汪明旺
(大唐淮南洛河發(fā)電廠,安徽淮南 232008)
洛河電廠#2機高壓缸效率低原因分析
汪明旺
(大唐淮南洛河發(fā)電廠,安徽淮南 232008)
洛河電廠Ⅰ期#1、#2機組技術(shù)改造后,#2機在進(jìn)行機組性能試驗后發(fā)現(xiàn)高壓缸效率比原本設(shè)備結(jié)構(gòu)相同、調(diào)節(jié)方式相同的#1機明顯偏低,通過對性能試驗數(shù)據(jù)和運行數(shù)據(jù)進(jìn)行深入對照分析,找出了造成#2機高壓缸效率低的主要原因。
汽輪機;通流部分;調(diào)速汽門;調(diào)節(jié)級壓力;高壓缸效率
隨著國內(nèi)發(fā)電裝備制造水平及自動控制水平的提高,大部分國產(chǎn)機組進(jìn)行了技術(shù)改造。洛河電廠于2001年至2002年,對Ⅰ期#1、#2機組先后進(jìn)行了技術(shù)改造。通過技改,機組的經(jīng)濟性和安全性得到了極大的提高。#2機組改造投運后,出現(xiàn)了高壓缸效率偏低的問題,本文將對此進(jìn)行一些探討。
洛河電廠Ⅰ期兩臺機組汽輪機是上海汽輪機廠生產(chǎn)的國產(chǎn)第一代300MW機組,型號為N300-165/550/550,分別于85年和86年投產(chǎn)。2001年至2002年由上海汽輪機廠對兩臺機組汽輪機進(jìn)行了較徹底的改造,改造后汽輪機型號為N320-1618/ 535/535,設(shè)計熱耗7925 kJ/(kw.h),高壓缸效率為87.1%和92.9%。
在對機組進(jìn)行技術(shù)改造后的機組性能試驗中發(fā)現(xiàn),原本設(shè)備結(jié)構(gòu)相同、調(diào)節(jié)方式相同的兩臺機組,高壓缸效率卻有很大的差別。如在320MW工況,#1機高壓缸效率為86.37%,#2機高壓缸效率僅為80.507%,相差5~6個百分點。對比技改后性能試驗報告中兩臺機組相對應(yīng)的所有工況,#2機高壓缸效率均低于#1機。具體數(shù)據(jù)見表1。
為何產(chǎn)生如此大的差別?初步分析其原因為高壓缸動靜間隙偏大、前后軸封間隙偏大、夾層加熱冷卻汽量大等原因。
表1 技改后#1、#2機組性能試驗數(shù)據(jù)
3.1 設(shè)備情況
#1、#2機高壓缸進(jìn)汽及配汽方式為主蒸汽分兩路經(jīng)電動主汽門分別進(jìn)入左、右側(cè)的臥式高壓自動主汽門,經(jīng)四根導(dǎo)汽管及與之對應(yīng)的兩兩一組的8只調(diào)速汽門進(jìn)入高壓缸。#1、#2調(diào)速汽門對應(yīng)#1汽室,#3、#4調(diào)速汽門對應(yīng)#2汽室,#5、#6調(diào)速汽門對應(yīng)#3汽室,#7、#8調(diào)速汽門對應(yīng)#4汽室。正常順序閥運行工況下,#1、#2、#3、#4調(diào)速汽門作為一只單伐,其余4只按順序動作,調(diào)門全行程150mm。
3.2 數(shù)據(jù)比較
由于機組改造時保留了通流部分原有較齊全的測點,每組調(diào)速汽門后的汽室均有壓力測點,為檢查和分析通流部分運行狀況提供了有利的條件。經(jīng)過對試驗時兩臺機組高壓通流部分在各個工況下,各參數(shù)的對比,以及對機組運行期間的觀察,本人對造成#2機高壓缸效率低的原因有了新的認(rèn)識。表2、表3是#1、#2機的部分試驗數(shù)據(jù):
表2 #1機部分試驗數(shù)據(jù)
從試驗數(shù)據(jù)中可看出:#1機在所有試驗工況下1、2汽室壓力與主汽壓力差值很?。?2機除負(fù)荷340MW工況、#1、#2、#3、#4調(diào)門開完時,1、2汽室壓力與主汽壓力差值很小外,其余工況下,1、2汽室壓力與主汽壓力差值很大,存在著很大的做功能力損失。
#2機試驗報告中四閥全開工況數(shù)據(jù)顯示,汽輪機高壓缸進(jìn)汽#1、#2、#3、#4閥全開,#5、#6、#7、#8閥基本關(guān)閉時,出現(xiàn)了四個汽室壓力基本相同的現(xiàn)象。即使320MW工況,#5調(diào)門開度在90mm,#6調(diào)門開度在36mm,#7、#8調(diào)門關(guān)閉時,#3、#4汽室壓力也相同。
下面是2005年某月某日#1、#2機320MW工況和250MW時,部分主要參數(shù)的對比。3.3參數(shù)分析結(jié)果
表4 #1、#2機運行數(shù)據(jù)對比
從以上參數(shù)比較中可以發(fā)現(xiàn):(1)在機組正常運行情況下,#2機在各負(fù)荷點表現(xiàn)出來的問題與試驗狀態(tài)下相同;(2)#2機在各個相同工況下對應(yīng)調(diào)門的開度均大于#1機(調(diào)門全關(guān)除外),但所對應(yīng)的汽室壓力比#1機明顯低很多(調(diào)門全關(guān)除外),特別是#1、#2汽室壓力更加明顯;(3)在幾乎所有工況下,#3、#4汽室壓力都相同#5、#6調(diào)門開關(guān)與門后#3汽室壓力好像無任何關(guān)系,更為嚴(yán)重的是,在部分負(fù)荷工況下(主蒸汽流量小于800t/ h),#1、#2汽室壓力更是低到與#3、#4汽室以及調(diào)節(jié)級壓力相近,此時就會出現(xiàn)四個汽室壓力基本相同的現(xiàn)象,汽室壓力與主蒸汽壓力存在5 MPa以上的壓差,而調(diào)節(jié)級前后壓差幾乎沒有。調(diào)節(jié)級后各監(jiān)視段參數(shù)均與對應(yīng)的主蒸汽流量相吻合。
基于以上分析對比,#2機調(diào)速汽門后壓力過低,是造成#2機高壓缸效率較低的一個很重要的原因。
從#1、#2機各個工況下其主蒸汽壓力、汽室壓力、調(diào)節(jié)級壓力與調(diào)門開度之間所對應(yīng)的參數(shù)關(guān)系以及實際產(chǎn)生的效果,可以得出如下結(jié)論:
4.1 汽輪機通流部分的參數(shù)可以直觀地反映出通流部分內(nèi)部狀態(tài),從#2機調(diào)速汽門前后參數(shù)變化的情況來看,#2機調(diào)速汽門存在很大的問題,具體情況需在機組大修中解體檢查后才能確定原因。
4.2 由于調(diào)節(jié)級前汽室壓力過低,造成調(diào)節(jié)級焓降較小,而原本調(diào)節(jié)級在汽輪機中是焓降最大,即出力最大的一級,調(diào)節(jié)級出力的降低又導(dǎo)致了機組帶負(fù)荷能力的降低,特別是在夏季高溫季節(jié),機組帶320MW功率時,汽輪機進(jìn)汽量超過鍋爐最大蒸發(fā)量。
4.3 熱力試驗以及日常的運行分析在實際工作中有很重要的作用,而保持完整和準(zhǔn)確測點,是及時發(fā)現(xiàn)汽輪機通流部分異常的基礎(chǔ)。專業(yè)技術(shù)人員和運行人員特別是生產(chǎn)一線的技術(shù)人員,應(yīng)掌握機組在各工況下的特性和各監(jiān)視段參數(shù)變化,為汽輪機通流部分問題的處理贏得時間。
TK26
A
1009-9530(2012)04-0144-02
2011-08-15
汪明旺(1974-),男,大唐淮南洛河發(fā)電廠運行一分場汽機專業(yè)工程師。