[摘 要]提高成品片煙水份合格率有著重要的意義,本文通過對公司成品片煙水份合格率實際水平與行業(yè)對標(biāo)水平存在的差距進行分析,主要從溫度控制、參數(shù)控制等方面著手,改進復(fù)烤機的操作性能,降低水份不合格的產(chǎn)生,提高成品片煙水份合格率,供廣大讀者參考。
[關(guān)鍵詞]控制模式、水份合格率 、復(fù)烤機
中圖分類號:TG24 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)09-0158-02
一、前言
龍巖金葉復(fù)烤有限責(zé)任公司是一個打葉復(fù)烤加工型的企業(yè),打葉復(fù)烤主要任務(wù)是將原煙通過設(shè)備進行葉梗分離,后葉片進行干燥、冷卻、回潮到相應(yīng)水分進行包裝后,作為原料輸送至卷煙生產(chǎn)廠家,而適宜的水份有利于煙葉的醇化以及發(fā)酵,有利于卷煙工業(yè)品質(zhì)的提高。
二、公司的現(xiàn)狀
公司新技改線于2012年正式投入生產(chǎn),本年度公司成品片煙水份合格率為95.7%,雖然已達到行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀指標(biāo)(≥95%),但與行業(yè)內(nèi)對標(biāo)指標(biāo)(≥97%)還有差距,為了提高企業(yè)的效益以及競爭力,必須改變一些存在的不足。
打葉復(fù)烤工序,對成品片煙水份的影響主要是復(fù)烤工序,復(fù)烤機的工藝任務(wù)為將葉片進行干燥、冷卻、回潮處理,使葉片達到規(guī)定的含水率。示意圖如下:
因此要提高成品片煙水份合格率,主要需解決復(fù)烤工序存在的主要問題。
1、溫度控制模式不合理:
1.1現(xiàn)有的復(fù)烤干燥區(qū)溫度控制模式主要是采用PLC程序中的PID單回路調(diào)節(jié),通過控制蒸汽閥門開度達到控制各區(qū)溫度值,控制模式示意圖如下:
1.2主要控制模式為:
1.2.1開始過料過程:過料前,操作人員設(shè)定好參數(shù)值,煙葉進入復(fù)烤設(shè)備后,各區(qū)干燥去溫度會下降,PID控制響應(yīng)較慢,蒸汽閥門開度緩慢增大,之后開度增大到一定程度緩慢減小,過程約20min處于波動狀態(tài),易產(chǎn)生較多不合格品;
1.2.2正常過料過程:操作人員調(diào)整參數(shù)后,蒸汽閥門開度緩慢增大或減少,過程約10min處于波動狀態(tài),易產(chǎn)生不合格品。
1.2.3結(jié)束過料過程:料尾生產(chǎn)時,各區(qū)干燥去溫度會上升,操作人員提前降低溫度值, PID控制響應(yīng)較慢,蒸汽閥門開度緩慢減少,過程約5min處于波動狀態(tài),易產(chǎn)生不合格品。
1.3現(xiàn)有控制可能產(chǎn)生的不合格品量:
根據(jù)以上分析,PID控制響應(yīng)較慢,調(diào)節(jié)閥門緩慢增大或減少,按各種過程波動時間按復(fù)烤設(shè)備正常的9000Kg/h流量統(tǒng)計,分別可能造成不合格品的重量約3000kg、1500kg、750kg,折合箱數(shù)分別為(200kg/箱)14.5箱、7.5箱、3.75箱。
2、參數(shù)化控制不完善:
新生產(chǎn)線在開始生產(chǎn)的第一個烤季,在更換不同生產(chǎn)牌號過程,對參數(shù)的設(shè)定沒有一個參考值,因此不能第一時間合理設(shè)定參數(shù),需通過樣品檢測反饋后再進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,這種通過結(jié)果控制有一定的延時。成品檢測后再反饋,這個過程約10-15分鐘,在不確定情況下易產(chǎn)生較多的不合格品。按復(fù)烤設(shè)備正常的9000Kg/h流量計算,可能存在不合格品的重量約為1500-2250Kg,箱數(shù)約為7-10箱(每箱200Kg)。據(jù)統(tǒng)計全年公司生產(chǎn)的牌號約在200個左右,因此參數(shù)若不能快速設(shè)定會導(dǎo)致大量不合格品。
三、根據(jù)現(xiàn)狀制定相應(yīng)措施
1、優(yōu)化干燥區(qū)溫度的控制模式:
1.1提出新的控制模式:
1.1.1提出復(fù)烤機干燥段智能過程控制中“水份精確控制模塊”,水份精確控制模塊對料頭、料尾采用前饋控制,對正常過料采用反饋控制,能快速識別來料流量、水分以及冷房物料水分,及時自動調(diào)整干燥各區(qū)溫度設(shè)定值,實現(xiàn)水分精確自動閉環(huán)控制。
1.1.2生產(chǎn)前各個區(qū)溫度設(shè)定范圍由人工根據(jù)經(jīng)驗值輸入或由溫度尋求模塊提供,生產(chǎn)過程中當(dāng)外界條件變化時,如來料水分、來料流量等,模塊能快速識別,提前調(diào)整干燥區(qū)各區(qū)溫度,并根據(jù)冷房水分值,及時自動對干燥各區(qū)設(shè)定溫度進行調(diào)整。控制模式示意圖如下:
1.2智能控制模式中三個子模塊的應(yīng)用:
1.2.1料頭子模塊:料頭生產(chǎn)前,人工根據(jù)經(jīng)驗值設(shè)定各區(qū)溫度。生產(chǎn)時,模塊能快速識別來料狀態(tài),提前加大干燥各區(qū)蒸汽閥門開度,待料頭進入干燥區(qū)時,干燥各區(qū)溫度波動小,干燥各區(qū)溫度快速穩(wěn)定在人工設(shè)定值范圍內(nèi),控制時間<5min,降低料頭控制時間的同時減少料頭水份的不合格物料。
1.2.2正常過料子模塊:物料經(jīng)過冷房后,根據(jù)冷房水份值,及時自動對干燥各區(qū)設(shè)定溫度進行調(diào)整,控制時間<5min,降低過程控制時間有利于降低不合格品的產(chǎn)生;
1.2.3料尾子模塊:料尾生產(chǎn)時,模塊快速識別來料狀態(tài),提前減小干燥各區(qū)蒸汽閥門開度,待料尾進入干燥區(qū)時,干燥各區(qū)溫度在快速穩(wěn)定在人工設(shè)定值范圍內(nèi),控制時間<3min,降低料尾控制時間的同時減少料尾水份的不合格物料;
1.3根據(jù)以上分析,智能控制系統(tǒng)響應(yīng)快,提前開啟或關(guān)閉閥門開度并能快速的穩(wěn)定在一定的值,控制時間的大幅度減少,大大的降低了水份不合格品的產(chǎn)生。
2、創(chuàng)建參數(shù)共享平臺:
2.1根據(jù)各委托加工客戶相對固定產(chǎn)地收集原料和牌號,針對性的建立各委托加工客戶各牌號設(shè)備運行參數(shù)共享平臺,并在各委托加工客戶生產(chǎn)中針對性的指導(dǎo)在線生產(chǎn)。
2.2利用新上線制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)對各生產(chǎn)牌號歷史參數(shù)進行錄入上傳,生產(chǎn)時可提供歷史參照值,操作人員快速的進行參數(shù)的設(shè)定。不同班別的操作人員可以通過MES采集的數(shù)據(jù)進行分析調(diào)整,大大的縮短傳統(tǒng)的憑經(jīng)驗調(diào)整所用的時間,從而降低不合格品的產(chǎn)生。
四、效果
對改進后的措施后實施的效果得出,葉成品水份合格率有明顯的提高,達到98.3%,超過了行業(yè)對標(biāo)指標(biāo)水平,如下圖示:
五、結(jié)束語
片煙水份合格率的提高,降低了因水份不合格而返工的煙葉損耗,減少了返工人員的勞動量,提高客戶的滿意度,增加了企業(yè)的競爭力。希望繼續(xù)通過對各個方面的提升來達到客戶的滿意值為企業(yè)提高更大的效益,同時也為其他企業(yè)在設(shè)備及工藝等方面提供參考。
參考文獻
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姓名:唐輝;性別:男,籍貫:福建龍巖,學(xué)歷:本科,畢業(yè)于福州大學(xué);現(xiàn)有職稱:助理工程師;研究方向:煙草技術(shù)。