曹佳惠 段秋利 李震
摘 要:低堿燒結礦亦稱酸性燒結礦,在一定條件下,使用低堿礦代替部分酸性爐料可降低原料成本和改善入爐原料條件。與高堿礦相比存在著(利用系數(shù))產量低、固體燃耗高、成品礦強度差、FeO含量高還原性差等方面的問題。日鋼4×180m2燒結機主要進行低堿礦燒結,通過采取優(yōu)化原料種類搭配、設備工藝改造、改變低堿礦燒結的操作思路和提高崗位人員操作水平等措施,明顯改善了低堿燒結礦的生產指標,其中利用系數(shù)已到達業(yè)內領先水平。
關鍵詞:低堿燒結礦;成本;生產指標
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.20.025
1 前言
低堿燒結礦做為酸性爐料入爐,對比球團礦和塊礦具有成本低、利于爐況順行,同時高堿燒結礦的堿度和質量均得以提高。日鋼自2006年5月份開始進行低堿礦燒結作業(yè),在這期間2×90m2燒結機和2×180m2燒結機都進行過低堿礦間斷性生產,2016年4×180m2燒結機進入連續(xù)性的低堿礦生產作業(yè)。通過一年來的生產實踐與改善活動,低堿礦的生產指標取得了業(yè)內矚目的成績,吸引了國內外同行友人的觀摩。本文對低堿礦生產指標取得成果進行對比、對生產工藝與措施進行分析。
2 低堿燒結礦取得指標成果對比
改善前指標使用2014年-2015年低堿礦生產數(shù)據(jù)的平均值,改善后成果指標采用2017年年1-6月份生產數(shù)據(jù)的平均值。通過表1數(shù)據(jù)對比,低堿燒結礦指標是完全可以通過采取恰當?shù)拇胧┒玫酱蠓忍嵘摹?/p>
3 生產低堿燒結礦采取的工藝與措施
3.1 優(yōu)化含鐵原料的種類搭配
日鋼低堿燒結礦堿度控制在0.65±0.1之間,亞鐵控制在13±2之間,溶劑配比在2.4±0.2%,溶劑配料量明顯低于高堿礦,其混勻料的制粒效果即成球率一般情況下也將顯著低于高堿礦。因此,粒度粗、含硅高的鐵礦粉是生產低堿燒結礦的首選,選粗粒度是為了改善混合料的透氣性,選含硅高的鐵礦是為了降低黏結相的熔點,降低燒結溫度,降低固體燃耗,提高成品率,提高溶劑使用量及強化制粒;當硅低時,為保證足夠的黏結相,固體燃耗勢必升高,同時燒結礦FeO含量也隨之升高,還原性降低。通過燒結實踐證明,低堿礦中的SiO2含量與FeO含量存在一定的關系,SiO2含量降低時,F(xiàn)eO的控制就應升高以保證燒結礦的質量,圖1為2017年日鋼燒結四課(8#、9#燒結機)生產低堿礦SiO2含量與FeO含量的對應趨勢。
低堿礦的黏結相為鈣鐵橄欖石、鐵黃長石、鈣鐵輝石、硅灰石和玻璃質等硅酸鹽。需要我們注意的是,高硅(SiO2含量>8%)一方面會引起大量硅酸鹽的生成,自然粉化現(xiàn)象較為嚴重;另一方面液相過度發(fā)展,燃燒帶變厚,影響燒結過程中的料層透氣性,影響槽下返礦率的升高;低硅(SiO2含量<6%)液相不充足,F(xiàn)eO含量高,燒結礦強度較差。
綜上,日鋼低堿燒結鐵料以主流粗粉為主,控制低堿燒結礦在中硅(SiO2含量6%-8%)范圍。如2017年5月份采用PB粉、巴西粗粉、南非粗粉、FB粉、巴西卡粉、懷阿拉粉、和毛利坦尼亞粗粉,低堿燒結礦理論硅6.55%。表2為主流鐵礦粉TFe和預配比。
3.2 燃料使用結構及粒度要求
無煙煤與焦粉相比,孔隙度較小,其反應能力和可燃性差,故用大量無煙煤代替焦粉時,燒結料層中會出現(xiàn)高溫區(qū)溫度水平下降和厚度增加的趨勢,從而導致燒結垂直燃燒速度下降。如日鋼燒結四課使用無煙煤全部代替焦粉,8#9#燒結機利用系數(shù)降低了0.09t/m2.h。但全部使用焦粉會出現(xiàn)粘臺車的現(xiàn)象,原因是焦粉硬度大、破碎難度大,>5mm粒級在9%左右。
目前日鋼低堿礦燒結使用焦粉比例控制在43.86%-52.61%,同時控制焦粉<3mm粒級在75%-80%之間,無煙煤<3mm粒級在80%-85%之間,燒結料制粒粒度(濕篩)小于3mm粒級不超過30%時,對低堿燒結礦比較有利。
3.3 工藝設備改造
不斷改進現(xiàn)有工藝設備,使其向著有益于低堿礦燒結的方向改造,提高低堿燒結礦的產質量。
3.3.1 漏風治理
在燒結中只有通過料層的風量才是有效的,凡是未通過料層的風量統(tǒng)稱為有害風量,總的有害風量占抽風機吸風量的百分率稱為燒結機的漏風率。漏風治理前,日鋼8#9#燒結機的漏風率為51.1%,燒結機的漏風情況很嚴重。燒結機抽風系統(tǒng)漏風主要是設備和生產操作缺陷造成的,其中主要有:長期在高溫下工作的臺車發(fā)生變形和磨損,風箱密封裝置磨損、彈性消退,機頭、機尾處的風箱隔板與臺車底部間隙增大;臺車滑板與風箱滑板間密封不嚴;相鄰臺車之間接觸縫隙增大;臺車上布料不好或篦條脫落,出現(xiàn)空洞,集塵管放灰制度不合理;抽風系統(tǒng)管道穿漏等。據(jù)測定,上部漏風是主要的,約占漏風率的90%,風箱至抽風機前只有10%左右。
日鋼8#9#燒結機采取減小漏風的途徑有:改進臺車機尾風箱隔板,改進金屬彈簧滑道,臺車兩側使用3根盲篦條降低邊緣效應,操作上增加邊緣布料厚度20-30mm;此外,組建5人漏風治理小隊,加強對風箱漏風的檢查、維護,發(fā)現(xiàn)異常漏風及時處理,每周一用數(shù)據(jù)量化并匯報漏風治理工作。最終使漏風率降到了40.5%,成果顯著。
3.3.2 提高混合料料溫
提高料溫可以采用預熱混合料的方法,預熱混合料的方法有:返礦預熱混合料、蒸汽預熱混合料、生石灰預熱混合料。低堿混合料因生石灰配量小,導致濕容性差,若料溫提不到“露點”以上,過濕帶在影響透氣性方面較為明顯。
返礦預熱混合料:控制返礦倉位在150噸內,縮短返礦在倉內的時間,減少返礦熱量損失,配入混一皮帶的返礦溫度要求在50-60℃。
蒸汽預熱混合料:一方面混合機和制粒機改造蒸汽管道,在混合料翻滾時通入蒸汽預熱混合料;另一方面混合制作中水箱,將蒸汽通入中水箱預熱中水,水溫達到70℃后供混合加水。endprint