晏青松
(黃岡大別山發(fā)電有限責任公司,湖北 黃岡 438000)
某電廠ABB勵磁調(diào)節(jié)器的升級改造
晏青松
(黃岡大別山發(fā)電有限責任公司,湖北 黃岡 438000)
介紹了某電廠1,2號發(fā)電機勵磁系統(tǒng)改造前的基本參數(shù)及系統(tǒng)缺點,闡述了改造內(nèi)容和新勵磁系統(tǒng)的技術(shù)特點,提出了改造過程中應注意的前期準備、勵磁調(diào)節(jié)器的拆除和安裝方案、轉(zhuǎn)子接地保護裝置改造等內(nèi)容。改造完成后,提高了機組勵磁系統(tǒng)的安全運行水平。
勵磁調(diào)節(jié)器;升級改造;試驗
某電廠1,2號機組于2008年投入商業(yè)運行,采用瑞士ABB公司的Unitrol5000靜態(tài)勵磁系統(tǒng),系統(tǒng)型號為Q5S-0/U261-S5000。2015年發(fā)生過1次因ARCnet通訊故障引起的機組非停事故,其余時間運行較為穩(wěn)定。2016年5月和10月,該電廠分別對2臺機組的勵磁調(diào)節(jié)器進行了升級改造。
額定功率 644.44MW,額定電壓 22kV;額定定子電流18790A,額定功率因數(shù)0.9;額定勵磁電壓 461V,額定勵磁電流 4756A;額定空載勵磁電壓 176V,額定空載勵磁電流 1942A。
(1)無冗余連接。5000勵磁系統(tǒng)ARCnet總線承擔著勵磁系統(tǒng)控制以及狀態(tài)信號交換功能,無冗余連接??偩€接頭松動或干擾信號引起總線通信不正常,將會導致勵磁系統(tǒng)事故停機,嚴重影響機組運行。
(2)5000勵磁系統(tǒng)人機交互界面顯示信息較少,不利于運行人員檢查和現(xiàn)場調(diào)試。
本著經(jīng)濟和可靠的原則,保留勵磁調(diào)節(jié)器原有的滅磁開關(guān)、滅磁電阻、整流橋、起勵回路,主要更換勵磁調(diào)節(jié)器控制部件、整流橋控制部件、過電壓吸收裝置、控制電源回路、人機操作界面等。
整套勵磁調(diào)節(jié)器需運至工廠進行升級改造。
升級后的勵磁系統(tǒng)型號為T6S-0/U261-S6000。該勵磁系統(tǒng)采用“雙通道+后備通道”冗余配置,每個通道含有1塊主控板PEC800、1塊測量通訊板CCM,具有1個自動通道(機端電壓調(diào)節(jié)模式)、1個手動通道(勵磁電流調(diào)節(jié)模式)和1個后備手動通道。后備手動通道作為緊急情況下的備用通道,采用手動控制模式。
改造后的系統(tǒng)為6000勵磁系統(tǒng),該系統(tǒng)具有如下優(yōu)點。
(1)利用光纖冗余方式傳輸觸發(fā)脈沖,消除了5000勵磁系統(tǒng)中因扁平電纜的老化和破損給機組運行帶來的隱患。
(2)采用光纖冗余方式進行內(nèi)部通訊,避免了5000勵磁系統(tǒng)中因ARCnet串行通訊中斷造成的非停事故。
(3)采用每個整流柜單獨采集同步電壓、勵磁電壓和勵磁電流方式,避免了5000勵磁系統(tǒng)中因用PSI板帶來的系統(tǒng)安全問題。
(4)轉(zhuǎn)子過電壓保護采用電流繼電器來檢測漏電流,避免了5000勵磁系統(tǒng)中因霍爾元件易受干擾造成誤報轉(zhuǎn)子過電壓并導致機組的非停。
(5)風機電源采用每個整流柜獨立分布電源方式,避免了5000勵磁系統(tǒng)中因總電源繼電器故障造成的風機回路失電而帶來的非停事故。
(6)板卡均獨立安裝,且每塊板卡采用雙電源供電,每路電源均有獨立開關(guān),使得在線維護和故障處理更加安全可靠。
(1)改造前,電廠技術(shù)人員應去具備改造資質(zhì)的廠家進行實地考察,了解該廠家的改造業(yè)績及改造能力。
(2)與廠家技術(shù)人員確定改造范圍并向已完成勵磁改造的電廠了解注意事項,確定改造合同。
(3)在項目正式實施之前,對廠家提供的圖紙進行審核,注意改造后的勵磁調(diào)節(jié)器與外部設備接口部分。
(4)對照廠家圖紙,繪制出勵磁改造的接口圖紙,確定是否需要新增電纜、DCS組態(tài)是否需要改變。
因受場地和試驗條件限制,雙方協(xié)商將整套勵磁調(diào)節(jié)器返回ABB公司進行改造,所以需要將整套勵磁調(diào)節(jié)器拆除、返廠。
3.2.1 勵磁調(diào)節(jié)器拆除
該電廠勵磁調(diào)節(jié)器位于汽機房6kV配電室內(nèi),相對于勵磁調(diào)節(jié)器位于汽機房13.7m平臺上的電廠而言,拆除難度較大。拆除勵磁調(diào)節(jié)器的外部接線,將勵磁調(diào)節(jié)器拆分為2部分:第1部分為調(diào)節(jié)柜(ER)、滅磁柜(ES)和直流出線柜(EE),第2部分為6面整流柜(EG)和交流進線柜(EA)。
3.2.2 勵磁調(diào)節(jié)器吊運
1號機組通過拆除勵磁小室和6kV配電室的墻面,將勵磁調(diào)節(jié)器平移至能使用汽機房行車的地方進行起吊。
2號機組因無法使用行車,用2臺20t流動式汽車吊配合完成起吊工作。其中,在2號機組搭設9.1m高的腳手架平臺,用于起重指揮等工作。
原5000勵磁系統(tǒng)采用ABB公司自帶的UNS3020a-Z型轉(zhuǎn)子接地保護裝置(疊加交流電壓測量導納的惠斯通電橋原理),容易受汽機側(cè)大軸接地狀況影響,引起對地電容值發(fā)生變化而使裝置誤動作。該裝置無法有效在線監(jiān)視發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣狀況及轉(zhuǎn)子正負極對地電壓大小,也不能區(qū)分發(fā)電機轉(zhuǎn)子一點接地和兩點接地故障;同時該裝置還存在人機界面不友好、定值修改困難等缺陷,不利于運行和維護人員對發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣的監(jiān)測。
根據(jù)參考文獻2,該電廠廢棄了原轉(zhuǎn)子接地保護裝置,在勵磁調(diào)節(jié)柜旁新增1面屏柜,使用南京南瑞繼保電氣有限公司生產(chǎn)的RCS-985RE乒乓式和雙端注入式轉(zhuǎn)子接地保護裝置。正常運行時,投入雙端注入式轉(zhuǎn)子接地保護裝置。
工廠試驗一般按照標準程序執(zhí)行,主要試驗項目包括:主回路及控制回路交直流耐壓試驗、絕緣試驗、設備參數(shù)設置與核對、數(shù)字量與模擬量核對、跨接器過壓試驗、小電流試驗、大電流試驗。設備回裝,連接好外部接線后,核對外部開入和開出量、模擬量等。
在靜態(tài)試驗過程時,ABB廠家對PT慢熔邏輯(即PT斷線保護)和增減磁防粘連程序進行升級。增減磁防粘連原理是:調(diào)節(jié)器捕捉外部增減磁脈沖上升沿,捕捉到上升沿后就將脈沖展寬500ms(可設置)。PT慢熔原理是:比較2組機端PT線電壓,若壓差超過定值,自動切換至備用通道。
(1)1號機組發(fā)生過廠家將滅磁開關(guān)輔助接點中“C”與“c”接反事故。正確接線應該是“C”接機組110V直流正極,“c”接勵磁柜內(nèi)電源模塊24V_N,而24V_N是接地的。工廠配線將線接反以后,直接導致機組110V直流系統(tǒng)接地報警。
(2)2號機組發(fā)生過滅磁開關(guān)合分閘回路電阻R21和R22引腳“1”線接反事故,如圖1,2所示。R21為4.7Ω,R22為19.8Ω,YC/O線圈電阻為7.8Ω,正確接線時該線圈電壓為14.96V,一旦接反,分閘接觸器K12合閘后,YC/O線圈中承受的電壓為62.5V,導致在試驗過程中偶爾發(fā)生滅磁開關(guān)脫扣的情況。
(3)2號機組發(fā)生過正常停機跳滅磁開關(guān)后ECT上報警“CrowbarFlt”(跨接器故障)。正常停機產(chǎn)生反向過電壓,跨接器V2,V3導通,電流互感器T02.1檢測漏電流后,其接點觸發(fā)A51的DI5動作。正向過電壓時,跨接器V1導通,T02.2檢測漏電流后,其接點觸發(fā)A51的DI6動作。
從ECT故障錄波圖看,發(fā)現(xiàn)滅磁開關(guān)跳開后,DI6開入至A51,DI5沒有開入,而軟件里面定義“CrowbarFlt”(跨接器故障)為DI5有開入,從而判斷DI5和DI6接線錯誤。
圖1 錯誤接線
圖2 正確接線
在發(fā)電機空載情況下,需要做通道1、通道2和后備通道的手自動模式起勵、階躍、逆變滅磁、跳開關(guān)滅磁、手自動模式切換、V/Hz限制器試驗以及通道切換試驗。手動和自動模式下,起勵正常,建壓平滑,無明顯超調(diào)。手動和自動模式下,階躍試驗顯示系統(tǒng)的調(diào)節(jié)響應速率快、超調(diào)小,可以得出系統(tǒng)的PID環(huán)節(jié)工作正常。手自動模式切換試驗結(jié)果顯示切換平滑,基本無擾動,證明系統(tǒng)的手自動模式跟蹤正常。通道切換試驗證明2個通道之間的跟蹤正常。
在發(fā)電機并網(wǎng)條件下,試驗項目包括:手自動模式階躍、手自動模式切換、勵磁電流限制器、定子電流限制器、PQ限制器和通道切換試驗。試驗結(jié)果表明:手自動切換試驗、通道切換試驗均顯示系統(tǒng)工作,跟蹤良好;各個限制器試驗證明限制器動作正常。
按照《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》11.2.4條“勵磁系統(tǒng)設備改造后,應重新進行階躍擾動性試驗和各種限制環(huán)節(jié)、電力系統(tǒng)穩(wěn)定器功能的試驗,確認新的勵磁系統(tǒng)工作正常,滿足標準的要求”的規(guī)定,當改造完成后,需要重新開展勵磁參數(shù)測試和PSS試驗。
(1)勵磁參數(shù)測試。主要是發(fā)電機空載特性、發(fā)電機空載階躍響應特性試驗、發(fā)電機空載大階躍試驗、發(fā)電機時間常數(shù)測試和調(diào)差極性校核試驗。通過將仿真結(jié)果與實際空載階躍響應結(jié)果比對,驗證了機組勵磁系統(tǒng)模型參數(shù)的正確性?!胺抡鎱?shù)”可以作為“實用參數(shù)”,用于電力系統(tǒng)穩(wěn)定計算。
(2)PSS試驗。主要是勵磁系統(tǒng)無補償頻率特性測量、在線有補償勵磁系統(tǒng)頻率響應特性仿真、PSS臨界增益確定、PSS阻尼效果校核試驗、機組“反調(diào)”現(xiàn)象檢查。試驗結(jié)果表明:PSS相位補償合理,為系統(tǒng)提供了正阻尼,對低頻振蕩有較好的抑制作用。PSS運行試驗及“反調(diào)”試驗表明PSS可以正常投入運行。
該電廠勵磁系統(tǒng)升級改造后,勵磁系統(tǒng)各項功能滿足相關(guān)技術(shù)標準以及電網(wǎng)要求,具有簡潔便利的人機界面以及故障錄波功能,便于調(diào)試及維護,有效提高了機組勵磁系統(tǒng)的安全運行水平。
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2017-04-11。
晏青松(1985—),男,助理工程師,主要從事火電廠汽機維護工作,email:vyqs@163.com。