婁琦++薛梅
摘 要:煙草制絲生產(chǎn)過(guò)程中薄板烘絲機(jī)干頭干尾量較多。實(shí)踐中通過(guò)改進(jìn)烘絲機(jī)控制模式,確定最佳工作溫度,優(yōu)化預(yù)熱溫度,優(yōu)化料頭噴蒸汽時(shí)間,判斷烘后水分儀參與控制的最佳時(shí)機(jī)等措施,能達(dá)到穩(wěn)定烘絲機(jī)出口水分,減少干頭干尾量的效果。
關(guān)鍵詞:烘絲機(jī);干頭干尾;控制模式
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.07.009
1 背景及要因分析
薄板烘絲機(jī)的控制模式為閉環(huán)控制,煙絲含水率的控制采取PID控制。烘絲機(jī)生產(chǎn)時(shí)的工作狀態(tài)包括預(yù)熱、啟動(dòng)、料頭、生產(chǎn)和倒料。生產(chǎn)前設(shè)備處于預(yù)熱狀態(tài),當(dāng)烘前電子秤產(chǎn)生秤占用信號(hào)并延時(shí)一定時(shí)間(電子秤到烘絲機(jī)人口時(shí)間)后,轉(zhuǎn)入料頭狀態(tài);此時(shí)蒸汽調(diào)節(jié)PID、含水率調(diào)節(jié)PID、熱風(fēng)調(diào)節(jié)PID均參與控制;當(dāng)正常生產(chǎn)過(guò)程中秤占用信號(hào)消失并延時(shí)(工作狀態(tài)轉(zhuǎn)高速倒料狀態(tài)時(shí)間)后進(jìn)入高速倒料狀態(tài),尾料持續(xù)時(shí)間約210 S。在車(chē)間生產(chǎn)中,每批次開(kāi)始或者結(jié)束時(shí),薄板烘絲機(jī)會(huì)殘留一些低于1.5%的標(biāo)準(zhǔn)含水率下限的煙絲,這就是干頭干尾現(xiàn)象。
烘絲機(jī)滾筒具有較大熱慣性,造成烘絲機(jī)出口葉絲干頭干尾較多,我車(chē)間當(dāng)前薄板烘絲機(jī)干頭干尾量平均每天為20.96kg。影響薄板烘絲機(jī)干頭干尾量的原因主要是:(1)不同牌號(hào)葉絲脫水性能差異較大。烘絲筒控制程序中的配方參數(shù),如干燥系數(shù)等沒(méi)有針對(duì)不同的牌號(hào)(條件)進(jìn)行相關(guān)優(yōu)化;(2)料頭生產(chǎn)過(guò)程中,烘絲筒壁溫度的計(jì)算值由于進(jìn)料流量的變化,會(huì)產(chǎn)生很大波動(dòng),極易導(dǎo)致烘絲筒壁升溫過(guò)沖的狀況;并且因?yàn)椴荒軐?duì)出口煙絲水分進(jìn)行反饋,沒(méi)有辦法精確的針對(duì)出口煙絲水分進(jìn)行有效補(bǔ)償修正;烘絲水分在控制過(guò)程中,也具有較強(qiáng)的滯后的特性,進(jìn)而不可避免的出現(xiàn)干頭干尾的煙絲;(3)料頭料尾的溫度控制模式和烘絲機(jī)正常運(yùn)行時(shí)的控制模式差別不明顯,沒(méi)有對(duì)料頭料尾進(jìn)行特殊控制模式。因此需要在料頭料尾時(shí)采用新的控制模式,穩(wěn)定烘絲機(jī)出口水分,減少干頭干尾量。
2 改進(jìn)措施
(1)增加料頭工作溫度自動(dòng)修正環(huán)節(jié),確定最佳工作溫度。在生產(chǎn)中,操作人員常常只能根據(jù)出口含水率憑借工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)調(diào)整烘絲機(jī)的工作溫度,以保證烘絲機(jī)出口含水率的穩(wěn)定性。這樣以來(lái),溫度修正過(guò)程的人為經(jīng)驗(yàn)因素影響較大且相對(duì)容易滯后。通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析不同牌號(hào)(條件)的來(lái)料含水率,我們可以得出不同含水率所適宜的工作溫度;再通過(guò)烘前水分儀來(lái)檢測(cè)來(lái)料含水率,通過(guò)滾筒工作溫度平臺(tái)自動(dòng)修正溫度,使得烘絲機(jī)能夠快速進(jìn)入穩(wěn)定工作狀態(tài)。
(2)預(yù)熱溫度優(yōu)化。設(shè)備啟動(dòng)后,滾筒需線經(jīng)過(guò)20-30min的預(yù)熱;當(dāng)烘絲前電子秤流量信號(hào)輸入時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)到啟動(dòng)狀態(tài)。預(yù)熱溫度通過(guò)空氣的傳導(dǎo)作用在滾筒內(nèi)形成高溫環(huán)境,對(duì)煙絲進(jìn)行脫水操作。預(yù)熱溫度的高低影響干頭干尾量的大小。預(yù)熱溫度在130℃時(shí),在保證烘絲出口水分處于工藝范圍內(nèi)的前提下,干頭干尾量最少,為16.22kg。
(3)料頭噴蒸汽時(shí)間優(yōu)化。在烘絲控制系統(tǒng)中,料頭噴蒸汽主要對(duì)煙絲進(jìn)行增溫、增濕,提高筒體內(nèi)部的濕度,以達(dá)到減少干頭干尾現(xiàn)象。在PLC程序控制中引入料頭噴蒸汽開(kāi)始時(shí)間、料頭噴蒸汽停止點(diǎn)2個(gè)參數(shù),見(jiàn)圖1。
通過(guò)實(shí)際測(cè)量得出噴蒸汽開(kāi)始時(shí)間和停止時(shí)間,根據(jù)蒸汽的含水率和加水量估算加蒸汽量,根據(jù)料頭料尾時(shí)電子秤物料流量換算得理論加水量,理論加水量=(電子秤設(shè)定流量一電子秤實(shí)際流量)×加水系數(shù)。在生產(chǎn)中,通過(guò)不斷調(diào)試之后確定加水系數(shù)是0.035。由中控制室控制將加水系數(shù)添加到生產(chǎn)工藝配方。加蒸汽量在料頭階段逐漸減小,可以防止料頭含水率沖高;加蒸汽量在料尾階段逐漸增大,直到進(jìn)料停止,接著延時(shí)停止蒸汽噴吹。
料頭噴蒸汽時(shí)間在100S時(shí),在保證烘絲出口水分處于工藝范圍內(nèi)的前提下,干頭干尾量最少,為13.82kg。
(4)烘后水分儀參與控制的最佳時(shí)機(jī)。影響烘絲機(jī)干頭干尾控制的主要因素是出口水分儀參與控制的時(shí)機(jī)。在現(xiàn)有的控制模式,為了能夠?qū)崟r(shí)且有效的控制烘絲機(jī)出口含水率保持在規(guī)定的誤差范圍之內(nèi),操作人員必須對(duì)蒸氣壓力和含水率實(shí)行雙閉環(huán)串級(jí)控制,料頭最佳控制時(shí)機(jī)在11.5S時(shí),在保證烘絲出口水分處于工藝范圍內(nèi)的前提下,干頭干尾量最少,為10.82kg。
3 效果對(duì)比分析
通過(guò)采取增加料頭工作溫度自動(dòng)修正環(huán)節(jié)、優(yōu)化料頭料尾噴蒸汽時(shí)間和預(yù)熱溫度,將烘后水分儀參與控制等改進(jìn),有效降低了烘絲機(jī)干頭干尾量,有效減少了需要在出料端補(bǔ)償加水的干煙絲量,保證了煙絲的品質(zhì)。改進(jìn)后薄板烘絲機(jī)干頭干尾量由改進(jìn)的20.96kg降低到改進(jìn)后的9.48kg。
4 結(jié)論
(1)改進(jìn)后薄板烘絲機(jī)干頭干尾量由原來(lái)的每批次12.5kg降低到5.54kg,干尾量由原來(lái)的8.46kg降低到3.94kg,干頭干尾量由原來(lái)的20.96kg降低到9.48kg,葉絲出絲率由每批次的97.4%提高到98.7%,滿足了卷煙工藝生產(chǎn)的需求,改善了卷煙感官質(zhì)量;(2)有效降低了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度;(3)將滾筒烘絲機(jī)預(yù)熱溫度和料頭料位噴蒸汽時(shí)間進(jìn)行參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化,納入《制絲車(chē)間烘絲機(jī)操作規(guī)程》。
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作者簡(jiǎn)介:婁琦(1979-),男,大專(zhuān),助力工程師,主要從事制絲設(shè)備的維修工作。