郝慶豐,華陸平,丁國慶,戴 峰,項 林
(淮滬煤電有限公司田集發(fā)電廠,安徽 淮南 232000)
600MW超臨界汽輪機組的增容提效改造
郝慶豐,華陸平,丁國慶,戴 峰,項 林
(淮滬煤電有限公司田集發(fā)電廠,安徽 淮南 232000)
闡述了某電廠1號汽輪機增容提效改造的背景及必要性,介紹了汽輪機通流部分的改造目標、基本原則及改造方案,主要對高中壓合缸模塊、低壓缸模塊及機組安全可靠性方面進行了優(yōu)化改造。改造完成后,降低了機組熱耗率、供電煤耗,提高了機組的電功率和經(jīng)濟性,可為同類型機組的增容提效改造提供參考。
汽輪機;增容提效;通流改造;優(yōu)化
某電廠1號汽輪機為國產(chǎn)超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸、四排汽、反動凝汽式汽輪機,型號為N600—24.2/566/566。該機型受上個世紀90年代國內(nèi)汽輪機的設計制造水平和制造工藝的限制,在經(jīng)濟性能方面存在較多問題。
2007-07-26,該電廠1號汽輪機組投入商業(yè)運行,并在2009年進行了1次A級檢修。在A級檢修中,將汽輪機高中壓缸平衡活塞的汽封更換為蜂窩汽封,調(diào)整汽輪機各級汽封徑向間隙至設計下限值。此次A級檢修對汽輪機的節(jié)能降耗起到了一定的作用,機組經(jīng)濟性也有了一定改善,但與當前600MW超臨界汽輪機的先進設計和運行水平仍有一定差距。
改造前,1號汽輪機組熱力性能的試驗數(shù)據(jù)如表1所示。
從表1可知,修正后的滿負荷熱耗率與當前優(yōu)秀水平的 7600kJ/kWh 相差 176kJ/kWh;60%負荷和80%負荷的供電煤耗均超過了305g/kWh(機組大部分時間都是運行在 60%—80% 負荷),未達到國家“十三五”能源規(guī)劃要求,即:關(guān)于現(xiàn)役60萬kW及以上機組力爭5年內(nèi)供電煤耗降至300g/kWh。
表1 1號汽輪機組增容提效改造前的性能試驗數(shù)據(jù)
1號汽輪機組在安全可靠性方面也存在一些問題,包括以下幾點:
(1)低壓外缸剛度不足,運行時易發(fā)生位移,導致兩端軸封磨汽封間隙增大,影響凝汽器真空嚴密性;
(2)各級抽汽普遍超溫,尤其是3級抽汽溫度在運行中達到508℃,超過設計值52℃,接近3號高加設計溫度的上限值510℃;
(3)由于高壓調(diào)節(jié)汽閥閥座與閥體安裝緊力不足,運行中多只高壓調(diào)節(jié)汽閥閥座從閥體上浮起;
(4)高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿與油動機桿采用螺紋連接,頻繁發(fā)生閥桿脫落等故障。
鑒于1號汽輪機組在經(jīng)濟性和可靠性方面存在很多問題,而這些問題大部分都是由設備結(jié)構(gòu)缺陷造成的,難以通過正常檢修來解決,必須進行綜合性的升級改造。
因此,該電廠決定對1號汽輪機組進行增容提效改造。
(1)使機組修正后的滿負荷熱耗率降至7600kJ/kWh 以下、供電煤耗在 60% 負荷以上時均低于300g/kWh,將機組的銘牌出力提升至660MW,且保證低負荷運行時的經(jīng)濟性。
(2)消除目前機組存在的影響運行的缺陷,提高機組運行的安全穩(wěn)定性。
通過可行性研究后,決定選擇原設備制造廠來對1號汽輪機進行改造。同時,針對該機組的實際情況,確定了改造方案應遵循以下幾個基本原則。
(1)在確保改造效果的前提下,盡可能利用原有設備,減少改造工作量。
(2)保持現(xiàn)有熱力系統(tǒng)不變,即保持現(xiàn)有的熱力參數(shù)基本不變,從而保證汽輪機的相關(guān)主要輔機系統(tǒng)不變。
(3)保持各管道接口位置、汽輪機與發(fā)電機連接方式和位置、現(xiàn)有的汽輪機基礎等不變。
(4)保持高中壓外缸、低壓外缸不變。
(5)汽輪機各軸承座、高中壓進汽閥門以及進汽管道不變。
(1)對高中壓各級進行設計優(yōu)化:優(yōu)化高壓動、靜葉片設計;增加通流級數(shù)(高壓級數(shù):1+13級,中壓級數(shù):9級);采用T形葉根;轉(zhuǎn)子隨動葉改造,持環(huán)隨靜葉改造。
(2)隔板及徑向汽封采用鑲片式迷宮汽封,端部汽封采用蜂窩式汽封,平衡活塞汽封均采用側(cè)齒汽封。
(3)將原機組高中壓靜葉持環(huán)、高中壓獨立內(nèi)缸和高壓蒸汽室等高溫部件整合,設計形成一種新型的高中壓整體內(nèi)缸。相比于原機組內(nèi)缸及其繁多的部件,新型高中壓整體內(nèi)缸部件構(gòu)成簡單,有效解決了原內(nèi)缸部件多、結(jié)合面復雜、長期運行存在配合漏汽等問題,同時減小了現(xiàn)場安裝檢修工作量,有效縮短了機組現(xiàn)場的安裝檢修周期。
(4)優(yōu)化噴嘴組結(jié)構(gòu)及調(diào)節(jié)級型線。噴嘴靜葉進汽部分采用子午面型線,確保蒸汽進入葉柵更加順暢,減小了壓力損失。改造前,高壓噴嘴組為螺栓連接結(jié)構(gòu);改造后,噴嘴安裝方式為滑入式,不需要螺栓連接,不僅減少了漏汽,還加強了噴嘴組強度。調(diào)節(jié)級葉片葉頂汽封齒由3道齒增加至5道齒,增加了密封效果,減少了漏汽。
(1)上海汽輪機有限公司超臨界600MW汽輪機末級葉片主要采用1050mm及 915mm長葉片系列,對于負荷率較高、運行在90%以上負荷小時數(shù)較多的電廠,建議末級葉片采用1050mm長葉片系列;對于負荷率偏低、運行在90%以下負荷小時數(shù)較多的電廠,建議末級葉片采915mm長葉片系列。結(jié)合該電廠實際情況,因改造后機組很少出現(xiàn)運行在90%以上負荷狀態(tài),915mm葉片的經(jīng)濟性更好,最終末級葉片選擇915mm長葉片。
(2)合理增加通流級數(shù),以提高低壓缸整體通流效率,由原來的2×7級改為2×9級。
(3)低壓內(nèi)缸采用全新設計的低壓斜撐內(nèi)缸結(jié)構(gòu)。首先,斜撐內(nèi)缸采用一種新型平行四邊形的抽汽腔室結(jié)構(gòu)和新的螺栓法蘭布置方法,組成1個滿足抽汽要求的封閉平行四邊形腔室。利用中分面少量的法蘭螺栓布置,借助汽缸的熱脹,以達到運行時的自密封效果,從而解決了傳統(tǒng)單靠螺栓密封技術(shù)所存在的問題,這是一種先進的利用特殊結(jié)構(gòu)達到自密封的技術(shù)。其次,新型低壓內(nèi)缸的徑向隔板為斜向布置,斜向布置的隔板在軸向方向上的投影增長,能使軸向的溫度梯度分布更均勻。所以,相比于原內(nèi)缸結(jié)構(gòu),新型內(nèi)缸結(jié)構(gòu)更為簡單,溫度場分布更均勻,提高了中分面密封性,有效解決了低壓抽汽溫度偏高的痼疾,改善了汽缸蒸汽內(nèi)漏的問題,提高了低壓缸效率。
(4)原機組低壓進汽部分由一斜段和一長直段組成,優(yōu)化后采用3段漸縮結(jié)構(gòu),可明顯減小蒸汽紊流度,使速度分布更加均勻,明顯改進氣動性能。無葉通流區(qū)域的流道設計更加合理,減少了蒸汽流動損失,提高了機組效率。
(5)對排汽導流環(huán)的排汽型線進行全新優(yōu)化設計,可大大降低低壓缸的排汽損失,提高效率。
(1)針對低壓外缸剛度不足,凝汽器抽真空后下沉量較大的問題,制造廠采取電廠的建議,通過增加低壓外缸內(nèi)、外部支撐筋數(shù)量來對外缸進行加固,提高了機組運行穩(wěn)定性。
(2)針對本機型頻繁出現(xiàn)高壓調(diào)門閥桿脫落的問題,將高壓調(diào)門閥桿與油動機連接方式改為與上汽西門子機型相同的聯(lián)軸器連接方式。
(3)原機組聯(lián)軸器螺栓設計為間隙配合,且聯(lián)軸器螺栓設計的緊固力矩偏小,機組運行一段時間后就會出現(xiàn)對輪同心度超標問題;通過改造,將各聯(lián)軸器螺栓改為液壓緊配螺栓。
改造后的1號汽輪機組性能試驗數(shù)據(jù)如表2所示,機組滿負荷修正后的熱耗率為7584kJ/kWh,比設計值 7620kJ/kWh 低 36kJ/kWh,比改造前低192kJ/kWh;滿負荷的供電煤耗比改造前低7.3g/kWh。
在額定出力(TRL)工況下,經(jīng)過修正后的電功率為678.470MW;最大連續(xù)出力(TMCR)工況下,經(jīng)過修正后的電功率為704.824MW,因此1號汽輪機能達到設計額定出力660MW。
表2 1號汽輪機組增容提效改造后性能試驗數(shù)據(jù)
通過改造,消除了目前機組存在的低壓缸剛度不足、各級抽汽普遍超溫、高壓調(diào)節(jié)汽閥閥座運行時從閥體上浮起以及高壓調(diào)節(jié)汽閥頻繁發(fā)生閥桿脫落等問題,提高了機組運行的可靠性。
從表2可以看出,汽輪機在60%負荷和80%負荷的供電煤耗率均低于300g/kWh,熱耗值、汽缸效率也處于較理想水平,汽輪機能滿足大部分時間運行時的經(jīng)濟性。
1號汽輪機的通流改造設計存在如下不足:因新型高中壓內(nèi)缸取消了噴嘴室處2道汽封,造成高中壓缸過橋汽封漏氣增加。性能試驗數(shù)據(jù)顯示:在滿負荷工況下,合缸處軸封漏氣至中壓缸平均流量31.122t/h,占再熱蒸汽流量的1.98%,是設計值 0.31% 的 6.4 倍 (設計漏汽量為 4.8863t/h,再熱蒸汽流量為1570.3t/h),影響熱耗升高約27kJ/kWh。將此問題反饋給制造廠后,制造廠同意在該電廠2號機通流改造中增加2道汽封。另外,高壓缸效率較改造前有所提高,但未達到設計值,制造廠分析原因主要是調(diào)節(jié)級焓降及效率影響。
綜上所述,該電廠1號汽輪機增容提效改造在經(jīng)濟性和可靠性方面達到了預期目標,改造方案是行之有效的,對同類型的機組增容改造提供一定的參考作用。
1牛衛(wèi)東.汽輪機原理[M].北京:中國電力出版社,2008.
2劉振杰,劉鑫,高登攀.國產(chǎn)引進型300MW汽輪機高壓缸存在問題的研究[J].電力安全技術(shù),2012,14(8):14-16.
2016-12-31;
2017-04-11。
郝慶豐(1980—),男,工程師,主要從事汽輪機安裝檢修工作,email:9791563@qq.com。
華陸平(1971—),男,高級工程師,主要從事汽輪機安裝檢修工作。
丁國慶(1964—),男,高級工程師,主要從事汽輪機安裝檢修工作。
戴峰(1973—),男,工程師,主要從事汽輪機安裝檢修工作。
項林(1976—),男,工程師,主要從事火電廠節(jié)能管理工作。