曾書峰
[摘要]某齒輪傳動分公司生產(chǎn)的齒輪軸產(chǎn)品,在使用一段時間后齒輪輪齒部分及齒頂部位多個輪齒出現(xiàn)起皮、掉塊等剝落現(xiàn)象,對其進行解剖做全面試驗分析。
[關(guān)鍵詞]起皮 掉塊 鍛件致密性較 晶粒度粗大 馬氏體及殘留奧氏體 碳化物
一、概述
某齒輪傳動分公司生產(chǎn)的齒輪軸產(chǎn)品,在使用一段時間后齒輪輪齒部分及齒頂部位多個輪齒出現(xiàn)起皮、掉塊等剝落現(xiàn)象表面加工后繼續(xù)使用約一年半時間,更換備件后,分公司在齒輪失效處取截面試片兩片,受委托對該齒輪軸做失效分析。
二、試驗分析
1.熱酸浸試驗。試驗結(jié)果表明:鍛件純凈度合格,但發(fā)現(xiàn)多處不致密區(qū)域,致密度較差,齒頂發(fā)現(xiàn)裂紋一條,系使用過程中較大應(yīng)力作用下產(chǎn)生的。齒根部位有裂紋一條,深度為滲碳層深度,系淬火開裂,見圖1~圖2所示。
此外,低倍試片的輪齒靠近齒頂部位的齒面可觀察到小裂紋若干,以及剝落掉塊現(xiàn)象見圖4所示。
2. 顯微組織分析。
(1)基體的夾雜、晶粒度檢驗
夾雜:A類 2.0 級B類 0.5 級 C類 1.0 級D類 1.0 級DS類0.5 級
晶粒度:3.5級
試驗結(jié)果表明鍛件軸鍛件微觀純凈度合格,晶粒度3.5級,較粗大,為不合格。
(2)滲碳淬火質(zhì)量檢驗
試驗結(jié)果表明,齒輪軸心部組織正常,但馬氏體及殘留奧氏體為6級,碳化物5級,滲碳淬火質(zhì)量問題嚴重。
(3)有效硬化層及心部硬度試驗
有效硬化層深度檢驗結(jié)果為:
節(jié)圓1.843㎜,齒根0.750㎜(試驗數(shù)據(jù)及曲線后附)
心部硬度:HRC29.58
試驗結(jié)果表明,兩者有效硬化層相差較大,根據(jù)“JB/T 6141.2-19923.2.2規(guī)定允許齒根部位的有效硬化層深度比節(jié)圓處小15%”判定,兩者數(shù)值差以超過15%為不合格。
三、討論
輪齒部位發(fā)現(xiàn)多處不致密區(qū)域,可見鍛件整體致密度較差。齒輪軸心部組織為低碳馬氏體+不明顯的游離鐵素體,基體組織狀態(tài)不合格,節(jié)圓、齒根、齒頂部位馬氏體及殘留奧氏體,滲碳淬火時已嚴重過熱,滲碳淬火工藝及操作、控制存在有嚴重質(zhì)量問題。在使用過程中較大應(yīng)力作用下產(chǎn)生的,其發(fā)展結(jié)果將導(dǎo)致剝落、掉塊。
四、結(jié)論
1. 齒輪軸鍛件輪齒部位純凈度合格,但致密度較差。
2. 齒輪軸基體晶粒度粗大,不合格。
3.齒輪軸滲碳淬火工藝及控制不當,造成馬氏體及殘留奧氏體及碳化物超級,不合格。
4. 齒輪軸齒頂角處裂紋是由于滲碳質(zhì)量不佳,在使用過程中較大應(yīng)力作用下產(chǎn)生的。
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