陳澤民,李 青,張錦文
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司技術(shù)中心,山西 太原 030003)
磷在大多數(shù)合金鋼中是有害元素,磷具有強(qiáng)烈的固溶強(qiáng)化作用,使鋼的強(qiáng)度[1]、硬度增加,塑性、韌性顯著降低。磷使鋼的韌性轉(zhuǎn)變溫度升高,磷在結(jié)晶過程中晶內(nèi)偏析嚴(yán)重,熱軋后出現(xiàn)帶狀組織而影響鋼材性能。工業(yè)純鐵[2]作為原料用于粉末冶金、高溫合金、非晶和超低磷不銹鋼等領(lǐng)域,下游行業(yè)對純鐵磷含量有嚴(yán)格要求。常規(guī)工藝冶煉純鐵,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)可以達(dá)到0.010%以下。為進(jìn)一步降低純鐵磷含量,通常采用“三脫”工藝將鐵水磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)處理至0.020%,或者采用轉(zhuǎn)爐“雙聯(lián)[3]”工藝,達(dá)到降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷含量的目的。本文通過采用轉(zhuǎn)爐“雙渣”操作,結(jié)合轉(zhuǎn)爐爐后脫磷工藝,在超低磷工業(yè)純鐵生產(chǎn)中取得了良好的效果。
連續(xù)統(tǒng)計(jì)太鋼煉鋼廠生產(chǎn)的5 個(gè)常見純鐵品種,共計(jì)435 爐鋼的成品磷含量數(shù)據(jù),磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.004 6%~0.011%之間波動(dòng),分鋼種平均磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制水平在0.005 5%~0.006 1%之間,如圖1 所示。常規(guī)冶煉方法很難將成品磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在0.003%以下。
圖1 工業(yè)純鐵分鋼種磷含量控制水平
以石灰脫磷,脫磷產(chǎn)物為4CaO·P2O5為例,反應(yīng)式如下:
脫磷反應(yīng)為放熱反應(yīng),低溫有利于脫磷。同時(shí),爐渣堿度越高,脫磷能力越強(qiáng)。渣中FeO 含量對脫磷有重要作用,F(xiàn)eO 含量越高,越有利于脫磷。
為解決磷含量偏高的問題,采用“轉(zhuǎn)爐煉鋼→爐后造渣脫磷→RH 真空處理→連鑄”工藝生產(chǎn)工業(yè)純鐵。
1)轉(zhuǎn)爐出鋼溫度≥1 720 ℃,轉(zhuǎn)爐下渣量≤15 kg/t 鋼。
2)鐵水條件如表1 所示。
表1 鐵水條件
1)轉(zhuǎn)爐采用“雙渣”操作,即吹氧5~8 min 左右,硅、錳氧化結(jié)束,碳氧激烈氧化前,進(jìn)行一次倒渣操作。倒渣結(jié)束后,爐內(nèi)渣量不大于倒渣前爐渣總量的50%。
2)為提高造渣效果,造渣料分兩批加入。第一批料在兌鐵前加入轉(zhuǎn)爐內(nèi),包括30~40 kg/t CaO、20~30 kg/t 輕燒、6~7 kg/t 紅泥球和1.2~2.0 kg/t 螢石。第二批料在第一次倒渣后,吹煉開始時(shí)加入。
3)控制好吹煉前期氧槍槍位,確?;Ч?。以80 t 轉(zhuǎn)爐為例,槍位根據(jù)化渣效果控制在1.6~1.8 m之間。
4)轉(zhuǎn)爐出鋼前鋼包內(nèi)加入以下渣料:300 kg 紅泥球、100 kg 螢石和400 kg 石灰。
5)轉(zhuǎn)爐出鋼過程打開鋼包底吹氬,出鋼結(jié)束后繼續(xù)吹氬攪拌5~8 min,吹氬強(qiáng)度控制在300~360 m3/min水平。
6)吹氬攪拌結(jié)束后,扒渣去除鋼包內(nèi)爐渣,扒渣后殘余渣量不大于總渣量的30%。
生產(chǎn)期間,選取工業(yè)純鐵其中的一個(gè)牌號(代號5)開展了2 爐試驗(yàn),成品磷含量控制水平如表2 所示。
表2 成品磷含量
試驗(yàn)爐次鐵水磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.048%、0.050%,如表3 所示。轉(zhuǎn)爐吹煉前期加料情況及氧槍槍位控制情況如表4 所示。轉(zhuǎn)爐吹煉前,爐內(nèi)提前加入造渣料,同時(shí)使用螢石助熔化渣,提高了化渣效果。合適的氧槍槍位,保證了吹煉前期快速化渣,不噴濺、不返干。轉(zhuǎn)爐吹煉6 min 后,搖爐倒渣。之后,根據(jù)爐內(nèi)測溫情況,加入適量造渣材料繼續(xù)吹煉,直至溫度、成分符合要求后出鋼。試驗(yàn)爐次轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別達(dá)到0.004 8%、0.003 5%,脫磷率分別達(dá)到90%、93%,比同期脫磷率高2%~5%,如圖2 所示。
表3 試驗(yàn)用鐵水參數(shù)
表4 轉(zhuǎn)爐吹煉前期主要參數(shù)
圖2 工業(yè)純鐵轉(zhuǎn)爐工序脫磷率比較
鋼包爐脫磷過程料渣加入量等參數(shù)如表5 所示。轉(zhuǎn)爐渣中氧化鐵含量較高,利用原始轉(zhuǎn)爐渣,配加紅泥球,使渣中具有較高的FeO 含量。同時(shí),加入適量石灰,提高爐渣堿度,螢石作為助溶劑,有利于化渣并提高爐渣流動(dòng)性。高氧化性、高堿度爐渣為脫磷提供了良好的熱力學(xué)條件。鋼包底吹氬,為鋼包爐脫磷提供了良好的動(dòng)力學(xué)條件,促使鋼渣反映快速進(jìn)行。試驗(yàn)爐次,脫磷前后磷含量如圖3 所示,鋼包爐內(nèi)脫磷率分別達(dá)到47.9%、34.3%,且初始磷含量越高,脫磷率越高。
表5 鋼包爐脫磷過程參數(shù)
圖3 脫磷前后工業(yè)純鐵磷含量
表6 中,爐序號1 和2 在轉(zhuǎn)爐采用了“雙渣”工藝,渣中w(P2O5)較低。由此可見,通過轉(zhuǎn)爐“雙渣”操作,有效降低了渣中P2O5的含量,有利于脫磷反應(yīng)。同時(shí),試驗(yàn)爐次鋼包爐脫磷結(jié)束后,渣中w(FeO)>30%,相比未進(jìn)行鋼包爐脫磷的對比爐次,氧化性更強(qiáng),堿度R 值更高,強(qiáng)氧化性和高堿度有利于鋼包內(nèi)脫磷。
1)通過轉(zhuǎn)爐“雙渣”操作有效降低了渣中P2O5的含量,有利于脫磷反應(yīng)。轉(zhuǎn)爐采用“雙渣”操作,轉(zhuǎn)爐脫磷率可以達(dá)到90%以上,比常規(guī)工藝脫磷率提高2%~5%,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w(P)在0.005%以內(nèi)。
2)采用鋼包爐脫磷,高氧化性、高堿度爐渣為脫磷提供了良好的熱力學(xué)條件。鋼包爐脫磷結(jié)束后,渣中w(FeO)>30%。相比常規(guī)工藝,爐渣氧化性更強(qiáng),堿度更高。
3)鋼包爐脫磷率可以達(dá)到34%以上,且初始磷含量較高時(shí),脫磷效果更好。
4)采用轉(zhuǎn)爐“雙渣”與鋼包爐脫磷相結(jié)合的工藝,可以生產(chǎn)成品w(P)在0.003%以內(nèi)的工業(yè)純鐵。