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煤層巷道掘進(jìn)防突技術(shù)分析

2007-12-29 00:00:00王寶君
中國(guó)集體經(jīng)濟(jì) 2007年5期


  探索適應(yīng)嚴(yán)重突出煤層條件的綜合防突技術(shù),在保證安全的前提下大幅度提高掘進(jìn)速度,已成為緩解采掘緊張局面、改變礦井經(jīng)濟(jì)與安全面貌的當(dāng)務(wù)之急。
  
  一、水力掏槽防突機(jī)理研究
  
  水力掏槽措施實(shí)質(zhì)就是外力在較短時(shí)間內(nèi)破壞煤體的原有平衡穩(wěn)定狀態(tài),部分煤體破碎被沖出,槽洞周邊煤體向外發(fā)生位移,促使所受應(yīng)力狀態(tài)發(fā)生變化,有效應(yīng)力降低,并釋放大量瓦斯的過(guò)程。煤體在掏槽期間是漸進(jìn)的被破碎,煤體的應(yīng)力和瓦斯?jié)撃芤彩菨u進(jìn)的釋放,掏槽過(guò)程中排出了大量瓦斯和一定數(shù)量的煤炭,因此在煤體中形成一定的卸壓、排放瓦斯區(qū)域,在這個(gè)區(qū)域內(nèi),破壞了突出發(fā)生的基本條件,起到有效防治或抑制突出的效果。通過(guò)ANSYS數(shù)值模擬,槽孔底部的煤體和頂板發(fā)生了位移,位移模式分別為底部煤體鼓起和頂板下沉。在地應(yīng)力作用下,煤層具有塑性變形位移流動(dòng)的特征,即流變性能。掏槽期間,掏出了很大的孔洞,在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)孔洞的體積明顯減小,甚至被周圍煤體的位移所充填。煤體位移的作用緩慢地由孔洞壁向周圍煤體傳播,也就不斷地?cái)U(kuò)大了掏槽的卸壓排瓦斯范圍,掏槽時(shí)和掏槽后的瓦斯排放量可達(dá)掏槽有效影響區(qū)域內(nèi)瓦斯總量50%左右。預(yù)防突出效果顯著。理論研究與分析表明:水力掏槽措施在提高煤體透氣性、改善煤層應(yīng)力狀態(tài)以及措施后煤體物理性質(zhì)變化都具有非常積極的影響,對(duì)突出的防治具有針對(duì)性和可行性。
  
  二、水力掏槽防突措施實(shí)驗(yàn)
  
 ?。ㄒ唬┧μ筒鄯劳淮胧┯行詸z驗(yàn)
  水力掏槽防突措施采用預(yù)測(cè)、防突措施、措施效果檢驗(yàn)和安全防護(hù)措施“四位一體”綜合防突技術(shù)思路,即首先進(jìn)行突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè),突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)及效檢指標(biāo)均采用R值指標(biāo)法,其zNc6K6OLx0u88bvj2c6HbQ==臨界值RM為6。當(dāng)預(yù)測(cè)無(wú)突出危險(xiǎn)時(shí),留出預(yù)測(cè)超前距,直接采用遠(yuǎn)距離放炮安全防護(hù)措施進(jìn)行掘進(jìn)作業(yè);預(yù)測(cè)有突出危險(xiǎn)時(shí)采取水力掏槽綜合防突措施,然后進(jìn)行效果檢驗(yàn),措施效果檢驗(yàn)有效后,留出效檢超前距采用遠(yuǎn)距離放炮安全防護(hù)措施進(jìn)行掘進(jìn)作業(yè)。
 ?。ǘ┧μ筒鄞胧┘夹g(shù)參數(shù)
  1、措施超前距。在礦區(qū)煤層條件下,當(dāng)正前水力掏槽斷面積小于1.0m2時(shí),措施超前距保留5.0m;考慮到頂板支護(hù)因素,當(dāng)正前水力掏槽斷面積大于1.0m2時(shí)而又小于2.0m2時(shí),措施超前距保留3.0m;當(dāng)正前水力掏槽斷面積大于2m2時(shí),措施超前距保留1.0m。
  2、泵壓、流量。通過(guò)理論計(jì)算和實(shí)際掏槽效果,水力掏槽泵壓確定為16~20MPa,流量150m3/h。
  3、水力掏槽尺寸。水力掏槽13~20min后,形成一道寬800~1200mm,高1.2~1.7m,深10~32m。超前卸壓槽
 ?。ㄈ┰囼?yàn)情況
  采取水力掏槽消突措施后突出指標(biāo)效檢超標(biāo)率為5.83%,遠(yuǎn)低于常規(guī)的30%措施超標(biāo)率,效檢不突出準(zhǔn)確率為100%,充分顯示了水力掏槽消突措施的有效性和可靠性:平均月進(jìn)尺達(dá)到126m,最高達(dá)到165m/月,較排放鉆孔等常規(guī)防突措施掘進(jìn)速度提高到2倍以上。采取水力掏槽消突措施后,在爆破作業(yè)時(shí),瓦斯涌出強(qiáng)度降低,炮后瓦斯超限率急劇下降,由其它防突措施炮后瓦斯超限的50%以上降至目前的18.9%,并且炮后瓦斯?jié)舛纫话阍?.3%~0.9%之間,低于排放鉆孔防突措施爆破后0.9~7%的瓦斯?jié)舛龋ㄍL(fēng)量下比較),因此采取水力掏槽措施是掘進(jìn)爆破作業(yè)安全的重要保證,同時(shí)試驗(yàn)表明,措施后杜絕了爆破作業(yè)誘導(dǎo)突出或出現(xiàn)瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象。
  工程試驗(yàn)表明,掏槽后形成較大面積的槽洞對(duì)減少爆破工程量、材料費(fèi)用、提高爆破效果和增加一次爆破深度均有顯著作用,新的掘進(jìn)工藝使掘進(jìn)速度提高到原來(lái)的2倍以上,達(dá)到全公司平均掘進(jìn)水平的2-4倍。
  
  三、措施分析
  
  (一)適應(yīng)性
  實(shí)驗(yàn)礦區(qū)煤巷掘進(jìn)突出統(tǒng)計(jì)表明,在采用排放鉆孔等常規(guī)措施期間,平均年掘進(jìn)4000米巷道突出4~6次。采用水力掏槽措施在礦區(qū)試驗(yàn)期間掘進(jìn)2000余米,共發(fā)生突出2次,其中1次為考察水力掏槽措旌安全距離誘發(fā)突出,1次為措施期間突出(掘進(jìn)工作面遇到成組斷層,煤層全部為軟分層,采用排放鉆孔打鉆時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重噴孔現(xiàn)象后,為保證施工安全,而采用水力掏槽措施發(fā)生的突出),從千米巷道突出次數(shù)看,基本與采用常規(guī)措施相當(dāng),采用水力掏槽措施并沒(méi)有增加突出的概率。因此,水力掏槽措施能夠很好的適應(yīng)于礦區(qū)的嚴(yán)重突出煤層掘進(jìn)消突。
 ?。ǘ┯行?br/>  1、措施重復(fù)率低、采取水力掏槽措施,一般可以一次成槽,不需要反復(fù)的沖刷,過(guò)程簡(jiǎn)單。
  2、措施執(zhí)行時(shí)間短。和其它防突措施相比,水力掏槽消突措施施工時(shí)間短,措施僅需10~30min,瓦斯在措施期間大量釋放,措施后瓦斯?jié)舛纫话阍?0min內(nèi)降低到0.1%~0.4%,保證了有效掘進(jìn)時(shí)間。
  3、掘進(jìn)速度大幅度提高。
  4、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著。
  
  四、結(jié)論
  
  1、理論研究分析表明,水力掏槽措施在瓦斯、應(yīng)力及煤體物理性質(zhì)改變等突出主導(dǎo)因素方面具有明顯的防突作用;通過(guò)嚴(yán)重突出掘進(jìn)工作面工業(yè)試驗(yàn),充分證明水力掏槽防突措施具有廣泛的適應(yīng)性、顯著的有效性和可靠的安全性,措施后有效解除了掘進(jìn)期間突出危險(xiǎn)性,大幅度提高了掘進(jìn)速度和掘進(jìn)的安全性。
  2、確定了適合礦區(qū)煤層條件的水力掏槽防突措施參數(shù)。
  3、采取水力掏槽消突措施,每米進(jìn)尺措施時(shí)間是超前排放鉆孔的1/14,是注水防突措施的1/7。因此進(jìn)一步深入研究、完善掘進(jìn)工藝和裝備,掘進(jìn)速度還有大幅度提高的潛力,將會(huì)帶來(lái)更大的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。
  (作者單位:雞西礦業(yè)集團(tuán)平崗煤礦)

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