章健
摘要:文章介紹了華能重慶珞璜電廠2×360MW機(jī)組電除塵器因受燃煤煤質(zhì)、場(chǎng)地限制采用“多維擴(kuò)容技術(shù)”改造,改造后除塵效率由98.57%提高到99.94%以上,為西南地區(qū)燃用高硫煤同類(lèi)設(shè)備的提效改造提供了成功的改造經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:電除塵器;擴(kuò)容技術(shù);高頻電源;雙區(qū)結(jié)構(gòu);斷電振打;節(jié)能控制 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類(lèi)號(hào):TM58 文章編號(hào):1009-2374(2016)08-0030-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.08.016
1 工程概況
重慶華能珞璜電廠一期2×360MW機(jī)組,配套ALSTOM STEIN公司設(shè)計(jì)制造的亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、雙拱形單爐膛、“W”火焰、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、全鋼結(jié)構(gòu)、固態(tài)排渣燃煤汽包爐。除塵器原為法國(guó)ALSTOM生產(chǎn)的兩臺(tái)雙列雙室三電場(chǎng)電除塵器,于1992年投入使用。隨著時(shí)間的推移,除塵效率逐年下降,現(xiàn)有除塵器已不能滿足環(huán)保及機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的要求。2010年10月進(jìn)行了#2爐除塵器性能試驗(yàn),入口粉塵濃度
59g/Nm3,除塵器出口濃度實(shí)測(cè)值179.4mg/Nm3,實(shí)際除塵效率99.57%。為此,電廠要求對(duì)電除塵器進(jìn)行增效改造,本次由于受到場(chǎng)地條件的限制,工程改造難度大,工期又緊,經(jīng)過(guò)福建龍凈環(huán)保股份有限公司有關(guān)人員和專(zhuān)家多次研究討論,最終確定了合理的改造方案。即采用多維擴(kuò)容即加長(zhǎng)、加高、加寬的方式實(shí)現(xiàn)電除塵器的擴(kuò)容改造,同時(shí)輔以高頻電源、斷電振打及機(jī)電多復(fù)式雙區(qū)等綜合技術(shù)。實(shí)踐證明,整個(gè)工程改造是成功的,經(jīng)過(guò)性能測(cè)試考核,結(jié)果表明各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)了設(shè)計(jì)要求,為西南地區(qū)其他燃用同類(lèi)高硫高灰煤電廠鍋爐配套電除塵器改造提供了成功的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
2 原電除塵器參數(shù)
3 改造要求及存在主要問(wèn)題分析
3.1 原除塵器設(shè)備問(wèn)題
3.1.1 性能不達(dá)標(biāo)。由于近年燃煤市場(chǎng)的變化,珞璜電廠的燃煤與原設(shè)計(jì)值相差較大,尤其是燃煤灰分大幅上升,發(fā)熱量大幅下降,使鍋爐出口煙氣量和煙氣含塵量大大增加,造成除塵器出口排放濃度嚴(yán)重超標(biāo)。2010年10月進(jìn)行了#2爐除塵器性能試驗(yàn),入口粉塵濃度59g/Nm3,除塵器出口濃度實(shí)測(cè)值179.4mg/Nm3,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不滿足現(xiàn)今排放標(biāo)準(zhǔn)。
3.1.2 原除塵器設(shè)備狀況。(1)煙氣流量大幅提高,進(jìn)口喇叭氣流分布板磨損、變形明顯,嚴(yán)重影響氣流分布均勻性,導(dǎo)致電場(chǎng)內(nèi)存在串流、渦流以及部分煙氣流速過(guò)高現(xiàn)象;(2)陰、陽(yáng)極系統(tǒng)變形,導(dǎo)致異極距偏移,抑制二次電壓的升高;(3)由于運(yùn)行時(shí)間久,導(dǎo)致部分振打機(jī)械結(jié)構(gòu)失效,嚴(yán)重影響極板、極線的清灰效果;(4)實(shí)際運(yùn)行溫度高達(dá)170℃,導(dǎo)致煙道及除塵器入口風(fēng)速過(guò)大,風(fēng)速高達(dá)1.35m/s,嚴(yán)重影響收塵性能。
3.2 場(chǎng)地問(wèn)題
原除塵器出口端引風(fēng)機(jī)實(shí)行增引合一改造,引風(fēng)機(jī)后移約10m,則在出口端增加電場(chǎng),新增電場(chǎng)的立柱基礎(chǔ)需要避開(kāi)電纜溝,而且土建部分施工只能等停爐時(shí)才能開(kāi)展,施工時(shí)間會(huì)受影響。
4 改造方案
4.1 改造方案選取
4.1.1 因本工程燃用的是高硫貧煤,其中Sar高達(dá)4.39%,灰硫比僅為94,采用低低溫工藝存在一定的腐蝕風(fēng)險(xiǎn),且西南地區(qū)尚無(wú)類(lèi)似工程經(jīng)驗(yàn)。故本程經(jīng)綜合考慮,決定以除塵器本體擴(kuò)容、雙區(qū)及高頻電源技術(shù)應(yīng)用于本工程,以滿足煙囪20mg/Nm3的極限排放要求。
4.1.2 由于設(shè)計(jì)煤質(zhì)的進(jìn)口含塵濃度高達(dá)59g/Nm3,如此高的含塵濃度不僅會(huì)削弱電暈極附近的場(chǎng)強(qiáng),而且極易造成前電場(chǎng)的“電暈封閉”,使得粉塵荷電不足,降低除塵效率,必須采取有效的技術(shù)措施防止“電暈封閉”的發(fā)生。因此,福建龍凈環(huán)保股份有限公司采用了自主研發(fā)的“高頻電源”對(duì)電場(chǎng)供電,采用“高頻電源”可以輕松地將電流提高一倍,從而防止“電暈封閉”現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí),高頻電源能提供更高的輸出電壓,可達(dá)工頻電源的1.3倍,有效增大電暈功率,提高除塵效率。
4.1.3 由于電廠燃用煤為低熱值、高灰份的劣質(zhì)煤(熱值僅為18027kJ/kg,灰份Aar又高達(dá)36.6%),除塵器處理煙氣量相比同類(lèi)機(jī)組更大,處理飛灰含量也更大。另外,飛灰中SiO2、Al2O3、Fe2O3的含量較高(三者之和89.65%),相應(yīng)粉塵的比電阻也比較高。而對(duì)除塵有利的堿金屬Na2O的含量?jī)H為0.66%,粉塵的體積性導(dǎo)電相對(duì)較差。所以針對(duì)這種情況,我們?cè)谀╇妶?chǎng)采用福建龍凈環(huán)保股份有限公司特有的“機(jī)電多復(fù)式雙區(qū)高效收塵技術(shù)”,使各區(qū)段的電氣運(yùn)行條件最佳化,以適應(yīng)高比電阻粉塵,防止反電暈的發(fā)生,提高除塵效率。
4.1.4 根據(jù)煤灰特性和電除塵適應(yīng)性分析,我們結(jié)合除塵效率高達(dá)99.93%的要求及現(xiàn)有的場(chǎng)地條件,提出了在原三電場(chǎng)除塵器出口端增加一個(gè)電場(chǎng),并將原三電場(chǎng)陰陽(yáng)極系統(tǒng)全部更換,同時(shí)極板加高至15.5m,并重新布置板排。陰陽(yáng)極均采用頂部電磁錘振打技術(shù),有效利用了原側(cè)部振打系統(tǒng)浪費(fèi)的殼體空間,最大限度地增加了原除塵器的收塵面積,形成了雙列雙室五電場(chǎng)除塵器的技術(shù)方案。在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面,利用兩列除塵器中間平臺(tái)樓梯的空間,采用了特殊的大圈梁鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不但加大了高度,還合理利用中間樓梯平臺(tái),同時(shí)也加大了本體橫斷面,有效地降低了電場(chǎng)風(fēng)速。
在珞璜電廠電除塵器改造項(xiàng)目中,除單純采用加高加寬加長(zhǎng)的改造方式之外,還綜合應(yīng)用了“高頻”“雙區(qū)”“斷電振打”“反電暈自動(dòng)檢測(cè)功能”“節(jié)能控制”等機(jī)電一體化協(xié)同的提效改造技術(shù),為該改造項(xiàng)目的成功奠定了基礎(chǔ)。
4.2 電除塵器改造后主要技術(shù)參數(shù)
5 改造結(jié)果
改造后,珞璜電廠委托四川省電力工業(yè)調(diào)整試驗(yàn)所,對(duì)一期電除塵器進(jìn)行了性能測(cè)試。測(cè)試結(jié)果主要數(shù)據(jù)如下:(1)氣流分布均勻性指標(biāo)≤0.2,達(dá)到良好水平;(2)1#爐除塵效率在負(fù)荷360MW下,進(jìn)口煙氣量1222050.8Nm3/h,入口濃度47.751g/m3,出口排放濃度29.54mg/m3,除塵效率99.94%;(3)2#爐除塵效率在負(fù)荷360MW下,進(jìn)口煙氣量1188264m3/h,入口濃度52.147g/m3,出口排放濃度30.82mg/m3,除塵效率99.94%。
6 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益
6.1 經(jīng)濟(jì)效益
一般電除塵器的年運(yùn)行成本包括設(shè)備的電耗費(fèi)用、人工管理費(fèi)及維護(hù)成本,而采用傳統(tǒng)方案和常規(guī)運(yùn)行模式的電耗費(fèi)用占總費(fèi)用80%以上。項(xiàng)目改造后,我們根據(jù)負(fù)荷和工況的變化,采用不同的運(yùn)行模式做對(duì)比。在煤質(zhì)穩(wěn)定的情況下,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的觀察,發(fā)現(xiàn)排放濃度基本穩(wěn)定。表3是從現(xiàn)場(chǎng)調(diào)取的數(shù)據(jù)計(jì)算得出的電除塵器不同運(yùn)行模式下的功率,表中非節(jié)能模式的功率已隱含了采用高頻、雙區(qū)、新型節(jié)能電暈線和其他本體配置等節(jié)能措施的節(jié)能效果。
從表3可得出,一臺(tái)300MW機(jī)組電除塵器在非節(jié)能模式的運(yùn)行功率也是很低的,當(dāng)運(yùn)行在超級(jí)節(jié)能模式下效果最好,與在非節(jié)能模式下相比節(jié)能達(dá)55%以上,經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。總體來(lái)說(shuō),新型的節(jié)能控制系統(tǒng)能在保證除塵效率的情況下運(yùn)行在最佳節(jié)能狀態(tài),大大滿足節(jié)能提效要求。
6.2 社會(huì)效益
經(jīng)過(guò)本次改造,由四川省電力工業(yè)調(diào)整試驗(yàn)所測(cè)試,除塵效率從改造前98.57%提高到現(xiàn)在的99.94%(實(shí)測(cè)),改造后在原來(lái)的基礎(chǔ)上每年再減少粉塵排放1.66萬(wàn)噸以上,這對(duì)改善電廠附近區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量、削減區(qū)域污染物排放將產(chǎn)生積極作用。
7 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)本項(xiàng)目的成功改造,更加有利地證明,只要針對(duì)具體的工況條件和煤種適應(yīng)性分析,方案選型得當(dāng),電除塵器是完全能夠滿足低排放要求的,且實(shí)際運(yùn)行功耗相當(dāng)?shù)?。特別是采用“多維擴(kuò)容+黃金組合技術(shù)”,對(duì)于滿足現(xiàn)今低排放標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能降耗方面有更加廣闊的應(yīng)用前景,具有較大的市場(chǎng)應(yīng)用空間,尤其適用于西南地區(qū)燃用高硫高灰煤的舊電除塵器提效改造工程領(lǐng)域。另外,本項(xiàng)目采用EPC總包形式改造成功,對(duì)于后續(xù)同類(lèi)型的電除塵改造也非常有借鑒意義。
參考文獻(xiàn)
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(責(zé)任編輯:黃銀芳)