王志勇
(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)
某煉廠400 萬t·a-1渣油加氫脫硫裝置是目前國內(nèi)同類裝置中規(guī)模最大、工藝技術(shù)最先進的一套裝置,裝置引進美國 UOP 公司RCD Unionfining工藝技術(shù),設(shè)計原料為沙中、沙輕(1∶1)混合原油的68.9%減壓渣油和31.1%的減壓重蠟油,殘?zhí)?5.8%,金屬(Ni+V)97.55×10-6,硫含量4.46%,氮含量3025×10-6,屬高硫、高殘?zhí)俊⒏呓饘?、高氮含量性質(zhì)苛刻原料,最大量生產(chǎn)硫含量小于0.4wt%,氮含量小于1300×10-6,金屬(Ni+V)含量小于11×10-6,殘?zhí)啃∮?.2wt%的催化裂化裝置進料(脫硫渣油)產(chǎn)品,同時生產(chǎn)部分柴油和少量石腦油。裝置設(shè)計開工時數(shù)8000h,在處理設(shè)計原料時催化劑的預(yù)期壽命是333d,加工減壓渣油和減壓重蠟油400 萬t,兩系列催化劑沉積金屬總量為(Ni+V)361.8t、Fe 23.4t。
裝置于2014 年8 月30 日一次開車成功,反應(yīng)一系列采用的催化劑為美國ART 公司催化劑,反應(yīng)二系列采用的催化劑為美國Albemarle 公司的催化劑。由于渣油加氫裝置是重油加工流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),所以裝置從開工后一直保持較高負荷運轉(zhuǎn),截至2015 年6 月底已累計運轉(zhuǎn)303d,加工渣油原料313×104t。但在裝置運行周期的不同階段,隨著催化劑的活性下降,適宜加工原料的性質(zhì)、產(chǎn)品分布與脫硫渣油的產(chǎn)品性質(zhì)均有顯著差異,不僅直接影響下游催化裝置的加工量與收率,對全廠物料平衡也會產(chǎn)生很大影響。同時該廠已經(jīng)確定2016 年3 月份開始進行全廠大檢修,為了實現(xiàn)全廠大修和渣油加氫裝置的催化劑更換同步進行,準確預(yù)測和控制裝置催化劑的失活速度,確保裝置能夠運行到明年3 月份,對原油采購以及制定和實現(xiàn)生產(chǎn)計劃,實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化意義重大。
裝置操作苛刻度水平是影響催化劑壽命的主要因素。越高的苛刻度需要越高的溫度。高苛刻度下,金屬沉積量和結(jié)焦量增加,加速了催化劑的積垢失活速率。因此,操作苛刻度(如原料含硫、金屬、殘?zhí)扛?、或RFCC 進料硫、金屬、殘?zhí)亢康停└哂谠O(shè)計值,將降低催化劑壽命。為保證催化劑的設(shè)計壽命,需要保持苛刻度在設(shè)計目標水平,避免在快速污染催化劑的工藝條件下操作。催化劑壽命也受進料量和氫分壓影響。在高于設(shè)計進料速率和/或低于設(shè)計氫分壓下操作都將縮短催化劑壽命。增加進料速率將導致大量的金屬沉積在催化劑上,從而縮短催化劑壽命。增加進料量后,為滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求,需要更高的溫度來脫除更多的雜質(zhì)。減小氫分壓將導致結(jié)焦速率的增加,從而縮短催化劑壽命。
渣油加氫裝置至2015 年6 月底,已連續(xù)運行303d,已經(jīng)接近設(shè)計的333d 的運行周期,但本批催化劑目前仍具有相當高的活性和選擇性,相當于在催化劑的設(shè)計中期活性水平運行,主要得益于本周期內(nèi)所加工原料性質(zhì)要優(yōu)于設(shè)計原料性質(zhì),同時生產(chǎn)操作控制得當,加工總苛刻度低于設(shè)計水平,以下對催化劑壽命作出預(yù)估。
1.2.1 根據(jù)混合原料加工量預(yù)估
截至2015 年6 月底,本裝置催化劑已連續(xù)高負荷運行303d,累計加工減壓渣油與減壓重蠟油混合進料313×104t,接近80%設(shè)計加工負荷,按加工量預(yù)估,本批催化劑壽命還有2.5 個月。
1.2.2 按催化劑上沉積金屬量預(yù)估
由于裝置原料和產(chǎn)品金屬含量(Ni+V)化驗分析頻次偏低(2 次/周),可能導致計算存在一定誤差,但采取平均值估算的方法,仍然可以通過金屬沉積總量指標來判斷催化劑的剩余運行時間。根據(jù)化驗分析數(shù)據(jù)平均值計算,截至2015 年6 月底,催化劑上已沉積金屬(Ni+V)共計165.8t、Fe 9.27t,如果按照(Ni+V)361.8t、Fe 23.4t 的沉積金屬總量測算,兩系列催化劑還可加工金屬含量相近的原料約9.5 個月。
圖1 催化劑上的金屬沉積量情況
1.2.3 按催化劑結(jié)焦積垢程度預(yù)估
由于裝置加工原料性質(zhì)相對比較穩(wěn)定,原油油品種類變化不大,主要加工原油為沙中、沙輕、阿曼、上扎庫姆、達爾、伊輕原油的混合油,各反應(yīng)器床層壓降變化不大,各反應(yīng)器壓降自開工以來一直非常穩(wěn)定。如果假設(shè)焦炭沉積在催化劑上的數(shù)量、比例與設(shè)計相當,按脫殘?zhí)科骄涤嬎悖呋瘎┙Y(jié)焦積垢約為設(shè)計的45%左右,兩系列催化劑在滿足設(shè)計原料及產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下,還可運行約10 個月。
圖2 1 系列反應(yīng)器壓降圖
圖3 2 系列反應(yīng)器壓降圖
1.2.4 根據(jù)反應(yīng)溫度分析
截至2015 年6 月底,裝置兩系列催化劑平均溫度(CAT)已提至391.5℃(設(shè)計為383 405℃),如按設(shè)計2℃/月提溫速度計算,催化劑可以再運行7 個月左右。按設(shè)計要求在加工設(shè)計原料時,要想達到渣油加氫催化劑的均勻失活,各床層BAT 與CAT 應(yīng)按如下要求控制: BAT(1)=CAT-12、BAT(2)=CAT-6、BAT(3)= CAT+3、BAT(4)= BAT(5)=CAT+6。裝 置 自 開工以來BAT 溫度一直控制較好,目前一系列反應(yīng)溫度 分 別 為BAT(1)=378.5,BAT(2)=384.3,BAT(3)=389,BAT(4)=399.9,BAT(5)=402.5,二系列反應(yīng)溫度分別為BAT(1)=376.3,BAT(2)=382,BAT(3)=391.1,BAT(4)=398.1,BAT(5)=404.7。如果裝置繼續(xù)運行,為了保證四反與五反催化劑能夠順利卸出,在今后運行周期內(nèi),必須保持四反與五反催化劑床層的任一點溫度不超過425℃,否則催化劑結(jié)焦積垢會相當嚴重,可能導致卸劑困難。另外,受催化劑總活性降低限制,在達到設(shè)計操作目標的情況下,要想實現(xiàn)催化劑均勻失活,裝置操作也將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。綜上所述,渣油加氫裝置催化劑運行周期雖然已經(jīng)接近設(shè)計值,但由于所加工原料苛刻度低于設(shè)計水平,在設(shè)計條件下,如果控制好提溫的速度,催化劑壽命還有約7 8 個月。
圖4 反應(yīng)器BAT 溫度圖
雖然本周期內(nèi)加工總苛刻度低于設(shè)計水平,但有些原料性質(zhì)也較苛刻,如殘?zhí)扛?,某些原油品種金屬和硫不活潑,不易脫除等。上述因素導致裝置各床層催化劑的利用率不均勻,活性損失不相同,對各床層催化劑均勻失活提出挑戰(zhàn)。要想充分利用催化劑的剩余活性,需要對本周期剩余運行時間內(nèi)所處理的原油性質(zhì)提出建議。
操作苛刻度是影響催化劑運行壽命的主要因素。在今后運行期間內(nèi),要想延長操作周期,必須嚴格控制裝置的操作苛刻度,以實現(xiàn)在本周期內(nèi)所有催化劑利用率最大化。
2.1.1 進料中硫含量
對渣油加氫來說,脫硫并不是一個限制因素,裝置設(shè)計脫硫率為在運轉(zhuǎn)初期和運轉(zhuǎn)末期都可以達到90%以上,所以在整個運轉(zhuǎn)周期內(nèi),隨著催化劑活性的降低,脫硫率仍可保持在較高水平。但是為了確保催化裂化裝置SO2排放合格,建議在余下的運行時間內(nèi),煙氣脫硫項目實施前裝置進料中硫含量按不大于3.2wt%控制,待煙氣脫硫項目實施后裝置進料中硫含量可按設(shè)計值不大于4.46wt%控制。
2.1.2 進料中金屬含量
裝置設(shè)計要求進料中金屬(Ni+V)含量為不大于97.5μg·g-1。在運轉(zhuǎn)周期內(nèi),隨著催化劑活性降低,設(shè)計脫金屬率會有一定程度的降低,這同時與所加工原料的金屬活潑程度有關(guān)。本周期內(nèi)由于裝置加工原料與設(shè)計值略有不同,增加了部分非洲油,若仍按目前原料生產(chǎn),要達到產(chǎn)品中金屬含量不大于11μg·g-1的要求,進料中金屬含量應(yīng)控制在70μg·g-1以下。
截至2015 年6 月底,催化劑上已累計沉積重金屬175t,按照385t 的沉積金屬總量計算,兩系列催化劑金屬沉積余量還有210t,如果按照2016 年3 月停工換劑,并且在此期間內(nèi),所加工原料金屬含量接近70 μg·g-1的話,催化劑上金屬沉積量將達到340t 左右,仍然具有容金屬能力,但到時催化劑的其他活性可能限制裝置的繼續(xù)運轉(zhuǎn)。如果所選擇原油金屬較活潑,容易脫除,進料中金屬含量可按不大于85 μg·g-1控制,金屬沉積速率過快,會導致其在催化劑上沉積不規(guī)則,容易堵塞催化劑活性中心孔道,加快催化劑失活速度。
2.1.3 進料中殘?zhí)恳?/p>
裝置設(shè)計進料殘?zhí)坎淮笥?5.8%(質(zhì)量分數(shù)),在運轉(zhuǎn)周期內(nèi),催化劑設(shè)計脫殘?zhí)柯蕿?2.7%,這同時與所加工原料的殘?zhí)棵摮y易程度有關(guān)。本周期內(nèi)裝置加工原料與設(shè)計原料不同,催化劑脫殘?zhí)柯蚀笾略?5%左右,如果還按目前原料生產(chǎn),要達到產(chǎn)品中殘?zhí)坎淮笥?.2%(質(zhì)量分數(shù))的要求,進料中殘?zhí)亢繎?yīng)控制在13%(質(zhì)量分數(shù))或略高。如果所加工原油殘?zhí)枯^易脫除,那么隨著反應(yīng)溫度的提高,進料中殘?zhí)靠梢暜a(chǎn)品情況控制稍高些。隨著反應(yīng)溫度的提高,催化劑生焦傾向也將增加,裝置運行期間要監(jiān)控各反應(yīng)器床層壓降變化,床層總壓降應(yīng)運行在設(shè)計的2.5MPa 以下。
對固定床渣油加氫裝置來說,所加工原料一般分為3 個層次:容易處理原料、中等程度原料和難以處理原料。容易處理原料指的是這類原料中的硫和金屬非?;顫?,容易被脫除,稱為“易處理的原料”;中等程度原料指的是這些原料是活潑的,硫和金屬是可以被脫除的;難以處理是指有些原料需要更高的催化劑平均溫度(CAT),或者更低的空速(LHSV)才能達到產(chǎn)品目標。
裝置本周期所裝填的催化劑適合于加工沙輕、沙中、阿曼等中東原油,不適合加工非洲、亞洲及南非原油。不適合加工原油一般具有如下特點:它們需要特殊的催化劑系統(tǒng),這類原油大多S 含量低,N含量高,有一些Ni 比V 高。典型數(shù)值為常渣中Ni/V 大于0.5、酸值大于0.5mgKOH·g-1,常渣中總N大于3500 μg·g-1、C7 瀝青質(zhì)大于7.0%(質(zhì)量分數(shù))。對此,建議在余下運行周期內(nèi)不加工或盡量少加工具有上述性質(zhì)的原油品種。
主要原因,是因為裝置設(shè)計加工原料為沙輕與沙中的減壓渣油與減壓重蠟油混合油,而典型的中東油的Ni/V 小于0.5,如果該比值大于0.5,表示這種原油不適合目前催化劑體系,難以處理,難以轉(zhuǎn)化為輕質(zhì)產(chǎn)物,需要特殊的催化劑系統(tǒng)。對酸值大于0.5mgKOH·g-1的油來說,更高酸值的原料會腐蝕泵送到反應(yīng)器的管道,對當前的催化劑體系沒有影響。常渣中總N 含量高,通常表示這種原料難以處理;瀝青質(zhì)含量高,同樣也表示這種原料難以處理。
鑒于裝置運行已接近設(shè)計周期,同時要確保裝置的停工換劑與明年的全廠大檢修同步進行等因素,建議在余下運行期間內(nèi),最好加工容易處理與中等程度原油。
400 萬t·a-1渣油加氫裝置自2014 年8 月30日一次開車成功以來,截至到2015 年6 月30 日已連續(xù)運行303d,已經(jīng)接近設(shè)計的333d 的運行周期,累計加工渣油原料313×104t,但本批催化劑目前仍具有相當高的活性和選擇性,相當于在催化劑的設(shè)計中期活性水平運行,主要得益于本周期內(nèi)所加工原料性質(zhì)要優(yōu)于設(shè)計原料性質(zhì)同時生產(chǎn)操作控制得當,加工總苛刻度低于設(shè)計水平,在裝置下一步的運行當中,如果控制好所加工的原油種類和比例,并且盡量選擇容易處理及中等程度的中東原油,少加工非洲原油及中東重質(zhì)原油,嚴格控制裝置進料中金屬(Ni+V)含量小于70 μg·g-1,殘?zhí)啃∮?4%,瀝青質(zhì)小于5.3%,氮含量小于3000×10-6, 并且控制好提溫速度,催化劑的壽命還有約8 9 個月,預(yù)計可以運行到2016 年3 月。
[1] 李大東.加氫處理工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2004:1138-1144.