張之良
摘 要:分析了采煤機(jī)螺旋滾筒裝貨的工作原理,并就如何提高裝貨能力和工作平穩(wěn)性,介紹了在實(shí)際工作中為了提高工作效率采用的一些辦法。
關(guān)鍵詞:采煤機(jī);螺旋滾筒;裝貨
前 言
隨著市場(chǎng)對(duì)煤質(zhì)要求的日趨苛刻,新發(fā)煤礦及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)格局,將采場(chǎng)向優(yōu)質(zhì)薄煤層重心轉(zhuǎn)移,站穩(wěn)了市場(chǎng)提高了經(jīng)濟(jì)效益。因?yàn)樾掳l(fā)煤礦屬于“三下開采”煤質(zhì)相對(duì)來講較差,為了提高煤質(zhì)發(fā)熱量平均僅有1.0米的24#也必須開采,但采煤機(jī)割煤過程中,滾筒落煤量大于滾筒裝貨量卻始終制約著正常生產(chǎn)。然而新發(fā)人靠著拼搏創(chuàng)新,永無止境的頑強(qiáng)斗志,在實(shí)踐中找辦法,克服了滾筒裝貨效果差的問題。
1 開采簡(jiǎn)要說明
1.1采煤方法
西一采4#右四工作面為高檔普采工作面,采用走向長(zhǎng)壁后退式采煤方法。
1.2頂板管理
工作面采用單體柱配鐵頂帽支護(hù)頂板,采空區(qū)處理為全部垮落法。
1.3運(yùn)輸方式
運(yùn)輸方式為連續(xù)化運(yùn)輸,煤由工作面SGZ-630/150C刮板機(jī)運(yùn)至下巷經(jīng)1臺(tái)SGB-630/150C溜子和3臺(tái)SJ-80皮帶運(yùn)至煤倉。
1.4采機(jī)選型
采煤機(jī):MG-80/200-BW。
1.5煤層頂?shù)装迩闆r
頂?shù)装鍘r層均為細(xì)砂巖,傾角21°,無沖擊地壓危險(xiǎn)。
2 改進(jìn)前的滾筒配置
2.1滾筒的選擇
按照多年來的慣例,薄煤層采煤機(jī)在使用過程中滾筒多數(shù)采用返裝的形式,所謂返裝就是指滾筒轉(zhuǎn)向和旋向與中厚煤層的相反(圖-1所示)。即左搖臂上安裝右旋滾筒,順時(shí)針旋轉(zhuǎn),右搖臂上安裝左旋滾筒,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),滾筒截身0.8米。
2.2 存在問題
1)滾筒直徑小,在所需的螺旋角下使葉片在滾筒體上繞的角度較大,并且葉片的高度小,滾筒容納、輸送碎煤的空間小,煤就不容易被螺旋葉延軸線推出,進(jìn)入刮板輸送機(jī)。
2)滾筒轉(zhuǎn)速高,由于薄煤層采煤機(jī)的設(shè)計(jì)空間受限,傳動(dòng)比較小,滾筒轉(zhuǎn)速較高,使煤流受到較大離心方向和周圍方向的合力,把相當(dāng)數(shù)量的煤從滾筒的切線方向甩出,使其滯留在幾道上。
3)采煤機(jī)裝煤口小,滾筒截下來的煤不能順利地通過裝煤口進(jìn)入到工作面刮板運(yùn)輸機(jī)。
4)左搖臂滾筒是安裝了右旋滾筒,順時(shí)針旋轉(zhuǎn),截落的碎煤要從滾筒的前進(jìn)方向被推入刮板運(yùn)輸機(jī)。因?yàn)槭莾A斜煤層被卷起的貨靠著重力又從新落入了機(jī)道,裝貨效率極低。
3 問題分析
1)因左滾筒用右螺旋葉片,并順時(shí)針旋轉(zhuǎn),右滾筒則相反。行進(jìn)方向的前滾筒回轉(zhuǎn)方向與碎煤下落的方向相反,碎煤下落運(yùn)動(dòng)受到螺旋葉片的阻滯,故下落時(shí)間較長(zhǎng),碎煤沒有被螺旋葉片推上刮板運(yùn)輸機(jī)并運(yùn)走,因而煤在裝載過程中被重復(fù)破碎的可能性較小,裝載比能耗較低。
2)螺旋滾筒與刮板運(yùn)輸機(jī)的間距大(圖2所示 A-螺旋滾筒卸載端的斷面與鏟板間距離),滾筒軸向的拋推力沒有把截落的碎煤推到刮板運(yùn)輸機(jī)上,而是留在了螺旋滾筒與刮板運(yùn)輸機(jī)的間距中。只有少部分的碎煤被推到了刮板運(yùn)輸機(jī)上。
3)螺旋葉片的高度和螺旋升角不夠。螺旋葉片的高度不夠直接影響到裝貨量,葉片螺旋升角不夠不能把截落的碎煤推入刮板運(yùn)輸機(jī)上,而是把大部分的碎煤甩入了機(jī)道。
4 初期的解決辦法
1)加大掃浮煤的力度。采煤機(jī)截割過后安排人員,在一排柱內(nèi)用長(zhǎng)把鍬分段進(jìn)行掃浮煤,實(shí)現(xiàn)了正規(guī)循環(huán)。但是存在的問題是,增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,在具體施工時(shí)降低了人身安全系數(shù)。
2)利用刮板輸送機(jī)自身安裝了鏟煤板的優(yōu)勢(shì)強(qiáng)行移溜子,基本實(shí)現(xiàn)了正規(guī)循環(huán)。但存在了諸多問題,首先因?yàn)橐屏镒硬坏轿?,保證不了截身;其次因截落的碎貨不均勻阻礙移溜子的阻力也不一樣,保證不了溜子的平和直;采煤機(jī)截煤時(shí)行走齒輪容易與運(yùn)輸機(jī)銷排脫齒。
3)截五進(jìn)三的辦法。即上行截深500mm,采煤機(jī)過后移溜子300mm,留有200mm的距離。下行時(shí)截深300mm,采煤機(jī)過后再移溜子300mm。始終留有200mm的距離由滾筒重復(fù)裝貨。此方法的優(yōu)點(diǎn)是在移溜子時(shí)的阻力小,能夠保證溜子的平直。缺點(diǎn)是截深小,截割效率低,工人增加了移溜子的次數(shù)。
5 后期的解決辦法
1)將左滾筒用左螺旋葉片,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),右滾筒也選擇左螺旋葉片,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)(圖-3所示)。采煤機(jī)上下截煤時(shí)上滾筒的旋轉(zhuǎn)方向與落煤的方向相同,截落的碎煤從滾筒下側(cè)被拋推到刮板運(yùn)輸機(jī)上。
2)上滾筒增設(shè)了門式擋煤板,在下行割煤時(shí)利用擋煤板將余煤堆到工作面刮板運(yùn)輸機(jī)上。上行時(shí)自動(dòng)關(guān)閉,不起到輔助裝煤的作用。
6 后期的解決辦法收到的效果
通過后期的解決辦法保證了正規(guī)循環(huán),實(shí)現(xiàn)了往返一刀,月產(chǎn)2.1萬噸,大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度和設(shè)備的使用壽命。
7 結(jié) 語
為了提高滾筒裝貨量,有幾點(diǎn)不成熟的想法僅供參考:
1)延長(zhǎng)擋煤板的弧線長(zhǎng)度,調(diào)整好擋煤板和滾筒之間的距離,迫使進(jìn)入擋煤板和滾筒之間的碎煤延滾筒轉(zhuǎn)向向刮板運(yùn)輸機(jī)運(yùn)動(dòng),從而避免了煤還沒有來的及被推進(jìn)刮板運(yùn)輸機(jī)是就被甩到機(jī)道上的問題。
2)將筒轂改為軸式,往搖臂上安裝。這樣既可以縮小筒轂直徑,又保證了筒轂強(qiáng)度,同時(shí)可以加高葉片的高度,葉片增高了裝煤能力自燃增大了。
3)將直搖臂配置為彎搖臂,降低搖臂阻礙裝貨的現(xiàn)象。endprint