曹小龍
(昌河飛機工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司,景德鎮(zhèn) 333002)
在國防建設(shè)大力發(fā)展的牽引下,加之低空領(lǐng)域的進一步放開,近年來國內(nèi)交付使用的直升機量遞增迅猛。[1]但在某型直升機的使用過程中,普遍暴露出尾斜梁整流罩快卸鎖磨損的問題,甚至出現(xiàn)磨損嚴(yán)重的鎖釘無法有效鎖緊,導(dǎo)致飛行時整流罩彈開的現(xiàn)象。該問題引起用戶強烈不滿,亟需設(shè)計和制造企業(yè)開展問題研究和技術(shù)攻關(guān)。
尾斜梁整流罩快卸鎖(以下簡稱快卸鎖)包括鎖釘、鎖座和止動墊圈三部分。其中,鎖釘由釘體、頂桿、襯套組成,鎖座由鎖盤、滑塊、壓縮彈簧、卡簧、密封帽組成。鎖釘通過止動墊圈裝在彈簧片上,鎖座通過抽芯鉚釘鉚接固定在機體結(jié)構(gòu)上。
針對快卸鎖鎖釘與鎖座之間產(chǎn)生磨損的情況,建立故障樹(見圖1),并展開分析。
圖1 快卸鎖磨損故障樹
根據(jù)故障樹,對故障原因進行逐項分析。
(1)X1:快卸鎖靜強度不足變形磨損
根據(jù)靜強度分析結(jié)果,整流罩單個連接點快卸鎖所受載荷較小,僅幾百牛頓。而快卸鎖抗拉強度試驗表明,快卸鎖抗拉強度達8000 N,遠(yuǎn)大于快卸鎖受載。因此,快卸鎖靜強度滿足設(shè)計使用要求,快卸鎖在使用中不會產(chǎn)生變形。故排除X1 底事件。
(2)X2:快卸鎖不能有效補償裝配間隙
由于尾斜梁整流罩位于尾槳影響區(qū),振動環(huán)境較為惡劣,若存在裝配間隙,則會加劇快卸鎖磨損。而快卸鎖安裝后理論上存在不大于0.5 mm 的間隙。為驗證這種可能性,隨機測量20 架直升機的尾斜梁整流罩快卸鎖安裝后間隙,測量結(jié)果表明安裝后部分快卸鎖確實存在不大于0.5 mm的間隙。故不能排除X2 底事件。
(3)X3:材料及熱處理選擇不合理
快卸鎖鎖座選用0Cr18Ni9 不銹鋼、鎖釘選用1Cr17Ni2 不銹鋼,這兩種材料為結(jié)構(gòu)件常采用不銹鋼材料,具有較高強度及優(yōu)良耐腐蝕性能。鎖釘熱處理至980 Mpa,符合HB/Z 80—2011《航空用不銹鋼熱處理》要求。因此,材料及熱處理選擇符合標(biāo)準(zhǔn)要求。故排除X3 底事件。
(4)X4:表面粗糙度選擇不合理
快卸鎖鎖座、鎖釘均為機加件,鎖座、鎖釘相互連接端面均為平面。經(jīng)檢查,機加性能良好且機加后進行了拋光處理,連接面光潔度較好,能較好滿足使用要求。故排除X4 底事件。
(5)X5:表面處理選擇不合理
快卸鎖鎖座、鎖釘材料為不銹鋼,表面處理方法為鈍化。鈍化是不銹鋼結(jié)構(gòu)件常用表面處理工藝方法,但對于活動連接小尺寸結(jié)構(gòu)部件,在熱處理狀態(tài)下進行表面鈍化處理后,若不做硬化處理,則耐磨性能相對不足,振動環(huán)境下易產(chǎn)生較快磨損。故不能排除X5 底事件。
(6)X6:快卸鎖開啟鎖閉磨損
經(jīng)統(tǒng)計,快卸鎖在故障時間內(nèi)(200 飛行小時左右)使用維護開啟鎖閉次數(shù)相對較少(為1000次左右)。為驗證快卸鎖使用維護開啟鎖閉次數(shù)的影響,隨機選取1 架直升機進行地面開啟鎖閉試驗。試驗結(jié)果表明,當(dāng)開啟鎖閉1000 次時,快卸鎖表面未出現(xiàn)磨損現(xiàn)象,當(dāng)開啟鎖閉5000 次時,快卸鎖表面才出現(xiàn)輕微磨損現(xiàn)象。故排除X6 底事件。
(7)X7:快卸鎖安裝偏心
經(jīng)分析,如果快卸鎖安裝偏心,會導(dǎo)致快卸鎖安裝后鎖座、鎖釘連接端面非正常接觸,進而造成連接端面受力不均。由于前緣整流罩、尾減整流罩位于尾槳影響區(qū),振動強度大,若快卸鎖受力不均,會加劇快卸鎖磨損。為驗證快卸鎖安裝是否存在偏心情況,隨機選取20 架直升機,每架機隨機選擇5 個快卸鎖進行檢查。檢查結(jié)果表明,僅個別快卸鎖存在安裝偏心,同時安裝完好的快卸鎖也存在磨損現(xiàn)象。因此,快卸鎖安裝偏心未非主要影響因素。故排除X7 底事件。
通過故障樹分析,初步確定相應(yīng)故障樹底事件為快卸鎖不能有效補償裝配間隙(X2)和快卸鎖表面處理選擇不合理(X5)。
快卸鎖在整流罩上安裝后理論上存在間隙,考慮到快卸鎖自身制造公差和整流罩裝配間隙等因素,快卸鎖鎖閉后存在連接松動的可能。因尾斜梁整流罩位于尾槳影響區(qū),振動環(huán)境較為惡劣,故連接松動會導(dǎo)致快卸鎖受力不均,加劇快卸鎖鎖釘與鎖座連接端面磨損。同時,快卸鎖自身耐磨性能不足,導(dǎo)致在較短使用時間內(nèi)出現(xiàn)快卸鎖磨損嚴(yán)重的情況。當(dāng)鎖座、鎖釘磨損總深度大于限位滑塊卡槽深度時,鎖閉后限位滑塊卡槽無法再卡住鎖釘,從而無法限制鎖釘?shù)霓D(zhuǎn)動,鎖釘出現(xiàn)鎖閉后打轉(zhuǎn),鎖閉失效。
通過上述分析表明,快卸鎖磨損故障的主要原因是快卸鎖在振動環(huán)境下使用時耐磨性不足,且裝配間隙不能得到有效補償。
根據(jù)機理分析,結(jié)合快卸鎖安裝結(jié)構(gòu)特點,制定改進思路如下:
(1)針對快卸鎖耐磨性能不足的問題:改進表面處理工藝。將快卸鎖的表面處理工藝由鈍化更改為鍍鎳磷,提高快卸鎖的硬度、耐磨性和抗磨損能力。同時,在鎖座內(nèi)增加潤滑脂防護,延長快卸鎖的使用壽命。
(2)針對快卸鎖安裝后不能有效補償裝配間隙的問題:增加彈性墊圈。單件彈性墊圈厚度為0.5 mm,初始高度為0.9 mm,具有0.4 mm 的可壓縮量。彈性墊圈安裝在彈簧片與鎖釘頭之間,每件快卸鎖可視實際結(jié)構(gòu)夾層厚度安裝彈性墊圈及調(diào)整墊圈(選裝),通過彈性墊圈的彈性壓縮量來補償裝配間隙。
(1)對快卸鎖進行表面硬度測試、地面開啟/鎖閉10000 次可靠性試驗、振動試驗和功能測試試驗,對比改進前與改進后的試驗結(jié)果,驗證快卸鎖是否有明顯磨損,鎖閉功能是否完好。
(2)對尾斜梁整流罩連接結(jié)構(gòu)安裝改進后快卸鎖進行振動試驗考核,尾斜梁、尾斜梁整流罩、鉸鏈等試驗件采用裝機件,通過在尾斜梁整流罩兩側(cè)粘貼膠布帶加載氣動載荷。振動試驗標(biāo)準(zhǔn)按GJB 150A《軍用裝備實驗室環(huán)境試驗方法》,試驗時間為3 個軸向各23.2 小時,其中振動功能試驗各軸向4 小時,振動耐久試驗各軸向19.2 小時。試驗后,對快卸鎖進行外觀目視檢查和鎖閉功能檢查,驗證快卸鎖磨損深度是否在彈性墊圈變形范圍內(nèi),且快卸鎖鎖閉功能是否完好。
(1)快卸鎖地面試驗驗證的結(jié)果,如表1 所示。
(2)尾斜梁整流罩連接結(jié)構(gòu)安裝改進后快卸鎖的振動試驗考核結(jié)果:通過外觀目視檢查發(fā)現(xiàn)快卸鎖磨損處為鎖釘與鎖座理論接觸面,未出現(xiàn)快卸鎖鎖釘磨損后邊緣呈倒圓狀現(xiàn)象。經(jīng)測量,最大磨損深度0.4 mm,磨損深度在彈性墊圈變形范圍內(nèi)。經(jīng)測試,快卸鎖鎖閉功能正常。
根據(jù)上述試驗結(jié)果,制定改進措施:一是將快卸鎖表面處理工藝由鈍化更改為鍍鎳磷;二是增加彈性墊圈。
為確認(rèn)改進措施是否有效,在直升機上進行飛行驗證,要求改進狀態(tài)快卸鎖功能、性能完好,不出現(xiàn)正常鎖閉后使用中打開、脫落等故障,同時快卸鎖鎖座、鎖釘不出現(xiàn)明顯磨損現(xiàn)象(磨損深度不超過0.1 mm)。將驗證機尾斜梁整流罩連接處所使用的快卸鎖全部更換成改進狀態(tài)快卸鎖,并通過5 架機累計524 個飛行小時的驗證后,發(fā)現(xiàn)快卸鎖使用情況良好,表面幾乎無磨損,鎖緊功能正常。結(jié)果表明,改進措施有效,達到預(yù)期要求。
通過理論分析及相關(guān)地面、裝機隨機飛行考核試驗表明:采取改進快卸鎖表面處理工藝以提高耐磨性,增加彈性墊圈以有效補償安裝間隙,可有效解決尾斜梁整流罩快卸鎖磨損失效問題,值得推廣使用。