張紅斌,張林凱,劉林勇,張偉業(yè)
(首鋼長治鋼鐵有限公司煉鐵廠,山西 長治 046031)
首鋼長治鋼鐵有限公司煉鐵廠8 號高爐于2022年4 月7 日大修投產,設計爐容1 080 m3,共設有20個風口,2 個鐵口,采用磚壁合一薄壁爐襯、炭磚-陶瓷杯復合爐底、頂燃式熱風爐、全干法除塵等先進技術和設備。8 號高爐投產后,高爐燃料比偏高,不能及時完成首鋼長治鋼鐵有限公司的降低煉鐵工序能耗、高爐低碳經濟運行的要求。于是結合8 號高爐自身特點,分析燃料比高的原因,查找影響燃料比的因素,并采取一系列措施,按照循序漸進的總體思路,逐步降低了燃料比。燃料比的具體變化如圖1 所示。
圖1 8 號高爐燃料比情況
建立鐵焦一體化管控平臺,構建穩(wěn)定長效的溝通機制,保障信息高效穩(wěn)定傳輸,指導高爐操作。建立了與相關科室及焦化廠等長效溝通機制,通過召開焦炭質量管控會議、構建微信工作平臺等措施,及時了解配煤結構信息、焦炭質量信息、高爐使用組織等方面的全過程協(xié)作,充分發(fā)揮微信工作群信息平臺作用,保障了高爐調整的預知、預控,能夠主動應對高爐爐況變化、運轉[1]。通過長效溝通機制,提高了高爐的預知、預控能力。
1)嚴格執(zhí)行原燃料質量管控和高爐體檢管控的各項措施。在充分結合經營成本的前提下,改善原燃料質量,合理配比原燃料結構,確定高爐爐料結構為燒結礦+球團礦+生礦,焦炭結構為90%~95%干熄焦+5%~10%濕熄焦(其中百分數(shù)均為各物質質量分數(shù)),控制塊礦最高質量配比不超過15%,球團礦質量配比不超過3%,保持熟料率不低于85%,濕熄焦質量配比不超過10%。
2)加強入爐原燃料的篩分和倉位管理。要求槽下崗位工每班清理和檢查篩面,保證篩面堵塞率<25%;控制燒結礦、球團礦篩速35~40 kg/s,焦炭篩速30~35 kg/s,生礦篩速25~30 kg/s,讓原燃料充分過篩,提高篩分效率,減少粉末入爐;杜絕低倉位,避免爐料二次摔打,燒結礦、球團礦低于滿倉50%為報警值,焦炭低于滿倉40%為報警值,出現(xiàn)報警時,及時向調度反饋要求及時上料,同時停用該倉,待倉儲量達到80%后投入使用。
3)加強堿金屬、鋅負荷的管理。針對有害元素對高爐的影響,作業(yè)區(qū)以預知、預控為手段,及時對進廠原燃料中有害元素進行分析。通過及時有效的控制和信息傳遞,在入爐前和入爐后采取不同的控制手段,最大限度地消除了其對高爐的影響。
風溫是高爐熱量的主要來源之一,風溫水平的高低對燃料比及理論燃燒溫度的影響較大。熱風溫度升高100 ℃,可降低煉鐵燃料比20~25 kg/t。通過優(yōu)化送風與燒爐制度,在兼顧送風系統(tǒng)安全的情況,進一步提高風溫水平,有計劃、有步驟地逐步把風溫從1 200 ℃提高至1 215 ℃。
高爐上部氣流調節(jié)主要通過變更裝料制度(裝入順序、裝入方法、旋轉溜槽傾角、料線和批重)等手段調整爐料在爐喉的分布狀態(tài),從而使氣流分布更合理,以充分利用煤氣能量,達到高爐穩(wěn)定順行、高效生產的目的。高爐無鐘布料的核心是料面平臺的形成,由于焦炭平臺較為固定,所以一般情況下不作調整,實際操作中以調整料線和礦石角度為主。通過對8 號高爐布料矩陣進行了詳細的測量計算,并結合自身條件,逐步形成焦炭布料基本矩陣為33(3)31(2)29(2)27(1)23(2),礦石布料基本矩陣為32(3)31(3)30(3)29(3),料線1.7 m,礦批重37 t。日常根據(jù)原燃料和爐況的變化情況,通過負荷的變動,以及料線、溜槽正反時間、布料角度和礦批的微調來調整氣流的分布,始終保證“平臺+漏斗”的理想料面形狀,發(fā)展兩道氣流,將開始布料前中心溫度維持在400~600 ℃,下礦后邊緣溫度穩(wěn)定在60~100 ℃,下焦炭后邊緣溫度穩(wěn)定在200 ℃左右。
高壓操作是高爐強化冶煉的手段之一,高壓操作可延長煤氣在高爐內停留時間,有利于礦石還原,能有效地強化高爐冶煉,可在一定程度上降低焦炭消耗,降低生鐵含硅量。根據(jù)8 號高爐爐頂設備和荒煤氣系統(tǒng)運行情況,逐步將頂壓由185 kPa 增加至197 kPa。
選擇合適的噴煤比,觀察提煤比過程中的燃料比變化,杜絕因煤比提高導致的燃料比異常情況發(fā)生,首鋼長鋼8 號高爐的煤比穩(wěn)定在120~130 kg/t,富氧率穩(wěn)定在2.61%~2.65%,實現(xiàn)了穩(wěn)定高效的目標。
1)充分發(fā)揮制氧能力,將高爐富氧率穩(wěn)定到經濟富氧率,以充分發(fā)揮富氧對高爐生產的作用,并且與噴煤相結合,取得良好生產技術指標。
2)追求合理經濟的煤比,不盲目追求過高噴煤比,致力于提高煤粉在高爐內的利用率和維持較高的置換比,達到了降低燃料比的目的。
3)穩(wěn)定噴煤配比,同時配入干熄焦爐除塵灰,降低燃料成本。高爐噴吹煤大體按普通煙煤占比84%、長煙煤占比10%、干熄焦爐除塵灰占比6%進行噴煤,要求做到配比基本穩(wěn)定。
要求值班工長精心操作,做好預變、知變、控變工作,確保高爐的穩(wěn)定順行,為高產低耗的實現(xiàn)提供保障。
2.7.1 料速管控
將風量控制在3 300~3 400 m3/min,氧氣量控制在6 000~6 300 m3/h。料速以(63±1)批/班控制,根據(jù)情況微調風量和氧氣用量,待料速達到(64±1)批/班時,適當擴礦批,維持(63±1)批/班。
2.7.2 風壓、壓差管控
將風壓控制為≤375 kPa、壓差≤175 kPa,嚴格控制好風壓、壓差,杜絕高風壓、高壓差操作。
2.7.3 透氣性指數(shù)管控
將透氣性指數(shù)控制在9.5~10.8。在爐況順行、爐溫穩(wěn)定、透氣性指數(shù)達到上限時,適當提高頂壓;在爐況不順或憋風時及時控制風量,保證透氣性指數(shù)。
2.7.4 爐渣堿度管控
控制好爐渣堿度,將堿度由1.25~1.28 下降至1.20~1.23,同時密切關注渣中鎂鋁比,鎂鋁質量比低于0.50 時,及時調整入爐料結構,保證爐渣的穩(wěn)定性及流動性,減少在爐缸的滯留量。
2.7.5 生鐵中w(S)管控
提高生鐵中w(S),使其由0.015%~0.020%提高至0.023%~0.028%,改善鐵水流動性,活躍爐缸。
2.7.6 w(Si)穩(wěn)定率管控
w(Si)穩(wěn)定率標準由0.3%~0.6%下調為0.25%~0.55%,同時w(Si)穩(wěn)定率控制標準由85%提升至90%以上,助推燃料比的降低。
1)積極與泡泥廠家溝通,要求爐前炮泥質量要跟上爐內強化操作,確保鐵口噴濺不反復,開鐵口和出鐵過程滿足工藝要求[2]。
2)加強爐前開口機、泥炮等關鍵設備的點檢維護,為高爐全風作業(yè)奠定基礎。
3)目前8 號高爐爐前鐵口工操作水平參差不齊,爐前區(qū)域通過不同形式的教育培訓,實現(xiàn)鐵口統(tǒng)一操作,使鐵水流速滿足高爐強化冶煉,能按時排凈渣鐵,達到高爐氣流穩(wěn)定的目的。
4)提高出鐵效率,同時加強鐵口維護,尋找機會對鐵口區(qū)域進行在線灌漿,維護合理鐵口深度,保證單日爐次14~15 爐,提高出鐵正點率。
5)出鐵配罐模式由8 號高爐北場5+1(主道5個罐+輔道1 個罐,下同)、南場4+2 調整為北場6+1、南場4+3,減少高爐憋渣憋鐵事故,保證高爐能及時排凈渣鐵。
加強關鍵設備管控,形成科學合理的設備點檢更換機制,建立健全設備的運行管理檔案,經常性對運行設備進行維護保養(yǎng),保障設備的穩(wěn)定運行,進一步降低高爐休風率。推廣“操檢合一”設備管理模式,崗位人員是所轄設備日常點檢、維護的第一責任人,實行“點檢定修制”為核心的全員生產維修管理模式。
首鋼長鋼8 號高爐作業(yè)區(qū)要咬定“守底線,不失血,保盈利”目標不動搖,眼睛向內,直面問題,主動作為,對標挖潛,以更高擔當更強付出,牢牢守住生存底線,確保躋身行業(yè)“兩高”目標達成,將降本增效各項工作落到實處。最終,高爐實現(xiàn)了燃料比逐月降低的目標。
1)保持高爐長期穩(wěn)定順行,減少爐況波動是降低燃料比的基礎。
2)原燃料質量的穩(wěn)定和優(yōu)質是高產低耗的保證,又是降低燃料比的關鍵。
3)加強設備管理,提高設備運行的穩(wěn)定性,為降低燃料比創(chuàng)造了有利條件。
4)高爐產能不斷釋放,要降低燃料比,必須牢固樹立憋鐵、憋渣就是事故;牢固樹立爐內、爐外一盤棋;牢固樹立爐外滿足爐內生產的要求。
5)結合高爐自身原燃料條件、設備及操作水平,制定合理的噴煤比,助推燃料比的降低。