行了仔細(xì)檢查,未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)線斷股情況。

4)短路插孔件。短路導(dǎo)線壓接的插孔件如果結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)問題,會(huì)影響接插件的相互接觸,從而出現(xiàn)接觸不良。對插孔件進(jìn)行了結(jié)構(gòu)外觀檢查和尺寸復(fù)測,未發(fā)現(xiàn)異常。

5)短路板短路插針。短路插針鉚接在短路板上,如果短路插針結(jié)構(gòu)有問題或鉚接不可靠,均會(huì)出現(xiàn)接觸不良。通過結(jié)構(gòu)外觀檢查和尺寸復(fù)測,未發(fā)現(xiàn)異常;通過解剖觀察,鉚接正常。

6)短路插孔件裝配。短路導(dǎo)線的插孔件插入短路插座尾部的安裝孔位時(shí),會(huì)被簧片鎖制固定,如果未鎖制固定,則會(huì)影響插孔件與短路插針的接觸,出現(xiàn)接觸不良。經(jīng)拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)2#短路導(dǎo)線插孔件的熱縮套管進(jìn)入短路插座孔內(nèi)明顯較其他幾路要深,插孔件被直接拔出,熱縮套管已經(jīng)覆蓋住插孔件上的簧片鎖制部位,說明2#短路導(dǎo)線插孔件的熱縮套管在裝配過程中發(fā)生滑動(dòng),覆蓋住插孔件上的鎖制溝槽,使其未被簧片鎖制固定。接插件及其裝配示意圖如圖3~圖5所示。

圖3 接插件短路裝配示意圖

圖4 鎖緊簧片示意圖

圖5 接插件裝配示意圖

3 問題定位及機(jī)理分析

通過上述分析可知,本次故障原因?yàn)槎搪肪€路2#線插孔件的熱縮套管在裝配過程中發(fā)生滑動(dòng),覆蓋住了鎖制部位,導(dǎo)致插孔件不能被有效鎖制和裝配到位。在返修梳理線路時(shí),將插孔件未被鎖制的故障激發(fā),使短路插孔與短路板上的短路插針不能有效接觸,出現(xiàn)線路接觸不良,部分短路電阻值超差。

即使鎖制失效,只要短路電阻值測試合格,在綁扎線和尾部壓線片的固定作用下,線路短路連接狀態(tài)就能保持穩(wěn)定,所以出廠時(shí)短路電阻值測試合格產(chǎn)品的短路電阻值能保持穩(wěn)定,滿足使用要求。

4 故障復(fù)現(xiàn)

短路導(dǎo)線插孔件上的熱縮套管較松,手持熱縮套管部位,在插孔件插入短路插座時(shí),熱縮套管滑動(dòng)并覆蓋住鎖制槽,此時(shí)不用拔線器就能將插孔件拔出,復(fù)現(xiàn)了熱縮套管進(jìn)入插孔過深導(dǎo)致鎖制失效。

預(yù)置熱縮套管覆蓋插孔件上的鎖制槽作為故障件。將故障件插入短路插座尾部插孔,不插到底,在裝配不到位的情況下,用綁扎線及壓線片進(jìn)行固定后,進(jìn)行多次短路電阻值測試,均合格,復(fù)現(xiàn)了帶熱縮套管的插孔件裝配不到位時(shí),在綁扎線和壓線片的固定作用下,線路連接狀態(tài)保持穩(wěn)定,短路電阻值測試合格,且阻值穩(wěn)定。進(jìn)行模擬改進(jìn)時(shí),梳理導(dǎo)線和短路插頭情況發(fā)現(xiàn),短路電阻測試值不穩(wěn)定,部分超差,復(fù)現(xiàn)了本次改進(jìn)梳理導(dǎo)線后,改變了短路連接狀態(tài),短路電阻值超差的故障現(xiàn)象。

5 措施及驗(yàn)證

熱縮套管的作用是保護(hù)導(dǎo)線與插孔件壓接部位,避免導(dǎo)線在裝配前的各過程中彎折斷絲,而在插孔件裝配到短路插座的孔內(nèi)時(shí),壓接部位已經(jīng)進(jìn)入孔內(nèi),不會(huì)產(chǎn)生彎折,已經(jīng)不需熱縮套管保護(hù)。

因裝配后的插孔件不需熱縮套管保護(hù),針對本次故障,進(jìn)行如下工藝改進(jìn):熱縮套管不進(jìn)入短路插座尾部插孔,并用綁扎線將4根導(dǎo)線的熱縮套管綁扎固定。

工藝改進(jìn)后,將產(chǎn)品裝配到位,進(jìn)行短路電阻測試,短路電阻值合格;在反復(fù)晃動(dòng)導(dǎo)線及短路插頭的情況下,短路電阻值仍測試合格??梢?,采取改進(jìn)后的工藝能有效去除熱縮套管對短路導(dǎo)線插孔件裝配的影響,并將熱縮套管位置固定,短路電阻值測試合格,措施有效。

6 結(jié)語

通過本故障分析,得出如下結(jié)論。

1)某型發(fā)動(dòng)機(jī)電點(diǎn)火系統(tǒng)短路電阻值超差故障原因?yàn)槎搪穼?dǎo)線插孔件因熱縮套管影響,鎖緊失效,導(dǎo)致裝配不到位,在線路連接狀態(tài)發(fā)生變化時(shí),短路線路接觸不良。本故障屬偶發(fā)個(gè)例。

2)針對本故障制定了工藝措施,要求熱縮套管不進(jìn)入短路插座尾部插孔,并用綁扎線固定,措施有效。

3)除返工、返修電路外,不會(huì)動(dòng)綁扎線及壓線片,線路連接狀態(tài)穩(wěn)定可靠,短路電阻測試合格的產(chǎn)品,短路狀態(tài)穩(wěn)定、可靠,不存在本故障風(fēng)險(xiǎn)。

4)短路線路涉及環(huán)節(jié)和接插件較多,應(yīng)正確理解器件作用,趨利避害。熱縮套管雖小,但不正確使用會(huì)帶來系統(tǒng)問題。

涉及火工品的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝及生產(chǎn)等全過程均會(huì)對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生重大影響,應(yīng)精于設(shè)計(jì)、優(yōu)化工藝、嚴(yán)格生產(chǎn)和善于維護(hù),這樣才能保證武器系統(tǒng)全壽命期內(nèi)各種環(huán)境下的質(zhì)量可靠,確保火工品安全。

[1] 王凱民.火工品工程設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[M].北京:國防工業(yè)出版社,2010.

[2] 薛尚禮,方士鈞.低壓直流電器試驗(yàn)基礎(chǔ)[M].北京:國防工業(yè)出版社,1983.

[3] 蔡瑞嬌.火工品設(shè)計(jì)原理[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,1999.

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